馬宏華
(霍州煤電集團,山西 霍州 031400)
隨著生產能力提升,煤礦大型突水事故頻發(fā),造成了經濟損失和人員傷亡。根據統(tǒng)計,目前我國煤礦的開采深度平均每年向下延伸10 m,開采水平不斷向深部拓展,距底板奧灰、含灰等富水性強巖層的距離越來越近,突水威脅逐漸增加。底板強含水層條件下開采措施主要有2 種,即深降強排和帶壓開采,但由于強排費用高且對地下水資源破壞嚴重,帶壓開采成為主要的開采方式。因此加強底板奧灰水的治理,成為煤礦實現(xiàn)安全生產的關鍵。
山西焦煤霍州煤電辛置礦主采煤層為2 號煤,位于二疊系下統(tǒng)山西組,煤層穩(wěn)定可采,結構復雜,含2 層夾矸,其中第二層夾矸層位較穩(wěn)定,厚度稍大。2 號煤以半亮型煤為主,為低硫肥煤,煤質優(yōu)良。煤層厚3.8~4.3 m,平均4.1 m,全區(qū)可采。
煤層直接頂板為泥巖—砂質泥巖,薄層狀,層面含豐富植物化石,半堅硬,下部為泥巖,局部相變?yōu)樯皫r,厚度3.0 m。基本頂為K8 中細砂巖,厚層狀,石英為主,次圓狀,分選中等,堅硬,厚度7.2 m。直接底板為泥巖,厚層狀,水平層理,半堅硬,中上部含有菱鐵礦結核,厚度4.5 m?;镜诪橹泻駥訝?,分選中等,堅硬,厚度6.5 m。
辛置礦2-208 工作面采用一次采全高走向長壁后退式綜合機械化采煤法,全部垮落法處理頂板。
2-208 工作面掘進過程中共計揭露大小斷層13條,均為正斷層,其中有2 條斷層落差超過5 m。其中,F(xiàn)1167 斷層落差為5 m,預計在工作面內延伸長度約300 m,對回采影響較大;F1162 斷層與相鄰工作面揭露的斷層走向基本一致,橫穿整個工作面,預計對回采影響較大。
影響2-208 工作面回采的主要水源有2 號煤層上覆的各砂巖裂隙水和奧灰含水層。
砂巖裂隙水主要是2 號煤頂板的K8~K10 砂巖含水層,在實際掘進過程中,巷道頂板僅有局部淋水,且水量較小。掘進期間揭露的斷層均不導水,因此該含水層對回采影響較小。
奧灰含水層位于工作面底板以下110 m,2-208 工作面平均標高為+280 m,奧灰水位標高為+505 m,工作面為帶壓開采,帶壓2~2.5 MPa。
奧灰水為奧陶紀形成的灰?guī)r中所含的水,與其他含水層相比,奧陶紀含水層具有以下特點。
(1) 水量大。奧陶紀灰?guī)r含水層的主要補給源為大氣降水,補給充沛。因此,奧陶紀灰?guī)r含水層的水量豐富,深降強排費用高,經濟性差。
(2) 奧灰水為巖溶裂隙水,導水通道一般為巖層中的裂隙,但由于巖層中裂隙的發(fā)育極不均勻,規(guī)律性差,因此,奧灰水具有明顯的非均質各向異性。
(3) 富水性差別大。不同地質年代形成的石灰?guī)r中含水層的差別較大,并且隨著埋藏深度的增加,奧陶紀灰?guī)r的含水性逐漸降低。
受奧灰水威脅的礦井一般采用帶壓開采的方式,同時對煤層底板進行注漿加固,其加固機理如圖1 所示。
圖1 注漿加固Fig.1 Grouting reinforcement
通過注漿加固,可以降低底板巖層的含水層和導水性,將底板含水層加固為弱含水層,提高隔水層的完整性,封堵可能的導水通道,達到防止奧灰突水的目的,技術路線如圖2 所示。
圖2 底板注漿加固路線Fig.2 Grouting reinforcement of floor
為了研究奧灰的裂隙及巖性特征,確定注漿的層位,在辛置礦2 號煤底板進行打鉆,取芯統(tǒng)計,鉆探結果見表1。
表1 鉆探結果統(tǒng)計Table 1 Statistics of drilling results
由于該井田位于沁水煤田東南邊緣,地質工作開展較早,通過收集鉆孔資料,結合打鉆資料,分析可得奧陶紀灰?guī)r頂板裂隙發(fā)育具有如下特征。
(1) 奧陶紀灰?guī)r頂部裂隙發(fā)育程度最高,一般集中在0~10 m 的層位內,自上往下,裂隙發(fā)育程度逐漸降低。
(2) 奧陶紀灰?guī)r頂部 0 ~15 m 均有巖溶裂隙水的存在,說明裂隙存在橫向聯(lián)系,連通性好。
