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      紡織廠離心式空壓機吸氣預處理設備及其應用

      2021-02-06 00:39:06任金鑫顏蘇芊靳貴銘
      毛紡科技 2021年1期
      關鍵詞:空壓離心式耗電量

      任金鑫,顏蘇芊,靳貴銘,秦 莉

      (1.西安工程大學 城市規(guī)劃與市政工程學院,陜西 西安 710048; 2.西安恒信通節(jié)能技術有限公司,陜西 西安 710043)

      我國是一個紡織工業(yè)大國,其中壓縮空氣作為紡織企業(yè)廣泛應用的動力源之一,具有安全、無公害等優(yōu)點,同時也是最為昂貴的能源之一[1-2]。據(jù)調查顯示,用于紡織企業(yè)每年生產壓縮空氣的耗電量占全國總耗電量的6%以上[3-4],所以空氣壓縮系統(tǒng)的優(yōu)化和節(jié)能直接關系到紡織企業(yè)的節(jié)能。有研究指出, 空壓機吸氣溫度每增加1 ℃時, 每生產1 m3壓縮空氣, 其電耗將增加0.295%[5],因此吸氣參數(shù)對空壓機性能影響尤為明顯。

      在夏季,由于室外環(huán)境溫度較高,空壓站內離心式空壓機驅動電動機、后冷卻器、空氣凈化器等工作時溫度較高,其散熱無法良好排出,使得空壓站內溫度升高,導致離心式空壓機吸氣溫度升高,耗電量增大、產氣量減少等問題出現(xiàn)。目前大部分紡織企業(yè),直接利用空壓站內自由空氣經過除塵、過濾、消聲后吸入離心式空壓機內,但往往忽視了空壓站內自由空氣的預處理過程[6-7]。本文通過理論分析和實地測試相結合,實測空壓機耗電量、產氣量,分析出離心式空壓機吸氣溫度對耗電量、產氣量的影響,從而達到節(jié)約能耗的目的。

      1 離心式空壓機吸氣預處理可行性分析

      1.1 離心式空壓機吸氣溫度對耗電量的影響

      離心式空壓機吸氣溫度與耗電量的關系密不可分,根據(jù)離心式空壓機的耗電量計算公式[8]:

      (1)

      式中:ρ為標準狀況下的空氣密度,kg/m3;Vk為空壓機產氣量,m3/h;R為氣體常數(shù),J/(kg·K);T為環(huán)境溫度,K;P2為排氣壓力,MPa;P1為進氣壓力,MPa;ηT為空壓機的等溫效率,%;ηM為空壓機的機械效率,%。當其他因素不變時,環(huán)境溫度降低,離心式空壓機耗電量降低,達到降低離心式空壓機耗電量的目的。

      通過對某紡織廠空壓站5臺離心式空壓機2019年上半年總耗電量分析,在冬季和過渡季節(jié)時,由于室外環(huán)境溫度明顯低于夏季,導致空壓站內溫度降低,離心式空壓機吸氣溫度降低,從而總耗電量明顯降低。離心式空壓機每月總耗電量見圖1。

      圖1 離心式空壓機每月總耗電量

      1.2 離心式空壓機吸氣溫度對產氣量的影響

      當離心式空壓機吸氣溫度變化時,對產氣量有著明顯的影響,對于離心式空壓機,在級工況和介質相同時,根據(jù)離心式空壓機產氣量公式[9]:

      (2)

      式中:Qm為離心式空壓機產氣量,m3/h;Pin為進口壓力,MPa;Tin為吸氣溫度,K;R為氣體常數(shù),J/(kg·K);帶“′”為新工況參數(shù)。由式(2)可得,當其他因素不變時,離心式空壓機吸氣溫度的二分之一次方與產氣量成反比,當吸氣溫度降低時,離心式空壓機產氣量增大。

