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      醋酸乙酯反應(yīng)精餾節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用

      2021-01-20 02:22:46張宇常亮兗礦魯南化工有限公司山東滕州277500
      化工管理 2021年1期
      關(guān)鍵詞:醋酸乙酯魯南單耗

      張宇 常亮(兗礦魯南化工有限公司,山東 滕州 277500)

      0 引言

      兗礦魯南化工有限公司(簡稱“魯南化工”)18萬t/a醋酸乙酯裝置,主要包括酯化、精餾、成品、回收四個生產(chǎn)單元,共計3塔1釜,對比國內(nèi)其他廠家的五塔運行流程,魯南化工乙酯裝置減少了萃取和脫酸兩套工序。所以從工藝流程來說,魯南化工醋酸乙酯裝置處在領(lǐng)先地位。但是魯南化工醋酸乙酯裝置中反應(yīng)釜與精餾塔分開設(shè)置,在實際運行中存在工藝復(fù)雜、反應(yīng)釜組分調(diào)節(jié)難度大、蒸汽單耗高的問題。目前醋酸乙酯產(chǎn)能過剩,市場競爭激烈,要想占領(lǐng)市場,必須對系統(tǒng)進行優(yōu)化和新工藝開發(fā)研究,以提高裝置的運行可靠性,降低產(chǎn)品能耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量。通過分析找到癥結(jié)所在,魯南化工對醋酸乙酯裝置實施了反應(yīng)精餾節(jié)能技術(shù)攻關(guān)。

      1 現(xiàn)狀

      魯南化工醋酸乙酯裝置采取酯化反應(yīng),反應(yīng)釜與精餾塔分開設(shè)置。醋酸和乙醇混合后進入反應(yīng)釜(R2001),由蒸發(fā)器循環(huán)泵(P2001)輸送至反應(yīng)釜頂部的降膜再沸器(E2001),降膜再沸器下部出來的未反應(yīng)物料和新鮮料進一步在反應(yīng)釜中進行可逆反應(yīng)。反應(yīng)釜底部液體被蒸發(fā)器循環(huán)泵連續(xù)送往降膜再沸器。被再沸器加熱的混合料閃蒸成氣液兩相,氣相由反應(yīng)釜頂部進入精餾塔(T2001)底部,液相回到反應(yīng)釜繼續(xù)反應(yīng)。精餾塔目的是將醋酸乙酯和水分離出來,醋酸乙酯、乙醇、水的共沸物從精餾塔(T2001)頂部餾出,而多余的醋酸、乙醇積聚在精餾塔底部,由精餾塔循環(huán)泵(P2002)送回反應(yīng)釜,流程示意圖如圖1所示。

      在實際運行中,醋酸乙酯裝置存在以下問題:(1)反應(yīng)釜和精餾塔單獨設(shè)置,中間由泵和管道聯(lián)通,其附屬管道、設(shè)備增加,加之精餾塔、反應(yīng)釜底部裸露,熱量損失大;(2)加熱后出再沸器的混合物料閃蒸氣化,氣相經(jīng)管道進入精餾塔,無形中阻力增加,消耗動能增加;(3)精餾塔底部物料經(jīng)精餾塔循環(huán)泵返回反應(yīng)釜,一方面使工藝流程復(fù)雜化,另一方面增加了設(shè)備運行維護費用和工作量;(4)因反應(yīng)釜與精餾塔分開設(shè)置,在高負(fù)荷運行狀態(tài)下,精餾塔底部液位控制難度大,增加了反應(yīng)釜組分調(diào)節(jié)難度,降低了原料轉(zhuǎn)化率,產(chǎn)能受限,能耗升高。

