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      PX 裝置重芳烴塔底空冷器管束沖洗及運(yùn)行維護(hù)

      2021-05-14 07:28:28邊福勝中國石油四川石化有限責(zé)任公司四川彭州611930
      化工管理 2021年8期
      關(guān)鍵詞:冷器管束重整

      邊福勝(中國石油四川石化有限責(zé)任公司,四川 彭州 611930)

      0 引言

      中國石油四川石化有限責(zé)任公司(簡稱四川石化)75 萬t/aPX 裝置重芳烴塔底物料采用空冷器降溫。在運(yùn)行過程中,該空冷器管束逐漸發(fā)生彎曲變形。經(jīng)分析,管束變形的原因是長期運(yùn)行中,工藝介質(zhì)中的膠質(zhì)物在空冷管束內(nèi)逐漸積聚堵塞,使物料在管束內(nèi)發(fā)生偏流,工藝介質(zhì)集中從未堵塞的換熱管流動(dòng),最終導(dǎo)致部分換熱管熱膨脹量超過設(shè)計(jì)值而發(fā)生了彎曲變形。經(jīng)調(diào)研,行業(yè)內(nèi)流程設(shè)計(jì)大體一致的其他裝置也出現(xiàn)過類似情況。

      四川石化公司生產(chǎn)三部針對(duì)該項(xiàng)問題,制定并施行空冷器整體更換、空冷器管束沖洗、日常系統(tǒng)維護(hù)等措施,并逐漸摸索、總結(jié)出有效的工作經(jīng)驗(yàn),為預(yù)防和減少重芳烴塔空冷器管束彎曲變形、延長PX 裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行做出了積極貢獻(xiàn),值得在行業(yè)內(nèi)交流和推廣[1]。

      1 重芳烴塔底系統(tǒng)工藝情況

      1.1 工藝流程

      重整裝置重整油分餾塔底的C8 及以上組分的重整生成油經(jīng)白土脫除烯烴后進(jìn)入二甲苯塔,二甲苯塔底少量鄰二甲苯、C9 及以上重組分進(jìn)入鄰二甲苯塔,鄰二甲苯塔脫除鄰二甲苯后,將塔底C9 及以上種族分送入重芳烴塔,C9 及部分C10芳烴從重芳烴塔頂采出送往歧化和汽油調(diào)和罐區(qū),塔底的C10及以上重芳烴經(jīng)空冷器EA-8006 冷卻后送至柴油罐區(qū)。另有吸附分離單元解吸劑再生塔底物料進(jìn)入EA8006,主要成分是解吸劑老化后生成的重芳烴。

      原始開工以來,重芳烴塔底物料超過設(shè)計(jì)流量,導(dǎo)致重芳烴塔底外送物料經(jīng)常超過設(shè)計(jì)溫度(50 ℃),塔底外送流量受限。因此針對(duì)該段流程進(jìn)行改造,包括更換塔底泵的葉輪和配套電機(jī),更換塔底流量孔板FE81901,增加FT81902 旁路,以及新增水冷器E-8012,以上措施實(shí)施后,緩解了重芳烴外送溫度和流量瓶頸的問題。

      流程簡圖如圖1 所示。

      圖1 重芳烴塔底系統(tǒng)工藝流程示意圖

      1.2 設(shè)備簡介

      重芳烴塔底產(chǎn)品空冷器EA-8006 由無錫鼎邦換熱設(shè)備有限公司制造,規(guī)格型號(hào)為GP9-2-4-84-1.6S-23.4/DR-Iva。操作溫度269 ℃/50 ℃,操作壓力0.73 MPa,工藝介質(zhì)C9+芳烴,傳熱面積1 966 m2/84 m2,管束規(guī)格φ25×2.5×9 000 mm,材質(zhì)10#鋼,管箱材質(zhì)Q345R。

      2 問題描述及原因分析

      2.1 問題描述

      2018 年,EA-8006 運(yùn)行期間管束發(fā)生彎曲變形,且變形呈逐漸加劇趨勢(shì)。2018 年12 月,由于空冷管束變形嚴(yán)重(如圖2 所示),緊急采購一臺(tái)新的空冷管束進(jìn)行了更換(無錫鼎邦制造)。

      圖2 2018年12月更換前的管束變形情況

      2.2 原因分析

      對(duì)拆除的舊空冷器管束進(jìn)行研究。割開已被換下,且變形較嚴(yán)重的換熱管,發(fā)現(xiàn)換熱管基本已被黑色的膠狀物堵死。從現(xiàn)場(chǎng)測(cè)得的溫度顯示,熱端入口溫度為200 ℃左右的管束均變形,而熱端入口溫度低的沒有變形,空冷管束溫度不均證明物料進(jìn)入空冷管束后流量發(fā)生偏流,而偏流的主要原因就是部分換熱管已經(jīng)發(fā)生堵塞,工藝介質(zhì)集中從未堵塞的換熱管流動(dòng),最終導(dǎo)致部分換熱管熱?膨脹量超過設(shè)計(jì)值而發(fā)生了彎曲變形。經(jīng)了解行業(yè)內(nèi)其他裝置,流程設(shè)計(jì)上大體一致,烏石化、廣西石化也出現(xiàn)類似情況:流量上超出設(shè)計(jì),在檢修中拆開空冷堵頭后,也發(fā)現(xiàn)管束堵塞甚至是堵死的情況。

