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      離心風機故障分析及維修探討

      2021-04-03 13:43:46張洪韜
      中國設備工程 2021年15期
      關鍵詞:機座動平衡軸瓦

      張洪韜

      (大慶煉化公司檢維修中心動設備組,黑龍江 大慶 163411)

      離心風機應用中,一旦發(fā)生故障,必須依據(jù)故障的發(fā)生的原因開展故障修理與監(jiān)測,分析故障產生的因素,在風機應用前,詳細開展風機檢查,確保即將發(fā)生的每個故障環(huán)節(jié)均能夠被發(fā)現(xiàn),以確保其能夠以最好的狀態(tài)投入應用,在對故障類型進行確認后,采取對應措施進行整改,以保障風電機組運行效率和質量的提升。本文就離心風機故障分析及維修展開論述分析。

      1 離心風機應用中存在的問題

      化工裝置中最常用的設備之一就是離心風機,離心風機長期運轉,其機組的運行狀況與裝置生產的穩(wěn)定性產生著直接關系,關系到機組運行周期的長短。企業(yè)所應用的離心風機大都以兩端水平支撐為主要形式,氣體在進入機關內部,會從下部逐漸往上部進入,出口管部位向左旋轉,旋轉度數(shù)為0°,進而水平出氣。驅動端所應用的止推球球面大都安裝滑動軸承,非驅動端大都以圓瓦球面為滑動軸承,軸徑長度大都為120mm。葉輪所應用的進氣方式大都為兩側進氣形式,所選用的葉片為直板后彎類型的葉片,其轉動速度以每米2970 轉速度為主。電機功率水平控制在1400kW。風機在應用一年時間以后,前端及后端位置的軸承振動值可高達5mm/s,跳車數(shù)值為11mm/s,報警數(shù)值為6.3mm/s,其對機組的正常運行產生了嚴重不良影響。在風電機組運行過程中,多次開展停機檢查,發(fā)現(xiàn)兩軸瓦均存在摩擦、脫落及烏金裂紋等情況,進行軸瓦的更換以后,振動值提升,會產生一定的波動,波動數(shù)值在5~8mm/s。

      2 離心風機應用故障因素分析

      2.1 聯(lián)軸節(jié)對中

      離心風機在開展檢修工作過程中,必須依據(jù)檢修規(guī)定,嚴格進行規(guī)程的檢修工作,檢修中發(fā)現(xiàn)復核徑向所產生的偏差數(shù)值在0.05mm 以內,端面的偏差數(shù)值在0.03mm 以內,軸向所產生的偏移程度在0.2/1000 以內,對中數(shù)據(jù)處于正常水平。

      2.2 軸瓦間隙

      開焊壓鉛測量中,必須將軸瓦間隙控制在0.14~0.20mm,軸瓦間隙復核規(guī)定標準,離心風機中,存在烏金脫落情況,且存在摩擦痕跡,軸瓦接近出口管方向位置的一側發(fā)生偏磨,在其運行中并未產生超溫問題。

      2.3 轉子動平衡

      轉子應用中,依照G0.4 級高速動平衡試驗進行研究,所以轉子自身并未存在問題,但是轉子的葉輪上存在不均勻的積垢現(xiàn)象,其會嚴重影響轉子的動平衡。

      2.4 轉子碰摩

      對轉子運轉部件進行檢查,發(fā)現(xiàn)運轉部件的口環(huán)位置處由于工藝介質產生結垢現(xiàn)象而導致其表面存在擦痕,軸瓦表面存在摩擦情況,在干氣密封發(fā)電梳齒與輸氣管側部位也存在偏磨現(xiàn)象。

      2.5 干氣密封座孔同心度偏差

      采用杠桿百分表對干氣密封孔座徑開展上下偏差的檢查,其偏差在0.05mm 范圍以內,在水平方向所產生的偏差在0.10mm 以內,前后存在一致性,降低了測量過程中產生誤差的可能性,其屬于標準偏差需求的下限偏差指標。

      2.6 轉子與機座同心度偏差

      由于軸承座與因基座并不是整體加工制造的,二者之間關系基本處于獨立情況下,依靠對軸水平度進行測量檢測,可發(fā)現(xiàn)非驅動端軸承中心位置相對于驅動端軸承中心位置的距離在0.4mm 距離以下。

      2.7 干氣密封影響

      在檢查過程中,必須保障密封內件運轉的靈活性,確保運轉過程中未存在卡澀情況,其僅發(fā)現(xiàn)梳齒密封依靠出口管一側水平方向產生偏磨。

      2.8 球面軸承問題

      球面軸承應用過程中,若是產生底座變形、過盈量不充足或者過盈量數(shù)值過大問題,這一情況的存在將直接導致軸瓦形狀變化、軸瓦抖動及軸瓦自調心功能喪失。

      2.9 機座問題

      分析軸承座與機座獨立設計制作情況,分析軸瓦偏磨現(xiàn)象及干氣密封梳齒偏磨情況,機組應用中,會受到出口管膨脹盈利的極大影響,機座與軸承中心偏移的可能性較高。

