黃彤,張陽,何念恒,邊佳婷
(陜汽商用車有限公司研發(fā)中心,陜西 寶雞 721000)
某驅(qū)動(dòng)橋彈簧膜片制動(dòng)氣室前期已在某款成熟車型上投放市場應(yīng)用,未反饋質(zhì)量問題,但其在應(yīng)用另一款車型時(shí),在試驗(yàn)過程中頻繁出現(xiàn)氣室底部撕裂等氣室失效問題,針對(duì)此問題,在新產(chǎn)品投入市場前,對(duì)此問題進(jìn)行剖析,使產(chǎn)品性能進(jìn)行提升增強(qiáng)。
根據(jù)整車可靠性試驗(yàn)反饋,某驅(qū)動(dòng)橋在試驗(yàn)過程出現(xiàn)氣室失效故障,故障模式如圖1所示,氣室底部通過螺栓與氣室支架連接處在試驗(yàn)過程中先出現(xiàn)螺栓松動(dòng),進(jìn)而出現(xiàn)底部開裂問題。在更換氣室后再次出現(xiàn)底部開裂問題,失效模式與前一次相同。該氣室前期已經(jīng)在市場上批量投放,出現(xiàn)過個(gè)例類似問題。區(qū)別在于,市場車輛較試驗(yàn)場路況較好,此次試驗(yàn)是在試驗(yàn)場強(qiáng)化路面進(jìn)行。
對(duì)故障件進(jìn)行分析,氣室整體無明顯磕碰跡象。觀察氣室開裂部位,端蓋沿安裝螺栓部位環(huán)形拉裂,正處于氣室端蓋應(yīng)力集中點(diǎn)。該端蓋厚度圖紙要求為3.0mm,實(shí)際測量為2.98mm,符合圖紙要求,具體檢測情況詳見圖2。外觀分析檢測無異常。
圖1 故障模式
圖2 檢測詳情
材料成分及金相組織檢測:對(duì)失效件前端蓋和加強(qiáng)板焊接部位的金相組織及材料成分進(jìn)行檢測,失效件金相組織為鐵素體+珠光體,晶粒度加強(qiáng)板8級(jí)[1],未發(fā)現(xiàn)失效件金相組織存在異常;圖紙要求端蓋、加強(qiáng)版材料為SPHC,實(shí)際測量失效件材料成分符合圖紙要求。
圖3 檢測報(bào)告
此膜片彈簧制動(dòng)氣室為我司較為成熟的氣室。該氣室在設(shè)計(jì)時(shí)要求滿足正弦頻率為 67Hz,加速度 16g 的振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)。
為進(jìn)一步驗(yàn)證氣室振動(dòng)性能,對(duì)此氣室進(jìn)行了臺(tái)架試驗(yàn),氣室加速度 16g、67Hz 振動(dòng)頻率檢測試驗(yàn)報(bào)告如下。氣室符合設(shè)計(jì)要求。
圖4 振動(dòng)性能檢測報(bào)告
根據(jù)常規(guī)經(jīng)驗(yàn),制動(dòng)氣室的安裝角度或安裝方式(即氣室軸線與地面的夾角)盡可能采用 90°垂直安裝,夾角越小安裝螺栓的承重力越大,容易導(dǎo)致端蓋出現(xiàn)撕裂的現(xiàn)象(≥45°為宜)。
根據(jù)三維以及實(shí)際裝車情況進(jìn)行檢測,中橋制動(dòng)氣室安裝后與地面的夾角約為 16°左右;后橋制動(dòng)氣室安裝后與地面的夾角約為 90°左右。但在實(shí)際試驗(yàn)過程中,中后橋氣室均出現(xiàn)氣室撕裂問題,因此判斷氣室角度非造成此問題的關(guān)鍵因素。
結(jié)合氣室臺(tái)架試驗(yàn)數(shù)據(jù)及整車試驗(yàn)路面比較復(fù)雜的情況,對(duì)中后橋氣室進(jìn)行靜強(qiáng)度,模態(tài)及疲勞分析。此次分析中,根據(jù)路面復(fù)雜情況,設(shè)定垂向沖擊加載為-20g,氣室支架與車橋連接處約束123456自由度,疲勞載荷選取完全正弦交變載荷進(jìn)行分析,結(jié)果如下所示:
2.5.1 靜強(qiáng)度分析結(jié)果
中橋氣室底部和后橋氣室底部最大應(yīng)力均小于材料屈服強(qiáng)度280MPa,滿足靜強(qiáng)度要求,說明此撕裂并非一次性撕裂造成。
圖5 靜強(qiáng)度分析結(jié)果
2.5.2 疲勞分析結(jié)果
根據(jù)加載分析結(jié)果,氣室底部螺栓與支架連接部位存在應(yīng)力集中區(qū)域,垂向沖擊加載為-20g時(shí),中橋疲勞壽命僅5.187E+3次,遠(yuǎn)小于評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的1.0E+6次,因此可以確定造成氣室底部撕裂并非一次性撕裂,而是在持續(xù)振動(dòng)過程中出現(xiàn)的疲勞撕裂。
圖6 疲勞分析結(jié)果
根據(jù)以上的檢測分析及試驗(yàn)信息,可以確認(rèn)氣室底部撕裂主要是由于車輛行駛過程中,氣室底部在綜合路況下的振動(dòng)情況比原始設(shè)計(jì)條件惡劣,氣室在持續(xù)振動(dòng)過程中出現(xiàn)了疲勞撕裂。
對(duì)氣室底部進(jìn)行加厚,底部厚度由3.0mm增加至3.5mm,同時(shí)對(duì)氣室進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì),氣室腔體由272mm減至255mm,重量降至11.5kg。
圖7 氣室優(yōu)化
3.2.1 結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析
通過結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析,垂向工況、轉(zhuǎn)彎工況及制動(dòng)工況[3]下,中后橋氣室最小安全因子均大于2.5,滿足靜強(qiáng)度要求。
圖6 結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析結(jié)果
3.2.2 疲勞分析
疲勞工況下,中橋氣室底部最小疲勞次數(shù)均大于1.0E+006次[2],滿足疲勞要求。
圖7 疲勞分析結(jié)果
3.2.3 實(shí)際道路試驗(yàn)
針對(duì)改進(jìn)后的氣室進(jìn)行10000km跟蹤路試,檢查氣室狀態(tài)確認(rèn)無異常。
本文通過對(duì)車輛氣室在實(shí)際振動(dòng)作用下的撕裂故障進(jìn)行了系統(tǒng)地分析,為今后氣室設(shè)計(jì)過程中的理論分析及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)提供了保障。由此次問題解決及分析過程可以確定,常規(guī)的沖擊載荷設(shè)置,并不能作為設(shè)計(jì)的唯一依據(jù),需結(jié)合有限元分析、試驗(yàn)、實(shí)際道路的不同工況的驗(yàn)證來保證產(chǎn)品強(qiáng)度。對(duì)于高頻振動(dòng)部件,通過有限元分析,對(duì)應(yīng)力集中點(diǎn)進(jìn)行應(yīng)力分散,并通過加強(qiáng)結(jié)構(gòu)改變受力狀況,來對(duì)產(chǎn)品性能進(jìn)行提升優(yōu)化,不可一味地按安全系數(shù)判斷產(chǎn)品強(qiáng)度。