祝紹功 王靜 李博睿 蔡萌 劉向斌 張書進
1.中國石油大慶油田有限責(zé)任公司采油工程研究院;2.黑龍江省油氣藏增產(chǎn)增注重點實驗室
南蘇丹ANANAS區(qū)塊多采用大尺寸套管完井(?159.4 mm或?224.4 mm)。部分低產(chǎn)井通過橋塞封堵和土酸酸化工藝解除近井地帶傷害實現(xiàn)增產(chǎn),但橋塞管柱操作復(fù)雜,存在酸液泄漏風(fēng)險。采用不動管柱多級酸化技術(shù),無需頻繁操作管柱,實現(xiàn)環(huán)保施工,但目前不動管柱酸化技術(shù)主要針對?124 mm套管,因此需研制大尺寸套管井多級酸化技術(shù),技術(shù)難點包括以下幾個方面:(1)坐封問題。用于封隔?159.4 mm套管的?147 mm封隔器的膠筒外徑為140 mm,其密封腔體空間較大,坐封力2 MPa以上。而常規(guī)?124 mm套管酸化采用?114 mm彈簧注酸器注酸,其開啟力最高為0.9 MPa,如將其應(yīng)用于?159.4 mm套管井酸化,?147 mm封隔器未完全坐封時注酸器已經(jīng)出液,無法精準(zhǔn)封隔儲層以實現(xiàn)針對性酸化改造。該注酸器在一次施工后,單向閥處的“O”型密封圈損壞,密封失效,開啟力降得更低,不能可靠重復(fù)酸化施工。(2)驗漏問題。針對現(xiàn)場酸化施工前,如遇套管存在漏點需要定位,現(xiàn)有?124 mm套管機械式驗漏工藝不再適用,需重新設(shè)計,且配套工具昂貴,操作復(fù)雜;采用常規(guī)?114 mm彈簧注酸器因其開啟力低,無法準(zhǔn)確找到漏點。(3)酸液問題。常規(guī)土酸主酸成分為一元中強酸,與儲層礦物反應(yīng)過快且有效作用距離短;F?易與儲層金屬離子產(chǎn)生二次沉淀,造成儲層傷害。酸液與儲層條件匹配不佳,在黏土含量較高的儲層,隨著酸液的注入,孔洞黏土膨脹,顆粒運移堵塞和傷害儲層導(dǎo)致產(chǎn)量下降。
為解決上述技術(shù)問題,開展了兩方面調(diào)研。在管柱及工具方面,勝利油田酸化作業(yè)采用一體配水器,其開啟壓力0.8~1.2 MPa[1],不能滿足坐封要求;張群雙等[2]、曹言光等[3]提出逐級打滑套酸化,但未對酸化工具做詳細闡述;蔡承政等[4]提出應(yīng)用連續(xù)油管,李根生等[5]提出11種酸化技術(shù),但均未提及?159.4 mm或?224.4 mm套管酸化和驗漏工藝的適用性;袁燦明等[6]提出的不動管柱噴射分段酸壓技術(shù)可在?127 mm套管和?152.4 mm裸眼井使用,聶晹?shù)龋?]提及了Y151封隔器結(jié)合橋塞進行分層酸化,但均需反復(fù)操作管柱,存在酸液泄漏風(fēng)險。酸液體系方面,緩速酸體系能夠有效克服土酸與儲層黏土礦物反應(yīng)過快的問題。曲占慶等[8]提出常用的緩速酸體系——轉(zhuǎn)向酸液體系,房好青等[9]提出交聯(lián)酸液體系及稠化酸液體系。轉(zhuǎn)向酸液體系因需要加入高效表面活性劑導(dǎo)致施工成本過高,無經(jīng)濟適用性;在酸液注入過程中,交聯(lián)酸液體系形成的凝膠狀酸液泵入難度大,施工困難;稠化酸液體系需要合理調(diào)整酸液黏度以控制H+的釋放速度,這在現(xiàn)場施工中,不易掌控。為此研制了新型高開啟力彈簧注酸器,通過酸液緩蝕性能評價、絡(luò)合性能測定及配伍性實驗優(yōu)選出一種適應(yīng)于南蘇丹砂巖儲層的HV緩速酸液體系,并在現(xiàn)場驗證了大尺寸套管多級酸化技術(shù)的可行性。
