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      廣州地鐵B7型車閘片異常磨耗問題分析研究

      2021-03-25 11:34:24冉春燕
      新型工業(yè)化 2021年11期
      關(guān)鍵詞:閘片制動(dòng)缸球閥

      冉春燕

      (廣州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營事業(yè)總部,廣東 廣州 510000)

      0 引言

      廣州地鐵14號(hào)線采用電空混合的制動(dòng)方式,空氣制動(dòng)采用盤式制動(dòng),通過閘片與制動(dòng)盤摩擦生熱將列車動(dòng)能轉(zhuǎn)換為熱能消散于大氣中。14號(hào)線列車最高運(yùn)行速度為120km/h,正常工況下,優(yōu)先使用電制動(dòng),電制動(dòng)力不足時(shí)使用空氣制動(dòng)。14號(hào)線自開通運(yùn)營以來,電空制動(dòng)配合較好,閘片及制動(dòng)盤磨耗量小且未出現(xiàn)異?,F(xiàn)象。在一次制動(dòng)閘片專項(xiàng)作業(yè)中(列車運(yùn)行3萬公里)發(fā)現(xiàn),14B07007008車的B08車二架閘片存在異常磨耗情況。其中一個(gè)制動(dòng)夾鉗閘片出現(xiàn)內(nèi)外側(cè)嚴(yán)重偏磨的情況,其他三個(gè)位置閘片及制動(dòng)盤出現(xiàn)較深劃痕情況。閘片磨耗異常將影響列車行車安全及維修成本,故查清故障原因及解決故障具有極大的意義[1]。

      1 原因分析

      1.1 空氣制動(dòng)系統(tǒng)簡介

      空氣制動(dòng)采用EP2002制動(dòng)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)分散式制動(dòng)控制網(wǎng)絡(luò),如圖1 所示,每個(gè)轉(zhuǎn)向架配置一套EP2002閥,每個(gè)轉(zhuǎn)向架有2根軸,4個(gè)輪對(duì),每個(gè)輪對(duì)配置一套制動(dòng)夾鉗、鋁制動(dòng)盤及一套粉末冶金閘片,如圖2所示。當(dāng)一個(gè)EP2002閥出現(xiàn)故障時(shí),只有一個(gè)轉(zhuǎn)向架上的空氣制動(dòng)失效,減小了對(duì)車輛產(chǎn)生的影響。每個(gè)制動(dòng)供風(fēng)風(fēng)源與EP2002閥之間還設(shè)置了一個(gè)B09截?cái)嗳T,當(dāng)EP2002故障時(shí)可操作B09閥,切斷風(fēng)源至EP2002之間的連接路,緩解該架空氣制動(dòng)[2]。

      圖1 EP2002分布式控制

      圖2 制動(dòng)系統(tǒng)配置

      1.2 異常磨耗現(xiàn)象

      故障現(xiàn)象如下:

      (1)B08三軸左側(cè)輪對(duì)閘片內(nèi)外側(cè)磨耗異常,外側(cè)閘片厚度最小位置僅7mm,內(nèi)側(cè)閘片厚度為23mm,厚度及狀態(tài)詳見圖3。且閘片表面磨損較嚴(yán)重。

      圖3 B08三軸左側(cè)輪對(duì)閘片

      (2)B08車二架其他位置閘片表面磨痕較深,如圖4 所示。該車其他位置轉(zhuǎn)向架閘片磨損狀態(tài)較好,如圖5所示。該架閘片厚度及其他架閘片檢查結(jié)果如表1所示。

      圖4 B08車二架閘片狀態(tài)

      圖5 其他輪對(duì)閘片狀態(tài)

      由表1可以看出,B08車三軸左側(cè)閘片磨耗量較大,且存在偏磨的問題,B08車二架其他閘片厚度暫無異常。

      表1 閘片檢查結(jié)果

      (3)檢查B08車二架制動(dòng)盤狀態(tài),表面劃痕較深,有明顯摩擦痕跡,制動(dòng)盤部件有明顯高溫后變色的現(xiàn)象,如圖6所示。

      圖6 B08二架制動(dòng)盤狀態(tài)

      1.3 原因分析

      根據(jù)故障現(xiàn)象本次故障主要集中在一個(gè)轉(zhuǎn)向架上的制動(dòng)盤有明顯的磨損痕跡,且有高溫后變色情況,制動(dòng)閘片磨損較為嚴(yán)重,故障原因可鎖定在該轉(zhuǎn)向架的空氣制動(dòng)系統(tǒng)故障導(dǎo)致,初步分析有以下幾個(gè)原因。

      (1)EP2002智能閥故障導(dǎo)致抱閘動(dòng)車,閘片磨耗異常;

      (2)制動(dòng)夾鉗卡滯導(dǎo)致磨耗異常問題;

