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      京唐中厚板加熱爐脈沖燃燒技術(shù)及應(yīng)用

      2021-05-24 05:44:52陳迪安汪小龍陳國海
      工業(yè)爐 2021年2期
      關(guān)鍵詞:中厚板投用首鋼

      高 亮,江 波,陳迪安,汪小龍,陳國海,李 浩

      (1.北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司,北京100043;2.北京市冶金三維仿真設(shè)計工程技術(shù)研究中心,北京100043)

      隨著市場對產(chǎn)品差異化需求的增大, 大型中厚板加熱爐生產(chǎn)的特點是產(chǎn)品種類多、規(guī)格跨度大,傳統(tǒng)燃燒加熱爐常常由于分區(qū)大而無法對同一區(qū)的不同板坯進行差異化精確加熱控制, 往往為了滿足最高的板坯加熱溫度而導(dǎo)致加熱爐運行能耗和NOx生成明顯升高。脈沖燃燒控制對于高能耗、高污染的鋼鐵工業(yè)來說,是提高能源效率,減少燃料消耗和削減污染物排放的最佳途徑之一, 在國內(nèi)外的軋鋼加熱爐及熱處理爐上得到了越來越多的應(yīng)用。

      2019年10 月, 首鋼國際工程公司向首鋼京唐公司提出關(guān)于首鋼4300 mm 中厚板加熱爐采用脈沖燃燒技術(shù)的建議,并于2020年1 月完成首鋼公司加熱爐脈沖燃燒的方案設(shè)計,4 月份中修完成項目實施工作,并一次性成功投入使用。這次常規(guī)燃燒改脈沖燃燒技改項目順利實施,經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益顯著,為首鋼京唐公司節(jié)能、減排、低耗的綠色生產(chǎn)做出了貢獻。

      1 脈沖燃燒技術(shù)理論基礎(chǔ)

      1.1 分區(qū)分段控制

      精細化分區(qū)分段控制,在一個控制段內(nèi),空氣、燃氣段管設(shè)置流量檢測儀表和調(diào)節(jié)閥, 根據(jù)溫壓補償后的段管煤氣流量, 乘以空燃比系數(shù)后作為空氣流量調(diào)節(jié)的設(shè)定值, 通過調(diào)節(jié)段管空氣流量調(diào)節(jié)閥開度,保證空氣、燃氣流量在設(shè)定的空燃比。 在一個控制區(qū)空、燃氣脈沖閥成對打開和關(guān)閉:打開時先開空氣脈沖閥,再開燃氣脈沖閥;關(guān)閉時先關(guān)燃氣脈沖閥,再關(guān)空氣脈沖閥。 通過分段分區(qū)控制,更加靈活地保證了板坯加熱質(zhì)量,提高了加熱均勻性。

      1.2 脈沖燒嘴時序控制

      單個燒嘴供熱的時序原理如圖1 所示。 按照時序進行燒鋼,經(jīng)過一段時間后,在裝/出鋼平衡的情況下,爐內(nèi)溫度會達到一個穩(wěn)定的狀態(tài)。 但是當(dāng)裝/出鋼失衡后,即要求熱負荷發(fā)生變化,只要在一定的脈沖周期下,調(diào)整燒嘴控制脈沖的ON/OFF 時間,就可以起到調(diào)整熱負荷的目的。

      圖1 燒嘴供熱的時序原理圖

      在圖1 中,當(dāng)溫度調(diào)節(jié)器(PID)輸出信號MV 在0~100%范圍變化時,經(jīng)過系統(tǒng)的離散化,輸出脈沖的開時間“t”也隨著線性的在“0~T”中間變化。然后,經(jīng)過脈沖時序分配器, 將控制脈沖發(fā)到相應(yīng)的空/煤氣的閥門控制執(zhí)行機構(gòu),最終完成閥門的開/閉,從而達到控制爐溫的目的。 本變換過程通過自動化系統(tǒng)PLC 來實現(xiàn)。

      1.3 爐溫量化控制

      在額定的燃氣壓力、熱值下,在脈沖燃燒狀態(tài),噴出熱氣流的熱焓、 速度以及熱氣流的長度都是一個定值,如果對多個燒嘴進行適當(dāng)?shù)慕M合、合理的布置,就會獲得滿意的處理爐內(nèi)溫度場的分布,保證極高的板坯加熱質(zhì)量。