      從以上因素開展綜合分析研究,在振動過程中,最主要的影響因素為第一,轉子結垢,其對轉子動平衡機制產生嚴重破壞。第二,轉子的動平衡系統(tǒng)受到影響,導致軸瓦部位、口環(huán)部位及梳齒部位產生碰撞摩擦。第三,管道熱膨脹應力的存在,導致軸承中心與機座中心位置出現(xiàn)偏移情況,導致管道應用中產生機座與軸承之間的摩擦。第四,機組安裝過程中存在誤差和熱膨脹變形情況,其極易誘發(fā)碰撞摩擦和振動。轉子的動平衡系統(tǒng)一旦受到影響出現(xiàn)破壞,將直接導致軸瓦摩擦碰撞,梳齒摩擦碰撞,若是軸瓦及梳齒部位發(fā)生摩擦碰撞,則也會對轉子動平衡機制產生破壞。

      3 測試確認及進行整改調整

      3.1 振動信號測試

      在開展振動信號測試過程中,所選用的工具為頻譜分析儀,應用其開展信號的測試工作,發(fā)現(xiàn)風電機組前后端位置的軸承均出現(xiàn)高頻振動狀況,其已經占據(jù)大分量的5 倍振動、6 倍振動、7 倍振動、8 倍振動及11 倍振動,可見,轉子應用中,軸瓦摩擦碰撞情況時有發(fā)生,且其中依然存在軸承損壞的可能性。離心風機非驅動端的軸承H 方向振動頻率測試結果表面,在測試頻率為242.5Hz 情況下,振動值為2.39mm/s,在測試頻率為292.5Hz 情況下,振動值為1.92mm/s,在測試頻率為535.0Hz 情況下,振動值為1.66mm/s,在測試頻率為340.0Hz 情況下,振動值為1.40mm/s,在測試頻率為245.0Hz 情況下,振動值為1.39mm/s,在測試頻率為390.0Hz 情況下,振動值為1.38mm/s。

      3.2 前后點位移變化

      機座四角位置,需要依次進行8 塊百分表的假設,在測量啟動前后個點的位移變化前,可見其在開機時間為8h 以后,在位于機座位置,向左旋轉180°方向的位置會產生0.25mm 的位移,在此情況下,可見轉子軸承的中心產生偏離現(xiàn)象,其嚴重影響了軸瓦與轉子的正常運轉,導致其出現(xiàn)碰撞摩擦情況。

      3.3 整改調整

      應用非驅動端軸承底座位置,將厚度為0.4mm 的鋼皮加墊在其位置下,調整轉子的水平度,將其控制在0.05mm/s以內。經拆檢出口管橫向型的大拉桿膨脹節(jié),可見導流筒及波紋管位置存儲了大量積垢,其會誘發(fā)膨脹節(jié)失效問題,為降低管道對基座部位產生的影響,必須在基座四角部位進行頂緊螺栓的安裝,并對其進行旋緊處理,以保障機座不會產生偏移問題,將風機的出口管道進行固定,將固定支撐向可滑移支撐轉變,對管道所產生的膨脹盈利產生消除,以此保障及做不會受到管道熱應力影響,不會產生偏移。采用鉛壓法對球面瓦底座的接觸面積進行檢測過程中,同時對過盈量進行檢測,確保其接觸面積能夠超過70%,對瓦背部位,其主要位于驅動端部位,進行鋼墊的加墊,合理控制過盈量,維持其在0~0.02mm,非驅動端進行鋼墊的添加后,控制過盈量在0.01~0.04mm,以此保障瓦座應用的穩(wěn)定性,使之應用過程中不會產生抖動問題。

      4 結語

      對離心風機開展大修處理后,能夠有效對離心風機振動問題進行控制,開機過程中,需要維持振動值在0.12mm/s,以此促進機組運行效率、運行周期的提升,保障裝置運行質量和運行壽命的延長。依據(jù)上述離心風機發(fā)生故障的因素進行分析表明,機座會受到管道熱應力偏移影響,導致其與軸承中心產生偏離現(xiàn)象,葉輪在積垢后,其動平衡會產生破壞,將直接誘發(fā)摩擦碰撞問題的發(fā)生。若是影響因素較多的故障發(fā)生情況下,必須合理應用歸納推理法、篩選法及正交法進行干預,對各個故障發(fā)生的因素進行研究,分析不同因素之間的聯(lián)系,盡早對問題產生的原因進行查找,以更好地進行問題的解決。

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