      (3)制動(dòng)缸殘余壓力抱閘動(dòng)車,閘片磨耗異常。

      1.4 抱閘動(dòng)車分析

      (1)查看近3個(gè)月制動(dòng)閥內(nèi)部數(shù)據(jù),無相關(guān)故障信息,列車制動(dòng)施加緩解功能正常。

      (2)檢查二架制動(dòng)夾鉗安裝無傾斜現(xiàn)象,平衡桿動(dòng)作正常,外觀無異常,夾鉗動(dòng)作正常。停放制動(dòng)施加緩解功能正常,測(cè)試常用制動(dòng)、緊制制動(dòng)、快速制動(dòng)下制動(dòng)缸壓力值在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)[3]。切除B09閥,制動(dòng)夾鉗功能正常。

      通過以上分析,閘片磨耗異??赡苁钱惓9r抱閘動(dòng)車引起的。需對(duì)列車運(yùn)行狀態(tài)及制動(dòng)缸壓力進(jìn)行排查。

      (3)制動(dòng)缸殘余壓力導(dǎo)致抱閘動(dòng)車排查。

      排查制動(dòng)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)12月26日15:06:45至16:25:35間,列車B08二架制動(dòng)缸壓力維持在2.94bar左右(緊急制動(dòng)壓力),其他軸無制動(dòng)壓力,且列車最高運(yùn)行速度接近40km/h,制動(dòng)儲(chǔ)風(fēng)缸壓力在7.35至8.86bar變化,其他轉(zhuǎn)向架的制動(dòng)缸壓力為0bar。根據(jù)數(shù)據(jù)判斷B08車二架處于抱閘運(yùn)行狀態(tài)。

      圖7 制動(dòng)數(shù)據(jù)

      核查發(fā)現(xiàn)12月26日下午該車用于救援演練,切除整車B09,用另一列車進(jìn)行救援拖行。

      緊急制動(dòng)功用異常故障邏輯:當(dāng)列車處于緊急制動(dòng)狀態(tài),但EP2002閥檢測(cè)到制動(dòng)缸壓力為0。

      查看列車故障履歷,12月26日14:53:04至16:26:19列車整車B09球閥被切除,所有車B09切除均有記錄,如圖8所示。其他節(jié)車故障信息均正常,但僅B08車2架未報(bào)出“緊急制動(dòng)功用異?!毙畔?,說明該架B09切除后,制動(dòng)缸內(nèi)仍有殘余壓力,未報(bào)出“緊急制動(dòng)功用異?!毙畔ⅰ:罄m(xù)列車被救援拖行導(dǎo)致列車抱閘運(yùn)行,閘片與制動(dòng)盤表面出現(xiàn)嚴(yán)重的摩擦痕跡且溫度上升,導(dǎo)致制動(dòng)盤與閘片表面留下嚴(yán)重的摩擦痕跡及高溫后鋁制動(dòng)盤變色的情況[4]。

      圖8 故障履歷

      綜上分析可判斷本次閘片異常磨耗的原因?yàn)榍谐直鶥09切除異常導(dǎo)致制動(dòng)缸壓力未排除,導(dǎo)致該架出現(xiàn)抱閘運(yùn)行狀態(tài)。

      2 B09截止閥原理分析

      2.1 B09球閥機(jī)械結(jié)構(gòu)

      14號(hào)線列車B09球閥是SK-DN型帶開關(guān)模塊的球閥,型號(hào)為II58614/1A3E。其外觀如圖8所示。

      圖9 B09球閥

      通過轉(zhuǎn)動(dòng)手柄可讓球閥處于“通路位置” 和 “截?cái)辔恢谩眱煞N工作狀態(tài)。當(dāng)手柄與球閥體縱向角度為0°,球閥處于通路位置,壓縮空氣從P1口進(jìn)入P2口,即儲(chǔ)風(fēng)缸壓縮空氣通過B09球閥進(jìn)入EP2002閥,然后流向制動(dòng)缸。球閥的狀態(tài)如圖10(a)所示。

      當(dāng)手柄與球閥體縱向角度為90°,即垂直方向,此時(shí)B09球閥處于截?cái)辔恢?,如圖10(b)所示,壓縮空氣從P2口流向O口,P1口壓縮空氣截止,制動(dòng)缸的壓力流過EP2002閥,然后排向大氣。

      圖10 B09球閥的兩種狀態(tài)

      2.2 B09球閥狀態(tài)檢測(cè)

      根據(jù)B09球閥的安裝圖紙,該球閥有兩對(duì)檢測(cè)觸點(diǎn),當(dāng)手柄轉(zhuǎn)動(dòng)10±5°時(shí),觸發(fā)第一對(duì)檢測(cè)開關(guān),當(dāng)手柄轉(zhuǎn)動(dòng)80±5°時(shí),觸發(fā)第二對(duì)檢測(cè)開關(guān)。

      圖11 B09球閥電路開關(guān)

