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      智能控制系統(tǒng)在羅河鐵礦充填生產(chǎn)中的應(yīng)用

      2021-04-01 08:51:13李勝鵬
      現(xiàn)代礦業(yè) 2021年1期
      關(guān)鍵詞:液位管路智能

      李勝鵬

      (安徽馬鋼羅河礦業(yè)有限責(zé)任公司)

      安徽馬鋼羅河鐵礦始建于2006年,在國內(nèi)屬于大型地下開采礦山,年產(chǎn)量300萬t。礦山原設(shè)計(jì)采用崩落采礦法[1],建設(shè)過程中由于地下水需疏干、征地、環(huán)保等制約因素而變更為充填采礦法[2],變更后的初步設(shè)計(jì)及安全專篇于2013年5月通過了國家安全監(jiān)管部門的審查。羅河鐵礦充填站于2014年投入基建,2016年開始試生產(chǎn)。

      1 原有充填工藝

      羅河鐵礦充填工藝為高濃度全尾砂膠結(jié)充填,共兩個(gè)充填系列,包括一座φ14 m深錐濃密機(jī),一座φ22 m深錐濃密機(jī),6套攪拌制備系統(tǒng),5套膠固粉添加系統(tǒng),及相應(yīng)的配套生產(chǎn)水、絮凝劑添加系統(tǒng)等。能夠滿足300萬t/a的生產(chǎn)規(guī)模。

      但由于充填系統(tǒng)配置電控設(shè)備嚴(yán)重不足,生產(chǎn)運(yùn)行基本依靠人工現(xiàn)場(chǎng)操作,勞動(dòng)強(qiáng)度大,誤操作多,生產(chǎn)波動(dòng)無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理,灰砂配比無法有效地準(zhǔn)確控制,難以保證充填生產(chǎn)的工藝指標(biāo),也無法實(shí)現(xiàn)連續(xù)高效充填生產(chǎn)。

      2 改進(jìn)后充填工藝

      尾砂濃縮系統(tǒng)、攪拌制備系統(tǒng)、輸送控制系統(tǒng)等三大環(huán)節(jié)首先要實(shí)現(xiàn)主要設(shè)備的遠(yuǎn)程啟??刂啤x表數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集,然后根據(jù)實(shí)際的工藝生產(chǎn)情況,建立完善的邏輯控制。同時(shí),主系統(tǒng)以外的供水系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、絮凝劑制備添加系統(tǒng)等輔助系統(tǒng),也要納入主控制系統(tǒng)的控制邏輯中來,與主系統(tǒng)進(jìn)行連鎖控制,為整個(gè)充填工藝流程的順利運(yùn)行服務(wù)。

      “智能生產(chǎn)”中最重要的是對(duì)整個(gè)充填工藝流程的把握和控制,做到邏輯嚴(yán)密、控制精準(zhǔn)、符合工藝要求,同時(shí)設(shè)備之間、系統(tǒng)之間的連鎖控制要完善,對(duì)于生產(chǎn)過程中的波動(dòng)要能夠自動(dòng)糾偏和調(diào)整,故障報(bào)警要及時(shí)有效;對(duì)于充填生產(chǎn)中最主要的成本,膠固粉和絮凝劑的控制做到檢測(cè)準(zhǔn)確,計(jì)量精準(zhǔn)和控制到位[3]。

      進(jìn)行“智能生產(chǎn)”,首先要確定生產(chǎn)條件是否滿足,條件滿足的情況下,進(jìn)入智能啟動(dòng)的流程控制,首先啟動(dòng)引流水系統(tǒng)(引流水量應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行計(jì)算),同時(shí)啟動(dòng)攪拌制備系統(tǒng),井下空區(qū)見水以后,開始進(jìn)行尾砂排放,停止引流水系統(tǒng),下一步開啟下灰(膠固粉)系統(tǒng),同時(shí)開啟對(duì)應(yīng)的除塵系統(tǒng),攪拌桶料位到達(dá)合適料位后,開啟出口閥,啟動(dòng)過程完畢,系統(tǒng)進(jìn)入穩(wěn)態(tài)生產(chǎn)過程。

      一次充填生產(chǎn)完畢后系統(tǒng)進(jìn)入智能停車流程,首先停止下灰(膠固粉)系統(tǒng),然后停止尾砂排放,同時(shí)開啟沖洗水系統(tǒng)(沖洗水量應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行計(jì)算),除塵系統(tǒng)可延遲停機(jī),以保證充填站內(nèi)的空氣環(huán)境,充填作業(yè)面見清水以后再停止沖洗水系統(tǒng)。停車過程完畢,生產(chǎn)系統(tǒng)停止作業(yè)。

      3 充填智能化控制系統(tǒng)優(yōu)化方案

      3.1 深錐濃密機(jī)控制與監(jiān)測(cè)

