廖建東
(中鐵隆工程集團有限公司, 四川成都 610045)
CO2爆破致裂技術(shù),起源于美國,最初主要是用于高瓦斯礦井,使之代替炸藥,避免引起瓦斯爆炸。該技術(shù)20世紀90年代引入我國,經(jīng)過若干年實踐,已趨于成熟。近年來,CO2爆破致裂效果得到了越來越多民爆企業(yè)的認可,推廣速度較快,目前已開始應(yīng)用于巖石爆破領(lǐng)域。
城市軌道交通工程車站建設(shè)項目,絕大多數(shù)地處城市人群集中區(qū)域,周邊環(huán)境相當復(fù)雜,車站附近建(構(gòu))筑物密集、各類管線縱橫交錯、人民群眾對噪聲和粉塵污染防治要求嚴格等。對處于硬巖區(qū)域的車站基坑開挖,既要滿足基坑開挖施工要求,又要確保周邊地下管線、建(構(gòu))筑物的安全,還要將噪聲和粉塵濃度控制在可接受范圍之內(nèi),這是施工單位普遍面臨的難題。針對上述問題,傳統(tǒng)的開挖方式有大型機械破碎、靜態(tài)爆破及液壓擴張器致裂等方法,但這些方法普遍存在施工效率低、作業(yè)成本高、文明施工難以保證等缺點。
本文以大連地鐵5號線山花街站為例,對CO2爆破致裂技術(shù)應(yīng)用于密集建筑區(qū)域硬巖基坑開挖工程進行研究分析,總結(jié)出相應(yīng)成果,希望為類似工程提供參考借鑒。
大連地鐵5號線山花街站,位于大連市甘井子區(qū)甘北路與甘井子路交叉口東北側(cè)光明健康廣場下方,為單柱雙跨框架結(jié)構(gòu)(局部為雙柱三跨),采用明挖法施工。車站為地下2層島式車站,站臺寬度11m,車站長度203.4m,標準段寬度19.7m,基坑開挖深度最大達22.6m,車站設(shè)置4個出入口、2組風亭。
車站站位地質(zhì)情況主要以中風化白云巖為主,單軸飽和抗壓強度55~75MPa,屬中硬巖石,開挖難度大。周邊分布9棟地上2~7層磚混住宅,距基坑邊緣3.4~17.5m。車站四周有9類管線共計64根,多為老管線,歷史久遠且錯綜復(fù)雜。
二氧化碳相變致裂屬于物理致裂過程,氣態(tài)的CO2在一定的高壓下會轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài),通過高壓灌裝設(shè)備將液態(tài)CO2灌裝在特定管狀容器內(nèi),同時在容器下部安裝定壓剪切片,上部安裝發(fā)熱裝置及密封圈形成致裂器。
現(xiàn)場作業(yè)時,采用低壓起爆器產(chǎn)生的微電流激發(fā)致裂器內(nèi)部的發(fā)熱裝置,致裂器內(nèi)高壓液態(tài)CO2通過加熱,使其壓力急劇增至20~60MPa,高壓液態(tài)CO2沖破下部定壓剪切片后迅速轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài),體積瞬間增大到原體積的600多倍。體積膨脹后瞬間產(chǎn)生的膨脹力使致裂器周邊硬巖開裂,達到巖石致裂的目的。CO2相變致裂器工作結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 CO2相變致裂器結(jié)構(gòu)示意
首先,在基坑內(nèi)開挖出具備臨空面的工作區(qū),利用潛孔鉆機在工作區(qū)內(nèi)按設(shè)計孔間距成孔;其次,人工安裝CO2致裂器,起爆后利用CO2物理特性將工作面巖石沖擊開裂;最后,采用大型破碎錘將開裂的巖石破碎并取出致裂器。將基坑劃分為多個工作面,采取流水施工以提高施工進度,致裂器取出后送至加工車間進行修復(fù)和填充液態(tài)CO2后繼續(xù)多次使用。施工工藝流程見圖2。
圖2 CO2相變致裂器結(jié)構(gòu)示意
3.1.1 致裂器準備
基坑開挖前,在后臺車間將致裂器配件及各類設(shè)備進行保養(yǎng)檢查,根據(jù)施工方案要求配備足夠數(shù)量的致裂器及配件,達到在施工現(xiàn)場具備致裂條件后能立即將致裂器運輸至現(xiàn)場并形成回收、維修、灌裝、運輸?shù)哪芰?致裂器維修、灌裝、運輸,一般由專業(yè)爆破公司負責)。
3.1.2 現(xiàn)場施工準備
