何光軍 王偉 胡畔(四川石化有限責(zé)任公司,四川 彭州 611930)
中國石油四川石化有限責(zé)任公司生產(chǎn)三部PX裝置采用UOP工藝包,由SEI設(shè)計、中油七建施工,于2014年3月投產(chǎn)。
抽余液塔塔頂?shù)牡蜏責(zé)崃勘容^多,且溫位較高,因此該部分低溫?zé)峋哂懈叩睦脙r值[1]。原設(shè)計考慮到抽余液塔塔頂熱的回收利用,采取低溫?zé)崴畵Q熱器和空冷器串聯(lián)運行的方式,回收部分塔頂熱以增產(chǎn)低溫?zé)崴?,供公司其他裝置使用。
生產(chǎn)三部利用2018年裝置大檢修契機(jī),對抽余液塔塔頂換熱設(shè)備進(jìn)行改造,通過增設(shè)一組低溫?zé)崴畵Q熱器,進(jìn)一步利用抽余液塔塔頂熱、提高PX裝置余熱輸出、減少抽余液塔空冷器負(fù)荷[2],降低PX裝置的綜合能耗。
抽余液塔是PX裝置主要的精餾塔設(shè)備之一,設(shè)計塔頂壓力0.029MPa,設(shè)計塔頂溫度147℃,設(shè)計塔頂氣質(zhì)量流量654t/h,塔頂氣含有大量的低溫余熱。故抽余液塔的設(shè)計通??紤]在其塔頂設(shè)置塔頂氣/低溫?zé)崴畵Q熱器,對抽余液塔頂氣進(jìn)行冷卻的同時,生產(chǎn)低溫?zé)崴┢渌b置使用。四川石化公司生產(chǎn)三部PX裝置于2014年原始開工后,抽余液塔頂即開始生產(chǎn)低溫?zé)崴?。生產(chǎn)出的低溫?zé)崴屯拇ㄊ竟霉こ滩块T,通過公用工程部門的協(xié)調(diào)、調(diào)配,送往需要低溫?zé)崴钠渌块T和裝置,從而發(fā)揮出煉化一體化企業(yè)公用工程互聯(lián)互供的優(yōu)勢。
改造前,抽余液塔頂氣進(jìn)入抽余液塔頂/低溫?zé)崴畵Q熱器E-6012A/B殼程,給管程的低溫?zé)崴訜?,而后進(jìn)入抽余液塔空冷器EA-6001,冷凝后流入抽余液塔回流罐。改造前工藝流程如圖1所示。
圖1 改造前工藝流程示意圖
按照設(shè)計,抽余液塔頂/低溫?zé)崴畵Q熱器E-6012A/B可將流量為1450t/h的70℃低溫?zé)崴訜嶂?5℃。
但因2014年至2018年間,四川石化公司全廠實際使用低溫?zé)崴难b置較少,低溫?zé)豳Y源利用率低,E-6012A/B管程低溫?zé)崴畬嶋H流量長期維持在1200t/h左右,且入口溫度高達(dá)92℃,偏離設(shè)計數(shù)據(jù)較遠(yuǎn),抽余液塔的實際操作遇到了以下3方面的問題:(1)由于E-6012A/B取熱不足,為保障抽余液塔的正常操作,抽余液塔空冷器EA-6001需要高負(fù)荷運行。16臺空冷器電機(jī)全部長時間、高負(fù)荷工作,耗電量較大,且因缺少備用冗余造成檢修困難;(2)夏季氣溫高時,EA-6001空冷電機(jī)全部滿負(fù)荷運行,仍不能滿足工藝要求,故需要使用噴淋水裝置,對空冷翅片進(jìn)行噴淋輔助冷卻。但此操作既浪費了生產(chǎn)水,又加速了空冷翅片的老化;(3)空冷器受天氣的影響較大,發(fā)生降雨特別是夏季暴雨時,抽余液塔回流溫度、塔壓等關(guān)鍵參數(shù)會發(fā)生較大變化,繼而造成抽余液塔的大幅波動,導(dǎo)致PX產(chǎn)品不合格。
改造前抽余液塔運行中存在問題的根本原因,是低溫?zé)崴诔橛嘁核斎岵蛔?,造成抽余液塔塔頂氣冷卻設(shè)備運行狀態(tài)較原設(shè)計發(fā)生較大的偏離,抽余液塔塔頂余熱沒有得到充分的利用。為徹底解決抽余液塔頂余熱“沒人用”“帶不走”的問題,四川石化公司及生產(chǎn)三部進(jìn)行了深入研究,預(yù)備采取設(shè)備改造和工藝優(yōu)化相結(jié)合的方式進(jìn)行處理。
首先,對抽余液塔頂可利用的余熱進(jìn)行計算,結(jié)合裝置運行和操作實際,確定抽余液塔頂可利用的余熱總量。其次,根據(jù)余熱總量及抽余液塔頂氣/低溫?zé)崴畵Q熱器換熱參數(shù)等,確定抽余液塔頂設(shè)備改造的方案。最后,對改造后的抽余液塔進(jìn)行工藝優(yōu)化,逐漸摸索并固化其在新的操作條件下的操作參數(shù),在穩(wěn)定塔操作的同時,穩(wěn)定增產(chǎn)低溫?zé)崴?/p>
