馬富平,王和平
(陽煤集團(tuán)選煤質(zhì)量管理中心,山西 陽泉045000)
選煤廠原料煤全部來源于寺家莊礦井。該礦井井田設(shè)計可采儲量為617.30 Mt,其中15號煤為483.74 Mt,選煤廠全入洗改造主要是針對15號煤。15號煤原煤屬高灰分、中硫、中高發(fā)熱量、高灰熔點的無煙煤。大塊原煤分選上、下限300 mm和50 mm是易選等級?;靿K煤分選上、下限90 mm和5 mm,屬于易選-中等可選。洗塊煤:90~30 mm與30~13 mm;混煤:13~0 mm,發(fā)熱量為5 000~5 500 kcal/kg;洗粉煤和中煤摻入混煤的比例,按市場需求調(diào)整。
選煤工藝:300~50 mm動篩排矸,90~5 mm跳汰分選。原設(shè)計強(qiáng)力篩對8 mm分級效率低,因而選煤廠將8 mm分級調(diào)整為13 mm分級。90~13 mm粒煤進(jìn)入跳汰機(jī),-13 mm末煤經(jīng)兩段原煤篩分后直接作為產(chǎn)品入倉。因-13 mm末煤未經(jīng)洗選,且13~6 mm粒度級的灰分明顯高于-6 mm末煤,在原煤灰分大的情況下,造成末煤灰分大幅升高、發(fā)熱量降低。通過本次改造,可以提高選煤廠的工藝靈活性及對產(chǎn)品質(zhì)量的把控能力。技改后入洗粒度下調(diào),優(yōu)點明顯:分選粒度寬,對原煤含矸量變化適應(yīng)性強(qiáng),有較強(qiáng)的競爭力。
原煤二段篩分環(huán)節(jié)217、218強(qiáng)力篩,由于該設(shè)備振幅較大,經(jīng)過5年運行設(shè)備老化嚴(yán)重。目前的條縫篩板達(dá)不到精確篩分目的,無法保證產(chǎn)品末煤的限上率,影響產(chǎn)品質(zhì)量,將設(shè)備更換成2臺馳張篩(36100型),篩孔尺寸5 mm,采用馳張篩板,有效解決粘濕物料的篩分。
這次改造把入洗粒級定在5 mm能減少入跳汰煤泥量,減輕煤泥水系統(tǒng)和干燥系統(tǒng)的壓力。依據(jù)過去大篩分?jǐn)?shù)據(jù),-5 mm原煤的灰分能控制在24%,對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大。
(1)弛張篩規(guī)格計算:
一次篩分后,-25 mm物料產(chǎn)率是61.41%,小時產(chǎn)量是Q=697.80 t/h,弛張篩處理能力比普通振動篩單位面積處理能力大5 mm篩分,單位面積處理能力是13~15 t/h。
所以篩分面積是F=697.80/13=53.67 m2,考慮不均衡系數(shù)1.15,弛張篩總面積是F=61.72 m2,使用兩臺面積是36 m2的弛張篩可滿足原煤篩分要求。強(qiáng)力篩更換為弛張篩后,篩上物塊煤帶式輸送機(jī)和篩下末煤帶式輸送機(jī)可滿足要求,不需改造。
(2)洗粉煤離心脫水改造
原煤二次分級篩篩孔由現(xiàn)有的13 mm 改為5 mm后,跳汰機(jī)入洗量增加,跳汰洗選后洗粉煤量增加,現(xiàn)有一臺洗粉煤離心機(jī)不能滿足要求,再增加2臺離心機(jī)。離心機(jī)規(guī)格及布置采用方式見表1。
表1 洗選設(shè)備選型計算
在主洗車間增加2臺洗粉煤離心脫水機(jī),安裝位置布置在2.7 m平面,321刮板機(jī)下層,與現(xiàn)有322離心機(jī)相鄰布置。7.2 m平面原321刮板機(jī)增加兩個卸料閘門和卸料口,給新增的兩臺離心機(jī)配料。新增和原有離心機(jī)下面新加一臺刮板機(jī)(位置號2303,B=1 000 m,Q=450 t/h),長度15 m,可收集各離心脫水機(jī)物料。新增刮板機(jī)反轉(zhuǎn)物料可通過機(jī)頭卸入342#轉(zhuǎn)載膠帶機(jī),實現(xiàn)洗粉煤配入末煤系統(tǒng);刮板機(jī)正轉(zhuǎn)物料可通過機(jī)尾卸入延長后的601帶式輸送機(jī),實現(xiàn)洗精煤入塊煤倉。
經(jīng)過方案比較,為了盡量減少對生產(chǎn)的影響,新增2303刮板機(jī)的這次改造選用以下方案:即保留322離心機(jī)不動,在它旁邊增設(shè)兩臺離心機(jī),新增2303刮板機(jī)安裝在2.7 m平面下,刮板機(jī)新增設(shè)鋼平臺,支撐設(shè)備本身,見圖1。
圖1 2303刮板機(jī)布置
(1)342帶式輸送機(jī)
原342帶式輸送機(jī)(Q=150 t/h,B=800 mm)不能滿足洗粉煤轉(zhuǎn)載運輸能力需求,需要進(jìn)行擴(kuò)容改造,將小時運量增加到450 t/h。計算后該設(shè)備維持帶寬800 mm,原驅(qū)動及電機(jī)功率不能滿足要求,全套驅(qū)動裝置進(jìn)行更換,電機(jī)改為30 kW電機(jī)。
