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      卸荷開關(guān)漏氣量超標(biāo)問題分析

      2021-03-23 03:20:02何世林王禹森趙俊霖張牟慧同
      關(guān)鍵詞:活門閥座冰晶

      何世林 王禹森 趙俊霖 黃 鵬 張牟慧同

      (首都航天機械有限公司,北京 100076)

      卸荷開關(guān)是運載火箭中的重要控制部件,其密封性能會直接影響運載火箭增壓輸送系統(tǒng)的整體性能。因此,針對某型號火箭用卸荷開關(guān)的漏氣量超標(biāo)準(zhǔn)問題進行原因查找和分析。

      1 故障情況分析

      1.1 卸荷開關(guān)密封形式

      卸荷開關(guān)采用凸出圓弧形閥座和平面活門接觸的密封形式。閥座在卸荷開關(guān)殼體內(nèi)部,材料為不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)?;铋T密封面的材料為非金屬(聚酰亞胺)。

      1.2 故障件分解檢查

      1.2.1 分解檢查情況

      故障件卸荷開關(guān)的分解檢查主要包括兩個方面。一方面,檢查與殼體運動配合面,未見異常。在體式顯微鏡下放大20 倍檢查活門非金屬密封端面,未發(fā)現(xiàn)多余物。另一方面,殼體螺紋完好,與活門運動配合面無異常。在體式顯微鏡下放大20 倍檢查閥座表面,發(fā)現(xiàn)閥座密封面與正常機加表面不同,如圖1 所示。

      圖1 殼體閥座表面

      1.2.2 故障件殼體閥座理化分析

      卸荷開關(guān)分解檢查發(fā)現(xiàn),殼體閥座密封面與正常機加表面不同。將殼體進行理化分析,宏觀上殼體閥座密封面較其他加工表面明顯粗糙。利用掃描電鏡觀察殼體閥座,發(fā)現(xiàn)閥座表面一周呈現(xiàn)均勻的犁溝狀磨粒磨損形貌,如圖2所示。

      圖2 殼體閥座形貌

      1.3 故障原因查找

      1.3.1 自動撞擊

      卸荷開關(guān)在不斷建立壓力平衡的過程中,殼體閥座和活門處于不斷打開和關(guān)閉狀態(tài),使得殼體閥座密封面受到活門的振動摩擦和沖擊。此過程可能造成殼體閥座表面異常,最終導(dǎo)致漏氣量超標(biāo)。為驗證自動撞擊是否會對殼體閥座密封面造成影響,進行了驗證試驗。試驗對象選用與故障件卸荷開關(guān)同批次庫存的卸荷開關(guān)2#,試驗壓力為工作壓力,工作時間為30min。試驗結(jié)果顯示,經(jīng)過持續(xù)30min 的自動撞擊試驗,2#卸荷開關(guān)殼體閥座密封面與試驗前無明顯變化,未出現(xiàn)與故障件殼體閥座密封面類似形貌,因此故障并非此原因?qū)е隆?/p>

      1.3.2 出口氣體壓力過大

      出口處氣體氣壓大小決定著卸荷開關(guān)關(guān)閉時密封副所受的壓力。出口處壓力過大會增大密封工作壓力,可能導(dǎo)致殼體閥座表面異常。為驗證出口壓力過大是否會對殼體閥座密封面造成影響,進行了驗證試驗。試驗對象按殼體閥座形位尺寸要求,選用與殼體同種材料加工的試驗件,試驗壓力為4000N(正常壓力的2 倍),共施壓30 次。試驗結(jié)果顯示,經(jīng)過壓力驗證試驗,試驗件閥座密封面與試驗前無明顯變化,未出現(xiàn)與故障件殼體閥座密封面類似形貌,因此故障并非此原因?qū)е隆?/p>

      1.3.3 閥座表面初始形貌不佳

      若閥座密封面表面存在缺陷,在卸荷開關(guān)后續(xù)反復(fù)加壓開關(guān)過程中,殼體閥座密封表面缺陷在擠壓應(yīng)力作用下會延展擴大,可能形成密封面表面形貌異常而導(dǎo)致漏氣量超標(biāo)的問題。分解與故障件卸荷開關(guān)同批的3 件庫存產(chǎn)品,在顯微鏡下檢查同批產(chǎn)品殼體閥座密封面,未發(fā)現(xiàn)異常,因此故障并非此原因?qū)е隆?/p>

      1.3.4 冰造成密封面損傷

      在卸荷開關(guān)的氣體流動過程中,由于殼體閥座節(jié)流處流阻最大,會在閥座表面產(chǎn)生冰層或冰晶顆粒。在溫度為-60℃時,冰的莫氏硬度為6(莫氏硬度是應(yīng)用劃痕法將棱錐形金剛鉆針刻劃所試礦物的表面而發(fā)生劃痕,為相對硬度),而不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)的莫氏硬度為5.5。因此,當(dāng)殼體閥座密封面溫度降到-60℃左右時,冰粒的硬度將超過殼體閥座(1Cr18Ni9Ti)的硬度。結(jié)束后關(guān)閉活門時,殼體閥座密封面擠壓冰或冰晶顆粒,在活門密封面上形成磨粒磨損導(dǎo)致密封性能降低,因此故障可能是此原因?qū)е隆?/p>

