吳哲昊 傅妙燦 王雩語 李旭
重慶理工大學電氣與電子工程學院,中國·重慶 400050
對于磁懸浮軸承來講,傳統(tǒng)PID 控制,往往是以中心點為控制目標參考量,故凈差量也是基于中心點,實際上這樣是存在運動學上的問題[1]。例如,在控制重力方向時,徑向軸承上端給力克服重力,如果想讓軸承到達中心點,應考慮在其還未到達中心點前就撤銷上端的力,讓轉子憑借慣性到達中心點。但傳統(tǒng)PID 控制顯然沒有考慮到這個問題,使其到達中心點后才撤銷上端的力,這樣實際轉子已經(jīng)偏離中心點往上了,很容易造成轉子的碰壁,這是在轉子高速運轉中所不允許的。于是論文在進行PID 控制時,凈差量選取的是傳統(tǒng)PID 凈差量的k(k <1)倍,k 值選取是關鍵,因為隨著k 值的不同,會導致轉子質(zhì)心在中心點附近不同程度的波動,所以繪制不同k 值下轉子質(zhì)心的波動圖,找出最佳k 值是關鍵[3-4]。
根據(jù)前文改進PID 控制策略,對實物進行了測試,通過紀錄顯示屏上傳感器的實時數(shù)據(jù),描繪了在不同k 值下轉子軸心運動軌跡圖,并記錄下轉子的運動狀態(tài)。在進行多次k的調(diào)試后,選取了k=0.5 和k=0.429 時,前軸位移傳感器的示數(shù)(以上端和左端示數(shù)為基準),每組紀錄40 組數(shù)據(jù),通過推算得到相應的軸心的坐標,據(jù)此繪制軸心軌跡圖。如圖1(a)、(b)所示分別為k=0.5 與k=0.429 時,前軸軸心軌跡圖。
圖1 前軸軸心軌跡圖
由此可見,k=0.429 時,轉子軸心軌跡更形似圓形,更聚攏中心點。在實驗過程中發(fā)現(xiàn),k=0.5 時,轉子懸浮過程中存在明顯的不平衡振動,k=0.429時這種振動有明顯的減小。同時通過多次數(shù)據(jù)比對,當k >0.5 時,轉子偏向上端,k <0.5時,轉子偏向下端,但在0.429 時,懸浮最穩(wěn)定。
從前軸軸心軌跡圖可以看出,軸心的軌跡可以看成一個半徑為0.4 的圓,由于軸承最大氣隙為0.6mm,所以轉子基本實現(xiàn)了與磁懸浮軸承的隔離,當轉子高速旋轉起來,由于離心力的作用,轉子軸心的軌跡實際會更聚集于中心點[3]。
在選定參數(shù)k 前提下,使用改進PID 對系統(tǒng)進行控制,測試在不同PID 之下轉子運動情況,通過串口輸出每個控制周期上下端氣隙的實時數(shù)據(jù),選擇上下端氣隙之差作為衡量標準,當其為負值時表明轉子在中心點以下,正值表明在中心點上方,為0 時轉子處于中心點[5-7]。如圖2(a)、(b)、(c)、(d)所示分別為不同PID 參數(shù)下轉子的運動軌跡,橫坐標為控制的周期,縱坐標為上下端氣隙之差。
圖2 不同PID 參數(shù)下轉子運動軌跡
從轉子的軌跡圖來看,改進PID 控制是起到控制效果的,在后面的控制周期中轉子在豎直方向上上下的幅度減小,最終在中心點附近運動[5]。在實測過程中發(fā)現(xiàn)參數(shù)P 對控制效果起著明顯的作用,在P=410 控制下,轉子運動的幅度很大,具有碰壁的風險,于是將P 值減小,當P=300 時,轉子運動幅度明顯減小,最終發(fā)現(xiàn)P=220 時,效果最好,小于220,轉子無法啟動。目前當I 值在70 時,系統(tǒng)較穩(wěn)定[7-9]。
通過測試發(fā)現(xiàn):不同k 值,轉子質(zhì)心在中心點附近有不同程度的波動,通過不同k 值波動圖對比,得出當k=0.429時,轉子懸浮最穩(wěn)定,轉子軸心軌跡更聚集于中心點。此外,在選定k 值的情況下,改變PID 參數(shù),經(jīng)過對比發(fā)現(xiàn)在P=220、I=70、D=700 時,控制效果最好,系統(tǒng)也較穩(wěn)定。