秦國防 董戰(zhàn)利 付 巖
(1.濟源職業(yè)技術學院機電工程學院; 2.河南濟源鋼鐵(集團)有限公司)
關鍵字 SWRCH35K 魏氏組織 混晶 控冷工藝
35K,全稱SWRCH35K,冷鐓線材,碳含量為0.35%左右,被廣泛用于螺栓、螺帽等各類緊固件和各種冷鐓成型的零配件[1]。隨著冷鐓成型工藝的過程控制智能化,對熱軋盤條的表面質量、內在質量、成分和微觀組織的均勻性、冷加工性能等均有更高的要求[2-6]。河南濟鋼自生產SWRCH35K冷鐓鋼以來,產品投放市場后受到廣大用戶的好評,但初期有部分用戶反映SWRCH35K產品有魏氏組織、晶粒不均等組織缺陷。為了改善SWRCH35K的使用性能,通過對實驗數(shù)據(jù)進行研究分析,找出了SWRCH35K盤條魏氏組織及混晶缺陷的主要原因,并提出了針對控冷工藝的優(yōu)化措施,以期能夠為同行業(yè)企業(yè)實際生產提供借鑒和指導。
鋼坯加熱→壓水除鱗→粗軋6架軋制→1#飛剪切頭→中軋6架軋制→2#飛剪切頭尾→預精軋6架軋制→預水冷箱冷卻→3#飛剪切頭尾→精軋機軋制(根據(jù)不同規(guī)格選用不同軋制道次)→水冷箱冷卻→吐絲機成圈→風冷線冷卻→集卷筒成卷→成品檢驗→剪頭尾→打包→稱量→掛牌→入庫。
測量并記錄優(yōu)化前后各溫度點的數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)見表1,優(yōu)化前后風冷輥道各段速度及保溫罩開啟狀態(tài)見表2。
表1 優(yōu)化前各溫度點溫度 ℃
表2 優(yōu)化前風冷輥道各段速度及保溫罩開啟情況
取Φ16.0 mm規(guī)格SWRCH35K樣品,用鋸切機將樣品切成圓柱形試樣,試樣不得受到高溫影響。對試樣橫斷面進行研磨、拋光;用4%硝酸酒精溶液對樣品進行侵蝕。
在蔡司電子金相顯微鏡下,分別放大100×和500×觀察樣品的金相組織。100×下觀察到的樣品邊部和心部的金相組織為不均勻混晶及魏氏組織,如圖1所示;500×下觀察到的樣品邊部和心部的金相組織出現(xiàn)魏氏組織及粒狀貝氏體,如圖2所示。
圖1 改進前100×金相組織
圖2 改進前500×金相組織
金相組織對冷鐓鋼產品性能的影響非常突出,良好的冷鐓鋼金相組織應為鐵素體+珠光體(F+P),不應有貝氏體組織和魏氏組織[7]。在冷卻速度過大時,盤條中會出現(xiàn)貝氏體和魏氏組織[8]。
從圖1、圖2可以看出,放大100倍時,樣品的邊部及心部存在嚴重混晶組織,細晶組織晶粒度7~8級,粗晶組織晶粒度3~4級[9];放大500倍時,樣品的組織為鐵素體+珠光體+粒狀貝氏體+魏氏組織[10]。
從試驗結果可知,樣品組織的晶粒大小不一,且晶粒度差別超過4級,存在較嚴重的混晶組織。過低的晶粒度會導致材料脆化和強度下降[11];粒狀貝氏體由于其硬度高,將惡化材料的冷加工性能,而嚴重的魏氏組織將切割機體、降低鋼的機械性能,對沖擊韌性的影響更大[12-16]。圖2中的這種混晶組織可以導致材料脆升高、強度和沖擊韌性下降、硬度升高、冷加工性能降低。
SWRCH35K鋼熱物性參數(shù)包括密度、熱容、導熱系數(shù)、傳熱系數(shù)、液相線溫度、固相線溫度等[17],其中SWRCH35K鋼的密度為7.827 g/cm3(14 ℃)。
Ac1和Ac3分別表示加熱過程中組織開始轉變?yōu)閵W氏體和全部轉變?yōu)閵W氏體的溫度,Ar3表示亞共析鋼高溫奧氏體化后,冷卻時鐵素體開始析出的溫度,Ms表示鋼奧氏體化后,隨著溫度降低,奧氏體開始轉變?yōu)轳R氏體的溫度。以上相變溫度可以通過經驗關系式求得, 經驗關系式如下:
根據(jù)式(1)~式(4)求得的SWRCH35K鋼的相變溫度為:Ac1=716.3 ~ 723.8 ℃,Ac3=789.3 ~ 804.6 ℃,Ar3=705.2 ~ 754.0 ℃,Ms=351.2 ~ 384.8 ℃。
采用膨脹法結合金相-硬度法測定的SWRCH35K冷鐓鋼的CCT曲線如圖3所示。
圖3 SWRCH35K冷鐓鋼的CCT曲線
從圖3可以看出,A→F的轉變貫穿整個冷速區(qū)間;發(fā)生A→P轉變的最大冷卻速度約為5 ℃/s;冷卻速度大于5 ℃/s時,轉變產物中不存在珠光體組織;貝氏體的生成范圍也很大,由0.5 ℃/s到直接噴水冷卻都有貝氏體組織存在; SWRCH35K鐵素體的相變開始溫度為790 ℃,鐵素體和珠光體相變結束溫度為710 ℃,而表1中出保溫罩的溫度最低值為730 ℃,這說明有部分奧氏體還沒有轉變結束卻出了保溫罩,出保溫罩后冷卻速度加快,從而產生魏氏組織和粒狀貝氏體。而精軋入口溫度低于950 ℃,處于未再結晶區(qū)域進行軋制,容易得到粗細不均的混晶組織。因此,控制軋制過程各點度及軋后冷卻速度是控制混晶、魏氏組織及粒狀貝氏體的關鍵。
通過對SWRCH35K金相檢驗及理論分析可知,SWRCH35K產品存在混晶、粒狀貝氏體、魏氏組織等組織缺陷的主要原因是控制軋制及控冷工藝不當,因此,改進控冷工藝是提高SWRCH35K產品使用性能的關鍵。工藝改進后各溫度點溫度見表3,風冷輥道各段速度及保溫罩開啟情況見表4。
表3 優(yōu)化后各溫度點溫度 ℃
表4 優(yōu)化后風冷輥道各段速度及保溫罩開啟情況
控冷工藝經過優(yōu)化后所軋制SWRCH35K金相組織如圖4、圖5所示,圖4中100×組織晶粒較細小且較均勻無魏氏組織出現(xiàn),圖5中顯示500×組織鐵素體呈塊狀分布。樣品組織為均勻細小的P+F組織,晶粒度7~8級。
隨后我們按照同樣的思路對Ф6.5 mm、Ф8.0 mm、Ф10.0 mm等規(guī)格控冷工藝進行了優(yōu)化,都達到了預期的效果。
(1)經過實驗及理論分析,SWRCH35K中魏氏組織是由于出保溫罩后冷卻速度加快造成,混晶組織是由于精軋在未再結晶區(qū)軋制造成的。
(2)控冷工藝改進措施:通過降低吐絲溫度,調整入保溫罩及出保溫罩溫度可以消除魏氏組織;通過提高精軋入口溫度,使精軋道次在再結晶區(qū)軋制消除混晶。
圖4 100 ×組織晶粒較細小且較均勻無魏氏組織出現(xiàn)
圖5 500 ×組織鐵素體呈塊狀分布