      1.4 故障原因分析

      產(chǎn)品大開度放氣時會導(dǎo)致系統(tǒng)溫度迅速降低。由于閥座節(jié)流處的溫降更大,溫度下降幅度大,系統(tǒng)中的水分會在閥座表面產(chǎn)生冰或冰晶顆粒。當(dāng)達到一定的溫度范圍時,冰的莫氏硬度將大于閥座材料不銹鋼的莫氏硬度。放氣結(jié)束后,在卸荷開關(guān)關(guān)閉過程中,冰或冰晶顆粒對閥座表面造成磨粒損傷。當(dāng)殼體閥座溫度回升后,冰融化消失。

      2 驗證試驗

      為進一步驗證故障原因,制定故障驗證試驗方案,采用故障件同批庫存的3#卸荷開關(guān),搭建故障復(fù)現(xiàn)試驗系統(tǒng)。

      2.1 放氣降溫試驗

      為驗證放氣速度對系統(tǒng)溫降的影響程度,針對大開度打開放氣開關(guān)放氣(放氣速度約為5MPa/min)和小開度打開放氣開關(guān)放氣(放氣速度約為2MPa/min)兩種工況進行放氣降溫試驗。對于大開度放氣,以約5MPa/min 的放氣速度將氣瓶壓力從23MPa 放至3MPa 時,氣瓶和管路上均結(jié)了一層白霜,如圖3 所示。此時,安裝在卸荷開關(guān)兩側(cè)的溫度傳感器記錄的氣體溫度下降幅度約為60℃。對于小開度放氣,以約2MPa/min 的放氣速度將氣瓶壓力從23MPa放至3MPa 時,氣瓶和管路上附著一層水珠。此時,安裝在卸荷開關(guān)兩側(cè)的溫度傳感器記錄的氣體溫度下降幅度約為30℃。

      圖3 快速放氣后卸荷開關(guān)和管路表面白霜

      2.2 故障驗證試驗

      閥座處溫度較低和管路系統(tǒng)存在一定水分時,卸荷開關(guān)閥座上會結(jié)冰或形成冰晶顆粒。為驗證當(dāng)卸荷開關(guān)關(guān)閉時冰對閥座造成磨粒損傷的故障模式,進行如下試驗:將卸荷開關(guān)放置在液氮酒精中,創(chuàng)造故障產(chǎn)生的溫度條件;向出口的氣瓶內(nèi)各加入100mL 純凈水,增加氣體濕度;按圖3 連接試驗系統(tǒng),進行充氣放氣試驗5 次。試驗結(jié)果表明,試驗結(jié)束后,在20 倍顯微鏡下檢查殼體閥座,發(fā)現(xiàn)閥座上有分布均勻的水珠。隨后用掃描電鏡檢查試驗件閥座密封面,發(fā)現(xiàn)閥座密封面上存在的磨粒磨損形貌與故障件一致。

      2.3 試驗結(jié)論

      通過開展冰對1Cr18Ni9Ti 不銹鋼表面造成磨粒磨損的試驗驗證可知,大開度的放氣過程能夠使產(chǎn)品殼體閥座處溫降達到60℃以上。當(dāng)閥座處初始溫度較低并存在一定水汽的情況下,放氣過程中閥座密封面上會形成冰或冰晶顆粒。在卸荷開關(guān)關(guān)閉時,冰或冰晶顆粒會對閥座造成磨粒損傷。

      3 改進措施

      針對放氣過程中產(chǎn)生的冰或冰晶顆粒對殼體閥座密封面造成磨粒磨損導(dǎo)致低壓漏氣超標(biāo)的問題,制定以下改進措施。一方面,控制閥門內(nèi)氣體壓降速度,防止氣體流速過快導(dǎo)致溫降過大。另一方面,增加氣體干燥設(shè)備,控制氣體含水量。經(jīng)查閱相關(guān)資料,露點-60℃壓縮空氣的含水量為0.011g/m3,所以需將卸荷開關(guān)的工作氣體含水量降至0.011g/m3以下。

      4 結(jié)語

      大開度放氣會導(dǎo)致系統(tǒng)溫度迅速降低,導(dǎo)致系統(tǒng)中的水分在閥座表面產(chǎn)生冰晶顆粒。當(dāng)達到一定的低溫時,冰的莫氏硬度將大于閥座材料不銹鋼(1Cr18NiTi)的莫氏硬度,會對閥座表面造成磨粒損傷。對于有著高密封性能要求的閥門類產(chǎn)品,工作人員需要控制氣體流速和含水量,避免此類故障的發(fā)生,提高產(chǎn)品的可靠性。

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