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      還原爐和煙化爐放渣期煙氣NOx 含量控制可行性實(shí)踐

      2021-03-15 08:32:24
      有色冶金節(jié)能 2021年1期
      關(guān)鍵詞:渣量還原爐風(fēng)量

      (濟(jì)源市萬洋冶煉(集團(tuán))有限公司,河南 濟(jì)源 459000)

      0 前言

      某公司現(xiàn)有的脫硫脫硝設(shè)備大多建于2012年左右,脫硫脫硝能力已不能滿足生產(chǎn)及環(huán)保需求,因此積極響應(yīng)國家環(huán)保政策,主動淘汰老舊脫硫脫硝設(shè)備,在2018 年投資1.8 億元對現(xiàn)有的脫硫脫硝裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,確保尾氣達(dá)標(biāo)排放[1]。

      脫硫脫硝改造方案是利用“高溫脫硝(SNCR法) +低溫螯合脫硝”組合的方法對還原爐和煙化爐的煙氣進(jìn)行脫硝。煙氣進(jìn)入鍋爐時(shí),先采用SNCR 法進(jìn)行高溫脫硝,再經(jīng)兩級石灰-石膏濕法脫硫,然后采用低溫螯合法進(jìn)行脫硝。經(jīng)組合脫硝后,排放尾氣中的NOx含量由280~800 mg/Nm3降至80 mg/Nm3以下。

      “SNCR 法+低溫螯合脫硝”組合脫硝系統(tǒng)試生產(chǎn)后,尾氣中的NOx含量得到有效控制,符合環(huán)境保護(hù)部公告2018 年第9 號《關(guān)于京津冀大氣污染傳輸通道城市執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》的要求。但是在試生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),如果能采取措施直接降低還原爐和煙化爐內(nèi)的NOx生成量,不僅有利于控制室工作人員操作,而且可以降低A 藥劑和B 藥劑的使用量,以及實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。

      本文通過分析還原爐和煙化爐煙氣NOx含量的影響因素,進(jìn)行了降低排放尾氣中NOx含量的生產(chǎn)可行性實(shí)踐。

      1 尾氣脫硝技術(shù)方案

      某公司現(xiàn)采用的鉛冶煉工藝流程如圖1 所示,脫硝方案主要是在脫硫塔之后加裝兩級低溫整合脫硝系統(tǒng)(圖2)。第一級低溫螯合反應(yīng)塔以及第二級整合吸收塔前端的煙道反應(yīng)段內(nèi)安裝雙流體霧化噴槍,用于霧化噴射低溫整合脫硝藥劑,使煙氣中的NOx與低溫螯合脫硝藥劑瞬間發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。反應(yīng)后,煙氣先后進(jìn)入第一級低溫螯合反應(yīng)塔以及第二級整合吸收塔進(jìn)行進(jìn)一步吸收。

      圖1 鉛冶煉工藝流程

      圖2 脫硝系統(tǒng)

      低溫整合脫硝設(shè)備采用2 個(gè)儲液量為30 m3的玻璃鋼罐體,分別用于存放低溫螯合脫硝藥劑——A 藥劑和B 藥劑兩種液體。A 藥劑和B 藥劑按一定比例定量輸送至專配觸媒反應(yīng)棒進(jìn)行反應(yīng),經(jīng)防腐材質(zhì)的管路輸送至專用雙流體霧化噴槍。在煙氣管道內(nèi)脫硫后,煙氣與噴槍噴射的霧化混合藥劑發(fā)生強(qiáng)烈的氧化反應(yīng),煙氣中的氮氧化物被氧化,氧化反應(yīng)產(chǎn)物易溶于水,被水吸收成硝酸或亞硝酸,在堿液吸收塔內(nèi)發(fā)生中和反應(yīng)。中和后液排入污水處理站進(jìn)行深度處理,最后濕煙氣通過電除霧器除塵除霧后排放。

      2 煙氣中NOx濃度優(yōu)化方向選擇

      2.1 煙氣中NOx 含量的影響因素

      還原爐和煙化爐爐內(nèi)煙氣中的NOx主要來自高鉛渣和鼓入爐內(nèi)的混合空氣中的氮。從總體上看,鼓入爐內(nèi)空氣總量越高,含氮量越高,則NOx的排放量就越大。此外,還有很多影響爐內(nèi)煙氣中的NOx含量的因素,如燃料種類、過剩空氣系數(shù)、爐內(nèi)燃燒溫度、鍋爐負(fù)荷率。

      2.1.1 燃料種類

      還原爐和煙化爐生產(chǎn)主要以粒度炭和煙煤粉為燃料[2]。煤炭中的氮含量一般為0.5%~2.5%,這部分氮會影響燃燒過程中的NOx生成量,煤中的氧/氮比值越大,NOx排放量越高。

