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      城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠余熱鍋爐過(guò)熱器運(yùn)行參數(shù)分析

      2021-06-24 08:18:44郝章峰
      機(jī)電工程技術(shù) 2021年5期
      關(guān)鍵詞:煙溫過(guò)熱器余熱

      郝章峰

      (上??岛悱h(huán)境股份有限公司,上海 201703)

      0 引言

      據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2019年12月底,我國(guó)垃圾焚燒處理規(guī)模已達(dá)49萬(wàn)t/d,占全國(guó)垃圾無(wú)害化處理總量的50%以上,垃圾焚燒已成為城市生活垃圾處理的主要方式[1]。在能源回收利用方面,配套余熱鍋爐和汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組是垃圾焚燒能源轉(zhuǎn)換的重要方式,但余熱鍋爐的蒸汽參數(shù)是卻是制約垃圾焚燒能源轉(zhuǎn)換效率的重要因素之一。從垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展的歷程來(lái)看,余熱鍋爐的設(shè)計(jì)主蒸汽參數(shù)從日本、歐洲最早期的0.8~1.6 MPa,200~300℃,歷經(jīng)4.0 MPa,400/450℃等中溫中壓參數(shù),逐步發(fā)展到6.4 MPa,450/485℃的高溫次高壓參數(shù);焚燒廠發(fā)電效率也從早期的14%左右提高到19%~26%,個(gè)別超高壓再熱參數(shù)機(jī)組甚至達(dá)到30%以上[2]。在此類(lèi)高參數(shù)技術(shù)不斷進(jìn)步發(fā)展的進(jìn)程中,制約余熱鍋爐高參數(shù)的最大瓶頸,就是換熱面高溫腐蝕問(wèn)題。

      雖然提高余熱鍋爐參數(shù)可大幅度提高垃圾焚燒發(fā)電效率,但是余熱鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行也受到了挑戰(zhàn),特別是高溫、中溫過(guò)熱器的高溫腐蝕問(wèn)題尤為突出,頻繁造成爆管事故,危害鍋爐安全運(yùn)行,嚴(yán)重影響電廠的穩(wěn)定運(yùn)行。

      目前減弱過(guò)熱器高溫腐蝕的主要措施有兩點(diǎn)[3]:一是通過(guò)嚴(yán)格控制過(guò)熱器的進(jìn)口煙溫來(lái)降低過(guò)熱器的金屬壁面溫度,讓過(guò)熱器在低腐蝕溫度區(qū)域運(yùn)行;二是采用抗腐蝕性更好的換熱管材質(zhì)來(lái)應(yīng)對(duì),特別是近兩年堆焊技術(shù)、火焰噴涂技術(shù)、激光熔覆等防腐技術(shù)的應(yīng)用,使鍋爐參數(shù)的提升提供了保障。通過(guò)跟蹤國(guó)內(nèi)次高溫次高壓的垃圾焚燒余熱爐的運(yùn)行情況,對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析整理來(lái)推導(dǎo)出過(guò)熱器(以高溫過(guò)熱器、中溫過(guò)熱器為研究對(duì)象)的高溫?zé)煔猸h(huán)境,分析過(guò)熱器的換熱面溫度隨運(yùn)行時(shí)間的推移而發(fā)生的影響,與之對(duì)應(yīng)的減溫噴水量的變化趨勢(shì),及與過(guò)熱器煙溫的關(guān)聯(lián)性;分析不同運(yùn)行負(fù)荷下,過(guò)熱器進(jìn)口煙溫和減溫水量的變化幅度的差異與關(guān)聯(lián)性。這些研究成果對(duì)垃圾焚燒發(fā)電廠余熱鍋爐的安全穩(wěn)定高效運(yùn)行、提高發(fā)電效率和焚燒行業(yè)技術(shù)提升都具有積極的意義。

      1 研究對(duì)象及研究方法

      1.1 研究對(duì)象和樣本數(shù)據(jù)的選擇

      本文選取了山東某地典型城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠余熱鍋爐(2號(hào)余熱鍋爐)為研究對(duì)象。該垃圾焚燒發(fā)電廠處理規(guī)模為2 250 t/d,配備3×750 t/d三條焚燒線和2臺(tái)30 MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。單臺(tái)焚燒爐垃圾處理量為750 t/d,配套余熱鍋爐設(shè)計(jì)主蒸汽參數(shù)為壓力6.4 MPa、主蒸汽溫度485℃、蒸發(fā)量68.6 t/h。

      該焚燒廠投產(chǎn)時(shí)間為2019年6月,運(yùn)行至今。其中2020年2月受疫情影響,入廠垃圾減少,2號(hào)爐進(jìn)行停爐維護(hù),不列入研究樣本;2019年6月—7月初為試運(yùn)行期,考慮測(cè)量?jī)x表的數(shù)據(jù)有效性和準(zhǔn)確性,此期間的數(shù)據(jù)也未做收集;以2號(hào)爐在2019年8月—2020年4月,除去2020年2月,共7個(gè)月內(nèi)的運(yùn)行數(shù)據(jù)作為研究樣本。

