陳 麗, 常 勇 ,聶文武, 郭可濤
(1.濰柴動力上海研發(fā)中心,上海 201114; 2.青特集團技術(shù)中心,山東 青島 266109)
國內(nèi)某輕型商用車后減振器下支架采用焊接在橋殼前側(cè)面上,在進行可靠性道路試驗過程中出現(xiàn)焊縫開裂,下支架從后橋殼上直接脫落,導(dǎo)致后減振器失效,造成車輛舒適性較差。
某輕型商用車后減振器采用HH型雙筒式型式,布置形式是上端通過支架安裝在車架縱梁上,下端固定在焊接于后橋橋殼上的支架上,安裝布置形式見圖1。在進行整車可靠性道路試驗強化路工況行駛約5 700 km時,減振器下支架與橋殼焊縫部位發(fā)生斷裂故障,故障照片見圖2。
圖1 后減振器安裝方式
圖2 后減振器下支架故障
減振器的功能是吸收懸架系統(tǒng)垂直振動的能量,并將其轉(zhuǎn)化為熱能消耗掉,使振動快速衰減,以提高行駛平順性。減振器處于拉伸和壓縮交替工作狀態(tài)中,所以減振器支架既承受拉應(yīng)力,同時也承受壓應(yīng)力。特別是車輛在試驗場強化路上行駛,工況更加惡劣,現(xiàn)結(jié)構(gòu)支架的剛度和強度不能滿足車輛使用要求,造成早期疲勞斷裂。
根據(jù)下支架斷裂故障件的分析,需提高支架的剛度和強度,進一步降低支架下端部位的應(yīng)力,設(shè)計兩種優(yōu)化方案。現(xiàn)有結(jié)構(gòu)見圖3,優(yōu)化方案一見圖4,優(yōu)化方案二見圖5。
為保證優(yōu)化方案更加合理,能夠滿足車輛使用要求,對支架現(xiàn)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化方案進行有限元分析對比。后橋殼及減振器支架使用殼單元模擬,靜力分析是縫焊用共節(jié)點方法模擬,疲勞分析是建立焊縫單元。(1)約束條件:約束后橋兩端123 456自由度。(2)加載情況:按減振器實車安裝角度狀態(tài),沿減振器軸線方向施加復(fù)原阻力或壓縮阻力。支架參數(shù)見表1。
圖3 現(xiàn)有結(jié)構(gòu)
圖4 優(yōu)化方案一
圖5 優(yōu)化方案二
表1 支架參數(shù)
按減振器0.52 m/s活塞速度下復(fù)原阻力的2倍載荷加載,對3種結(jié)構(gòu)進行分析,應(yīng)力云圖和結(jié)果見表2。
表2 靜力工況分析對比
疲勞工況的應(yīng)力按減振器拉伸和壓縮工況下分析,并進行疲勞壽命分析,載荷按減振器0.52 m/s活塞速度下復(fù)原阻力和壓縮阻力加載,對三種結(jié)構(gòu)進行分析,應(yīng)力云圖和疲勞壽命結(jié)果見表3。
表3 疲勞工況下支架應(yīng)力分析和最小疲勞壽命對比
根據(jù)靜力工況和疲勞工況分析結(jié)果可以看出,優(yōu)化方案二結(jié)構(gòu)的應(yīng)力和疲勞壽命性能較現(xiàn)方案有大幅度提升,最大應(yīng)力值均未超出材料的屈服強度,后減振器下支架采用方案二繼續(xù)進行道路可靠性驗證。
為進一步驗證優(yōu)化后的后減振器下支架是否滿足車輛使用要求,按照優(yōu)化方案二做出樣橋,見圖6。共完成山路2 000 km,強化路9 000 km和高速路5 400 km的可靠性驗證,后橋殼及下支架結(jié)構(gòu)完好,見圖7,故障沒有復(fù)現(xiàn),順利通過可靠性驗證。
圖6 驗證前的優(yōu)化樣橋
圖7 驗證后的優(yōu)化樣橋
針對輕型商用車可靠性道路試驗中出現(xiàn)的后減振器下支架出現(xiàn)的故障,通過CAE分析軟件對故障件結(jié)構(gòu)和優(yōu)化方案進行對比分析,優(yōu)化方案把最大應(yīng)力值減小了50%左右,疲勞壽命約提高了115%,為結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了理論支持。優(yōu)化后的支架結(jié)構(gòu)通過了可靠性驗證并被用戶認可,徹底解決了由后減振器下支架斷裂和脫落造成減振器失效的故障,提高了駕乘人員的舒適性。