      通過對某紡織廠空壓站測試調研得出,該空壓站空壓機產氣量的80%主要滿足噴氣織機的用氣量,并隨用氣用戶的需氣量實時調節(jié)產氣量。在冬季及過渡季節(jié)時,室外溫度較低,導致空壓機吸氣溫度降低,為滿足用氣用戶需氣量,空壓站只需開啟5臺離心式空壓機或4臺離心式空壓機和1臺變頻式螺桿空壓機即可滿足紡織廠的正常供氣需求。而在夏季時,由于室外溫度較高,導致空壓機吸氣溫度升高,為滿足生產需求,在開啟5臺離心式空壓機的同時需要開啟2~3臺螺桿式空壓機輔助生產,從而滿足紡織廠正常的供氣需求。因此,降低吸氣溫度對增大空壓機產氣量非常重要。

      2 某紡織廠空壓站設備及通風系統(tǒng)

      目前,某紡織廠空壓站為滿足不同需氣用戶的用氣需求,設有5臺離心式空壓機,為ZH1500-6-7型離心式空壓機,其示意圖見圖2。該離心式空壓機在設計條件下的最大工作壓力7.7×105Pa,額定輸入功率1 430 kW,啟動軸轉速2 985 r/min,設計流量295 m3/min,最大吸氣溫度40 ℃,最大環(huán)境溫度40 ℃。通過調研發(fā)現(xiàn),在2019年7月該紡織廠空壓站空壓機總用電量共為5 836.44 MW,其中離心式空壓機該月用電量為4 893.92 MW,占空壓機總用電量的80%以上,節(jié)能潛力巨大。故選擇對離心式空壓機采取進氣預處理,達到最佳的節(jié)能目的。

      在夏季,未進行通風降溫時,空壓站內溫度較高,導致離心式空壓機吸氣溫度較高,測試發(fā)現(xiàn),最高時可達到45 ℃,高于設計條件下的最大吸氣溫度。為解決空壓站降溫問題,該空壓站采用組合式空調機組側送風方式,其中空壓站占地面積3 160 m2,按新風流動方向組合式空調機組依次設有混風段、初效過濾段、中效過濾段、表冷段、送風機段,設計風量120 000 m3/h,送風距離為44.6 m,共8個風道為5臺離心式空壓機和6臺螺桿式空壓機同時通風降溫。但由于占地面積大、送風距離長、送風風量不能滿足空壓站所需風量等原因,導致降溫效果不明顯。開啟通風降溫時,離心式空壓機吸氣溫度仍然高于設計條件下的最大吸氣溫度40 ℃,最高時達到43 ℃。根據(jù)該空壓站現(xiàn)有情況,設計離心式空壓機吸氣預處理方案是十分有必要的。空壓站通風降溫及離心式空壓機示意圖見圖2。

      1—組合式空調室;2—風管;3—壓縮空氣干燥器;4—離心式空氣壓縮機吸氣口;5—ZH1500-6-7型離心式空氣壓縮機;6—儲氣罐。圖2 空壓站通風降溫及離心式空壓機示意圖

      3 離心式空壓機吸氣預處理研究

      3.1 離心式空壓機吸氣預處理方案

      本文方案對1#離心式空壓機進行預處理,利用組合式空調機組提供冷空氣,連接風管通入到1#離心式空壓機吸氣口上部,直接提供冷空氣對離心式空壓機吸氣口進行降溫處理,實測分析離心式空壓機耗電量等情況。風管材料采用鍍鋅鐵皮,厚度為15 mm,保溫層采用橡塑材料,厚度為30 mm。離心式空壓機預處理設計方案見圖3,離心式空壓機吸氣口風管圖見圖4。

      圖3 離心式空壓機預處理設計方案

      圖4 離心式空壓機吸氣口風管圖

      3.2 離心式空壓機吸氣預處理測試分析

      本次實驗在2019年8月份每日不同時間段對某紡織廠空壓站離心式空壓機進行數(shù)據(jù)測試,每次測試結果取各測點測試數(shù)據(jù)的算術平均值,各測試內容的平均值為所有測試結果之和取平均所得。測試內容包括風管出口溫度、風速,離心式空壓機吸氣口溫度、流速,并在空壓站耗電室記錄離心式空壓機的耗電量。風管出口測點布置見圖5,離心式空壓機吸氣口尺寸及測點布置見圖6。

