高森 劉研言 韓磊(川慶鉆探長慶井下技術(shù)作業(yè)公司)
隨著一體化完井技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟,連續(xù)油管在完井作業(yè)中的應(yīng)用也日趨廣泛,設(shè)備及連續(xù)油管使用數(shù)量和作業(yè)范圍也不斷增加。與此同時,由于連續(xù)油管在作業(yè)過程中受力復(fù)雜,作業(yè)條件惡劣,連續(xù)油管失效造成的安全事件也逐漸增多。表現(xiàn)形式主要包括變形失效、斷裂失效、表面損傷引起的失效[1],主要原因是設(shè)備缺陷、操作問題、材料質(zhì)量、使用環(huán)境以及井身結(jié)構(gòu)影響。以長慶區(qū)域XX氣水平井作業(yè)中,連續(xù)油管斷裂的安全事件為研究對象,分析引起連續(xù)油管斷裂失效的原因,為避免同類安全事件再次發(fā)生,提供了可供參考的有效途徑,并提出了防止同類安全事件發(fā)生的預(yù)防措施。
XX 井為氣水平井,造斜點1 050 m,入窗點(A 點)3 355 m,水平段長1 253 m。采用連續(xù)油管進行壓裂前通洗井施工,以確保后期電纜橋塞正常下入,為后續(xù)壓裂施工安全起下管柱提供保證。
XX井第一次通洗作業(yè),連續(xù)油管帶馬達及磨鞋通井至人工井底4 552 m,通井正常,正常起出連續(xù)油管。第二次通洗井作業(yè),下至4 309.63 m 遇阻(距離人工井底200 m),懸重下降2~3 t;后上提至4 296.99 m,再下至4 299.12 m 遇阻,懸重下降2~3 t;反復(fù)上提下放7次,遇阻點不斷上移,采取大排量胍膠洗井,開始上提至2 948.98 m,速度20~22 m/min,懸重16.2 t,連續(xù)油管在出注入頭導(dǎo)向器1~2 m 處發(fā)生斷裂,造成一起關(guān)于斷管的安全事件。
根據(jù)現(xiàn)場出現(xiàn)的連續(xù)油管刮痕和斷裂可能的原因,采用因果鏈分析方見圖1。
圖1 因果鏈分析法
根據(jù)因果鏈分析結(jié)果,從設(shè)備因素、連續(xù)油管管材、井身結(jié)構(gòu)等3 個方面的7 個節(jié)點對此次安全事件的發(fā)生進行了深入剖析。
設(shè)備方面可能造成連續(xù)油管損傷的部位共有4個:導(dǎo)向器最頂端壓帽盒滾輪、導(dǎo)向器、注入頭夾持塊,防噴器剪切閘板[2]。
4.1.1 導(dǎo)向器滾輪造成傷痕分析
通過現(xiàn)場拆卸導(dǎo)向器檢查滾輪,滾輪靈活無明顯劃痕,根據(jù)之前此處劃傷連續(xù)油管痕跡比對,排除此位置影響因素。
4.1.2 導(dǎo)向器不居中造成傷痕分析
以往不居中造成的傷痕多為徑向,此次安全事件中連續(xù)油管的損傷全為軸向傷痕,夾持塊徑向擠壓連續(xù)油管及失效連續(xù)油管軸向劃痕見圖2。因此,導(dǎo)向器不居中導(dǎo)致夾持塊對連續(xù)油管橫向擠壓受損的影響可以排除。
圖2 夾持塊徑向擠壓連續(xù)油管及失效連續(xù)油管軸向劃痕
4.1.3 注入頭夾持塊造成劃傷分析
1)檢查發(fā)現(xiàn):安全事件中發(fā)生失效的連續(xù)油管劃痕主要分布在連續(xù)油管上10 m 范圍內(nèi),且夾持塊上無明顯劃痕,新舊夾支塊對比圖見圖3,由此得出夾持塊劃傷連續(xù)油管不成立。