原注酸器結(jié)構(gòu)中的進液孔與注酸孔在同一壓力系統(tǒng),單向閥活塞截面積相對大,即使將彈簧壓縮至最大限度,也僅能提供0.9 MPa開啟力,不能滿足坐封條件。新型注酸器結(jié)構(gòu)如圖1所示,其進液口與注酸口設(shè)計在不同壓力系統(tǒng)下,實現(xiàn)開啟和注酸功能的分離。
圖1 高開啟力彈簧注酸器結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of the spring acid injector with high opening force
(1)實現(xiàn)高開啟力,可調(diào)范圍為8~15 MPa。液體從進液口進入缸套,其與中心管形成的小截面定活塞產(chǎn)生的液壓反作用力推動缸套上行,壓縮彈簧。由于設(shè)計截面小,壓縮同等行程需更大壓力,從而提高開啟力,且無需重新設(shè)計和定制彈簧。新型注酸器的開啟力調(diào)節(jié)器設(shè)置刻度值,可根據(jù)不同坐封壓力需要設(shè)定開啟壓力。其最低值為8 MPa,可使?147 mm封隔器穩(wěn)定坐封,實現(xiàn)多級分段注酸。
(2)可重復(fù)開啟和關(guān)閉,能實現(xiàn)單級多次酸化施工。起初中心管末端O型密封圈在缸套上行時射出,其原理如圖2所示,缸套開啟前形成臨界高壓區(qū),推出并剪切密封圈導(dǎo)致密封失效。另試驗X型、V型、L型和T型4種密封圈,均告失效。設(shè)計固定環(huán)壓緊密封圈,此時L型密封圈雖未射出,但由于其單側(cè)壓緊,另一側(cè)翹起導(dǎo)致缸套運行不順暢,無法完全復(fù)位。因此采用雙側(cè)壓緊T型密封圈結(jié)構(gòu)并涂潤滑脂,可反復(fù)開關(guān),多次注酸。
圖2 注酸器高壓區(qū)密封圈剪切及原理圖Fig.2 Shear of the seal ring in the high pressure zone of acid injector and its principle diagram
(3)配合多級封隔器,可在多種尺寸套管井實現(xiàn)不動管柱多級安全酸化施工。為適用外徑124 mm以上尺寸套管井施工,目前新型注酸器設(shè)計外徑仍采用114 mm,中心管內(nèi)徑和多級滑套可設(shè)計外徑均為60 mm。經(jīng)承壓能力計算,常規(guī)材料(如40Cr)理論承壓值約為93 MPa,相比現(xiàn)場最高施工壓力40 MPa,安全系數(shù)為2.325,可適用于注酸器。由于酸化施工對注酸器的滑套磨蝕量微乎其微,因此只需設(shè)計多級滑套,配備與滑套尺寸適應(yīng)的非標(biāo)鋼球,理論上單趟管柱可實現(xiàn)15級不動管柱酸化施工,作業(yè)結(jié)束前無需動管柱,以避免酸液泄漏風(fēng)險。
(4)如采用高強度耐磨材料,可配合封隔器和敞口噴砂器用于不動管柱多級壓裂施工。目前導(dǎo)壓噴砂封隔器管柱[10-11]或全通徑封隔器管柱[12]打開每級滑套壓裂后,全部為敞口,由于存在“短路”無法全井筒洗井,一旦管柱上提遇卡只能洗井至最上部封隔器敞口處,下部多級封隔器仍存在砂埋風(fēng)險。新型注酸器為閉口,管柱僅第一級為敞口,壓后可全井筒洗井,管柱安全性高,可為壓裂設(shè)計提供額外選擇。