      圖1 醋酸乙酯生產(chǎn)流程

      2 反應(yīng)精餾節(jié)能技術(shù)運用

      2.1 可行性分析

      醋酸乙酯的反應(yīng)過程是可逆的,反應(yīng)體系中催化劑、反應(yīng)物和生成物的揮發(fā)度逐漸增大,可以將精餾過程和反應(yīng)過程同時進行。相對于原裝置工藝來講,采取反應(yīng)精餾技術(shù)有利于簡化工藝流程、提高轉(zhuǎn)化率、降低蒸汽單耗,從而達到節(jié)能、增產(chǎn)、提質(zhì)、降本的目的,主要優(yōu)點介紹如下:(1)精餾過程和反應(yīng)過程在反應(yīng)精餾塔中同時進行,雖使裝備復(fù)雜化,但是工藝過程得到有效優(yōu)化,簡化了操作過程,能耗低,操作費用低,投資少[1];(2)醋酸乙酯酯化反應(yīng)為吸熱反應(yīng)[2],相比反應(yīng)釜和精餾塔分開供熱方式,由反應(yīng)精餾塔再沸器統(tǒng)一供熱,能避免重復(fù)加熱和冷卻,蒸汽單耗得以有效降低;(3)醋酸乙酯的反應(yīng)為可逆過程,生成物(醋酸乙酯和水)被最大可能分離出來,使得化學(xué)平衡向目標(biāo)方向移動,轉(zhuǎn)換率得以提高,降低了粗酯中乙醇含量,成品工序負(fù)荷得以降低,從而提高產(chǎn)品產(chǎn)能與質(zhì)量;(4)反應(yīng)與精餾在同一設(shè)備中進行,相比反應(yīng)與精餾分開進行的工藝,在反應(yīng)釜組分調(diào)節(jié)上更為簡單,調(diào)節(jié)手段更為有效。

      2.2 研發(fā)改造

      研究開發(fā)醋酸乙酯反應(yīng)精餾系統(tǒng),實現(xiàn)原裝置工藝技術(shù)升級,達到節(jié)能降耗目標(biāo)。具體研發(fā)內(nèi)容如下:(1)設(shè)計反應(yīng)精餾系統(tǒng)的初步工藝流程。參考相關(guān)文獻,并對體系的特點進行理論上的分析,設(shè)計出采用反應(yīng)精餾技術(shù)生產(chǎn)醋酸乙酯的初步工藝流程。(2)根據(jù)所設(shè)計的工藝流程創(chuàng)建反應(yīng)精餾系統(tǒng)的模擬模型。Aspen Plus是一種廣泛應(yīng)用于化工過程的研究開發(fā)、設(shè)計,生產(chǎn)過程的控制、優(yōu)化及技術(shù)改造等方面的性能優(yōu)良的軟件[3]。使用AspenPlus軟件,創(chuàng)建醋酸乙酯反應(yīng)精餾工藝流程模型,并進行模擬。(3)收集裝置運行數(shù)據(jù),通過實驗研究,補充部分反應(yīng)和精餾數(shù)據(jù)。由于本研究采用模擬軟件對上述流程進行建模、模擬計算和優(yōu)化,需要利用一部分現(xiàn)有裝置生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)對模型進行校核和修正。因此,在對流程進行分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)模擬計算的經(jīng)驗和需要,收集現(xiàn)場裝置運行數(shù)據(jù)。(4)通過物性模擬軟件擬合相關(guān)的反應(yīng)和熱力學(xué)參數(shù),建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型和熱力學(xué)模型,并利用這些參數(shù)對模擬模型進行修正。為更準(zhǔn)確地對反應(yīng)精餾合成醋酸乙酯的流程進行模擬,需要對創(chuàng)立模型進行參數(shù)修正。根據(jù)魯南化工現(xiàn)有醋酸乙酯裝置的運行數(shù)據(jù),對所建立的模擬模型進行參數(shù)的修正。(5)利用修正后的模型,對反應(yīng)精餾系統(tǒng)進行模擬計算和優(yōu)化設(shè)計,對初步的工藝流程進行改進,并得到較適宜的操作條件。修正模擬模型,并對新工藝流程進行模擬優(yōu)化,不斷優(yōu)化進料比、塔盤溫度、壓差、采出比等變量,得到最佳的工藝操作條件,以便提升產(chǎn)品純度,提高產(chǎn)品產(chǎn)量及降低蒸汽單耗。(6)實施改造,建立反應(yīng)精餾系統(tǒng),優(yōu)化調(diào)整工藝指標(biāo),提升工藝技術(shù),從而達到節(jié)能降耗、提質(zhì)增產(chǎn)的目的。優(yōu)化后的反應(yīng)精餾裝置如圖2所示。