圖3 新舊夾支塊對比圖
2)檢查推板后,推板表面有輕微的磨損,沒有發(fā)現(xiàn)明顯變形及磨損,推板變形造成夾持塊打滑可以排除。
4.1.4 防噴器剪切刀片造成劃傷分析
打開防噴器檢查:整個防噴器半封、全封、卡瓦、剪切等都完好,沒有劃傷連續(xù)油管的痕跡,判斷此次安全事件中連續(xù)油管劃傷與防噴器無關(guān)。
4.2.1 連續(xù)油管全管段疲勞循環(huán)預(yù)測
假設(shè)連續(xù)油管在σr(卷筒上彎曲的連續(xù)油管的等效應(yīng)力[3])和σg(導(dǎo)向器上彎曲的連續(xù)油管的等效應(yīng)力) 的共同作用下經(jīng)過N 次疲勞循環(huán)達到疲勞失效[4],則連續(xù)油管的疲勞循環(huán)次數(shù)可近似由式(1)~式(7)得出:
式中:NM為連續(xù)油管中位壽命;σM為連續(xù)油管的中位壽命對應(yīng)的應(yīng)力;σr為卷筒上彎曲的連續(xù)油管的等效應(yīng)力;σg為導(dǎo)向器上彎曲的連續(xù)油管的等效應(yīng)力;pi為連續(xù)油管內(nèi)壓,取25.5 MPa;do為新連續(xù)油管外徑,取50.8 mm;di為內(nèi)徑,取42.88 mm;E 為連續(xù)油管彈性模量[5],取206×103MPa;Dr為滾筒直徑,取2 430 mm;Rg為導(dǎo)向器半徑,取1 829 mm;a取2.46;β 取1.61;E 為連續(xù)油管彈性模量,取206×103MPa;φ 為實驗得出,取58.4%[6]。
因此,可計算得出N 為78,即連續(xù)油管在σr和σg共同作用下,經(jīng)過78 次循環(huán)起下,會發(fā)生塑性變形引起的疲勞失效。按該盤連續(xù)油管發(fā)生此次安全事件前起下26 次計算,該盤連續(xù)油管的整體疲勞壽命為33.3%。
同時,給定滾筒直徑2 430 mm,導(dǎo)向器半徑1 829 mm,標準直徑50.8 mm,標準壁厚50.8 mm等模擬條件,輸入連續(xù)油管內(nèi)壓25.5 MPa,通過CTAS 模擬軟件作疲勞循環(huán)計算[7],失效連續(xù)油管使用壽命軟件預(yù)測結(jié)果見圖4,循環(huán)起下次數(shù)不超過76 次。按該盤連續(xù)油管前期起下26 次計算,可得出該盤連續(xù)油管的整體疲勞壽命為34.2%。
圖4 失效連續(xù)油管使用壽命軟件預(yù)測結(jié)果
從兩種計算分析結(jié)果可知,軟件疲勞循環(huán)計算結(jié)果與疲勞循環(huán)次數(shù)預(yù)測公式計算結(jié)果一致,且分析結(jié)果均顯示連續(xù)油管疲勞壽命未達到降級使用的累計壽命(60%),更達不到疲勞失效的壽命。因此,該盤連續(xù)油管整體疲勞壽命不達標造成斷管安全事件的可能性排除,該盤連續(xù)油管最后一次施工前符合設(shè)備本質(zhì)安全要求。
4.2.2 連續(xù)油管刮傷段疲勞分析
1)外觀檢測。觀察連續(xù)油管外觀發(fā)現(xiàn):連續(xù)油管刮傷嚴重,從連續(xù)油管自由端算起,經(jīng)過計算刮傷范圍在2 500~3 000 m,失效連續(xù)油管刮傷位置外形見圖5。
圖5 失效連續(xù)油管刮傷位置外形