(5)射孔前,酸化目標(biāo)井套管如存在漏點,可采用新型注酸器和封隔器進行現(xiàn)場驗漏,針對其驗漏原理分為如下3種情況:①注酸器開啟注液,當(dāng)封隔器以下有漏點時,儲層將吸液且吸入量夠大時,控制封隔器下方壓力,使其不能與油管壓力平衡,封隔器持續(xù)坐封,套管不出液,可定位漏點段;②當(dāng)封隔器以下無漏點時,儲層無吸液量,封隔器下方壓力迅速上升與油管壓力平衡,封隔器解封,套管出液,證明其下方無漏點;③封隔器下方有漏點但吸入量不大,能夠建立一定的壓力。此時如采用常規(guī)注酸器,由于其開啟力低(0.9 MPa),封隔器剛坐封,噴砂器即開啟建立壓力區(qū),瞬間與套管壓力平衡使封隔器解封,套管出液,無法準(zhǔn)確判斷是否存在漏點。采用新型注酸器,地面能看到明顯的壓力上升,直至注酸器設(shè)定壓力,此時控制排量,使儲層保持吸液,封隔器保持坐封,套管不出液;緩慢提升排量,當(dāng)壓力升至與油管壓力平衡時,封隔器解封,套管出液,則判定存在低吸液量漏點。調(diào)整封隔器位置,可確定漏點段。
(1)常溫動作試驗,驗證新型注酸器密封、封隔器坐封效果。將工具串按絲堵、新型注酸器、?147 mm封隔器依次連接放入?159.4 mm套管。首先采用小排量泵(5 m3/h)進行坐封試驗,將開啟力調(diào)節(jié)器調(diào)至壓縮量最小處,壓力監(jiān)測顯示新型注酸器開啟時壓力維持在8 MPa且開啟前?147 mm封隔器完全坐封,證明密封效果良好。然后采用高排量泵(20 m3/h)模擬施工現(xiàn)場坐封試驗,新型注酸器開啟動作明顯,?147 mm封隔器穩(wěn)定坐封。同樣地,對適合?224.4 mm套管酸化的?205 mm封隔器進行試驗,仍能夠穩(wěn)定坐封。
(2)高溫動作試驗,驗證承壓能力和重復(fù)開啟效果。將新型注酸器放入180℃柴油中浸泡16 h,取出后封堵中心管進液孔,加壓70 MPa,穩(wěn)壓30 min后卸壓,重復(fù)試驗5次,本體無變形,連接處無滲漏;打開進液孔再次加壓,試驗工具開啟和關(guān)閉動作,反復(fù)試驗15次后仍能保證高開啟力,表明該工具具備現(xiàn)場試驗條件。
南蘇丹ANANAS W-A井和ANANAS W-B井酸化目標(biāo)層為普通砂巖,黏土礦物含量均值為25%。此外,早期的不合理生產(chǎn)制度導(dǎo)致脫氣和析蠟,黏度增加阻塞儲層,原油產(chǎn)量下降,應(yīng)解除有機阻塞[13-15]。因此酸液體系應(yīng)含有HF以溶解儲層硅質(zhì)礦物堵塞,HCl以溶解鈣質(zhì)及鐵質(zhì)礦物堵塞。為延長酸化半徑,有效避免二次沉淀,優(yōu)選一種含有多級H+電離特性的HV酸,可隨地層pH值變化逐級釋放H+,達到緩速酸化目的。HV酸中的P—O鍵具有較大極性,可以與儲層金屬形成較穩(wěn)定的絡(luò)合物,二次沉淀較少發(fā)生。
評價不同HF配比下的HV緩速酸體系與常規(guī)土酸體系的溶蝕性能,其關(guān)系曲線如圖3所示。土酸與儲層巖屑反應(yīng)迅速,24 h溶蝕率最高達28%,過快的反應(yīng)速率極易引起儲層黏土坍塌,48 h后土酸體系溶蝕率不再明顯上升,而HV緩速酸體系72 h內(nèi)始終保持平穩(wěn)的反應(yīng)速率,在土酸體系溶蝕率平穩(wěn)之后,HV緩速酸的溶蝕率仍有上升趨勢,表明HV緩速酸可持續(xù)作用于地層,能夠有效延長酸巖作用距離。HV緩速酸體系的HF濃度超過4%以后,溶蝕率不增反降,這可能是由于不合理的HF濃度與南蘇丹ANANAS區(qū)塊巖性不匹配所導(dǎo)致。因此HV緩速酸體系合理優(yōu)選結(jié)果為:3%HCl+12%HV酸+4%HF。
圖3 南蘇丹ANANAS區(qū)塊巖心溶蝕率曲線Fig.3 Dissolution rate of the cores of the ANANAS Block