四川石化公司根據(jù)生產(chǎn)三部PX裝置抽余液塔運行情況和公司公用工程實際狀況,采取兩個方面的措施提高低溫?zé)崴褂昧浚?1)將四川石化公司生產(chǎn)四部MTBE裝置的2臺精餾塔塔底熱源由0.4MPa蒸汽改為低溫?zé)崴?2)將四川石化公司生產(chǎn)六部乙二醇裝置的1組4.0MPa蒸汽換熱器改為低溫?zé)崴畵Q熱器。
通過以上措施,增加公用工程低溫?zé)崴氖褂每偭?,同時,減少公用工程0.4MPa蒸汽和4.0MPa蒸汽的消耗,起到節(jié)能降耗的作用。
四川石化公司生產(chǎn)三部利用2018年大檢修契機(jī),根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備、管線布置的實際情況,科學(xué)設(shè)計、合理施工,在抽余液塔頂增設(shè)2#抽余液塔頂/熱水換熱器E-6015A/B,布置在原抽余液塔頂/熱水換熱器E-6012A/B之后,與抽余液塔空冷器EA-6001并聯(lián)布置,在增產(chǎn)低溫?zé)崴耐瑫r,實現(xiàn)對抽余液塔頂余熱的深度利用。改造后工藝流程如圖2所示。
圖2 改造后工藝流程示意圖
改造后,生產(chǎn)三部加強(qiáng)對抽余液塔頂?shù)蜏責(zé)崴黜梾?shù)的監(jiān)控,不斷探索新工況下抽余液塔的最優(yōu)操作參數(shù),確保操作穩(wěn)定;同時積極與四川石化公司公用工程部門協(xié)調(diào),保持低溫?zé)崴髁亢蜏囟鹊姆€(wěn)定。
經(jīng)2018年大檢修改造至今,抽余液塔操作總體向好,塔頂?shù)蜏責(zé)崴a(chǎn)量明顯增加,塔頂余熱得到充分的利用。由于塔頂余熱大多被抽余液塔頂氣/低溫?zé)崴畵Q熱器取走,塔頂空冷器不再需要大負(fù)荷運行,一般情況下只需啟動幾臺空冷器參與工藝輔助調(diào)整,這使抽余液塔的操作穩(wěn)定性得到大幅加強(qiáng),抽余液塔受天氣變化的影響減小。同時,增產(chǎn)的低溫?zé)崴鳛樘娲鸁嵩?,供四川石化公司其他部門和裝置使用,起到了很好的節(jié)能降耗的作用。
改造和操作優(yōu)化后,抽余液塔頂?shù)蜏責(zé)崴a(chǎn)量大幅增加,空冷器負(fù)荷大幅降低。改造前后參數(shù)對比見表1。
表1 改造前后相關(guān)參數(shù)對比
可以看出,經(jīng)過改造和操作優(yōu)化,抽余液塔頂?shù)蜏責(zé)崴髁匡@著增加,低溫?zé)崴肟?、出口溫度貼近設(shè)計值,抽余液塔頂余熱大部分被低溫?zé)崴畮ё?,得到充分利用;由于抽余液塔頂空冷器運行臺數(shù)大幅減少,抽余液塔運行更穩(wěn)定、更節(jié)能。
改造后抽余液塔運行平穩(wěn),氣溫變化對抽余液塔的操作影響明顯減小,即使暴雨也不會造成大幅波動,避免PX產(chǎn)品不合格造成的經(jīng)濟(jì)損失。
抽余液塔塔頂熱的深度利用,經(jīng)濟(jì)效益明顯提升,如下:(1)生產(chǎn)四部MTBE裝置2臺精餾塔塔底熱源由0.4MPa蒸汽改為低溫?zé)崴?,?jié)約0.4MPa蒸汽20t/h,節(jié)約費用2604萬元/年;(2)生產(chǎn)六部乙二醇裝置1組蒸汽換熱器改為低溫?zé)崴畵Q熱器,節(jié)約4.0MPa蒸汽13t/h,節(jié)約費用1956萬元/年;(3)抽余液塔空冷器EA-6001停運10臺,每臺空冷風(fēng)機(jī)功率為37kW,按目前運行數(shù)據(jù)計算,每年可節(jié)約電耗312萬kW·h、節(jié)約電費187萬元/年。根據(jù)低溫?zé)崴C合利用計算,PX裝置綜合能耗顯著降低。實現(xiàn)綜合經(jīng)濟(jì)效益總計4747萬元/年。
通過增設(shè)低溫?zé)崴畵Q熱器、提高低溫?zé)崴髁?,可深度利用抽余液塔塔頂熱,?jīng)濟(jì)效益明顯提升,促進(jìn)煉化一體化企業(yè)公用工程互聯(lián)互供優(yōu)勢充分發(fā)揮的同時,增強(qiáng)抽余液塔運行穩(wěn)定性、降低PX裝置綜合能耗、促進(jìn)PX裝置的長周期運行和效益最大化,值得在同類裝置中廣泛推廣應(yīng)用。