      利用原有深錐濃密機(jī)重錘料位計(jì)定時(shí)檢測(cè)內(nèi)部料位,控制系統(tǒng)識(shí)別當(dāng)前料位是否處于安全警戒線內(nèi),智能判斷能否保證高濃度放料的需求,并及時(shí)向操作人員發(fā)出警告。深錐濃密機(jī)運(yùn)行扭矩、油溫、油壓、泥層壓力等重要數(shù)據(jù)以通訊方式接入智能控制系統(tǒng),并進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),當(dāng)運(yùn)行數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)第一時(shí)間向操作人員發(fā)出警告,避免設(shè)備損壞和壓耙事故的出現(xiàn)。深錐濃密機(jī)電氣控制回路以通訊方式接入智能控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)該設(shè)備的遠(yuǎn)程控制功能,減少現(xiàn)場(chǎng)人工操作。

      深錐濃密機(jī)底流泵及管路閥門電氣回路接入智能控制系統(tǒng),通過對(duì)放砂管路濃度、流量的實(shí)時(shí)檢測(cè),計(jì)算輸送干砂量,根據(jù)灰砂配比設(shè)定指導(dǎo)配灰系統(tǒng)工作。同時(shí)綜合考慮攪拌桶料位的波動(dòng)情況,自動(dòng)調(diào)節(jié)底流泵運(yùn)行頻率和管路中電動(dòng)管夾閥開度,保證連續(xù)放砂的同時(shí),穩(wěn)定攪拌桶料位。

      3.2 準(zhǔn)確控灰(膠固粉)

      準(zhǔn)確可靠的配灰(膠固粉)控制算法有利于保證充填體強(qiáng)度,同時(shí)有利于降低用灰(膠固粉)成本。羅河礦業(yè)充填系統(tǒng)的配灰方案是通過放砂濃度、流量計(jì)算出實(shí)時(shí)放砂干砂量,并依據(jù)設(shè)定的灰砂配比,得到實(shí)時(shí)的應(yīng)配灰(膠固粉)量,智能系統(tǒng)自動(dòng)將該量輸出給螺旋輸送秤,指導(dǎo)并實(shí)時(shí)調(diào)整螺旋輸送機(jī)運(yùn)行頻率,達(dá)到自動(dòng)控制下灰(膠固粉)量的目的。

      3.3 攪拌桶料位的穩(wěn)定控制

      該充填站攪拌制備系統(tǒng)配置為立式攪拌桶單級(jí)攪拌,為了保證充填尾砂與膠固粉充分活化、攪拌均勻,需要嚴(yán)格控制攪拌桶進(jìn)料和出料量。在此處控制中,攪拌桶液位的控制實(shí)際上對(duì)攪拌桶進(jìn)、出料的平衡控制,料位位置可達(dá)到穩(wěn)定。在生產(chǎn)過程中,該料位控制要進(jìn)行分段處理,還要兼顧膠固粉的活化效果,其中涉及到高低料位緊急應(yīng)變處理、料位數(shù)據(jù)濾波處理、主副級(jí)調(diào)節(jié)器優(yōu)化控制處理等。在這個(gè)控制過程中,充填濃度是干擾量,控制算法中要充分考慮。羅河鐵礦采用了成熟的液位控制模型,實(shí)現(xiàn)了液位的穩(wěn)定控制,很好地避免了液位波動(dòng)大、冒槽難清理等問題。

      3.4 充填濃度的檢測(cè)與穩(wěn)定控制

      放砂管路中濃度計(jì)可以實(shí)時(shí)檢測(cè)放砂濃度,放砂濃度過高容易造成充填堵管事故,濃度過低不能滿足采掘生產(chǎn)的需求,必須將充填濃度按照工藝要求穩(wěn)定在要求的范圍內(nèi)。若采用人工調(diào)節(jié)只能保證濃度的粗略控制,智能控制系統(tǒng)投運(yùn)后可根據(jù)濃度檢測(cè)值自動(dòng)判斷是否進(jìn)行干預(yù),實(shí)現(xiàn)充填濃度的穩(wěn)定控制。此處控制中,充填料漿濃度的檢測(cè)相對(duì)于自動(dòng)干預(yù)來說相對(duì)滯后,因此在調(diào)試過程中應(yīng)給予充分考慮,需利用成熟的專業(yè)算法,提高控制精度。

      3.5 攪拌桶自動(dòng)沖洗、潤管控制

      增加攪拌桶沖洗水電磁流量計(jì)和電動(dòng)閥,實(shí)現(xiàn)沖洗和潤管自動(dòng)控制,同時(shí)可計(jì)量用水量,避免過多水量進(jìn)入充填空區(qū)。