      圖5 風管出口測點布置

      圖6 離心式空壓機吸氣口尺寸及測點布置

      3.2.1 風管模式對吸氣溫度和耗電量的影響

      本文方案前期采用風管模式1(離心式空壓機吸氣口風管模式1見圖7)對離心式空壓機進行吸氣預處理,其中風管出口距離離心式空壓機吸氣口上部600 mm,偏移離心式空壓機吸氣口前端50 mm,未正對離心式空壓機吸氣口。通過測試,在相同室內溫度條件下,未進行預處理時,1#離心式空壓機平均吸氣溫度為37.63 ℃,風管模式1下平均吸氣溫度為32.1 ℃,降溫5.53 ℃,降溫效果不理想。后期經過改造,采用風管模式2(離心式空壓機吸氣口風管模式2見圖8),風管出口距離離心式空壓機吸氣口上部200 mm,正對離心式空壓機吸氣口,風管模式2下平均吸氣溫度為26.72 ℃,較未預處理時,降溫10.91 ℃,降溫效果得到提升。在相同室內溫度條件下,各種情況下1#離心式空壓機吸氣溫度如圖9所示,將2種風管模式進行對比,結果見表1。1#離心式空壓機吸氣溫度對比見圖9,風管模式及耗電量對比見表1。

      單位:mm。圖7 離心式空壓機吸氣口風管模式1

      單位:mm。圖8 離心式空壓機吸氣口風管模式2

      圖9 1#離心式空壓機吸氣溫度對比

      通過對2種不同風管模式測試分析,在保證利用吸氣口負壓及空壓機安全運行的前提下,風管模式2相比風管模式1對吸氣口降溫效果明顯:在相同送風溫度下,平均吸氣溫度多降低5.38 ℃,同時耗電量每月多降低25.77 MW,對離心式空壓機的節(jié)能有很大的提升。故本設計方案采用風管模式2對1#離心式空壓機進行吸氣預處理。

      表1 風管模式及耗電量對比

      3.2.2 吸氣溫度測試結果及對耗電量影響分析

      在相同測試條件下,對1#離心式空壓機進行預處理后,平均吸氣溫度較未預處理時降低10.91 ℃。1#離心式空壓機預處理前后吸氣溫度及耗電量見表2。

      表2 1#離心式空壓機預處理前后吸氣溫度及耗電量

      從表2取2019-08-01 9:00 am與2019-08-16 9:00 am數(shù)據(jù),計算可知:吸氣溫差為11.87 ℃,日耗電量差值為1.86 MW,即每降低1 ℃時,每日節(jié)約耗電量1.86/11.87=0.156 MW/℃,以上為某2日具體計算過程,本次采用1個月數(shù)據(jù)對比進行計算可知:平均吸氣溫差為10.91 ℃,平均日耗電量差值為1.654 MW,即每降低1 ℃時,每日節(jié)約耗電量1.654/10.91=0.151 6 MW/℃。得到以下結論:每降低1 ℃吸氣溫度,1#離心式空壓機每日降低耗電量0.151 6 MW,降低耗電量占總耗電量的0.54%,每月可節(jié)約49.62 MW。

      經過測試,未進行預處理的2#~5#離心式空壓機中,4#離心式空壓機平均吸氣溫度最高,其平均吸氣溫度為41.47 ℃,較預處理后1#離心式空壓機平均吸氣溫度高出14.75 ℃。同時耗電量高于1#離心式空壓機。在相同測試條件下,未進行預處理4#離心式空壓機吸氣溫度及耗電量如表3所示。

