彭奇恩
(廣東省機(jī)械技師學(xué)院,廣東廣州 510080)
圖1 所示為血糖儀后蓋,該塑件模具上機(jī)生產(chǎn)后發(fā)現(xiàn),模具頂出時(shí)塑件粘在斜頂上,無(wú)法自動(dòng)掉落,機(jī)械手也無(wú)法取出來(lái),只能人工脫模,增加人工成本,量產(chǎn)不久后,模具的頂桿就無(wú)法回位,通過(guò)下機(jī)修模,其中包括斜頂重新配模,頂桿打潤(rùn)滑油,加大頂桿彈簧等常規(guī)改善措施,模具依然無(wú)法正常量產(chǎn)。更嚴(yán)重的是生產(chǎn)出來(lái)的塑件與互配件裝配后,兩件產(chǎn)品無(wú)法扣緊,在產(chǎn)品跌落測(cè)試中,頻頻出現(xiàn)兩個(gè)塑件扣不緊、散開(kāi)的情況,對(duì)塑件的使用安全造成很大的隱患。
圖1 血糖儀后蓋
要解決問(wèn)題,首先必須了解問(wèn)題產(chǎn)生的原因,經(jīng)過(guò)對(duì)塑件及模具結(jié)構(gòu)反復(fù)研究及多方求證,發(fā)現(xiàn)該模具存在以下問(wèn)題:
(1)由于塑件倒扣較多(一共4 個(gè)倒扣,一個(gè)倒扣一全斜頂),1 模8 腔,模具采用斜頂結(jié)構(gòu)不合理。因?yàn)樾表斕啵ü?2個(gè)斜頂),在頂出及回位過(guò)程中稍有不順,就導(dǎo)致斜頂燒傷、卡模,這種結(jié)構(gòu)要求量產(chǎn)是不現(xiàn)實(shí)的。
(2)由于塑件采用斜頂頂出結(jié)構(gòu),在塑件出模時(shí),由于頂出的不平衡,斜頂扯住塑件,導(dǎo)致側(cè)面變形,再加上塑件扣位較小,造成此塑件與互配件裝配無(wú)法扣緊的情況。再且,在模具開(kāi)模頂出塑件時(shí),因?yàn)樾表敀熳∷芗瑢?dǎo)致塑件無(wú)法自動(dòng)落下,機(jī)械手夾取困難,無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生產(chǎn),大大降低了生產(chǎn)效率。
(3)由于塑件進(jìn)膠方式采用潛頂桿進(jìn)膠方式,在塑件頂出后,必須通過(guò)人工修剪殘余的澆口,大大增加了生產(chǎn)成本,降低了生產(chǎn)的效率,而且很難修剪平整。在塑件成型時(shí),熔膠的流動(dòng)從澆口向塑件表面噴射,容易造成塑件表面有流紋、氣紋等現(xiàn)象,對(duì)塑件表面造成不良影響,也對(duì)成型時(shí)參數(shù)的調(diào)整、設(shè)定較困難。
圖2 所示為變更前進(jìn)膠形式,圖3 所示為塑件頂出后澆口殘留情況。
圖2 變更前進(jìn)膠形式
圖3 殘留澆口料
在了解塑件及模具出現(xiàn)的問(wèn)題后和不影響塑件各方面功能并與客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)后,提出以下改進(jìn)方案。
(1)塑件由4個(gè)倒扣改成3個(gè)倒扣,取消短邊方孔上的倒扣,把長(zhǎng)邊的兩個(gè)倒扣改到塑件中間,同時(shí)加大塑件倒扣長(zhǎng)度及大小,如圖4、圖5 所示,改進(jìn)后的塑件結(jié)構(gòu)如圖6所示。
改進(jìn)后的塑件既加強(qiáng)了扣位的強(qiáng)度,使塑件裝配后兩個(gè)扣得更加緊,同時(shí),塑件也由原來(lái)的4個(gè)扣變成3 個(gè)扣,從而簡(jiǎn)化了模具結(jié)構(gòu),單從模具成本而言,就節(jié)省了大約8,000元錢(qián)的模具加工費(fèi)用。
圖4 改進(jìn)前倒扣位
圖5 改進(jìn)前兩側(cè)面倒扣位
圖6 改進(jìn)后倒扣位
