(唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 自動(dòng)化工程系,063200,河北唐山)
某散貨港口續(xù)建工程的斗輪式取料機(jī)2012 年投入使用,設(shè)計(jì)額定取料能力為6 500 t/h,瞬時(shí)最大取料能力為7 265 t/h,近期當(dāng)R5-2 取料機(jī)下俯角度較大、懸臂皮帶機(jī)料流接近6 500 t/h 時(shí),臂架下俯角度會(huì)突然增大,臂架下沉,輪斗直接撞擊堆場地面,不僅存在安全隱患,同時(shí)對(duì)取料機(jī)輪斗和堆場地面也有很大損傷。
R5-2 斗輪式取料機(jī)臂架俯仰動(dòng)作由兩個(gè)Φ360/Φ280-3427 液壓油缸提供動(dòng)力,采用同步回路保障兩個(gè)液壓油缸動(dòng)作的一致性,液壓元件選用力士樂公司產(chǎn)品,俯仰角度通過角度傳感器采集信號(hào)并傳輸?shù)絇LC 進(jìn)行控制,并通過限位開關(guān)限定。俯仰機(jī)構(gòu)原理如圖1 所示,俯仰液壓系統(tǒng)工作壓力18 MPa,系統(tǒng)工作流量173 L/min,油箱容積1 500 L,恒壓變量柱塞泵壓力設(shè)定值15 MPa,柱塞泵電磁溢流閥壓力設(shè)定值17 MPa。
圖1 俯仰機(jī)構(gòu)原理圖
經(jīng)檢查,俯仰機(jī)構(gòu)機(jī)械結(jié)構(gòu)、角度檢測裝置及二級(jí)限位開關(guān)正常,初步判定俯仰液壓系統(tǒng)故障導(dǎo)致臂架下沉。仔細(xì)排查俯仰液壓系統(tǒng)并沒有外泄的情況發(fā)生,由此推測很可能是液壓系統(tǒng)內(nèi)泄導(dǎo)致故障的發(fā)生。液壓系統(tǒng)工作原理如圖2 所示,通過壓力表對(duì)液壓系統(tǒng)測壓點(diǎn)進(jìn)行壓力測定:在臂架進(jìn)行下俯動(dòng)作時(shí)測定無桿腔G6 點(diǎn)壓力值達(dá)到6 MPa,有桿腔G7 點(diǎn)壓力值達(dá)到2 MPa;臂架下俯動(dòng)作停止,關(guān)閉截止閥31.1 和31.2,有桿腔G7 點(diǎn)壓力在25 s 左右內(nèi)迅速從3 MPa上漲到7 MPa,然后無桿腔G6 和有桿腔G7 點(diǎn)壓力在60 s 左右內(nèi)由7 MPa 上漲到9.5 MPa,判定油缸內(nèi)泄。為進(jìn)一步確認(rèn)左側(cè)油缸內(nèi)泄或者右側(cè)油缸內(nèi)泄或者兩側(cè)油缸均內(nèi)泄,需要進(jìn)一步測定壓力,壓力表依舊連接G6、G7 兩個(gè)測壓點(diǎn),臂架下俯角度繼續(xù)增大,下俯動(dòng)作停止后關(guān)閉截止閥42.3 與42.4,測定左側(cè)油缸43.1壓力值,無桿腔和有桿腔測壓點(diǎn)壓力數(shù)值變化情況與之前測定的類似,可以得出左側(cè)油缸內(nèi)泄的結(jié)論,并且情況不樂觀;用同樣的方法驗(yàn)證右側(cè)油缸并沒有內(nèi)泄。之所以取料作業(yè)臂架下沉,是因?yàn)楦┭鲆簤合到y(tǒng)采用的是同步回路。
圖2 俯仰液壓系統(tǒng)工作原理圖
為解決取料作業(yè)過程中臂架下沉故障,需要更換左側(cè)內(nèi)泄油缸。該油缸重達(dá)7 t,安裝高度距地面約為16 m,更換難度大。經(jīng)反復(fù)論證制定安全合理的更換工藝方案,并申請停機(jī)時(shí)間進(jìn)行更換。
(1)將臂架放到維修支架上,并在垂直和水平方向上鎖止臂架。
(2)根據(jù)取料機(jī)主體鋼結(jié)構(gòu),如圖3 所示,通過力學(xué)計(jì)算出應(yīng)拆配重質(zhì)量Δm。
圖3 取料機(jī)主體鋼結(jié)構(gòu)圖
設(shè)斗輪重力為G1,臂架長度為L,臂架重力為G2,拉桿受力F1,配重重力G3,油缸受力F2,油缸與支架的夾角為θ,未拆卸配重時(shí),根據(jù)取料機(jī)主體鋼結(jié)構(gòu)圖列出取料機(jī)臂架力矩平衡方程:
摘掉配重Δm 后,俯仰油缸應(yīng)不受力,即F2為0,而臂架前部的質(zhì)量無變化,則臂架力矩平衡方程為:
式中:L=50 m;L1=14.5 m;L2=13 m;L3=7.2 m;L4=12.1 m;g 取9.81 N/kg;G1=24 000 kg×g;G2=200 000 kg×g;G3=317 000 kg×g;
根據(jù)式(3)(4),計(jì)算出Δm≈30 t,需要拆下30 t 配重。
(3)拆卸配重塊。關(guān)閉右側(cè)油缸的上下截至閥(42.3 和42.4),使用70 t 吊車拆掉6 塊5 t 重的配重塊,使取料機(jī)主體鋼結(jié)構(gòu)力矩平衡,防止鋼結(jié)構(gòu)變形。
(4)利用專用工具對(duì)需要更換的液壓油缸進(jìn)行泄壓,完全泄壓并絕對(duì)安全后拆除管路、限位開關(guān)等附件,仔細(xì)保護(hù)好接口處,防止被污染。
(5)為提高維修效率,減少停機(jī)時(shí)間,拆卸左側(cè)液壓油缸時(shí)直接用氣焊切割油缸銷軸,安裝新油缸時(shí)使用新銷軸。液壓油缸下部通過銷軸固定好后,按圖紙裝回管路等附件,通過機(jī)側(cè)操作模式控制液壓油缸伸縮以便充油排氣,依托手動(dòng)泵微調(diào)液壓油缸缸桿伸出量完成上部銷軸安裝。
(6)更換完左側(cè)新油缸后,打開右側(cè)油缸的截止閥,需要取料機(jī)司機(jī)配合檢修,多次重復(fù)俯仰動(dòng)作,將液壓油中的空氣排出,檢修人員注意觀察液位并進(jìn)行補(bǔ)充,保障液位在規(guī)定的范圍內(nèi)。
(7)將配重塊按原位置裝回,需要取料機(jī)司機(jī)配合檢修,多次重復(fù)俯仰動(dòng)作,技術(shù)人員認(rèn)真檢查俯仰液壓系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)與各項(xiàng)指標(biāo),保障俯仰液壓系統(tǒng)無異常。
更換左側(cè)俯仰油缸后,取料作業(yè)過程中臂架下沉故障消除。此故障的分析和排除,對(duì)同類設(shè)備故障的排除具有一定借鑒意義。