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      三元復(fù)合驅(qū)表活劑磺化裝置高效運行的創(chuàng)新管理

      2021-01-07 07:56:31葛國華
      化工設(shè)計通訊 2021年10期
      關(guān)鍵詞:磺化驅(qū)油檢修

      葛國華

      (大慶油田化工有限公司東昊分公司表活劑廠,黑龍江大慶 163000)

      目前,隨著我國各主要油田的大規(guī)模開采,現(xiàn)有的水驅(qū)、聚合物驅(qū)油技術(shù)已無法滿足油田開采的需要,迫切需要開發(fā)一種新型的驅(qū)油技術(shù)[1-3]。在此背景之下,表面活性劑驅(qū)油技術(shù)應(yīng)運而生,并逐步成為一種極具吸引力和發(fā)展?jié)摿Φ募夹g(shù)[4-6]。由于重烷基苯磺酸鹽的驅(qū)油性能好,價格低廉,使用濃度低等一系列優(yōu)勢,成為目前產(chǎn)量最大、研究工作和現(xiàn)場實驗中采用最多的驅(qū)油用表面活性劑[7-8]。

      化工有限公司東昊分公司表活劑廠位于大慶市讓胡路區(qū)宏偉園區(qū),共有2套磺化裝置,總產(chǎn)能為5萬t/a,是大慶油田三采助劑的主要生產(chǎn)單位之一。裝置采用了目前世界上最先進的多管膜式磺化器作為反應(yīng)器,是國內(nèi)較大的表活劑生產(chǎn)裝置。

      1 磺化裝置高效運行創(chuàng)新管理的背景

      1.1 油田三采表活劑的必要性

      隨著大慶油田的開發(fā),三元復(fù)合驅(qū)油用表活劑在三次采油中的地位越顯重要,根據(jù)油田公司三次采油總體工作規(guī)劃,表活劑注入量雖然呈遞減趨勢,但部分采油單位對表活劑需求量仍然很大,到2020年表活劑計劃注入量達(dá)3.6萬t/a。

      1.2 重烷磺化裝置頻繁啟停的特殊性

      表活劑磺化裝置不同于其他化工裝置,磺化裝置采用的是間歇性生產(chǎn),裝置啟停車頻繁,平均每生產(chǎn)12d左右就要停車檢修5d,生產(chǎn)進度受到影響,檢修工作強度大,造成生產(chǎn)管理上的困難。

      1.3 磺化設(shè)備老化維修頻率高阻礙裝置長周期運行

      3萬t/a磺化裝置投產(chǎn)于2008年4月,至今已有12年,現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備大部分老化嚴(yán)重,并且生產(chǎn)設(shè)備使用方面存在著重用輕管的情況,致使生產(chǎn)設(shè)備在管理、使用、維修等各個環(huán)節(jié)存在著許多問題,例如型號過時、設(shè)備老舊,維修頻率高等,無法保證裝置長周期運行。

      2 磺化裝置高效運行的創(chuàng)新管理主要做法

      2.1 精細(xì)維護,提搞磺化裝置設(shè)備運行效率

      針對設(shè)備管理工作中存在的問題,必須做到啟動前仔細(xì)確認(rèn),運行中認(rèn)真巡檢,日常及時維護保養(yǎng)是確保設(shè)備穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)運行的前提條件[7-8]。因此,車間通過切實抓好設(shè)備管理這個基礎(chǔ),以求最大限度地加強設(shè)備管理工作,提高設(shè)備管理水平。要求由崗位運行工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督和記錄、副操或者班長進行操作,兩人同時進行,一人記錄、一人點檢,翔實、準(zhǔn)確地記錄檢查出的問題,并上報車間,作為設(shè)備檢修和問題處理的重要依據(jù)[9-10]。設(shè)備操作人員要養(yǎng)成不僅使用還要保養(yǎng)的習(xí)慣,使生產(chǎn)設(shè)備始終在完好狀態(tài)下發(fā)揮最大效能。

