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      芳烴抽提裝置非芳烴蒸餾塔頂后冷器泄漏原因分析

      2021-03-01 09:53:58
      石油化工腐蝕與防護 2021年1期
      關(guān)鍵詞:環(huán)丁砜蒸餾塔劣化

      (中國石化海南煉油化工有限公司,海南 儋州 578101)

      某石化企業(yè)600 kt/a芳烴抽提裝置選用環(huán)丁砜抽提蒸餾工藝技術(shù)(SED),采用環(huán)丁砜作溶劑,以重整油C6和C7餾分為原料,生產(chǎn)苯/甲苯混合芳烴和抽余油產(chǎn)品,通過加入適量汽提水來增強其對芳烴的選擇性,主要設(shè)備包括抽提蒸餾塔C111、非芳烴蒸餾塔C112、溶劑回收塔C113、溶劑再生塔C114和樹脂再生系統(tǒng)。裝置于2013年10月建成投產(chǎn),在2016—2017年期間,非芳烴蒸餾塔頂后冷器E115曾頻繁發(fā)生腐蝕泄漏,給裝置正常生產(chǎn)造成嚴重影響。

      1 情況介紹

      非芳烴蒸餾塔頂后冷器E115共308根換熱管,材質(zhì)為10號鋼,內(nèi)壁采用涂料防腐蝕。管程介質(zhì)為循環(huán)水,操作壓力為0.45 MPa,入口和出口操作溫度分別為33 ℃和43 ℃;殼程介質(zhì)為C6和C7非芳烴,操作壓力為0.07 MPa,入口和出口操作溫度分別為52 ℃和41 ℃,流量約為45 t/h。

      2016年9月,發(fā)現(xiàn)裝置水系統(tǒng)進出水不平衡,判斷為后冷器E115管束發(fā)生了泄漏。由于該換熱器殼程進出口未設(shè)隔離閥而不能單獨切除,所以抽提裝置緊急停工檢修。試壓查漏發(fā)現(xiàn)第一、第二管程頂部共6根換熱管發(fā)生泄漏,堵管且試壓合格后投入運行。2017年3月再次發(fā)生泄漏,按計劃對管束進行了更換,材質(zhì)不變。新管束僅僅運行2個月,在2017年5月抽提裝置停工消缺檢修開工過程中又發(fā)現(xiàn)泄漏。試壓查漏發(fā)現(xiàn)第二管程頂部3根管發(fā)生泄漏,檢修時從浮頭端觀察,管束已出現(xiàn)腐蝕。為了使管束運行時間更長并結(jié)合前期泄漏情況,將靠近泄漏管周邊的換熱管進行了提前堵管。2017年9月再次發(fā)生泄漏,檢修堵管18根,在裝置大檢修期間將管束材質(zhì)更換成316L。

      2 原因分析

      2.1 宏觀檢查

      從現(xiàn)場4次檢修來看,該管束的腐蝕部位、腐蝕形貌特征極其相似,管束外表面附著大量黃色、紅褐色垢物。高壓水清洗后發(fā)現(xiàn):換熱管表面呈黃褐色,殼程入口端的換熱管存在明顯的腐蝕減薄,中段及出口段換熱管表面存在均勻腐蝕,也有明顯腐蝕坑。但泄漏穿孔部位全部集中在正對殼程入口第一、第二管程的上部換熱管處,泄漏初期為小孔,隨著運行時間增加,泄漏管逐漸向管束中心擴散(見圖1),腐蝕也由小孔擴展成大面積破損(見圖2)。對泄漏換熱管內(nèi)壁的宏觀形貌進行觀察,管內(nèi)壁可見涂層,但涂層局部已經(jīng)破損,破損部位的內(nèi)壁有腐蝕坑存在,初步確定換熱管泄漏始于殼程。

      2.2 垢樣分析

      為了查找管束穿孔泄漏原因,對管束外壁垢物進行分析,通過EDX(能譜分析)得到垢樣譜圖見圖3。

      圖3 EDX元素分析譜圖

      為了進一步確定垢樣的物相組成,采用了X射線衍射法(XRD)進行垢樣分析,XRD衍射圖譜及垢樣物相匹配結(jié)果見圖4。腐蝕產(chǎn)物物相定量分析結(jié)果由峰面積求得的平均值確定。