(2)601帶式輸送機(jī)
為提高企業(yè)效益,考慮選后洗小塊和洗粉煤用作噴吹煤,通過601帶式輸送機(jī)運到洗小塊倉儲存,需要將現(xiàn)有的601帶式輸送機(jī)延長到新加的2303刮板機(jī)下。經(jīng)核算,洗小塊和洗粉煤全部進(jìn)入601后,該設(shè)備運量增加到690 t/h,原設(shè)備無法滿足要求,將帶寬更換為1 000 mm,驅(qū)動裝置功率提升至132 kW可以滿足需要。
措施:主洗車間二層之間部分樓板拆除,601膠帶機(jī)機(jī)尾向后穿過2.7 m平面樓板延長18.9 m至2303刮板機(jī)頭軸位置,601帶式輸送機(jī)(Q=250 t/h,B=800 mm)擴(kuò)容至690 t/h,拆除原輸送帶及支架,更換成帶寬1 000 mm的帶式輸送機(jī),安裝132 kW驅(qū)動裝置。
(3)701帶式輸送機(jī)
701洗粉煤、中煤轉(zhuǎn)載膠帶機(jī)(Q=450 t/h,B=1 000 mm),無法滿足改造后系統(tǒng)的處理能力,要進(jìn)行擴(kuò)容改造,將小時運量增加到700 t/h。經(jīng)過核算,原有帶寬1 000 mm可滿足運輸要求,但驅(qū)動裝置及電機(jī)功率需要擴(kuò)能,驅(qū)動裝置更換并將電機(jī)更換成110 kW。
(4)706帶式輸送機(jī)
706帶式輸送機(jī)(Q=300 t/h,B=1 000 mm),不能滿足改造后系統(tǒng)的處理能力,需要進(jìn)行擴(kuò)容改造,將小時運量增加至700 t/h。主要方式為更換驅(qū)動裝置并將電機(jī)更換成132 kW。
由于入洗量增加,洗選用水及煤泥量均增加,需要增加煤泥水系統(tǒng)處理能力。濃縮車間增加原設(shè)計預(yù)留的403二段濃縮機(jī),壓濾車間增加524濃縮旋流器、525高頻篩。
根據(jù)建設(shè)要求,將現(xiàn)有325中煤脫水篩(篩孔Φ25 mm)篩板更換成13 mm篩板,篩下末中煤經(jīng)326中煤離心脫水機(jī)處理,由328帶式輸送機(jī)轉(zhuǎn)載到701帶式輸送機(jī),與洗粉煤混配。具體配入洗粉煤的中煤粒度可根據(jù)中煤灰分及所需控制的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)對篩板進(jìn)行調(diào)整。
篩上物溜槽改為分叉溜槽,塊中煤經(jīng)分叉溜槽分流,一路進(jìn)入702矸石帶式輸送機(jī),一路進(jìn)入328中煤轉(zhuǎn)載帶式輸送機(jī)。若篩上物灰分較低,有回收價值,可全部配入洗粉煤,通過二號轉(zhuǎn)載點707分級篩單獨回收;若篩上物灰分高,可直接排入702矸石帶式輸送機(jī)。
由于702矸石帶式輸送機(jī)機(jī)尾距離中煤篩較遠(yuǎn),塊中煤入702輸送機(jī)的溜槽角度小,需在主洗車間-軸線間的7.2 m平面增加中煤轉(zhuǎn)載帶式給煤機(jī)(2304),將中煤給入702矸石帶式輸送機(jī)中。
以寺家莊公司2016年1月~11月洗粉煤和末煤的平均售價為依據(jù)計算新增品種產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益(改造前洗選產(chǎn)生的洗粉煤配入末煤,不進(jìn)行單獨銷售)。該階段新增洗粉煤品種銷售81 078 t(已結(jié)算數(shù)量),均價為651元/噸;末煤均價為272元/噸。全入洗系統(tǒng)改造后,洗選過程中會增加一部分矸石的排放量,大約占到入洗量的19%,洗粉煤產(chǎn)率約56%,1月~11月份因全入洗所產(chǎn)生的矸石排放減少的銷售收入為81 078÷56%×19%×272≈750萬元。根據(jù)測算,扣除增加排矸減少的收入750萬元后,系統(tǒng)改造后洗粉煤銷售可增加效益81 078×(651-272)-7 500 000≈2 323萬元。投運以來,工藝系統(tǒng)充分適應(yīng)井下原煤煤質(zhì)波動的實際,商品煤發(fā)熱量保持在5 100~5 200大卡,煤質(zhì)十分穩(wěn)定;即使是在原煤水分較大、雜物較多的情況下,也能有效控制煤泥產(chǎn)量,矸中帶炭現(xiàn)象得到解決,經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。本次改造后分選粒度寬,對原煤含矸量變化適應(yīng)性強(qiáng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整靈活,能滿足生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)動力煤發(fā)熱量的要求,具有較強(qiáng)的競爭力。