(3) 多個鉆孔資料顯示,奧灰頂面以下30 m左右存在掉鉆現(xiàn)象,該區(qū)域存在巖溶通道,煤層開采時應該引起重視。
(4) 奧灰頂板40 m 以下裂隙發(fā)育不充分,該位置及以深的層位具有較好的隔水性。
通過以上分析可以看出,對奧灰進行注漿改造的最近層位為頂面20 m 范圍以內。該區(qū)域內裂隙發(fā)育,通過注漿可以對裂隙進行封閉,控制效果好。
根據工作面的實際情況,每隔60 m 設計1 個鉆場,鉆場規(guī)格為5 m×4 m×3 m(長×寬×高),每個鉆場內布置3 個注漿孔。注漿孔的垂深為50 m,傾角不小于45°,實際鉆進深度大于100 m。
鉆孔的開孔直徑為146 mm,下三級套管,終孔的直徑不得小于80 mm。要求第三級套管進入到奧灰頂部以下5 m 的位置。鉆孔鉆至設計位置后,利用1∶1 的水泥漿液對鉆孔進行封孔。封孔結束24 h 后進行耐壓試驗,試驗壓力大于最大注漿壓力,打壓時間不少于30 min。待封孔合格后注漿。
(1) 注漿壓力。
注漿壓力是奧灰注漿改造的重要參數(shù),可按下式計算:
式中:PS為注漿泵壓力表數(shù)值,MPa;Pg為注漿液產生的壓力,MPa;Pg為注漿液流動過程中的阻力損失,MPa。
實際應用中具體的壓力大小可簡化為靜水壓力的2 倍,注漿末段的壓力為靜水壓力的3 倍。
(2) 注漿量計算。
研究表明,單孔注漿量與涌水量呈線性正比例關系,如圖3 所示。涌水量大的鉆孔一般吃漿量大,需要長時間注漿。
圖3 單孔注漿量與涌水量的關系Fig.3 Relationship between single hole grouting quantity and water inflow
按工作面采空區(qū)面積來計算底板奧灰改造的總注漿量,如下式所示:
式中:Q 為總注漿量,m3;l 為工作面面長,m;d為沿工作面方向漿液的擴散長度,m;L0為工作面推進長度,m;H0為奧灰?guī)r層的厚度,m;η 為奧灰?guī)r層的裂隙率;β 為漿液的填充系數(shù),一般取0.9;λ 為漿液的損失系數(shù),取0.95。
根據以上公式可測算出所需水泥漿液的總量。在實際應用中,注漿量還與涌水量有密切的關系,一般單孔注漿所用水泥的質量與涌水量相當時,注漿效果較好。
奧灰底板改造是利用高壓將水泥漿液注入目標巖層,充填裂隙,注漿壓力較大。在注漿孔的鉆進過程中,如果不能及時有效止水,則容易形成廢孔,影響工作面的正常生產。在成孔后,如果套管止水不嚴密,則容易造成跑漿,水泥漿液甚至有可能頂出套管,威脅施工人員安全。為此,在反復研究、多次試驗的基礎上,研發(fā)了高壓止水裝置,如圖4 所示。
圖4 高壓止水裝置Fig.4 High pressure water sealing device
(1) 巖粉卡鉆。由于注漿孔向下施工,巖粉容易在孔底沉積,造成卡鉆,不僅影響鉆進,而且成孔后影響注漿??梢栽诔煽字罄米{泵向孔內壓水,將底部的巖粉沖出,防止卡鉆。
(2) 塌孔。在底板巖層破碎時,注漿孔施工過程中極易出現(xiàn)塌孔。在地質構造等巖性差的地段提前利用水泥漿液加固,提高巖層的強度,同時在軟巖區(qū)域用水泥漿液沖孔,防止施工過程中塌孔。
注漿結束后,采用單孔壓水試驗、井下鉆探、綜合物探等方式對底板注漿效果進行檢驗,未發(fā)現(xiàn)水文地質異常區(qū)域,水泥漿液將底板隱伏導水通道填充,降低了奧灰水與采空區(qū)的水力聯(lián)系,工作面回采過程中水量較小,無突水發(fā)生。
(1) 奧灰水為奧陶紀形成的灰?guī)r中所含的巖溶裂隙水,與其他含水層相比,奧陶紀含水層水量大、補給充足,導水通道為裂隙,采用降強排經濟性差。
(2) 辛置礦奧陶紀灰?guī)r頂部0~15 m 內裂隙存在橫向聯(lián)系,連通性好,20~30 m 存在掉鉆,由此確定注漿加固的層位為20 m。
(3) 通過對奧陶紀灰?guī)r進行注漿改造,降低了奧灰水與采空區(qū)的水力聯(lián)系,工作面回采過程中水量較小,實現(xiàn)了安全回采。