      圖4 腐蝕垢樣XRD分析結(jié)果

      從腐蝕產(chǎn)物垢樣的XRD分析結(jié)果可知,垢樣主要成分為鐵的硫酸鹽。

      2.3 運行工況

      非芳烴蒸餾塔工藝流程見圖5。C111頂蒸出的非芳烴氣相組分含有少量環(huán)丁砜溶劑,直接進入非芳烴蒸餾塔C112底部作為進料。C112設(shè)有12層浮閥塔盤。該塔再沸器E116為釜式再沸器,熱源為自抽提蒸餾塔中段再沸器E114來的貧溶劑,再沸器出口的氣相返塔溫度通過調(diào)節(jié)貧溶劑的旁路流量來控制。C112頂蒸出的非芳烴蒸汽經(jīng)非芳烴蒸餾塔頂空冷器A111和后冷器E115冷卻后,進入回流罐D(zhuǎn)113進行油水分離,分離出的水通過水包上設(shè)置的界位控制,自流進入溶劑回收塔水泵P116入口,作為裝置汽提水循環(huán)使用。

      圖5 非芳烴蒸餾塔C112工藝流程

      2017年5月因C112塔頂壓力高、再沸器E114換熱效果差等問題造成裝置停工檢修。檢修時發(fā)現(xiàn):C111塔盤及中段再沸器E114管束有結(jié)垢現(xiàn)象;空冷器A111三分之二的翅片管堵塞;A111出口管線(E115入口管線)充滿腐蝕垢物,顏色與E115管束表面垢樣相同。清理后發(fā)現(xiàn)A111翅片管內(nèi)部、D113出口法蘭和P113出入口管線均存在腐蝕。為了查找裝置腐蝕原因,在不同部位提取垢樣進行分析。垢樣分別取自空冷器A111管束、抽提蒸餾塔C111塔盤、中段再沸器E114殼程和非芳烴蒸餾塔回流泵P113,編號分別為A,B,C和D。

      2.4 非芳烴蒸餾塔頂系統(tǒng)腐蝕分析

      為了便于討論非芳烴蒸餾塔C112塔頂系統(tǒng)腐蝕問題,選取直接相關(guān)的樣品A和D數(shù)據(jù)進行分析。樣品由水浸泡送至實驗室檢驗,先經(jīng)恒溫脫水干燥,取干燥后的樣品,升溫至160 ℃后恒溫脫除輕烴類,脫輕烴后4個樣品的形貌外觀見圖6。由圖6可以看出,A和D樣品外觀相似,均為黃色粉末,顏色與E115管束垢樣相同。樣品經(jīng)紅外光譜分析,確定樣品中烴類很少,主要為無機物。

      圖6 樣品的外觀

      采用X射線熒光光譜法對脫輕烴垢樣進行成分定性與半定量分析,樣品中主要元素及含量見表1。由表1可知:(1)碳氫含量低表明樣品中烴類化合物很少;(2)鐵元素質(zhì)量分數(shù)最多,與紅外光譜分析結(jié)果符合。(3)D樣品中檢測到氯元素,且質(zhì)量分數(shù)為0.08%。(4)樣品中硫元素含量較高。

      表1 脫輕烴后元素分析結(jié)果 w,%

      綜上分析: E115管束穿孔泄漏是由工藝腐蝕造成的,腐蝕產(chǎn)物以鐵元素為主,并含有硫和氯元素。抽提過程是物理過程,抽提原料來自重整油塔頂,無金屬元素,所以腐蝕垢樣中鐵元素來自裝置內(nèi)的管束、管道等碳鋼設(shè)備的腐蝕。分析發(fā)現(xiàn):氯主要來自抽提原料,而硫在原料中含量較低,主要應(yīng)該來自溶劑的降解劣化,所以管束泄漏是溶劑降解腐蝕和氯腐蝕疊加的結(jié)果。

      3 腐蝕機理分析

      3.1 環(huán)丁砜腐蝕

      抽提蒸餾工藝中,環(huán)丁砜是一種比較理想的溶劑,但在生產(chǎn)過程中,易受系統(tǒng)超溫、含氧等因素影響而降解劣化,這是環(huán)丁砜抽提蒸餾工藝的一個突出問題。劣化主要表現(xiàn)為溶劑顏色變深和pH值不斷下降等,劣化機理主要包括受熱和氧化分解、雜質(zhì)影響和水解等。

      抽提蒸餾中溶劑每個循環(huán)周期都存在升溫和降溫過程,在正常操作溫度和無氧環(huán)境下,環(huán)丁砜分解速率非常慢,但在180 ℃或更高溫度下分解產(chǎn)生SO2和C4烯烴。在有氧存在的條件下,SO2可以被氧化成SO3,進一步生成硫酸及相關(guān)的酸性聚合物[1]。溫度越高分解速度越快,造成的腐蝕也越嚴重;烯烴等物質(zhì)可以發(fā)生聚合反應(yīng),生成聚合性垢物對設(shè)備造成堵塞。