      圖2 優(yōu)化后反應(yīng)精餾裝置

      3 應(yīng)用效果

      3.1 項目實施前后工藝流程對比

      項目實施前,精餾塔底部物料經(jīng)精餾塔循環(huán)泵打回反應(yīng)釜,一方面增加了動力消耗和熱量損失,另一方面增加了設(shè)備維護的費用和檢修工作。同時,反應(yīng)釜與精餾塔是分離的,在系統(tǒng)高負(fù)荷運行的狀態(tài)下,精餾塔液位的控制難度很大,同時加大反應(yīng)釜組分調(diào)節(jié)難度,為系統(tǒng)的安全穩(wěn)定生產(chǎn)埋下隱患。通過項目實施反應(yīng)釜與精餾塔組合成反應(yīng)精餾塔,精餾塔內(nèi)物料依靠重力返回至反應(yīng)釜,取消了精餾塔循環(huán)泵,簡化了工藝操作,便于反應(yīng)釜組分調(diào)節(jié)。

      3.2 項目實施前后產(chǎn)量和蒸汽單耗數(shù)據(jù)對比

      項目實施前裝置產(chǎn)量和蒸汽單耗如表1所示。其中平均蒸汽單耗2264kg/t,平均班產(chǎn)量180t/班。

      項目實施后,裝置進行了72h性能考核,相關(guān)運行數(shù)據(jù)如表2所示。其中平均蒸汽單耗1730kg/t,平均班產(chǎn)量195t/班。

      項目實施后,醋酸乙酯產(chǎn)品蒸汽單耗為1730kg/t,比項目實施前蒸汽單耗2264kg/t降低了534kg/t。

      表1 項目實施前裝置產(chǎn)量和蒸汽單耗統(tǒng)計表

      表2 項目實施后裝置產(chǎn)量和蒸汽單耗統(tǒng)計表

      項目實施后醋酸乙酯產(chǎn)品平均班產(chǎn)量195t/班,比項目實施前平均班產(chǎn)量180t/班提高了15t/班,年產(chǎn)能可提升1.5萬t/a。

      3.3 項目實施前后產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)對比

      項目實施前后裝置產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)如表3所示。

      表3 項目實施前后裝置產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表

      項目實施后醋酸乙酯產(chǎn)品質(zhì)量由99.83%提升到99.91%,雜質(zhì)乙醇含量由0.021%降至0.003%,雜質(zhì)水含量保持不變,雜質(zhì)酸含量由0.0035%降至0.0031%。

      4 結(jié)語

      采用反應(yīng)精餾技術(shù),將反應(yīng)釜與精餾塔組合成反應(yīng)精餾塔,精餾塔內(nèi)的物料依靠重力返回至反應(yīng)釜,取消了精餾塔循環(huán)泵,便于反應(yīng)釜組分調(diào)節(jié),提升了醋酸乙酯工藝技術(shù),簡化了工藝操作。采用反應(yīng)精餾技術(shù),使得工藝流程得到優(yōu)化,去除了相關(guān)動力設(shè)備,有效降低了動力設(shè)備運行維護費用和工作量。醋酸乙酯的反應(yīng)為可逆過程,生成物(醋酸乙酯和水)被最大可能分離出來,使得化學(xué)平衡向目標(biāo)方向移動,轉(zhuǎn)換率得以提升,降低了粗酯中乙醇含量,成品工序負(fù)荷得以降低,使得產(chǎn)品蒸汽單耗大幅度降低,產(chǎn)能得到進一步提升。

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