(2)進(jìn)膠方式由原先的潛頂桿進(jìn)膠方式改成牛角進(jìn)膠方式(見(jiàn)圖7)。從而減少人工修剪澆口這一步,減少人工及費(fèi)用,提高生產(chǎn)效率,同時(shí)提高塑件的美觀度。
圖7 牛角進(jìn)膠方式
當(dāng)然,改成牛角進(jìn)膠方式勢(shì)必增加了模具加工難度及成本,但是這個(gè)模具成本的增加,相對(duì)與人工及注塑成型來(lái)說(shuō)是微乎其微的。
以下是模具成本與人工成本對(duì)比:①牛角進(jìn)膠增加的模具成本:一個(gè)塑件要拆兩個(gè)牛角進(jìn)澆鑲件,一共8 腔塑件,總共增加了16 個(gè)牛角進(jìn)膠鑲件,以一個(gè)鑲件大約70 元成本計(jì)算,16 個(gè)鑲件費(fèi)用大約增加了1,120 元錢(qián);②牛角進(jìn)膠節(jié)約的人工成本:一個(gè)工人一天的成本大約是200 元錢(qián),其中包括工資、五險(xiǎn)一金等。
從以上的成本對(duì)比可以看到,只要減少一個(gè)工人6 天的修剪澆口的成本,就已經(jīng)超過(guò)了追加牛角澆口鑲件的成本,對(duì)于要長(zhǎng)期生產(chǎn)的這個(gè)塑件來(lái)說(shuō),成本的節(jié)約是十分可觀的。
(3)塑件的方孔采用定?;瑝K出模(見(jiàn)圖8),提高了塑件美觀度。因?yàn)?,采用滑塊形式出模,滑塊與內(nèi)模分型面是碰穿形式(兩相裝配面是垂直貼合的),相對(duì)于斜頂?shù)男泵娌宕┬问剑▋蓚€(gè)裝配面是斜面貼合斜面),模具分型面會(huì)碰得更緊,塑件不容易有披鋒、毛刺等現(xiàn)象。同時(shí),采用滑塊結(jié)構(gòu),模具的分型面在塑件的內(nèi)側(cè),即便有少許披鋒(毛剌),塑件使用者也比較難看得到,如果采用斜頂出模,披鋒在塑件的外觀面上,很容易被使用者關(guān)注到,從而產(chǎn)生不適感。從模具強(qiáng)度而言,采用滑塊結(jié)構(gòu)后,因?yàn)椴皇芩芗?nèi)框大小的限制,大大增強(qiáng)了模具強(qiáng)度和模具動(dòng)作的平順性,提高了模具的可量產(chǎn)性和生產(chǎn)效率。
圖8 定?;瑝K
(4)塑件內(nèi)部的3個(gè)倒扣采用動(dòng)模抽芯、滑塊向內(nèi)滑動(dòng)出模的形式。采用內(nèi)滑塊形式后,模具的整體結(jié)構(gòu)更加緊湊,因?yàn)閮?nèi)滑塊不用像斜頂一樣伸長(zhǎng)到頂桿板,這樣滑塊就可以做得很短、比較大,圖9、圖10 所示是滑塊與斜頂?shù)某叽鐚?duì)比圖。在內(nèi)滑塊的工作過(guò)程中,滑塊沒(méi)有向上頂出塑件的動(dòng)作,也減小了它的受力。同時(shí),改成滑塊結(jié)構(gòu)后,滑塊的直線滑動(dòng)會(huì)比斜向滑動(dòng)相對(duì)平順很多,其彎曲變形的系數(shù)也大大降低。從塑件脫模角度來(lái)說(shuō),采用內(nèi)滑塊的模具結(jié)構(gòu)避免了塑件粘斜頂上的情況,用機(jī)械手就可以取出塑件,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的自動(dòng)化。這樣也大大提高模具的可量產(chǎn)性及生產(chǎn)效率。結(jié)構(gòu)如圖11所示。
開(kāi)模方式是抽芯塊下移后拉動(dòng)滑塊向塑件內(nèi)部平移,實(shí)現(xiàn)塑件倒扣脫模。當(dāng)然,采用滑塊結(jié)構(gòu)(包括膠?;瑝K與動(dòng)?;瑝K)也不是沒(méi)有缺點(diǎn)的。
缺點(diǎn)1:采用定?;瑝K結(jié)構(gòu)后,在開(kāi)模時(shí),必須保證模具的上面板先開(kāi)模,如果上面板沒(méi)有先拉開(kāi),定?;瑝K沒(méi)有脫離塑件扣位,就會(huì)滑塊導(dǎo)致拉壞塑件,甚至造成拉壞模具滑塊的嚴(yán)重后果。