      14號(hào)線列車控制系統(tǒng)B09切除檢測(cè):檢測(cè)采集B09球閥截?cái)嗳T常閉觸點(diǎn)2/6的狀態(tài)作為進(jìn)行判斷,當(dāng)手柄轉(zhuǎn)動(dòng)10±5°時(shí),觸發(fā)常閉觸點(diǎn)2/6斷開,列車監(jiān)測(cè)判斷B09球閥處于截?cái)啵ㄇ谐顟B(tài),判斷B09切除成功,該邏輯存在一個(gè)隱患點(diǎn),即B09切除未動(dòng)作到位(未動(dòng)作至90°垂直位置),但列車控制系統(tǒng)從電路檢測(cè)邏輯上判斷該架制動(dòng)已緩解。設(shè)置的優(yōu)點(diǎn)在于當(dāng)B09閥恢復(fù)到手柄與初始位置超過10±5°時(shí),此時(shí)雖然手柄未恢復(fù)到位,但P1至P2的通路已導(dǎo)通,不影響列車的制動(dòng)功能[5]。

      2.3 原因分析

      現(xiàn)場(chǎng)檢查測(cè)試B09切除閥無異常,功能正常。綜上分析制動(dòng)缸內(nèi)有殘余壓力的主要原因是B09球閥手柄未動(dòng)作至90°的位置導(dǎo)致制動(dòng)缸壓力無法排除,制動(dòng)未緩解,抱閘動(dòng)車[6]。

      3 試驗(yàn)驗(yàn)證

      根據(jù)理論分析,對(duì)B09轉(zhuǎn)動(dòng)角度顯示情況及制動(dòng)缸壓力進(jìn)行測(cè)試。

      (1)操作B09球閥手柄轉(zhuǎn)動(dòng)約10°,可以聽到球閥動(dòng)作,此時(shí)檢查排氣口O不排風(fēng),列車記錄顯示“轉(zhuǎn)向架切除”,未顯示該架緊急制動(dòng)功能異常。

      圖12 操作手柄10°

      (2)操作B09球閥手柄轉(zhuǎn)動(dòng)至30°、45°和60°時(shí),排氣口O均有排氣現(xiàn)象,制動(dòng)缸壓力(BCP)維持在2.77bar不變,制動(dòng)儲(chǔ)風(fēng)缸壓力(BSRP)和主風(fēng)壓力(MRP)壓力因球閥排氣口排氣一直下降,如圖13,當(dāng)主風(fēng)下降到7.5bar時(shí),壓縮機(jī)啟動(dòng),制動(dòng)儲(chǔ)風(fēng)缸壓力(BSRP)和主風(fēng)壓力(MRP)上升,當(dāng)主風(fēng)壓力達(dá)9.0bar時(shí),壓縮機(jī)停止打風(fēng),制動(dòng)儲(chǔ)風(fēng)缸壓力(BSRP)和主風(fēng)壓力(MRP)逐漸下降,一直重復(fù)上升下降的過程,試驗(yàn)數(shù)據(jù)與12月26日下午B08車數(shù)據(jù)曲線基本一致。

      圖13 試驗(yàn)壓力數(shù)據(jù)曲線

      4 結(jié)語

      (1)本次閘片異常磨耗為一個(gè)架,根據(jù)排查發(fā)現(xiàn)為該架在救援演練時(shí)由于B09未動(dòng)作到位,導(dǎo)致制動(dòng)缸內(nèi)壓力無法排出,進(jìn)而導(dǎo)致該架閘片抱閘運(yùn)行,閘片與制動(dòng)盤異常磨耗。

      (2)通過試驗(yàn)?zāi)M故障現(xiàn)象,當(dāng)B09切除閥未動(dòng)作到90°,將導(dǎo)致制動(dòng)缸壓力無法全部排出。

      (3)B08車二架均抱閘動(dòng)車,但除B08車三軸左側(cè)閘片外其他位置閘片表面存在較深的磨痕,與抱閘不緩解動(dòng)車實(shí)驗(yàn)結(jié)果相符合;B08車三軸左側(cè)閘片偏磨問題檢查制動(dòng)夾鉗結(jié)構(gòu)、參數(shù)及功能未發(fā)現(xiàn)異常,后續(xù)將持續(xù)跟進(jìn)研究該位置閘片磨耗運(yùn)用情況。

      (4)評(píng)估制動(dòng)盤技術(shù)狀態(tài)滿足技術(shù)要求,對(duì)發(fā)生偏磨的閘片進(jìn)行更換,其他位置閘片繼續(xù)運(yùn)用跟蹤運(yùn)用情況,截至目前未出現(xiàn)異常。

      (5)改進(jìn)措施:通過以上分析可知B09切除成功判斷條件存在邏輯缺陷,為避免出現(xiàn)制動(dòng)缸內(nèi)壓縮空氣未排出抱閘動(dòng)車情況,切除B09球閥后,增加轉(zhuǎn)向架制動(dòng)缸壓力為0條件后才可判斷B09切除成功。

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