砂巖酸化的二次沉淀主要表現(xiàn)為金屬氟化物沉淀、金屬氫氧化物沉淀及氟硅酸鹽沉淀,考察土酸體系及HV緩速酸體系對常見沉淀物的抑制能力,土酸對儲層易產(chǎn)生的各種沉淀物均無抑制能力,HV緩速酸液對金屬氫氧化物的沉淀抑制率高達79.15%,對氟硅酸鹽的沉淀抑制率最高達75.21%,對金屬氟化物沉淀的抑制率最高達70%,HV緩速酸液可以有效抑制儲層二次沉淀的產(chǎn)生。
HV緩速酸體系與添加劑的配伍情況如表1所示。最終確定HV緩速酸體系為:3%HCl+12%HV酸+4%HF+0.5%IST+2%WT-100+1%FPJ+1%TR-2031+0.5%CF-5A。
表1 HV酸液體系與添加劑的配伍情況實驗Table 1 Experimental data of the compatibility between HV acid system and additives
3.1.1 堵塞原因分析
大尺寸套管多級酸化技術(shù)在南蘇丹現(xiàn)場試驗2口井。其中ANANAS W-A井儲層壓力為15 MPa(1 690 m),溫度為93℃(1 690 m)。初期產(chǎn)油量為43.4 t/d,然后降至29.4 t/d。分析該井生產(chǎn)歷史曲線,其早期壓降較快,儲層能量快速消耗導(dǎo)致蠟沉積并阻塞近井筒區(qū)域,造成近井傷害。在采油過程中,地層、井底、井筒的溫度、壓力等物理化學(xué)條件的變化促使原油中的重組分析出、固結(jié),并伴隨Ca2+和Mg2+沉淀形成無機垢;此外黏土等硅酸鹽礦物微粒隨地層流體運移,極易在井底孔喉細小地段形成橋塞:有機質(zhì)和無機污染物造成的堵塞導(dǎo)致近井地帶儲層孔滲性變差,使油井產(chǎn)量下降。
同時在修井施工中,外來液體入侵導(dǎo)致孔洞黏土膨脹,顆粒運移堵塞和傷害目的層,產(chǎn)量急劇下降。因此判斷為近井傷害,傷害類型為有機質(zhì)堵塞與顆粒物堵塞。
3.1.2 工藝措施及效果
為保證較長的酸化距離,使酸液通過傷害區(qū),且達到理想增產(chǎn)結(jié)果,采取以下措施。
(1)管柱設(shè)計。由于最上兩射孔段1 593.5~1 596.0 m和1 601.9~1 604.0 m及最下射孔段1 709.0~1 711.8 m不僅接近水系,且均為非主力產(chǎn)層,因此僅對1 633.5~1 656.5 m、1 662.3~1 670.9 m和1 679.4~1 692.8 m井段進行酸化,避免其與水層連通。管柱采用4級?147 mm封隔器和3級新型注酸器,準(zhǔn)確封隔3個目標(biāo)層段。
(2)酸液體系與工藝。前置段塞:6%洗油劑+0.3%破乳劑+2%防膨劑,解除有機質(zhì)堵塞,防止地層膨脹;前置酸采用9%HCl+5%FPJ+2%HV酸,隔離地層水及溶解碳酸鹽,避免產(chǎn)生二次沉淀。
主體酸采用3%HCl+12%HV酸+4%HF+0.5%IST+2%WT-100+1%FPJ+1%TR-2031+0.5%CF-5A,可深入并持續(xù)作用于地層,同時具有絡(luò)合、阻垢性能。
后置酸采用8%HCl+4%SAJ-3,頂替主體酸液進入地層深部,保持酸液pH值,進一步防止二次沉淀生成。
頂替液采用清水,將管柱內(nèi)的后置酸頂替入地層,避免管柱腐蝕,同時主體酸可以進一步深達地層,增加酸化作用效果。
