文/羅麗娟
“這樣改造后,每天釋放外輸壓縮機(jī)增壓能力10萬立方米,可節(jié)約擴(kuò)建壓縮機(jī)及建設(shè)費(fèi)用600萬元,每年節(jié)約運(yùn)行成本150萬元!”8月2日,西北油田采油三廠生產(chǎn)運(yùn)行室副經(jīng)理賈超,在TP-1天然氣處理站檢查施工進(jìn)展情況時(shí)說。
今年以來,西北油田采油三廠積極落實(shí)油藏經(jīng)營(yíng)管理主體責(zé)任,加速推進(jìn)天然氣回收配套工程建設(shè),擴(kuò)建TP-1計(jì)轉(zhuǎn)站20萬立方米天然氣處理站,而三號(hào)聯(lián)輕烴站對(duì)應(yīng)配套增壓能力僅為10萬立方米。這10萬立方米的缺口怎么辦?第二天,他與同事馬上趕到現(xiàn)場(chǎng),組織初步試驗(yàn)。無法滿足切改后分子篩再生需求。
5月初,他們?cè)俅螌?duì)流量和壓力數(shù)據(jù)進(jìn)行分析論證,并與設(shè)計(jì)院聯(lián)系溝通,試從主換熱器出口調(diào)壓閥前段至分子篩進(jìn)口處新建DN100管線,把前端壓力提升為0.77MPa。改變了原來從外輸管網(wǎng)輸送再生氣方式,結(jié)果實(shí)驗(yàn)成功了。