圖9 內(nèi)滑塊
圖10 斜頂
圖11 滑塊結(jié)構(gòu)
缺點(diǎn)2:采用動(dòng)模滑結(jié)構(gòu)后,在開(kāi)模時(shí),要保證在頂桿板頂出前,采用成型機(jī)開(kāi)模力拉出動(dòng)?;瑝K抽芯塊,使內(nèi)滑塊扣位脫離塑件。否則,塑件頂出時(shí),塑件會(huì)拉壞,甚至內(nèi)滑塊被拉壞,頂桿頂彎卡死。
為了避免以上問(wèn)題發(fā)生,設(shè)計(jì)的開(kāi)模的順序如下:
a.第一步,上面板拉開(kāi),定模滑塊與塑件分離。
b.第二步,定/動(dòng)模板分開(kāi),塑件從定模脫離。
c.第三步,繼續(xù)開(kāi)模支撐板被拉開(kāi),動(dòng)模板與支撐板分離,同時(shí)內(nèi)滑塊脫離塑件內(nèi)部扣位。
d.第四步,頂桿墊板頂出,塑件與澆口被頂出動(dòng)模。
e.第五步,機(jī)械手夾取塑件與流道離開(kāi)模具。
f.第六步,頂桿墊板回位,模具重新合模,進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。
為了滿足以上開(kāi)模順序,如圖12 所示:①定模座板與定模板距追加4 個(gè)彈簧下4 個(gè)定距螺絲,用彈簧力推開(kāi)定模板;②定模板與動(dòng)模板之間用拉板連接;③動(dòng)模板與支撐板之間用定距螺絲連接以便能拉開(kāi)定模板與動(dòng)模。
(5)為減少澆口直徑,提高原材料的使用率,模具采用熱灌咀轉(zhuǎn)冷流道的模具結(jié)構(gòu),這樣同時(shí)縮水成型周期拉高生產(chǎn)效率。雖然這加大了模具成本:整套熱流道成本大概6,000 元錢(qián),包括熱咀和溫控箱。但這個(gè)成本相比于節(jié)省的澆口料和提高的效率,幾千元的成本是可以接受的。
改善后的模具基本結(jié)構(gòu)如圖12所示。
圖12 模具總體結(jié)構(gòu)
(6)為了防止模具燒傷,型芯、型腔材料采用加硬處理,同時(shí),滑塊與模具采用不同的材料:型芯、型腔材料采用S136材料,加硬后硬度為50±2HRC,滑塊采用SKD51材料,加硬后硬度為60HRC左右,之所以這樣做,是為了防止滑塊燒傷,因?yàn)椋瑑煞N一樣硬度的零件材料相互摩擦、碰撞時(shí)是比較容易造成燒傷卡死現(xiàn)象的。
在模具改善后的生產(chǎn)中,生產(chǎn)周期從原來(lái)的生產(chǎn)周期45s下降到29s,澆口自動(dòng)拉斷,減少兩個(gè)人工,模具實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)生產(chǎn),大大降低生產(chǎn)成本。模具半年多生產(chǎn)中,沒(méi)有一次因模具動(dòng)作不良而導(dǎo)致修模的情況發(fā)生,沒(méi)有一次因?yàn)槟>邌?wèn)題延誤客戶的訂單交期。同時(shí),塑件的品質(zhì)得到了極大的改善。在塑件前期實(shí)驗(yàn)與后期使用過(guò)程中,沒(méi)有一次因?yàn)樗芗ヅ洳涣级鴮?dǎo)致塑件散架情況發(fā)生,大大改善塑件安全性及客戶使用體驗(yàn)。
不管什么樣的塑件及模具,只要本著科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,對(duì)塑件進(jìn)行充分了解分析,對(duì)模具問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)估認(rèn)證,相信對(duì)塑件及模具的設(shè)計(jì)、改善都會(huì)取得滿意的效果。