      2.1.2 過??諝庀禂?shù)

      在滿足還原爐和煙化爐生產(chǎn)需求的同時(shí),降低過??諝庀禂?shù),在一定程度上可降低爐內(nèi)渣反應(yīng)區(qū)的氧濃度,減少NOx的生成量。采用這種方法,可使NOx的生成量降低20%以上[3]。另外,低過??諝庀禂?shù)有利于還原N2的生成,因?yàn)樵谌毖鯒l件下CO能對NO 進(jìn)行還原,因此,降低過??諝庀禂?shù),有利于尾氣中NOx濃度的降低[4]。

      2.1.3 燃燒溫度

      燃燒溫度對NOx排放量的影響,業(yè)內(nèi)已取得共識。隨著爐內(nèi)燃燒溫度的上升,NOx排放量增加。

      2.1.4 鍋爐負(fù)荷率

      通常情況下,給煤量增加,燃燒室及尾部受熱面處的煙氣溫度逐漸升高,會導(dǎo)致鍋爐的負(fù)荷率增大,揮發(fā)生成的NOx量也隨之增加。

      2.2 優(yōu)化方向

      實(shí)際生產(chǎn)中,某集團(tuán)生產(chǎn)所采用的“三連爐”直接煉鉛法決定了高鉛渣和燃燒所用粒度炭暫時(shí)無法優(yōu)化[5],在穩(wěn)定的操作制度和不增加鍋爐負(fù)荷的情況下,可以從過??諝庀禂?shù)和燃燒溫度兩個(gè)方面來降低NOx的排放。生產(chǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,NOx的產(chǎn)生高峰主要在還原爐和煙化爐的放渣期,所以將優(yōu)化NOx排放量生產(chǎn)的目標(biāo)主要放在放渣期。

      3 設(shè)備、生產(chǎn)制度調(diào)整及實(shí)施效果

      3.1 還原爐改造及實(shí)施效果

      3.1.1 還原爐改造

      還原爐放渣期的生產(chǎn)工藝操作是隨著渣量的降低,逐漸減少氧氣濃度和粒度炭的下料量,一次混合風(fēng)的總風(fēng)量保持在2 350 Nm3/h 左右。但這種操作存在和煙化爐一樣的問題,如果在放渣期只降低氧氣濃度而不降低總風(fēng)量,依然存在空氣過剩的現(xiàn)象,渣溫隨著爐內(nèi)渣量的減少而升高,NOx濃度會隨著渣溫的升高逐漸增加。監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,雖然還原爐的NOx濃度峰值不會像煙化爐NOx濃度峰值那樣突破1 000 mg/Nm3,但NOx濃度峰值也會升到500 mg/Nm3左右,待底吹爐向還原爐進(jìn)渣時(shí)才會逐漸下降。因此,對還原爐放渣期工藝操作進(jìn)行調(diào)整,降低放渣期的總風(fēng)量,氧氣濃度和粒度炭下料量也較之前略微降低,使?fàn)t內(nèi)空氣不過剩,爐內(nèi)溫度達(dá)到平穩(wěn),從而確保NOx濃度下降。

      對還原爐的工藝操作進(jìn)行如下調(diào)整:隨著還原爐放渣量的減少,一次混合風(fēng)總風(fēng)量由2 350 Nm3/h緩慢下調(diào)至2 000 Nm3/h,給炭量也由原來的1 t/h降至0.8 t/h,直至放渣完畢;待底吹爐向還原爐進(jìn)渣后,隨著渣量的增加,一次混合風(fēng)總風(fēng)量再由2 000 Nm3/h緩慢上調(diào)至2 350 Nm3/h,直至進(jìn)渣結(jié)束;氧氣濃度和粒度炭加入量隨著渣量及進(jìn)渣時(shí)間的增加逐漸調(diào)整到正常生產(chǎn)制度。

      3.1.2 還原爐改造效果

      生產(chǎn)工藝操作調(diào)整后,還原爐各階段的NOx濃度下降明顯,濃度高峰期轉(zhuǎn)移至底吹爐向還原爐進(jìn)渣5 min 左右,且未超過技改前同時(shí)段數(shù)據(jù)(圖3),調(diào)整效果顯著。

      圖3 還原爐改造前后NOx數(shù)據(jù)對比

      還原爐放渣期實(shí)施降氣、降炭生產(chǎn)后,節(jié)能減排方面效果顯著,如圖4 和圖5 所示。氧氣消耗量和燃料用量基本上逐月下降,并趨于穩(wěn)定。