車站圍護結(jié)構(gòu)和支撐體系施作完成并達到開挖條件后,按照“豎向分層、縱向分段”的開挖原則將基坑劃分成若干個工作面,一般豎向每層開挖深度2.5m,縱向每段長度25m,寬度與基坑寬度相同,形成爆破致裂所需的臨空面,同時也保證了每個作業(yè)面有足夠空間放置致裂設(shè)備、破碎設(shè)備,便于形成流水施工,提高作業(yè)效率。
采用自行式履帶潛孔鉆機鉆孔,孔徑φ115mm??组g距1.5m×1.2m,梅花形布置。孔深比致裂器少0.2m(可根據(jù)基坑巖層本身特性和致裂器長度進行參數(shù)調(diào)整),基坑最外圈的孔距離兩側(cè)圍護結(jié)構(gòu)0.3m,各個鉆孔應(yīng)保證適當?shù)拇怪倍?。鉆孔過程中,遇到巖石內(nèi)部裂縫節(jié)理發(fā)育而引起個別鉆孔串孔的情況時,須正確記錄孔位編號,采用碎石及粘性材料對串孔鉆孔進行封堵,封堵完成后在原鉆孔附近重新鉆孔。
采用帶鉛錘的測繩測量孔深,務(wù)必保證孔口至孔底深度比致裂器短20cm左右,使致裂器頂端外露,便于爆破后拔出。致裂器由后臺加工廠灌裝后運輸至施工現(xiàn)場,用龍門吊或汽車吊將致裂器吊裝至爆破作業(yè)區(qū)域,再采用人工搬運并將致裂器逐根安放在鉆好后的鉆孔內(nèi)。致裂器安裝見圖3。
圖3 人工安裝CO2致裂器
為保證致裂效果,防止爆破時飛管,需用直徑小于5mm的瓜子石填塞致裂器與孔壁間空隙。在填塞瓜子石的同時,采用振搗器不斷振動致裂器鋼管,以增大致裂器鋼管與孔壁摩擦力,達到填塞密實的目的。填塞封孔見圖4、圖5。
圖4 致裂器與孔壁空隙填塞瓜子石
圖5 振搗器振動致裂器
用導線將致裂器逐一連接,確認回路通暢后接入起爆器。為防止個別致裂器因安裝不牢而于爆破后飛出,采用φ28mm鋼絲繩將所有致裂器串聯(lián)起來,并在鋼絲繩與致裂器交點處安放橡膠護墊,避免鋼絲繩斷裂。致裂器連線、鎖管見圖6、圖7。
圖6 致裂器連線
圖7 鋼絲繩鎖管
CO2致裂器引爆后,雖能保證振動可控,但受CO2物理特性影響,個別孔內(nèi)致裂器受各種因素影響會出現(xiàn)豎向反力,導致致裂器鋼管向上飛出。針對密集建筑區(qū)域硬巖基坑開挖,尤其是人員車輛密集之處,應(yīng)特別注意飛管防護,做到百分之百安全。施工時采用帶支腿的鋼板罩遮住爆破區(qū)域,鋼板間隙及鋼板四周縫隙用膠皮炮被作覆蓋防護,必要時可在鋼板上增加配重防止飛石。安全防護見圖8。
圖8 鋼板罩安全防護
做好安全防護后,按照國家相關(guān)規(guī)定進行警戒,對工作面周邊50m范圍內(nèi)的外部車輛、人員暫時禁行,基坑內(nèi)所有人員設(shè)備疏散至安全地點后方可進行起爆作業(yè)。在確認所有致裂器連接導線通暢后,采用智能云安全起爆器對致裂器進行起爆。爆破效果見圖9。
圖9 CO2爆破致裂效果
爆破完成后,移開防護鋼板,觀察致裂效果。針對大塊巖石,用破碎錘進行破碎,破碎程度符合渣土運輸條件即可。同時將致裂器逐個拔出,需要注意的是,拔出致裂器鋼管時要垂直上拔,避免斜拔、野蠻操作,以免損壞致裂器。
將現(xiàn)場拔出的致裂器送至維修灌裝車間,經(jīng)過維修、灌裝液態(tài)CO2后重復(fù)使用。
第一段爆破完成后,利用形成的新的臨空面,實施后續(xù)爆破開挖,按照“分段、分層,多工作面流水”的原則將基坑開挖完成。
該技術(shù)于2018年3月起應(yīng)用于大連地鐵5號線山花街站,施工期間,通過連續(xù)監(jiān)測,各類管線的沉降值均滿足規(guī)范要求,周邊建筑物未出現(xiàn)開裂破損情況,也未發(fā)生人員傷亡事故,受到了業(yè)主及監(jiān)管單位的高度評價和廣泛贊譽。
與傳統(tǒng)機械開挖方式相比,采用CO2爆破致裂技術(shù)進行密集建筑區(qū)域硬巖基坑開挖,具有以下優(yōu)勢:
(1)成本節(jié)約。機械開挖的單價約為165元/m3,CO2爆破致裂開挖的單價約為85元/m3,可節(jié)省80元/m3。
(2)工期縮短。機械開挖的工效約為100m3/d,CO2爆破致裂開挖的工效約為250m3/d,開挖速度可提高1.5倍。
(3)安全可控。CO2爆破振動較小,加之安全防護到位,對管線沉降、建筑物變形以及開挖本身安全,都能達到很好的控制效果。
本文針對大連地鐵5號線山花街站深基坑開挖所進行的工藝創(chuàng)新,不斷進行總結(jié)歸納,提煉出“密集建筑區(qū)域硬巖基坑CO2爆破致裂開挖”施工技術(shù),可作為類似工程的參考。