      對于在小流量的保溫狀態(tài)下, 也就是在低負荷燃燒狀態(tài)下,每個燒嘴打開期間,噴出的燃料和空氣量和大流量狀態(tài)下是相同的, 僅僅是打開的時間不同, 所以火焰長度不受到常規(guī)控制下的小流量影響的問題,容易對爐溫進行量化控制。

      1.4 雙交叉限幅+脈沖燃燒控制

      大部分公司在應(yīng)用脈沖燃燒控制時, 對脈沖過程中流量控制空燃比的調(diào)整不夠重視, 主要表現(xiàn)為空燃比控制不精確、對燃氣熱值波動適應(yīng)性差、不能差異化控制各爐段的空燃比等。

      在各段采用流量比例控制后, 流量控制和檢測與脈沖控制系統(tǒng)相結(jié)合, 對脈沖控制系統(tǒng)參數(shù)進行修正和調(diào)整,從而達到精確控制空燃比的目的。

      2 首鋼京唐4300 mm 中厚板加熱爐脈沖燃燒改造技術(shù)方案

      2.1 加熱爐概況

      首鋼京唐公司4300 mm 產(chǎn)線新建的兩座空煤氣雙預(yù)熱步進梁式加熱爐,設(shè)計產(chǎn)能230 t/h。全爐分為八段控制,一加上、下,二加上、下,三加上、下及均熱上、下。其中一加上、下,二加上、下,三加下及均熱下采用調(diào)焰燒嘴,三加上及均熱上采用平焰燒嘴。一加上、下嘴前管道配備手動蝶閥,二加上、下,三加下,均熱下嘴前空煤氣管道配備氣動蝶閥。

      加熱爐從建成運行到現(xiàn)在存在以下幾個方面的問題:

      (1)隨著鋼鐵行業(yè)市場競爭的加劇,加熱的鋼種主要是高附加值的品種鋼, 出鋼溫度高, 在爐時間長,同時2200×4.18 kJ/m3熱值混合煤氣的理論燃燒溫度不是很高(<1900 ℃),不能快速加熱。爐子工況差,NOx排放高,不能滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保排放要求;

      (2)溫度均勻性差,板坯溫度中心和兩邊偏差在30~50 ℃;

      (3)單位燃耗高:145 m3/t(即1.4 GJ/t),成本:41.18 元/t。

      2.2 加熱爐脈沖燃燒改造的可行性分析

      隨著首鋼京唐4300 mm 中厚板加熱爐加熱鋼坯品種增多, 常規(guī)比例燃燒已經(jīng)無法滿足高質(zhì)量加熱要求,在考慮投資和評估技術(shù)成熟性后,目前最佳的解決方法就是改為脈沖燃燒。

      兩座4300 mm 中厚板加熱爐各段均有溫度、流量檢測儀表和調(diào)節(jié)控制閥,無需再增加檢測儀表。自動化燃燒控制系統(tǒng)采用兩套西門子S7-1500 系列,上位機采用WINCC7.4 組態(tài)系統(tǒng)。 CPU 處理數(shù)據(jù)能力和組態(tài)變量點數(shù)完全滿足改為脈沖燃燒系統(tǒng)要求。目前主要問題是這兩座加熱爐一加上、下段燒嘴前空、煤氣閥門均為手閥(表1 為改造前燒嘴空煤氣管道閥門配置),無法滿足改脈沖燃燒要求(脈沖燃燒嘴前閥門配置要求見圖2)。

      2020年中修時將一加上、下段燒嘴前空、煤氣手閥改為氣動快速切斷閥(表2 為改造后燒嘴空煤氣管道閥門配置),為投用脈沖燃燒提供了必要條件。

      2.3 脈沖燃燒技術(shù)方案確定

      脈沖燃燒共分6 個流量控制段,12 個脈沖燃燒區(qū)。 采用雙交叉限幅+脈沖燃燒組合式燃燒控制技術(shù)。對于每個供熱段,自動選擇該段內(nèi)兩支熱電偶中的一支所測溫度值或者若干熱電偶所測溫度的平均值,作為本段溫度控制的PV 值,一旦有一支熱電偶故障, 此電偶將不參與爐溫控制, 同時發(fā)出故障報警。對于性能優(yōu)良的燃燒系統(tǒng),一定要保證燃料充分燃燒,同時也不能有過量的空氣加入,以保證合理的空燃配比。 根據(jù)每個供熱段殘氧分析儀測得燃燒后的殘氧量來反饋實際的燃燒情況, 從而做到動態(tài)調(diào)整空燃比。