      對(duì)重整油塔底物料進(jìn)行膠質(zhì)分析,結(jié)果如下:

      表1 重整油塔底物料膠質(zhì)分析

      如表1 所示,可以看出,重整產(chǎn)物中的膠質(zhì)含量不穩(wěn)定,且部分時(shí)間段超過了原料膠質(zhì)含量不大于20 mg/100 mL的指標(biāo)。

      2.3 小結(jié)

      較高含量的膠質(zhì)進(jìn)入PX 裝置后,一部分會(huì)被白土精制劑吸附下來,堵塞精制劑孔道,降低精制劑使用壽命;另一部分沒有被白土精制劑攔截的膠質(zhì),會(huì)隨著物料繼續(xù)流向下游。由于重芳烴塔處于重整裝置、PX 裝置二甲苯單元的流程末尾,其塔底組分是芳烴聯(lián)合裝置中最重的,并含有較多上游裝置沖下的膠質(zhì);且重芳烴塔底物料流量較小,物料流經(jīng)空冷管束時(shí)流速很低,膠質(zhì)容易在空冷管束內(nèi)沉積,并最終堵塞空冷管束。

      3 應(yīng)對(duì)措施

      由于膠狀物在重芳烴塔底的出現(xiàn)、在塔底空冷器中的沉積難以避免,更換空冷器管束箱后,裝置運(yùn)行一段時(shí)間后,依然會(huì)發(fā)生同樣的問題。因此待空冷器管束被膠質(zhì)堵死、發(fā)生彎曲變形后整體更換空冷器管束箱的應(yīng)對(duì)方法成本過高,且存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。因此,經(jīng)過專項(xiàng)研究和實(shí)踐,生產(chǎn)三部采取以下幾種措施解決該項(xiàng)問題。

      3.1 管束沖洗

      在重芳烴塔底泵后增設(shè)臨時(shí)管線,將重芳烴塔底物料經(jīng)裝置退油空冷器EA-8003 冷卻后送往裝置重整油儲(chǔ)罐,對(duì)空冷器EA-8006 進(jìn)行隔離和工藝處置后,使用高壓水沖洗EA-8006 的管束。2020 年7 月,沖洗EA-8006 入口第一排管束(30 根);2021 年1 月,沖洗管束第一、二排(60 根)。

      由于及時(shí)采取高壓水沖洗措施,有效清除沉積在空冷管束內(nèi)的膠狀物、疏通被堵塞的空冷管束,空冷器EA-8006 管束發(fā)生彎曲變形的現(xiàn)象明顯減輕。因高壓水沖洗效果較好,計(jì)劃每個(gè)季度對(duì)空冷器EA-8006 進(jìn)行一次高壓水沖洗,以清除管束內(nèi)沉積的膠質(zhì)、減少管束完全變形、延長空冷器使用壽命、保障裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行[2]。

      3.2 一體化聯(lián)合巡檢

      為監(jiān)控EA-8006 運(yùn)行狀態(tài)、及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置空冷器運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的問題,生產(chǎn)三部對(duì)EA-8006 巡檢模式進(jìn)行優(yōu)化,由生產(chǎn)三部牽頭、各維修車間聯(lián)合協(xié)作,開展“一體化”的聯(lián)合巡檢。巡檢人員及巡檢內(nèi)容如表2 所示。

      表2 EA-8006一體化聯(lián)合巡檢

      通過“一體化”的聯(lián)合巡檢,能夠有效加強(qiáng)對(duì)EA-8006 空冷器及管束運(yùn)行情況的掌握,實(shí)現(xiàn)“巡檢不留死角,隱患暴露無遺”,對(duì)空冷管束有可能出現(xiàn)的彎曲變形進(jìn)行有效的跟蹤,并減少了可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)和不安全因素。

      4 結(jié)語

      (1)空冷器EA-8006 管束彎曲變形的主要原因,是物料中攜帶的膠質(zhì),因較低的流速,在空冷管束內(nèi)發(fā)生沉積,并最終堵塞空冷管束。

      (2)采取高壓水沖洗的措施,能夠有效清除沉積在空冷管束內(nèi)的膠狀物、疏通被堵塞的空冷管束,減少管束完全變形、延長空冷器使用壽命、保障裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行。

      (3)采用“一體化”聯(lián)合巡檢的模式,能夠有效加強(qiáng)對(duì)EA-8006 空冷器及管束運(yùn)行情況的掌握,對(duì)空冷管束有可能出現(xiàn)的彎曲變形進(jìn)行有效的跟蹤,并減少了可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)和不安全因素。

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