(3)酸化參數(shù)。根據(jù)施工壓力小于破裂壓力的原則,設(shè)計排量為0.3~0.6 m3/min。ANANAS WA井酸化3段,設(shè)計工作液液量227 m3,工作液半徑為3.8 m,各個段塞液量分配如下:前置段塞注入量為15 m3、前置酸54 m3、主體酸128 m3和后置酸15 m3、頂替液15 m3。ANANAS W-B井酸化2段,設(shè)計工作液液量115 m3,工作液半徑為2.7 m,前置段塞注入量為15 m3、前置酸注入量24 m3,主體酸注入量49 m3、后置酸注入量12 m3,后置處理液注入量15 m3。
(4)酸化效果。ANANAS W-A井酸化后產(chǎn)油量由29.4 t/d增至70.2 t/d;ANANAS W-B井酸化后產(chǎn)油量由25.7 t/d增至46.9 t/d,效果顯著。施工結(jié)束起管柱過程中,兩口井均無酸液泄漏。
考慮今后南蘇丹部分區(qū)塊由酸化向酸壓轉(zhuǎn)變,采用鹽爐淬火工藝對新型注酸器的過砂部件進行熱處理,提高中心管和缸體硬度,并在大慶油田初步探索了其用于壓裂的可行性。將新型注酸器和封隔器設(shè)置在管柱第一級,并與多級導(dǎo)噴封隔器連接,對永B井進行壓裂施工。該層設(shè)計石英砂量為45 m3,實際加砂量為42 m3,管柱起出后,部件磨損輕微,但T型密封圈已經(jīng)損壞。因此,將設(shè)計密封圈保護機構(gòu),確保其在多次使用后仍能保證高開啟力。
南蘇丹已酸化的2口井套管不存在漏點,因此在大慶油田開展現(xiàn)場驗漏試驗。以永A井(新井)為例,原設(shè)計采用水力噴射工藝壓裂,因此套管未經(jīng)射孔。封隔器卡點為1 923 m,施工前油管試壓30 MPa,1 min后壓力降至15 MPa,判定套管存在漏點。該井人工井底深度為2 300 m。為定位漏點段,采用單壓驗漏工藝管柱,主要配套工具為擴張式封隔器和新型注酸器(開啟力設(shè)定為15 MPa),下至1 500 m,起車排量為0.5 m3/min,控制壓力緩慢上升至15 MPa,封隔器坐封,注酸器開始出液后,壓力稍有下降,14 min后壓力直線上升,套管出液,表明1 500 m以下無漏點;上提管柱至1 200 m,采用相同試驗方法,30 min后套管未出液,表明漏點段在1 200~1 500 m之間。如需進一步定位漏點,可反復(fù)上述過程,但本井在此區(qū)間已無產(chǎn)層,因此將原設(shè)計變更為射孔雙封單卡壓裂工藝,不再繼續(xù)驗漏。該驗漏工藝單趟管柱費用為4 000元,相比機械式驗漏工藝(在肇A井應(yīng)用,配套工具為Y211封隔器、高導(dǎo)流扶正器、柱塞式單流閥、平衡閥、彈性扶正器、接箍定位器、扶正導(dǎo)向頭、噴槍),僅為其價格的8%,單井可節(jié)約費用46 140元。
(1)采用大尺寸套管井多級酸化技術(shù)可對南蘇丹ANANAS區(qū)塊?159.4 mm或?224.4 mm套管井進行3段以上不動管柱酸化施工,操作簡單且能避免酸液泄漏風(fēng)險。
(2)研制的新型注酸器解決了大尺寸套管井多級酸化施工的關(guān)鍵技術(shù)問題,其開啟壓力高,可調(diào)范圍為8~15 MPa,可根據(jù)坐封需要設(shè)定,確保大尺寸封隔器穩(wěn)定坐封;采用T型密封圈密封,反復(fù)多次開啟和關(guān)閉后仍能保持設(shè)計開啟力;設(shè)計了多級滑套,理論上可實現(xiàn)單趟不動管柱15級以上酸化施工;利用驗漏原理的3種情況能夠準(zhǔn)確定位漏點段,操作簡單,成本低廉;如采用高強度耐磨材料,可由酸化向酸壓過渡,進一步提高儲層改造效果。
(3)優(yōu)選的HV緩速酸液體系緩速性能優(yōu)越,能有效擴大酸巖作用距離,且具有絡(luò)合金屬離子的能力,避免二次沉淀產(chǎn)生,與南蘇丹儲層配伍性較好,酸化增產(chǎn)效果顯著。