      表1 改造前燒嘴空煤氣管道閥門配置

      圖2 典型脈沖燃燒系統(tǒng)管路簡圖

      2.4 采用脈沖燃燒對加熱爐帶來的變化

      投用脈沖燃燒后, 加熱爐的燃燒主要有以下幾個方面的變化。

      表2 改造后燒嘴空煤氣管道閥門配置

      (1)NOx下降明顯,滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求。表3、表4分別是脈沖燃燒投用前后NOx檢測數(shù)值。

      (2)有效提高了板坯溫度均勻性。圖3 為脈沖燃燒投用后溫度偏差值。

      (3)降低了能耗。表5 為脈沖燃燒投用前后煤氣消耗量班次統(tǒng)計表。

      3 經(jīng)濟、環(huán)境、社會效益分析

      3.1 經(jīng)濟效益

      脈沖燃燒投入率提升,煤氣單耗預(yù)計可降低6.6 m3/t。

      單耗降低幅度×年產(chǎn)量×煤氣單價=6.6×180×0.35=415.8 萬元/年。

      脈沖燃燒控制投入后,爐內(nèi)氣氛控制精度提升,氧化燒損減少0.1%。

      氧化燒損降幅×年產(chǎn)量×成品與鐵皮差價=0.1%×180×3000=540 萬元/年。

      合計經(jīng)濟效益為:415.8+540=955.8 萬元/年。

      經(jīng)濟效益十分顯著。

      表3 脈沖燃燒投用前NOx 折算值

      表4 脈沖燃燒投用后NOx 折算值

      圖3 脈沖燃燒投用后溫度偏差12 ℃左右

      表5 脈沖燃燒投用前后煤氣消耗量班次統(tǒng)計表

      3.2 環(huán)境效益

      環(huán)境效益:煤氣用量減少,煙氣排放量減少。

      采用自動燃燒控制后每年節(jié)約1188 萬m3煤氣,在取得顯著經(jīng)濟效益的同時,CO2、SO2、NOx等燃燒污染物的排放量大大減少。 每年減少排放:

      公式中的數(shù)值來源是查手冊、 國標(biāo)NOx、SO2排放標(biāo)準(zhǔn),以及現(xiàn)場加熱爐運行數(shù)據(jù)。

      3.3 社會效益

      項目投產(chǎn)能夠提高加熱爐的控制精度指標(biāo),直接提高產(chǎn)品質(zhì)量。

      項目投產(chǎn)能夠提升模燃燒控制系統(tǒng)的投入率,提高自動化控制水平,節(jié)省人力資源。

      提高熱軋板產(chǎn)品質(zhì)量, 使質(zhì)量控制水平躍上一個新的臺階,有利于提高企業(yè)的整體市場競爭能力。

      脈沖燃燒控制技術(shù)無論對于高或低熱值的煤氣在國內(nèi)都有廣泛的應(yīng)用前景,值得大力推廣。這項新技術(shù)必將顯著提高中國鋼鐵工業(yè)的裝備和控制水平, 達到節(jié)能環(huán)保的綜合指標(biāo), 使鋼材質(zhì)量明顯上升,也符合從鋼鐵大國向鋼鐵強國發(fā)展的基本戰(zhàn)略。

      4 結(jié)語

      脈沖燃燒對小批量、多規(guī)格、多品種的鋼坯加熱適應(yīng)性強,可以提高溫度場的均勻性,精確控制燃燒氣氛,低消耗和低污染,滿足特鋼加熱的需求,中厚板加熱爐采用脈沖燃燒技術(shù), 既節(jié)能減排又降低生產(chǎn)成本。 隨著國內(nèi)鋼鐵企業(yè)節(jié)能挖潛的深入以及大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)的實施, 脈沖燃燒是軋鋼生產(chǎn)節(jié)能和減排的一個有利途徑。

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