賀曉強 郭文祥 雷云龍 安彥鋒
(陜西煤田地質(zhì)油氣鉆采有限公司,陜西 710054)
鄂爾多斯盆地不僅頁巖油資源豐富,而且開發(fā)條件優(yōu)越,具有廣闊的開發(fā)利用前景,對解決我國油氣常規(guī)能源供需矛盾突出的問題非常有利。全液壓頂驅(qū)車載鉆機可適用多種工藝鉆進技術,為了更好發(fā)揮車載鉆機的性能和優(yōu)勢,破解在淺層頁巖油水平井施工中遇到的垂深淺、曲率半徑大、水平段長、下套管靠自重下不到位等問題,我們在陜北地區(qū)淺層頁巖油水平井項目施工中進行了實踐探索。
鄂爾多斯盆地是西北地區(qū)有關油頁巖記錄最多的地區(qū),頁巖油分布層位包括侏羅系延安組、安定組,三疊系延長組、二疊系山西組及石炭系太原組。其中,三疊系延長組、侏羅系安定組油頁巖全部分布在陜西境內(nèi)渭河以北地區(qū),侏羅系延安組油頁巖也主要分布在陜西北部,總分布面積將近18×104km2。本項目前期布設兩口淺層頁巖油水平井,5002平1井鉆井深度1695m,水平段長712m,8007平2井鉆井深度1329m,水平段長535m。
本項目施工采用全液壓頂驅(qū)動力頭車載鉆機,該鉆機主要采用升縮桅桿、頂驅(qū)、全液壓等技術,提升力、轉(zhuǎn)速、扭矩是通過控制面板的閥門調(diào)節(jié)液壓來控制旋轉(zhuǎn)馬達的參數(shù)。設備動力頭凈行程15.24m、提升力90.72t、下壓力14.54t。鉆機全液壓頂驅(qū)動力頭鉆進,使操作中提升、下行、旋轉(zhuǎn)平穩(wěn),便于定向操作,避免了其他鉆機卷揚鋼絲繩操作中,存在的加壓、提升不平穩(wěn)的問題。占用場地小,安裝便捷;下套管緊扣均勻,下放平緩,遇阻可以旋轉(zhuǎn),開泵循環(huán),避免由于操作不當,造成的頓鉆及施工中由于提升力不均勻造成的鍵槽卡鉆等事故;在遇到開孔層位為基巖時,可解決施工中加不上壓的問題。
在該區(qū)域施工的兩口淺層頁巖油水平井,分別為5002平1井和8007平2井,屬于某油田公司的兩口技術試驗井,根據(jù)工程設計,井身結構分別如圖1、圖2所示。
圖1 5002平1井井身結構圖
圖2 8007平2井井身結構圖
兩口井鉆遇地層深度不同,5002平1井目的層為長7,8007平2井目的層為長21,分別見表1、表2。
表1 5002平1井地質(zhì)分層
表2 8007平2井地質(zhì)分層
根據(jù)井斜控制、鉆頭工作穩(wěn)定性及眼軌跡控制要求,在可能條件下組合應盡量簡化,確定本項目兩口井一、二開及斜井段、水平段鉆具組合。
車載全液壓鉆機一臺;蘭石1000型泥漿泵一臺(缸徑170mm、排量28L/s、泵壓8MPa);12V190柴油機一臺(810kW/1300轉(zhuǎn));固控系統(tǒng)一套。5002平1井鉆具組合見表3。
表3 5002平1井鉆具組合
車載全液壓鉆機一臺;青州1300型泥漿泵一臺(缸徑170mm、排量35L/s、泵壓12~13MPa);12V190柴油機一臺(810kW/1300轉(zhuǎn));固控系統(tǒng)一套。8007平2井鉆具組合見表4。
表4 8007平2井鉆具組合
本井完鉆井深1695.00m,水平段長712.12m,建井周期48d。一開鉆進3d,完鉆井深246.09m,鉆壓5~10t(下壓力3~5t),泵壓1.2~2.5MPa,扭矩4000N·m,提升力12t,采用清水鉆進;二開鉆進,直井段鉆進用時4d,鉆至510m,復合鉆壓2~4t,泵壓5MPa,扭矩5600N.m,提升力19t,采用低固相聚合物鉆井液鉆進,比重1.07,粘度39s,失水量5mL/30min,pH9;斜井段鉆進10d,鉆至982.88m,復合鉆進鉆具加壓4-6t,泵壓7MPa,扭矩12300N·m,提升力24.8t,定向鉆具加壓10~12t,采用低固相聚合物鉆井液鉆進,比重1.07,粘度40s,失水量5mL/30min,pH9;水平段鉆進用時14d,鉆至1400m時,由于泥漿泵排量、泵壓皆達不到定向和鉆進要求,需要動力頭配合下壓增加鉆壓(動力頭加壓10t、鉆具加壓25t),致使孔內(nèi)扭矩高達22490N·m,已接近鉆機極限,無法繼續(xù)施工。后更換泥漿泵,由原來的蘭石1000型泥漿泵更換為青州1300型泥漿泵,鉆機各項參數(shù)恢復正常,復合鉆壓13~15t,泵壓12MPa,扭矩完鉆時為21.8000N·m,提升力36t,定向動力頭加壓8~10t,采用低固相聚合物鉆井液,比重1.07,粘度40s,失水量5mL/30min,pH9。
本井隨著孔深不斷增加,定向時依靠動力頭下壓力和鉆具自身加壓使鉆具與下孔壁接觸充分,在孔內(nèi)(50°~60°)與孔壁摩擦力增大,致使孔內(nèi)扭矩增大,造成定向方位難于控制,鉆具托壓嚴重,表現(xiàn)為提鉆時有彈跳現(xiàn)象,定向時間較長;鉆至1400多m,扭矩基本達到最大值,泵壓達不到螺桿正常工作需求,致使進尺較慢。
本井完鉆井深1329m,水平段長535m,建井周期24d。一開鉆進,歷時1d,復合鉆壓4~6t(下壓力2t),泵壓5~7MPa,扭矩4000N·m,提升力13t,采用清水鉆進;二開鉆進,直井段鉆進用時2d,鉆至380m,復合鉆壓4t,泵壓7.5MPa,扭矩4000N·m,提升力17t,采用低固相聚合物鉆井液鉆進,比重1.07,粘度39s,失水量5mL/30min,pH9;斜井段鉆進6d,鉆至794m,復合鉆壓4~8t,泵壓10MPa,排量35L/s,扭矩9600N·m,提升力22.5t,定向鉆具加壓8~10t,采用低固相聚合物鉆井液鉆進,比重1.07,粘度39s,失水量5mL/30min,pH9;水平段鉆進用時7d,鉆至完井1329m,復合鉆壓8~12t,泵壓13MPa,扭矩11900N·m,提升力28.5t,定向鉆具加壓15~20t,采用低固相聚合物鉆井液鉆進,比重1.07,粘度40s,失水量5mL/30min,pH9。
本井由于更換大排量泥漿泵,使用加重鉆桿,減少了鉆具與孔壁的摩擦力影響,扭矩減小,解決了在定向中鉆具托壓的現(xiàn)象,使得定向時方位易于控制,定向時間縮短,復合鉆進時間增多,鉆井效率大幅提高。