      圖4 氧氣消耗量

      圖5 粒度炭消耗量

      3.2 煙化爐改造及實(shí)施效果

      3.2.1 煙化爐改造

      煙化爐放渣期的生產(chǎn)工藝操作是隨著渣量的降低逐漸減少給煤量,在放渣后期由于給風(fēng)量固定,風(fēng)量相對過剩,造成空氣過剩系數(shù)高,渣溫越來越高,NOx排放量在煙化爐放渣10 min 左右達(dá)到峰值,有時(shí)NOx排放量峰值甚至?xí)黄? 000 mg/Nm3;待還原爐向煙化爐進(jìn)渣5 min 左右,煙化爐內(nèi)的渣溫逐漸降低,進(jìn)入還原期,NOx排放量逐漸下降。

      針對煙化爐的生產(chǎn)情況,將原630 風(fēng)機(jī)的自耦式降壓啟動模式調(diào)整為高壓變頻啟動模式,并控制風(fēng)量,通過調(diào)整放渣期的進(jìn)風(fēng)量來控制NOx排放量。在煙化爐放渣期降低進(jìn)風(fēng)量,一方面可以配合放渣期的降煤生產(chǎn)制度,減少單位時(shí)間內(nèi)鼓入的氧氣量,降低過剩空氣系數(shù),確保爐內(nèi)溫度平穩(wěn)不會生成更多的NOx,另一方面也可以降低單位時(shí)間的總進(jìn)風(fēng)量,減少排放尾氣中的NOx總量。

      試生產(chǎn)過程中,在煙化爐放渣后,隨著渣量的減少,下調(diào)630 變頻電機(jī)的頻率直至放完渣;待還原爐向煙化爐進(jìn)渣后,隨著渣量的增加,再逐漸上調(diào)630變頻電機(jī)的頻率至正常生產(chǎn)使用頻率。

      3.2.2 煙化爐改造效果

      改造后,煙化爐各階段的NOx數(shù)據(jù)明顯下降,濃度高峰期轉(zhuǎn)移至放渣結(jié)束,且峰值未超過改造前同一時(shí)段的數(shù)據(jù)(圖6)。而且在改造一周后,隨著操作人員的不斷摸索完善和經(jīng)驗(yàn)積累,在熟練掌握了降風(fēng)操作制度的情況下,NOx數(shù)據(jù)進(jìn)一步下降。

      圖6 煙化爐改造前后NOx數(shù)據(jù)對比

      此外,在正常生產(chǎn)不降風(fēng)時(shí),煙化爐630 變頻電機(jī)的頻率是36 Hz,每班用電量平均為2 400 kWh。實(shí)行放渣期降風(fēng)生產(chǎn)后,煙化爐630 變頻電機(jī)的頻率是30 Hz,每班電量為2 250~2 300 kWh,平均每班電量降低100~150 kWh,取125 kWh 計(jì)算,一天三班每個(gè)月630 變頻電機(jī)大約可節(jié)約電能11 250 kWh。

      3.3 脫硝劑用量

      除了NOx在線數(shù)據(jù)明顯下降,脫硝劑用量大幅減少。2020 年3 月份與1 月份相比,脫硝劑用量減少了24 t;4 月份與3 月份相比,減少了5.6 t;5 月份與4 月份相比,多了2.2 t。5 月份的脫硝劑用量之所以比4 月份多,是因?yàn)闅鉁厣撸諝饫寐实?,煙化爐在放渣期未再執(zhí)行放渣降風(fēng)規(guī)程??傮w上,脫硝劑用量逐月下降并趨于穩(wěn)定。

      4 結(jié)束語

      通過分析還原爐和煙化爐煙氣NOx含量的影響因素,決定在放渣期控制過剩空氣系數(shù)和爐內(nèi)燃燒溫度來減少煙氣中的NOx含量。還原爐和煙化爐在放渣期實(shí)行降風(fēng)、降氣、降炭生產(chǎn)后,還原爐NOx濃度高峰期轉(zhuǎn)移至底吹爐向還原爐進(jìn)渣5 min 左右,且峰值未超過技改前同時(shí)段數(shù)據(jù);煙化爐NOx濃度高峰期轉(zhuǎn)移至放渣結(jié)束,且峰值未超過改造前同一時(shí)段的數(shù)據(jù)。不僅NOx濃度顯著下降,節(jié)能降耗也取得大幅進(jìn)展,生產(chǎn)成本下降明顯。還原爐的氧氣消耗量和粒度炭用量逐月下降,煙化爐630 變頻電機(jī)每個(gè)月可節(jié)約電能約11 250 kWh,脫銷劑的用量也大幅減少。因此,在放渣期控制過??諝庀禂?shù)和爐內(nèi)燃燒溫度的措施切實(shí)可行,可降低排放尾氣中NOx含量并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

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