胡昕
(南京汽輪電機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,江蘇 南京 210037)
高背壓式汽輪機(jī)為排汽壓力大于2.0MPa.a的背壓式汽輪機(jī),多用作前置機(jī),或熱電聯(lián)產(chǎn)汽輪機(jī),適用于造紙、化工、冶金等企業(yè)的自備電廠。通過多個項目的跟蹤發(fā)現(xiàn),采用常規(guī)背壓軸封系統(tǒng)的高背機(jī),如機(jī)組運行波動較大、啟停頻繁,軸封易失效,軸端部會出現(xiàn)一定程度的漏汽現(xiàn)象。壓力蒸汽泄漏出汽缸后會竄入軸承座,導(dǎo)致潤滑油帶水乳化,危及機(jī)組安全運行。
背壓式汽輪機(jī)的軸封系統(tǒng),由端部的前后軸封(多采用曲徑汽封)和與之相連的管道,以及附屬設(shè)備汽封加熱器等組成,常規(guī)布置如圖1所示。
圖1 常規(guī)背壓汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)示意圖
前軸封由五段軸封組成4個汽室,后軸封由四段軸封組成3個汽室。前1、前2、前3和后1、后2腔室均為正壓,向外漏汽,逐級降壓。汽封加熱器借助抽氣機(jī),在前后軸封最外部腔室(前4、后3)內(nèi)形成微真空(約96kPa),空氣由最外面一段軸封漏入此室,同時,內(nèi)軸封漏出的蒸汽也漏入此室,以此形成密封。汽氣混合物被引入汽封加熱器中,蒸汽凝結(jié)成水疏出,而不凝氣則由抽氣機(jī)排向大氣。
隨著排汽壓力增加,高背機(jī)軸封設(shè)計通常會在后軸封第一段增加軸封齒數(shù)的方式來減少排汽端的軸封漏汽量。但如軸封系統(tǒng)不合理調(diào)整,實際密封效果并不理想,原因如下:
(1)前軸封腔室1漏汽被引至排汽,前1腔室的壓力P1同時受漏汽初始壓力Pe和排汽壓力Pb的影響。當(dāng)Pe遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于Pb時,可以實現(xiàn)將漏汽引流至排汽管的效果。但當(dāng)Pe和Pb相差不大時,例如,機(jī)組設(shè)計背壓偏高時,或當(dāng)機(jī)組部分負(fù)荷運行時,則易引起從排汽至前軸封的返流,返流蒸汽會順著前軸封向前流動。
(2)高壓除氧器通常布置汽輪機(jī)廠房外,其壓頭要求以及長距離輸送而產(chǎn)生的管損,造成實際軸封腔室壓力P2比除氧器工作壓力要高,部分前2和后1腔室本該引出至高壓除氧器的軸封漏汽繼續(xù)向前外漏。部分項目設(shè)計為單級除氧,現(xiàn)場無大氣式除氧器,實際安裝時,會分別將前3與前4漏汽管道,后2和后3漏汽管道并聯(lián),造成前3和后2腔室的漏汽可旁路流至汽封加熱器。以上均導(dǎo)致大量未充分降壓的蒸汽最終漏入了汽封加熱器,加重其冷卻負(fù)擔(dān)。
(3)由于前級排汽不暢,軸封漏汽未能順利引流,致使實際漏入汽封加熱器的蒸汽量超過了汽封加熱器的設(shè)計冷卻能力。有限的冷卻水不能及時將高溫漏汽在汽封加熱器中冷凝下來,微真空難以建立,從而導(dǎo)致軸封失效,軸頭向外冒汽。尤其運行一段時間后,軸封齒逐漸磨損,間隙增大,軸封漏汽量增多,微真空越發(fā)建立困難。此外,前4和后3汽封管路并聯(lián),相互干擾,前后汽封會同時失效。
在考慮上述問題后,對某項目B15-8.83/4.12型高背機(jī)的軸封系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計改造,如圖2所示,具體改進(jìn)措施如下:
圖2 優(yōu)化后的高背壓汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)示意圖
(1)將前1腔室對應(yīng)的缸上開口予以封堵,不再引出接排汽。第一段汽封與第二段汽封合并,在前2腔室的位置,引出接至高壓除氧器,后汽封腔室1也引出接至高壓除氧器。前2和后1腔室在軸封漏汽計算時,按工程實際情況將壓力取值為1.0MPa.a。
(2)前3和后2腔室引出接至增設(shè)的高壓汽封加熱器中。高壓汽封加熱器換熱面積為20m2,其主要作用是讓前3和后2腔室保持在1.5~2.0MPa.a,工作原理類似低壓加熱器。前4和后3腔室分別獨立引出接至低壓汽封加熱器(微負(fù)壓)的兩個接口。除鹽水先經(jīng)過低壓汽封加熱器,再分支少量進(jìn)入高壓汽封加熱器中,其余從旁路進(jìn)入補(bǔ)給水系統(tǒng)。高壓汽封加熱器配有氣液兩相流自調(diào)節(jié)液位控制器,能自動調(diào)整其水位,保證其換熱效果。
(3)改進(jìn)汽封體設(shè)計,增大中間腔室,讓軸封漏汽在腔室內(nèi)充分?jǐn)U容。管路設(shè)計時,將缸上開口增大,管道流速按中低限設(shè)計,盡可能幫助軸封漏汽在高壓出口順暢流出,并進(jìn)行回收利用。
以B15-8.83/4.12高背機(jī)為例,采用常規(guī)設(shè)計和優(yōu)化設(shè)計的軸封漏汽計算數(shù)據(jù)分列于表1和表2。
表1 常規(guī)設(shè)計軸封漏汽計算
表2 優(yōu)化設(shè)計軸封漏汽計算
由表1和表2對比可以看出:
(1)常規(guī)設(shè)計時,前1漏汽量為負(fù)值,表示從排汽向前1腔室確實出現(xiàn)了蒸汽返流。
(2)常規(guī)設(shè)計時,單級汽封加熱器的進(jìn)汽總量達(dá)到了1.023t/h,給汽封加熱器設(shè)計帶來很大困難。
(3)但優(yōu)化設(shè)計時,高壓汽封加熱器為低壓汽封器分擔(dān)降壓任務(wù),實際漏入低壓汽封加熱器的降低為0.162t/h,為微真空的建立和終端密封創(chuàng)造了良好的條件。
高背機(jī)軸封設(shè)計,因其排汽壓力高、現(xiàn)場系統(tǒng)布置簡單等因素影響,軸端分段密封設(shè)計難度增大,需根據(jù)實際情況進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。通過對部分高背壓汽輪機(jī)項目軸封系統(tǒng)的改造實踐,證明優(yōu)化設(shè)計后的軸封系統(tǒng),能改善端部軸封冒汽的情況,使得機(jī)組頻繁因軸封失效導(dǎo)致潤滑油進(jìn)水的狀況得到了有效遏制,也為后續(xù)的高背壓機(jī)組的設(shè)計制造積累了寶貴經(jīng)驗。