      使用老舊淘汰的生產(chǎn)設(shè)備,在維修服務(wù)和備件供應(yīng)上往往得不到保證。逐步更新設(shè)備后,所能提高的效率、效益,遠(yuǎn)比老舊設(shè)備高成本、低效率的現(xiàn)狀劃算的多。老舊設(shè)備的及時報廢,新設(shè)備的及時更新,可以使裝置甩掉包袱,輕裝上陣。

      磺化器作為主反應(yīng)器,對產(chǎn)品的質(zhì)量起著決定性作用。為了保證磺化器的運行效率,于2017年3月更換新磺化器,直至今日,產(chǎn)品合格率一直穩(wěn)居100%,新磺化器一直以高效、穩(wěn)定運行狀態(tài),提高裝置的經(jīng)濟效益回饋著企業(yè)。靜電除霧器、旋風(fēng)分離器和氣液分離器是處理尾氣的重要設(shè)備,對安全環(huán)保方面有著重要影響。2019年6月對三臺設(shè)備進行更換,在設(shè)備內(nèi)呈漩渦狀進行分離作用,加強了酸性氣體的存留時間,讓更多的酸滴分離出來,減少廢酸的同時,增加了產(chǎn)量。

      2.2 精準(zhǔn)管控,延長磺化裝置的生產(chǎn)周期

      磺化裝置原料為重烷基苯,原料組分復(fù)雜,極易造成過磺化反應(yīng),副產(chǎn)物較多,磺化器結(jié)焦,內(nèi)部管束流量不均勻,產(chǎn)品質(zhì)量不合格,導(dǎo)致裝置停車。為延長裝置生產(chǎn)運行周期,就必須要延長磺化器使用周期。

      在裝置檢修上,提高磺化器的維護保養(yǎng)質(zhì)量,嚴(yán)抓細(xì)節(jié),從拆卸清洗到回裝試漏,每一步必須經(jīng)過專業(yè)人員確認(rèn)后,留有痕跡才可進行下一步,做到步步確認(rèn),事事有跟蹤。每年必須對磺化器每根管束流量進行標(biāo)定,并保存數(shù)據(jù),為下次標(biāo)定提供有利數(shù)據(jù)保障。因為不同的人測量標(biāo)準(zhǔn)有誤差,所以每次都會由技術(shù)人員負(fù)責(zé),固定標(biāo)定隊伍進行操作,最大限度減小誤差,保證流量的準(zhǔn)確性,確?;腔鞯拈L周期運行。

      在檢修周期上嚴(yán)格把控,裝置停車前做好準(zhǔn)備工作,針對每次生產(chǎn)運行過程中遇到問題,制定檢修計劃,處理相應(yīng)問題,將各項檢修工作安排的緊密有序,并對檢修實際情況進行跟蹤和分析,保證檢修質(zhì)量,縮短檢修周期,使裝置盡早進入備用狀態(tài)[11]。

      2.3 創(chuàng)建新型隊伍,搭建創(chuàng)新平臺,保障裝置高效運行。

      磺化二車間率先組建“青年突擊隊”,以車間主任為組長,各專業(yè)技術(shù)人員為技術(shù)指導(dǎo),班組長、運行工程師及積極進取員工為主要成員,建立一支“站得出來、說得清楚、做得到位”的科學(xué)核心人才隊伍,保證裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行,實現(xiàn)裝置效益最大化。

      2.3.1 保證裝置平穩(wěn)運行

      磺化裝置已運行十多年,但在生產(chǎn)期間也會不定期出現(xiàn)各種問題,只憑借崗位操作人員的技術(shù)力量無法處理和應(yīng)對,這時青年突擊隊發(fā)揮著巨大作用,作為車間的主要技術(shù)力量,分析問題出現(xiàn)原因,并制定處理方案,在組長和技術(shù)人員的正確指示下,及時處理裝置出現(xiàn)的突發(fā)狀況,確保裝置能夠恢復(fù)平穩(wěn)運行。

