(中國石化股份有限公司洛陽分公司,河南洛陽,471012)
催化裂化裝置APC完善提升項目,2019年提交中國石化股份有限公司總部進行批復(fù)立項;2019年7月項目開始啟動,2019年8月完成初步設(shè)計;9月中旬,在原有APC服務(wù)器基礎(chǔ)上,完成了更換APC服務(wù)器后的平臺安裝、通訊調(diào)試和APC軟件安裝;10月開展了裝置階躍測試;11月中旬對裝置DCS進行了重新組態(tài); 于此同時,10月底至11月下旬,建立了分餾塔控制器、粗汽油干點、輕柴油干點、干氣C3+含量、液化氣C2-和C5+含量、穩(wěn)定汽油蒸氣壓等軟測量的控制模型和軟測量模型;12月初,完成詳細設(shè)計; 12月上旬APC控制器開展了閉環(huán)調(diào)試和部分MV變量的試投用工作;12月底,APC系統(tǒng)正式連續(xù)運行。
催化裂化裝置分餾單元先進控制系統(tǒng)包括了1個控制器(分餾塔控制器)和2個軟儀表(粗汽油干點和輕柴油干點),主要涉及分餾單元中的分餾塔。
先進控制是通過安裝于計算機上的特殊軟件與DCS上的PID調(diào)節(jié)器配合應(yīng)用,對裝置進行綜合調(diào)節(jié),同時滿足生產(chǎn)中多個控制要求的技術(shù)。因為外界運行環(huán)境不斷變化,而且參數(shù)具有未知性、時變性、突變性以及不穩(wěn)定性,復(fù)雜工業(yè)系統(tǒng)往往具有不可預(yù)測性,這時用來處理復(fù)雜工業(yè)系統(tǒng)采用常規(guī)PID控制效果不好,常規(guī)PID控制器很少考慮到變量之間的相互作用,而且是在被控參數(shù)產(chǎn)生偏差后才進行調(diào)節(jié)。由于裝置變量之間總是存在相互作用,因此采用先進控制技術(shù)往往效果較好。先進控制器中包含有裝置信息,根據(jù)來自系統(tǒng)外部的干擾信息和生產(chǎn)中的調(diào)節(jié)信息,先進控制器可以預(yù)測出裝置未來的變化趨勢。先進控制在滿足了多個控制要求之后,能夠根據(jù)操作人員設(shè)置的參數(shù),進一步實現(xiàn)生產(chǎn)綜合效益的最大化。
催化裂化分餾塔的任務(wù)主要是把反應(yīng)送來的油氣混合物按沸點范圍分割為富氣、汽油、輕柴油和油漿等餾分,并保證各個餾分的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。
反再分餾先進控制器運行周期為30秒,分餾系統(tǒng)控制器內(nèi)容如表1、表2和表3。
表1 操縱變量_MV
分餾系統(tǒng)先進控制器主要有以下控制指標:
(1)重要變量平穩(wěn)控制。包括分餾塔頂溫度、塔底溫度、各側(cè)線抽出溫度以及回流罐液位和塔底液位的平穩(wěn)控制。
(2)質(zhì)量卡邊控制。通過利用基于過程動態(tài)數(shù)學模型的軟測量技術(shù),該系統(tǒng)可以實時給出分餾塔塔底液位、溫度及各產(chǎn)品質(zhì)量,將其控制在合格的范圍內(nèi),并對粗汽油、輕柴油產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量卡邊控制。
表2 前饋/擾動變量_FFW/DV
表3 被控變量_CV
(3)多變量協(xié)調(diào)。在各種工況下,自動選擇操作變量MV,使其被控變量CV達到控制要求,使操作變量及其相關(guān)變量不超限。
(4)實時優(yōu)化,節(jié)能降耗。在保證塔頂、塔底溫度及產(chǎn)品質(zhì)量合格的情況下,適當降低塔底換熱器取熱或塔頂回流量,實現(xiàn)節(jié)能降耗。