      為了提高環(huán)丁砜溶劑對芳烴的選擇性,正常生產(chǎn)時需要注入適量水。環(huán)丁砜水含量越高,環(huán)丁砜的熱穩(wěn)定性越差,當含量過高時,環(huán)丁砜會發(fā)生開環(huán)水解反應(yīng),該反應(yīng)生成磺酸,磺酸對碳鋼材質(zhì)具有腐蝕性。水含量越高,環(huán)丁砜水解越嚴重,劣化速度越快,產(chǎn)生的酸性物質(zhì)就越多,對設(shè)備的腐蝕性也越強。而酸的存在,對環(huán)丁砜開環(huán)水解反應(yīng)又起催化作用,會加劇環(huán)丁砜的水解反應(yīng)。

      非芳烴蒸餾塔C112塔頂管道、設(shè)備盡管不直接處在溶劑系統(tǒng)中,但通過垢樣組成及裝置腐蝕情況分析發(fā)現(xiàn),溶劑劣化形成的腐蝕介質(zhì)在塔頂系統(tǒng)中是存在的。塔頂氣相經(jīng)空冷器A111冷卻后形成凝液,在流經(jīng)E115管束時產(chǎn)生腐蝕,加上凝液的沖刷作用,造成管束殼程入口處腐蝕最嚴重。

      3.2 氯離子腐蝕

      氯離子具有很強的吸附性和穿透性,能破壞碳鋼設(shè)備表面的鈍化膜或吸附在缺陷處,造成局部破壞,在有水環(huán)境下,氯離子形成具有強腐蝕性的鹽酸,導(dǎo)致設(shè)備腐蝕穿孔[2]。抽提裝置中的氯離子主要來自原料,但原料中氯離子含量一般不大,系統(tǒng)也有樹脂脫氯、再生塔排渣、汽提水置換等脫氯措施。自裝置開工以來,汽提水采用邊補邊排的方法,從D113底部長期排放,但在2016年因?qū)ε欧藕臀鬯瓹OD(化學需氧量)施行嚴格控制,從而關(guān)閉了汽提水置換流程,造成氯離子在汽提水中累積,但因未設(shè)定汽提水的定期樣品分析,未能及時發(fā)現(xiàn)這一問題。管束失效發(fā)生后通過對D113內(nèi)水質(zhì)進行分析,發(fā)現(xiàn):氯離子濃度非常高,pH值一度達到 3~4,形成強酸性環(huán)境。另外,氯離子極易與環(huán)丁砜發(fā)生化學反應(yīng),加劇環(huán)丁砜分解,產(chǎn)生硫酸根,使環(huán)丁砜變成酸性介質(zhì),并在高溫下與烯烴生成聚合物,使系統(tǒng)中pH值迅速下降,進而導(dǎo)致溶劑的腐蝕性大大加強[3],在系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生疊加負面影響。

      4 措施和建議

      (1)為了有效降低系統(tǒng)氯離子含量,加強抽提原料和回流罐D(zhuǎn)113水包中氯離子含量的分析跟蹤,在控制好樹脂再生系統(tǒng)的前提下,增加再生塔底排渣頻次,加強汽提水的置換。

      (2)盡管E115未直接處于溶劑系統(tǒng),但溶劑降解造成的腐蝕是存在的,管束材質(zhì)由碳鋼升級成316L,能有效延長設(shè)備的使用周期。

      (3)嚴格控制工藝操作,控制溶劑系統(tǒng)不超溫和不漏空氣,降低溶劑的劣化降解速率。

      (4)對非芳烴蒸餾塔頂系統(tǒng)和溶劑循環(huán)系統(tǒng)管道進行定期測厚,根據(jù)情況進行腐蝕在線監(jiān)測。

      5 結(jié) 語

      在芳烴抽提裝置中,環(huán)丁砜的降解腐蝕和氯腐蝕是同時存在的,這不僅會造成溶劑系統(tǒng)管道和換熱設(shè)備腐蝕,而且當系統(tǒng)內(nèi)氯離子富集和環(huán)丁砜降解劣化嚴重時,也會導(dǎo)致未與溶劑直接接觸的非芳烴蒸餾塔頂管道及換熱設(shè)備發(fā)生腐蝕。所以關(guān)注環(huán)丁砜抽提裝置中非芳烴蒸餾塔頂抽余油流程上管道、設(shè)備的腐蝕問題也是至關(guān)重要的。

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