      表3 4#離心式空壓機吸氣溫度及耗電量

      在相同測試條件下,采用1個月數(shù)據(jù)對1#與4#離心式空壓機比較,計算可知:平均吸氣溫差為14.75 ℃,平均日耗電量差值為2.19 MW,即每降低1 ℃時,每日節(jié)約耗電量2.19/14.75=0.148 5 MW/℃??梢姴扇☆A處理后對離心式空壓機的節(jié)能有很大的提升。

      3.2.3 離心式空壓機吸氣預處理對產氣量影響

      通過測試,在1#離心式空壓機電動機功率不變的條件下,測得1#離心式空壓機在未進行預處理時平均產氣量為18 279 m3/h,經過預處理后產氣量增大為18 369.4 m3/h,通過計算可得,預處理后產氣量每小時增加90.4 m3,每月可增加產氣量6.5萬m3,較預處理前提升0.49%。若對5臺離心式空壓機同時進行吸氣預處理,每月可增加產氣量32.5萬m3。

      4 離心式空壓機吸氣預處理經濟性分析

      4.1 成本分析

      本次離心式空壓機吸氣預處理方案根據(jù)該空壓站現(xiàn)有情況進行改造,在原有通風降溫的基礎上,在組合式空調機組出風口安裝風管,連接到離心式空壓機吸氣口處。本文預處理方案中,風機選取額定風量為18 000 m3/h的軸流式風機,功率2.2 kW,水泵功率1.5 kW。按夏季(7、8月份)空調機組運行不間斷開啟計算,運行時間為1 440 h。制冷量Q計算公式[10]為:

      Q=qmΔh

      (3)

      式中:qm為被處理空氣的質量流量,kg/s,qm=6.45 kg/s;Δh為被處理空氣處理前后的焓差,kJ/kg,Δh=15.857 kJ/kg。代入數(shù)據(jù)計算得:Q=102.3 kW??照{機組的冷凍水由離心式冷水機組提供,冷水機組的性能系數(shù)(COP)選取為4.4[11],則所需要的軸功率為Q/COP=23.24 kW。取工業(yè)用電波峰、波谷平均電價0.7元/(kW·h)計算,可得初投資與運行費用,空壓機吸氣預處理初投資與運行費用見表4。

      表4 空壓機吸氣預處理初投資與運行費用

      4.2 節(jié)約成本分析

      對1#離心式空壓機進行預處理后,平均吸氣溫度較未預處理時降低10.91 ℃,離心式空壓機產氣量增加6.5萬m3/月。每月節(jié)約耗電量49.62 MW,折合電費為3.47萬元/月,扣除預處理相關設備運行費用1.54萬元/月,平均可節(jié)約1.93萬元/月。同時初投資為2.25萬元,投資回收期為35天,節(jié)能效益可觀。

      5 結 論

      通過分析吸氣溫度對離心式空壓機耗電量及吸氣量的影響,確定離心式空壓機預處理的可行性。同時根據(jù)某紡織廠具體情況,設計離心式空壓機預處理方案,并對離心式空壓機預處理后的耗電量、產氣量進行經濟性分析,得到以下結論:①對離心式空壓機進行預處理時,風管與吸氣口的距離應盡量接近,這樣可以使吸氣溫度盡可能降低,達到最優(yōu)節(jié)能效果,但是不宜與吸氣口相連,以防破壞吸氣口壓力分布及凝結水流入吸氣口,使得空壓機安全運行。②通過測試,對離心式空壓機吸氣口進行預處理后,平均吸氣溫度較未預處理時降低10.91 ℃,每月節(jié)約耗電量49.62 MW,產氣量增加6.5萬m3/月。③通過經濟性分析可得:對離心式空壓機采取預處理后,每月節(jié)約電量折合電費3.47萬元/月,扣除預處理相關設備運行費用1.54萬元/月,平均可節(jié)約1.93萬元/月。同時初投資為2.25萬元,投資回收期為35天,節(jié)能及經濟效益非常明顯。

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