2)斷口尺寸測量及分析。斷口處存在刮傷,位于彎曲外側(cè)。斷口處只有部分環(huán)形截面存在變形,管體出現(xiàn)縮頸現(xiàn)象(外徑為48.22 mm,內(nèi)徑為41.64 mm),但變形及縮頸均出現(xiàn)在安全事件發(fā)生前的刮痕位置。失效連續(xù)油管斷口壁厚測量見圖6,初步討論分析認為,該位置因刮痕嚴重,壁厚損失明顯,產(chǎn)生應(yīng)力集中,降低了設(shè)備本質(zhì)安全性,是造成斷管的主要原因。
圖6 失效連續(xù)油管斷口壁厚測量
3) 連續(xù)油管刮傷段疲勞循環(huán)計算。計算公式為:
式中:d′o為連續(xù)油管段裂前外徑平均值,取50.52 mm;di為斷裂后外徑收縮,取48.22 mm;pi≈0(起管柱期間未泵注),連續(xù)油管彈性模量、滾筒直徑、導(dǎo)向器半徑數(shù)值不變,由式(1) ~(8),可計算得出連續(xù)油管刮傷段疲勞循環(huán)次數(shù)為1.29。
通過計算可知:連續(xù)油管在最后一次入井作業(yè)時被刮傷,起管柱時, 在正常上提拉力作用下,相當于未刮傷連續(xù)油管受到了過提拉力,產(chǎn)生了異常的縮徑(斷面收縮率明顯小于正常斷面收縮率)。因此,疲勞彎折次數(shù)急劇下降,設(shè)備本質(zhì)安全性被破壞,在導(dǎo)向器位置彎折斷裂[8]。
通過對施工井連續(xù)油管失效管試樣強度性能檢測參數(shù)(表1)和失效管試樣與新管試樣拉伸試驗參數(shù)比對(表2)分析認為:
1)失效連續(xù)油管的壓扁試驗、擴口試驗結(jié)果均不符合API Spec 5ST-2010 對CT90 級別連續(xù)油管的要求,說明管材本身存在一定的質(zhì)量問題,降低了連續(xù)油管的本質(zhì)安全性。
表1 失效管試樣強度性能檢測參數(shù)
表2 失效管試樣與新管試樣拉伸試驗參數(shù)比對
2)失效連續(xù)油管屈服強度[9]低于API Spec 5ST-2010標準要求的屈服強度最小值,且斷口處彎曲外側(cè)存在刮傷,本質(zhì)安全性急劇下降,在受到拉伸載荷和彎曲載荷后,發(fā)生斷裂。
3)經(jīng)過與同車組的新樣管對比檢測,失效的連續(xù)油管的化學(xué)成分分析、洛氏硬度試驗[10]結(jié)果均符合API Spec 5ST-2010 對CT90 要求,對連續(xù)油管的本質(zhì)安全不構(gòu)成影響。
4.4.1 套變引起刮傷原因分析
該井井眼軌跡:造斜點1 050 m,入窗點(A 點)3 355 m,完鉆井身4 552 m。井身結(jié)構(gòu)中造斜點至A 點之間為井身軌跡斜率變化大,加之41/2″套管節(jié)箍采用LTC 扣型,若上扣扭矩過大會造成套管節(jié)箍處公扣過頂,出現(xiàn)套管接箍處彎曲變形嚴重,形成臺階縮徑,連續(xù)油管如果下管遇阻,則會在此井段內(nèi)堆積,形成螺旋屈曲,整個連續(xù)油管擠壓,緊貼套管內(nèi)壁,繼續(xù)加壓下管則會被套管接箍臺階刮傷。根據(jù)現(xiàn)場觀察連續(xù)油管刮傷位置在2 500~3 000 m,正處在該井造斜段1 050~3 355 m。推斷該井筒套管接箍變形刮傷連續(xù)油管,是影響連續(xù)油管本質(zhì)安全的主要原因。
4.4.2 套變刮傷原因確認
