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      關(guān)于提高高爐利用系數(shù)的相關(guān)技術(shù)指標分析

      2021-05-19 03:23:12仲海洋
      中國鋼鐵業(yè) 2021年2期
      關(guān)鍵詞:焦比風(fēng)溫爐料

      仲海洋

      2020年下半年鋼鐵需求快速增長,鋼材價格從2020年5月起保持環(huán)比增長的態(tài)勢。在這一背景下,提高高爐利用系數(shù)不僅可以擴大高爐鐵水產(chǎn)量,還能夠通過擴大生產(chǎn)規(guī)模降低煉鐵噸鐵成本,從而促進企業(yè)效益的增長。Z鋼鐵企業(yè)主體高爐的容積為2000立方米左右,2020年Z鋼鐵企業(yè)在高爐容積保持不變的情況下,通過系統(tǒng)性攻關(guān),高爐利用系數(shù)(t/m3·d)由2020年1月的2.32提升至2020年12月的2.92。如果高爐系數(shù)能夠長期保持穩(wěn)定,則Z鋼鐵企業(yè)煉鐵生產(chǎn)能力至少提高20%。本文通過分析Z鋼鐵企業(yè)相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標變化,來探究Z鋼鐵企業(yè)高爐生產(chǎn)能力提升的基本路徑。

      一、提高原燃料質(zhì)量

      鋼鐵企業(yè)高爐冶煉實踐表明,改善原燃料質(zhì)量和采取各種降低燃料比的措施有助于提高高爐利用系數(shù)。因此,多數(shù)鋼鐵企業(yè)通常采取如下基本方法來提高高爐利用系數(shù):一是通過提高入爐料品位、提高風(fēng)溫、富氧噴煤和提高高爐頂壓等措施改善高爐的冶煉條件,以實現(xiàn)高爐利用系數(shù)的提高;二是在控制好高爐適宜冶煉強度的基礎(chǔ)上,通過加強高爐操作,如優(yōu)化高爐操作制度,改善煤氣與爐料之間的接觸條件,使煤氣的熱能和化學(xué)能得到充分利用,提高煤氣利用率,從而實現(xiàn)降低焦比、提高高爐利用系數(shù)的目的。

      1.提高燒結(jié)礦質(zhì)量

      高爐利用系數(shù)的提高,要求燒結(jié)礦和球團礦具有高品位、高強度、冶金性能好和易還原等特點。Z鋼鐵企業(yè)一直將提高燒結(jié)礦品位作為重點工作來抓,該企業(yè)2020年1月份燒結(jié)礦品位僅為56.42%,2020年12月份提高至57.41%,提高了近1個百分點,且12月份燒結(jié)礦品位創(chuàng)年內(nèi)新高。但該指標曾在7月份降到年內(nèi)新低,如果剔除7月份,下半年其他月份燒結(jié)礦品位總體要高于上半年,并呈提高態(tài)勢(見圖1)。

      圖1 2020年各月份燒結(jié)礦品位 %

      為了使高爐易于接受強化冶煉,需要改善爐料的透氣性。Z鋼鐵企業(yè)通過提高燒結(jié)礦返礦率,降低了入爐燒結(jié)礦含粉率,提高了爐料的透氣性。如Z鋼鐵企業(yè)2020年1月份燒結(jié)礦返礦率為12.82%,2020年12月份燒結(jié)礦返礦率提高至14.72%,創(chuàng)本年度新高,且較1月份高出近2個百分點,較年內(nèi)最低點(5月份)高出3.24個百分點(見圖2)。

      圖2 2020年各月份燒結(jié)礦返礦率 %

      2.提高焦炭質(zhì)量

      隨著高爐噴煤量的增加,高爐料柱的礦焦比不斷增大,焦碳作為高爐料柱骨架, 更要突出滲透性(透氣與透液)作用,這必然要求焦炭具有更高的質(zhì)量特性,如焦炭的冷態(tài)指標要高,熱態(tài)性能要好,灰分和硫含量要低,從而對高爐生產(chǎn)實現(xiàn)較高利用系數(shù)提供必要的保障條件。高爐生產(chǎn)實踐表明,焦炭灰分每增加1%,焦比上升2%左右。Z鋼鐵企業(yè)2020年1月份冶金焦灰分高達12.98%,2020年12月份降至12.19%,較1月份下降了0.79個百分點(見圖3)。同時自7月份起,冶金焦灰分基本控制在12.3%左右,且各月波動幅度較小。

      圖3 2020年各月份冶金焦灰分 %

      高爐生產(chǎn)實踐表明,焦炭含硫每增加0.1%,焦比上升1.2%~2.0%。Z鋼鐵企業(yè)2020年1月份冶金焦硫分高達0.97%,2020年12月份降至0.81%,下降了0.16個百分點。同時自9月份起,冶金焦硫分基本控制在0.81%左右,且各月波動幅度較?。ㄒ妶D4)??傮w看,Z鋼鐵企業(yè)焦炭質(zhì)量的提升,對高爐生產(chǎn)實現(xiàn)較高利用系數(shù)提供必要的保障條件。