      3.6 充填料漿綜合控制

      攪拌制備后的料漿通過充填管路自流至井下充填空區(qū),充填管路流量和濃度儀表可以有效地檢測(cè)充填礦漿的情況,智能控制系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)了對(duì)放砂、攪拌制備、配灰系統(tǒng)的反推控制,優(yōu)化充填料漿的制備過程。充填系統(tǒng)是一套進(jìn)出平衡的流程,要實(shí)現(xiàn)充填系統(tǒng)的穩(wěn)定生產(chǎn),需要依據(jù)充填料漿濃度及攪拌桶液位情況,實(shí)現(xiàn)放砂流量穩(wěn)定輸送、攪拌桶料位穩(wěn)定等。

      羅河礦業(yè)充填系統(tǒng)主要包含深錐濃密、攪拌制備、自流輸送三大主要組成部分,尾砂濃密效果與放砂流量直接影響到攪拌制備的料位、濃度、充填體質(zhì)量[4];同時(shí)影響到自流輸送量及輸送效率。

      3.7 手機(jī)移動(dòng)端管理平臺(tái)

      智能手機(jī)的廣泛應(yīng)為工業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)手機(jī)監(jiān)控成為可能,羅河充填站手機(jī)移動(dòng)端管理平臺(tái)功能的開發(fā),是在充填系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)生產(chǎn)的前提下,開發(fā)專用的手機(jī)APP軟件,用于對(duì)充填生產(chǎn)數(shù)據(jù)的查看、查詢及報(bào)警,以及生產(chǎn)報(bào)表的查詢。通過形象的界面,動(dòng)態(tài)的流程,完善的數(shù)據(jù)展示實(shí)現(xiàn)對(duì)充填生產(chǎn)的遠(yuǎn)程管理功能。移動(dòng)端管理平臺(tái)的應(yīng)用極大地提升了管理效率和管理水平,管理層可以隨時(shí)隨地監(jiān)控充填生產(chǎn)情況,掌握重要生產(chǎn)數(shù)據(jù),做到了一機(jī)在手,生產(chǎn)盡在掌握。

      3.8 其它檢測(cè)與調(diào)節(jié)功能

      膠固粉倉的料位檢測(cè)及報(bào)警;充填料漿輸送流量及濃度的在線檢測(cè);生產(chǎn)水、應(yīng)急水倉液位檢測(cè)及報(bào)警、控制;應(yīng)急水倉主要作為應(yīng)急備用,配置液位實(shí)時(shí)檢測(cè)裝置作為監(jiān)控使用,做到液位及時(shí)自動(dòng)提醒人工補(bǔ)水。相應(yīng)管路配置手動(dòng)閥門,在充填站總電源斷電情況下可以快速進(jìn)行洗管作業(yè),不至于造成嚴(yán)重堵管事故[5]。

      3.9 完善的充填生產(chǎn)數(shù)據(jù)報(bào)表系統(tǒng)

      充填系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的報(bào)表系統(tǒng)是充填智能化中重要的管理職能,可以為充填生產(chǎn)提供詳細(xì)準(zhǔn)確的管理數(shù)據(jù),報(bào)表涵蓋了充填生產(chǎn)過程中的開停車時(shí)間、灰砂配比、充填濃度、充填體積、膠固粉(膠固粉)用量等重要數(shù)據(jù)歸檔管理。并且儲(chǔ)存于后臺(tái)數(shù)據(jù)庫中,自動(dòng)生成年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、日?qǐng)?bào),通過對(duì)大數(shù)據(jù)分析可得出各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中存在的問題。

      4 結(jié) 論

      (1)智能充填系統(tǒng)可有效提供生產(chǎn)成本控制,膠固粉用量和絮凝劑用量作為充填生產(chǎn)最大的消耗成本,經(jīng)過智能控制系統(tǒng)改造,做到了用量精準(zhǔn)控制,同時(shí)也保證了灰砂配比的準(zhǔn)確性和充填體強(qiáng)度的穩(wěn)定性。

      (2)智能充填系統(tǒng)可有效提高生產(chǎn)效率,降低勞動(dòng)成本,由原來的每天4個(gè)班次,每班次生產(chǎn)6 h,總?cè)斯?0人,改為每天3個(gè)班次,每班次生產(chǎn)8 h,總?cè)斯?0人。

      (3)智能充填系統(tǒng)可做到生產(chǎn)過程的動(dòng)態(tài)管理,做到實(shí)時(shí)監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、處理問題,并將問題所帶來的影響降低到最小,減少損失。

      (4)智能充填系統(tǒng)可做到將生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理、分析、總結(jié),對(duì)充填生產(chǎn)的過程管控及生產(chǎn)分析帶來了方便。并可通過大數(shù)據(jù),對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行分析,為充填降本增效提供有力支撐。

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