采用DHV(鷹眼井下電視)下入井內(nèi)拍攝套管情況照片,施工井套變劃痕形貌見圖7~圖8。診斷井筒套管內(nèi)壁安全通過性。儀器下至1 207 m 處,該接箍下方同樣存在異常,開側(cè)視鏡頭進行觀察并記錄。
經(jīng)分析討論,判斷套管接箍處彎曲變形,節(jié)箍內(nèi)部形成臺階縮徑,造成井筒本質(zhì)不安全,導(dǎo)致連續(xù)油管下管遇阻,緊貼套管內(nèi)壁被臺階刮傷。
圖7 施工井井深結(jié)構(gòu)及套變形貌
4.4.3 套變刮傷連續(xù)油管驗證試驗
對注入頭導(dǎo)向器、夾持塊、防噴盒、防噴器等配件進行了檢查或更換,連續(xù)油管車組倒新連續(xù)油管1 盤(等級QT900;外徑2";長度5 600 m;壁厚3.96 mm)。
在同一井筒內(nèi)下入同型號連續(xù)油管及通井規(guī)通井。入井工具串(自下而上)通井規(guī)+液壓丟手+連接頭+連續(xù)油管。每下入500 m,上提200 m 檢查連續(xù)油管表面有無劃痕,下至3 000 m時,上提200 m,發(fā)現(xiàn)連續(xù)油管有明顯劃痕,后邊起連續(xù)油管邊觀察,起至井口時,發(fā)現(xiàn)連續(xù)油管劃痕范圍2 700~2 900 m(深度從自由端算起),且劃痕均為軸向劃痕,與前期劃痕形貌一致,佐證了井筒套管變形,本質(zhì)不安全是造成連續(xù)油管刮傷斷裂的主要原因。新油管同井筒通井作業(yè)后刮痕見圖9。
圖8 施工井套變劃痕形貌
圖9 新油管同井筒通井作業(yè)后刮痕
1)后期作業(yè)時,指定專人觀察滾筒上連續(xù)油管,如果出現(xiàn)機械損傷,應(yīng)立即進入安全預(yù)警狀態(tài),施工結(jié)束后查明原因,并及時進行修復(fù)。
2)通過連續(xù)油管在線安全性能檢測裝置,及時掌握連續(xù)油管本質(zhì)安全狀態(tài),查找出有缺陷的部位,預(yù)防同類斷管事件再次發(fā)生。
3)針對水平井連續(xù)油管通洗井作業(yè),建議采用金屬減阻劑泵注循環(huán),并在工具組合中增加水力振蕩器,以減小井內(nèi)連續(xù)油管與套管壁摩擦力,提高工藝的本質(zhì)安全性。
4)針對大斜度井或套變井,通過軟件分析,建立整個起下過程的力學(xué)分析模型,為現(xiàn)場工藝安全預(yù)警提供可靠依據(jù)。
5)針對大斜度井或套變井,通過前期井下成像作業(yè),預(yù)先診斷井段內(nèi)壁安全狀態(tài),為后期連續(xù)油管起下過程中,井筒內(nèi)壁對其產(chǎn)生影響分析,提供可靠依據(jù)。
1)經(jīng)過失效原因分析和要因篩查,確認造斜段套管接箍變形,造成連續(xù)油管刮傷,是斷管安全事件發(fā)生的主要原因,為后期同類安全事件的原因分析,提供了可供參考的有效途徑。
2)后期同類井作業(yè)前,通過軟件模擬和井下鷹眼成像,預(yù)判連續(xù)油管起下遇阻情況。
3)后期同類井作業(yè)中,通過使用金屬減阻劑及水力振蕩器,改善井筒環(huán)境和工具適應(yīng)性,盡可能降低連續(xù)油管與井筒內(nèi)壁摩阻,可顯著提高工藝的本質(zhì)安全性。
4)后期通過連續(xù)油管在線安全性能檢測裝置,實時了解缺陷程度,并增加導(dǎo)向器半徑,免壁厚損失和彎折等因素對連續(xù)油管本質(zhì)安全的影響。
5)嚴格把控連續(xù)油管管材質(zhì)量,嚴格審核各項管材安全性能檢測報告,從源頭降低斷管安全風險。