      圖4 2020年各月份冶金焦硫分 %

      二、提高高爐運行質(zhì)量

      入爐鐵礦品位高低直接影響高爐產(chǎn)量。入爐鐵礦品位每提高l%,鐵水產(chǎn)量一般提高2.5%~3%,焦比降低1.0%~1.5%,噸鐵渣量減少30㎏,允許多噴吹煤粉15㎏/t。Z鋼鐵企業(yè)2020年1月份入爐鐵礦品位僅為56.72%,2020年12月份提高至58.78%,提高了2.06個百分點(見圖5)。同時Z鋼鐵企業(yè)入爐鐵礦品位基本呈逐月提高的態(tài)勢,波動性明顯低于燒結(jié)礦品位,表明該企業(yè)將提高入爐鐵礦品位作為更為核心的技術(shù)經(jīng)濟指標。經(jīng)調(diào)研,該企業(yè)在入爐料里使用了部分金屬化料,從而對入爐鐵礦品位的提升起到了很好的調(diào)劑作用。

      圖5 2029年各月份入爐鐵礦品位 %

      提高富氧率是強化冶煉的有效措施,高富氧率有利于提高理論燃燒溫度和促進煤粉充分燃燒,彌補風(fēng)口前煤粉吸收和煙煤高揮發(fā)分揮發(fā)所消耗的熱量,從而保證爐缸熱量充沛,使爐缸工作均勻活躍,因此對降低燃料比有明顯效果。富氧率提高1%,高爐爐缸理論燃燒溫度升高40℃~50℃,允許多噴煤20㎏/t~30㎏/t。Z鋼鐵企業(yè)2020年1月份富氧率僅為2.3%,2020年12月份提高至4.55%,提高了2.25個百分點;較年內(nèi)最低月份(3月份)提高了3.19個百分點。且該企業(yè)富氧率自4月份起基本保持逐月上升的態(tài)勢,與入爐礦品位的走勢保持一致。

      圖6 2020年各月份高爐富氧率 %

      提高煤比對節(jié)焦降耗來說具有積極的意義。高煤比有利于提高煤氣中CO和H2的體積分數(shù),能促進礦石的間接還原并抑制其直接還原,同時噴煤后使理論燃燒溫度降低又為高爐接受高風(fēng)溫創(chuàng)造了條件,因此,提高煤比是降低焦比和燃料比的良好途徑。但是如果噴煤量過大,煤氣量和鼓風(fēng)動能增加過多將不利于燃料比的降低,同時由于受煤氣量增大和未燃煤粉的影響,將使高爐壓差升高,不利于高爐順行,導(dǎo)致焦比上升。Z鋼鐵企業(yè)2020年各月份噴煤比基本在153kg/t上下波動,但下半年噴煤比走勢及狀況明顯好于上半年(見圖7)。

      圖7 2020年各月份高爐噴煤比 kg/t

      高風(fēng)溫是降低焦比和強化高爐冶煉的重要措施。高爐生產(chǎn)實踐表明,風(fēng)溫在950℃~1350℃之間時,每提高100℃可降低焦比8kg~20kg,鐵水產(chǎn)量增加2%~3%。Z鋼鐵企業(yè)高爐生產(chǎn)始終保持高風(fēng)溫操作,高爐風(fēng)溫穩(wěn)定在1170~1200℃,上下波動幅度未超過30℃(見圖8)。

      圖8 2020年各月份高爐平均熱風(fēng)溫度 ℃

      三、高爐運行效率與效益得到大幅提升

      Z鋼鐵企業(yè)通過提高燒結(jié)礦、焦炭等原燃料質(zhì)量,提高高爐運行質(zhì)量,從而為高爐爐況的順行和冶煉強度的提高提供了必要條件。該企業(yè)燒結(jié)礦品位、燒結(jié)礦返礦率、冶金焦灰分、冶金焦硫分、入爐鐵礦品位、高爐富氧率等關(guān)鍵性指標均在12月份達到年內(nèi)最優(yōu),高爐噴煤比、高爐平均熱風(fēng)溫度等指標保持較高水平,多種因素共同作用,使高爐利用系數(shù)于2020年12月份達到年內(nèi)最優(yōu)(見圖9),同時該指標于4月份起,基本保持逐月提高的態(tài)勢,表明該企業(yè)高爐生產(chǎn)效率的提升是循序漸進的,亦表明該企業(yè)高爐生產(chǎn)上的各類技術(shù)措施亦是循序漸進的。

      圖9 2020年各月份高爐利用系數(shù) t/m3·d

      由于Z鋼鐵企業(yè)對高爐生產(chǎn)采取了綜合性技術(shù)措施,高爐休風(fēng)率由2020年1月份的2.93%降至12月份1.81%。同時入爐焦比大幅下降,該企業(yè)2020年12月份入爐焦比為317(kg/t),為本年度入爐焦比最低值。較2020年1月份下降了33(kg/t),降幅為9.37%;較年內(nèi)最高月份(2月份)下降了43(kg/t),降幅為12%。而且自3月份起,入爐焦比呈逐月下降的態(tài)勢(見圖10),這對該企業(yè)高爐節(jié)能降耗有著非常積極的意義。

      圖10 2020年各月份高爐入爐焦比 kg/t

      四、結(jié)論

      Z鋼鐵企業(yè)采用綜合性技術(shù)措施強化了高爐冶煉強度,優(yōu)化了高爐爐況,大幅度地提高了高爐利用系數(shù)、降低了入爐焦比,實現(xiàn)了高效化生產(chǎn)。該企業(yè)成功的生產(chǎn)實踐進一步表明:高爐生產(chǎn)要以精料為基礎(chǔ),一方面通過采用高風(fēng)溫、高頂壓 、高富氧等操作技術(shù),一方面強化高爐操作與管理,不僅可以實現(xiàn)高爐冶煉的穩(wěn)定順行,而且能夠大幅提高高爐冶煉的關(guān)鍵性技術(shù)經(jīng)濟指標。這一經(jīng)驗值得其他鋼鐵企業(yè)借鑒。

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