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      卷取爐活套輥壽命延長的設(shè)計(jì)優(yōu)化

      2021-01-23 01:54:39
      山東冶金 2021年4期
      關(guān)鍵詞:爐門活套水封

      王 顯

      (山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司,山東 日照276800)

      1 前言

      某軋鋼廠3500爐卷產(chǎn)線軋機(jī)前后各有1臺卷取爐,當(dāng)生產(chǎn)薄規(guī)格產(chǎn)品(4~25 mm)時(shí)需要卷取爐參與軋制,其主要功能是保溫且減少鋼板溫差,保證鋼板的性能均勻性。因設(shè)計(jì)存在缺陷,當(dāng)爐門處于高位時(shí),卷取爐爐殼與爐門之間仍然存在高度約450 mm的間隙(卷取爐正常工作時(shí)爐內(nèi)溫度約為950~1050℃),通過該處間隙散發(fā)的熱量導(dǎo)致溫度異常升高,可達(dá)400℃。活套輥在平軋時(shí)正位于爐門間隙處,高溫直接影響活套輥上輥的正常工作。在實(shí)際使用過程中,上輥發(fā)生多次故障。活套輥損壞主要原因有兩點(diǎn):一是密封損壞造成內(nèi)冷卻水直接進(jìn)入軸承,導(dǎo)致軸承損壞,進(jìn)而活套輥上輥成死輥;二是活套輥設(shè)計(jì)位置不合理,活套輥上輥單側(cè)受高溫影響,平軋時(shí)活套輥不轉(zhuǎn)動,易發(fā)生變形損壞。

      在活套輥投用的2 a時(shí)間,軸承損壞次數(shù)多達(dá)8次,輥體變形次數(shù)多達(dá)3次,累計(jì)影響卷軋時(shí)間超過40000 min。針對活套輥上輥頻繁出現(xiàn)故障的問題,針對活套輥上輥本體的設(shè)計(jì)提出優(yōu)化思路。

      2 卷取爐結(jié)構(gòu)和工作原理

      使用卷取爐時(shí),卷取爐的1#爐門下降到一定位置引導(dǎo)鋼板進(jìn)入卷取爐,卷取爐的卷筒槽對1#爐門,夾送輥對齊卷筒槽,準(zhǔn)備穿板。卷取爐卷筒槽開始加速,進(jìn)行卷取。卷取爐加速時(shí),2#爐門和3#爐門降下來。在道次末尾,軋機(jī)和卷取爐降速,出口夾送輥降下來,鋼板末端停止在出口夾送輥。爐卷軋機(jī)的出入口側(cè)導(dǎo)板用來引導(dǎo)鋼板。反轉(zhuǎn)道次重復(fù)這個過程。卷取軋制通過交替前進(jìn)和反轉(zhuǎn)道次進(jìn)行,直到最后一道次在前進(jìn)方向。其中活套輥布置在卷取爐和軋機(jī)出入口側(cè)之間,卷軋時(shí)上輥起助卷輥?zhàn)饔茫钐自趭A送輥和卷筒之間穩(wěn)定和抑制張緊力激增。

      活套輥主要由搖臂、上輥、液壓缸等原件組成,上輥設(shè)計(jì)為空心輥,里面有一內(nèi)膽通冷卻水,輥體單側(cè)壁厚僅為25 mm。上輥無驅(qū)動裝置為自由輥,靠螺栓把合在搖臂機(jī)架上,液壓缸的上下動作帶動搖臂和上輥的位置調(diào)整。卷取爐爐門由3個獨(dú)立動作的爐門組成,其中1#和2#爐門有銷軸連接,存在連鎖控制,即1#爐門落到底位2#爐門才可上下動作,2#爐門處于高位時(shí)1#爐門才可上下動作。平軋時(shí)爐門靠液壓缸帶動處在高位,鋼板可順利從爐底經(jīng)過。

      3 存在問題及解決方案

      針對活套輥上輥頻繁出現(xiàn)故障的問題,現(xiàn)場首先針對爐門與爐殼之間的間隙進(jìn)行優(yōu)化。根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境重新設(shè)計(jì)隔熱裝置,材質(zhì)為耐熱不銹鋼,在隔熱裝置內(nèi)側(cè)焊接錨固鉤固定陶瓷纖維模塊,防止隔熱裝置變形。將隔熱裝置焊接固定在爐殼上方,阻斷高溫對上輥輥體的不利影響,進(jìn)而避免上輥出現(xiàn)故障。使用半個月后,又暴露出新的問題:一是在卷軋過程中因?yàn)楦魺嵫b置的存在,導(dǎo)致鋼板極易碰到該裝置,影響鋼板上表面質(zhì)量;二是雖然有陶瓷纖維模塊對裝置進(jìn)行高溫保護(hù),但高溫下還是出現(xiàn)了變形;三是隔熱裝置為焊接固定,高溫工況下必須定期檢查補(bǔ)焊,但頻繁停爐會對卷取爐耐材及卷筒造成不可逆的損傷,降低兩者使用壽命,難以實(shí)現(xiàn)。

      針對活套輥上輥本體的設(shè)計(jì)提出優(yōu)化思路。初始設(shè)計(jì)操作側(cè)軸承座共有6件水封,2個干油潤滑點(diǎn)。水封損壞最直接的原因就是潤滑不足,高溫下橡膠產(chǎn)品易發(fā)生變形甚至碳化。優(yōu)化水封數(shù)量和裝配位置,將水封數(shù)量從6個增加到8個,密封重新選型,密封性好且耐高溫氟橡膠為首選。最后一道密封的唇口方向向外,一旦密封出現(xiàn)損壞,可防止冷卻水大量進(jìn)入。同時(shí)增加干油潤滑點(diǎn)數(shù)量,由2個增加到4個,保證潤滑充足,也可減輕密封的磨損。二是增長操作側(cè)內(nèi)桿,在水封邊緣處增加Φ30引水孔,一旦水封出現(xiàn)損壞,冷卻水可沿引水孔排出,避免進(jìn)入軸承。三是徹底解決上輥輥體變形的問題,輥體變形的根本原因是受熱不均,當(dāng)活套輥不工作時(shí),活套輥單側(cè)靠近爐門間隙,一側(cè)溫度過高,長時(shí)間容易發(fā)生變形。在上輥傳動側(cè)增加氣動馬達(dá),馬達(dá)固定在搖臂上,以緩慢均勻的速度帶動活套輥上輥,使其未卷軋時(shí)也可以均勻受熱,避免發(fā)生變形。

      4 應(yīng)用效果

      通過優(yōu)化,解決了活套輥頻繁發(fā)生故障的問題。通過密封數(shù)量,型號以及安裝位置等優(yōu)化,解決了軸承因進(jìn)水導(dǎo)致的損壞,保證了潤滑和冷卻的良好運(yùn)行,有效提高了其穩(wěn)定性。通過對活套輥上輥動作方式由被動改為主動的優(yōu)化,保證了輥體的均勻受熱,結(jié)合冷卻水的良好運(yùn)行,輥體因受熱不均導(dǎo)致的變形問題得到根治。截止到2021年5月份,活套輥損壞次數(shù)僅為1次,對比2020年同期的4次,其穩(wěn)定性大幅提高,設(shè)備使用壽命大幅延長,減少了備件更換數(shù)量及頻次,降低了噸鋼成本,提高了產(chǎn)線卷軋比,效益同步提升。

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