      2.3.2 自主工作創(chuàng)新創(chuàng)效

      積極構(gòu)建“3331”創(chuàng)新創(chuàng)效活動體系,即夯實三個基礎(chǔ)、健全三項機制、把握三個環(huán)節(jié)、突出一個重點,收到了顯著的活動成效。青年突擊隊通過多人、多角度的思維,征集出一些很巧妙的解決問題方法。充分調(diào)動崗位員工的工作積極性,以小發(fā)明、小創(chuàng)造為起點,解決裝置生產(chǎn)、操作上的困難,降低工人勞動強度,提高工作效率。

      3 提高磺化裝置高效運行創(chuàng)新管理的效果

      3.1 提升管理水平,提高了磺化裝置運行效率

      隨著技術(shù)水平的提高,管理人員對設(shè)備的維護保養(yǎng)更加精細(xì),員工積極主動發(fā)現(xiàn)裝置中存在的問題,得到及時解決和處理,保護設(shè)備不遭受更大程度的損壞,并且總結(jié)出了行之有效的機械設(shè)備正確管理及科學(xué)的維修保養(yǎng),從而延長設(shè)備的使用年限,提高設(shè)備的運行效率。

      通過數(shù)據(jù)分析對比,2016年修理設(shè)備40項,產(chǎn)生維修擁費用計21.6萬元,到2020年修理設(shè)備21項,產(chǎn)生修理費用共10.4萬元,照比從前每年節(jié)省了維修費用11.2萬元。降低了維修成本的同時,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。

      3.2 改善裝置把控,延長了磺化裝置生產(chǎn)周期

      通過對裝置生產(chǎn)工藝參數(shù)的精細(xì)調(diào)整和優(yōu)化,讓裝置以最優(yōu)質(zhì)的參數(shù)運行,通過對裝置中設(shè)備的精心維護,讓裝置以最佳的狀態(tài)運行,通過對裝置檢修工作周期的緊密安排,讓裝置盡早進入備用狀態(tài)。

      總結(jié)出“20+3”和“18+15+4”兩套生產(chǎn)運行方案,經(jīng)過對裝置的嚴(yán)格把控,極大增加了磺化裝置的生產(chǎn)周期,最多可生產(chǎn)20d和33d。通過數(shù)據(jù)分析對比,采用新的生產(chǎn)運行方案,延長了裝置運行周期,縮短了檢修周期,全年磺化裝置生產(chǎn)時間增加40多天,大幅度增加了產(chǎn)品產(chǎn)量,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

      3.3 創(chuàng)建核心隊伍,保證了裝置高效平穩(wěn)運行

      幾年來,“青年突擊隊”用自己的方式持續(xù)傳遞責(zé)任,守護著裝置,也迎來榮譽。針對高含鹽污水減排進行課題攻關(guān),通過跟蹤生產(chǎn)數(shù)據(jù)、優(yōu)化操作,成功地將堿洗塔補水量由設(shè)計的280kg/h,降低到100kg/h,年可節(jié)約污水處理費用39萬元。突擊隊成員設(shè)計的設(shè)備清洗水回收利用裝置,每年減少設(shè)備清洗水排放200余噸。幾年來,車間通過技改技措,共取得分公司級以上技改成果20多項,同時技術(shù)革新項目多次獲省技術(shù)創(chuàng)新一等獎、油田公司重大技術(shù)革新成果一、二等獎,為提升裝置運行效率發(fā)揮了作用。

      4 結(jié)束語

      在化工裝置生產(chǎn)中,重要的就是如何搞好設(shè)備管理,保證設(shè)備長期穩(wěn)定運行,只有不斷學(xué)習(xí)和掌握先進的管理理念和方法,提高各級崗位人員的素質(zhì)水平,全員參與,合理地運用設(shè)備監(jiān)測手段,提高裝置運行效率,不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、總結(jié)經(jīng)驗的循環(huán)過程,不斷強化設(shè)備管理,才能持續(xù)提升磺化裝置的高效運行,確保三采表活劑的在油田企業(yè)的地位和優(yōu)勢。

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