從圖1可知,2019年10月20日至2019年10月26日先進控制系統(tǒng)投用前趨勢圖與2019年12月16日至2019年12月22日先進控制系統(tǒng)投用后趨勢圖比較,先進控制系統(tǒng)投用后:分餾塔塔頂溫度TI405.PV明顯平穩(wěn),標準偏差由原來的0.770降為0.432,降低43.90%。
圖1 分餾塔塔頂溫度(℃)TI405.PV
從圖2可知,2019年10月20日至2019年10月26日先進控制系統(tǒng)投用前趨勢圖與2019年12月16日至2019年12月22日先進控制系統(tǒng)投用后趨勢圖比較,先進控制系統(tǒng)投用后:分餾塔塔底溫度TI454.PV明顯平穩(wěn),標準偏差分別由原來的6.420降為3.653,降低43.10%。
圖2 分餾塔塔底溫度(℃)TI454.PV
從圖3可知,2019年10月20日至2019年10月26日先進控制系統(tǒng)投用前趨勢圖與2019年12月16日至2019年12月22日先進控制系統(tǒng)投用后趨勢圖比較,先進控制系統(tǒng)投用后:分餾塔油漿下返塔流量FIC20102.PV明顯平穩(wěn),標準偏差分別由原來的6.513降為2.265,降低65.22%。
圖3 分餾塔油漿下返塔流量(t/h)FIC20102.PV
從圖4可知,2019年10月20日至2019年10月26日先進控制系統(tǒng)投用前趨勢圖與2019年12月16日至2019年12月22日先進控制系統(tǒng)投用后趨勢圖比較,先進控制系統(tǒng)投用后:分餾塔塔底液位LIC401.PV明顯平穩(wěn),標準偏差由原來的3.578降為0.974,降低72.78%。
圖4 分餾塔塔底液位(%)LIC401.PV
從圖5可知,2019年10月20日至2019年10月26日先進控制系統(tǒng)投用前趨勢圖與2019年12月16日至2019年12月22日先進控制系統(tǒng)投用后趨勢圖比較,先進控制系統(tǒng)投用后:粗汽油罐液位LIC403.PV明顯平穩(wěn),標準偏差由原來的1.297降為0.717,降低44.72%。
圖5 粗汽油罐液位(%)LIC403.PV
(1)先進控制系統(tǒng)投用后,分餾塔塔頂、塔底、一中返塔氣相及一層下氣相溫度等關(guān)鍵控制指標明顯平穩(wěn),標準偏差降低分別降低43.90%、43.10% 、36.17% 及40.85%。
(2)先進控制系統(tǒng)投用后,在穩(wěn)定分餾塔關(guān)鍵指標的基礎(chǔ)上,通過軟儀表技術(shù),實現(xiàn)粗汽油干點和輕柴油干點的閉環(huán)控制,從而有利于裝置質(zhì)量控制。
(3)先進控制系統(tǒng)投用后,穩(wěn)定了分餾塔塔底液位和粗汽油罐液位,從而為保證下游裝置和該裝置后續(xù)工序穩(wěn)定運行提供有利條件。
(4)先進控制系統(tǒng)投用后,在保證塔頂、塔底溫度及產(chǎn)品質(zhì)量合格的情況下,適當降低塔底換熱器取熱或塔頂回流量,實現(xiàn)節(jié)能降耗。
在實際生產(chǎn)過程中操作人員更關(guān)心控制器能否減輕他們的勞動強度并提高生產(chǎn)的穩(wěn)定性。因此在控制器功能設(shè)計時,針對裝置現(xiàn)況,增設(shè)了部分減輕操作工勞動強度的功能。操作人員只要輸入產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)量控制范圍,控制器就完成其余所有的操作調(diào)整任務(wù)。
先進控制器的首要任務(wù)就是充分利用其模型預(yù)測和多變量協(xié)調(diào)的特點,抵御外界擾動,保證裝置的平穩(wěn)操作。先進控制器投用后,各重要CV的波動明顯減小,裝置的操作不需人工干預(yù),幾個主要控制參數(shù)明顯平穩(wěn),協(xié)調(diào)裝置的物料平衡,使分餾塔設(shè)備的能耗大幅度下降,實現(xiàn)裝置的安全、高產(chǎn)、低耗、節(jié)能和減排。