      2號(hào)爐運(yùn)行的煙氣側(cè)、汽水側(cè)典型數(shù)據(jù)如表1~2所示。

      表1 余熱鍋爐運(yùn)行的煙氣側(cè)典型參數(shù)

      表2 余熱鍋爐運(yùn)行的汽水側(cè)典型參數(shù)

      1.2 研究方法

      1.2.1 模型建立

      首先建立焚燒爐-余熱鍋爐模型煙氣流程和汽水流程,通過(guò)給定計(jì)算的邊界條件,如鍋爐效率、入爐垃圾組分和熱值、入爐空氣量和溫度、鍋爐運(yùn)行負(fù)荷等,經(jīng)質(zhì)能平衡原理,通過(guò)軟件迭代計(jì)算來(lái)模擬余熱鍋爐的運(yùn)行工況,得到各工況下的模型數(shù)據(jù)(以下稱(chēng)為模型數(shù)據(jù)),再與對(duì)應(yīng)的DCS記錄的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)(以下稱(chēng)為運(yùn)行數(shù)據(jù))分析,以期推導(dǎo)這兩者之間的差異和關(guān)聯(lián)性,為修正兩者的不一致性,和優(yōu)化余熱鍋爐方案提供更有用的參考。

      鍋爐結(jié)構(gòu)及受熱面布置方式如圖1所示,煙氣流程依次為:焚燒爐、余熱鍋爐一、二、三煙道,水平煙道,省煤器煙道,鍋爐出口。汽水流程根據(jù)工質(zhì)流向依次為:給水管,省煤器,汽包,低溫、中溫和高溫過(guò)熱器,中間設(shè)置二級(jí)噴水減溫器,最后至主汽集箱結(jié)束;煙氣流程和汽水流程是耦合相通的。

      圖1 垃圾焚燒爐-余熱鍋爐結(jié)構(gòu)

      1.2.2 計(jì)算參數(shù)選取

      煙氣側(cè)部分測(cè)點(diǎn)由于設(shè)備原因及安裝位置限制,存在較大的測(cè)量誤差[4],同時(shí)鍋爐本身運(yùn)行會(huì)產(chǎn)生局部流場(chǎng)與溫度場(chǎng)偏差。從表1可以看出煙氣側(cè)溫度爐左測(cè)點(diǎn)和爐右測(cè)點(diǎn)有10℃左右的偏差,高溫、中溫過(guò)熱器左右側(cè)的溫度參數(shù),也和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)參數(shù)有較大差距;對(duì)比鍋爐運(yùn)行的汽水側(cè)參數(shù),特別是過(guò)熱器的噴水減溫量,誤差更是明顯,因此將煙氣測(cè)數(shù)值作為趨勢(shì)考慮,不作為定量考慮基準(zhǔn)。相較煙氣側(cè)參數(shù),表2中鍋爐汽水側(cè)各參數(shù)的測(cè)量條件、儀表準(zhǔn)確性、可靠性、精度都更優(yōu),實(shí)際測(cè)量參數(shù)也跟運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),理論設(shè)計(jì)參數(shù)匹配度更高,因此選用更多汽水側(cè)參數(shù)作為定量分析的基準(zhǔn),通過(guò)汽水側(cè)參數(shù)反算煙氣側(cè)參數(shù)來(lái)校核實(shí)際運(yùn)行工況[5]。

      2 余熱鍋爐過(guò)熱器運(yùn)行參數(shù)變化的規(guī)律

      2.1 運(yùn)行數(shù)據(jù)中過(guò)熱器煙溫隨運(yùn)行時(shí)間變化的趨勢(shì)

      圖2所示為該余熱鍋爐自2019年8月—2020年4月,DCS實(shí)測(cè)高過(guò)和中過(guò)入口煙溫的變化情況。由圖可知,2019年8月—2020年4月,各級(jí)過(guò)熱器的入口煙溫雖有較大波動(dòng),但總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì),尤其是2019年12月,各級(jí)過(guò)熱器的入口煙溫有顯著上升,這與焚燒爐-余熱鍋爐的負(fù)荷提升有關(guān)。自2019年12月以來(lái),入廠垃圾量充足,入爐垃圾量顯著增加,平均入爐垃圾量達(dá)到800 t/d以上,如圖3所示,隨著入爐垃圾量的增加,過(guò)熱器入口煙溫顯著提升,高過(guò)入口熱電偶實(shí)測(cè)溫度達(dá)到600℃左右。過(guò)熱器煙溫隨運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng)和入爐垃圾量變化關(guān)聯(lián)性明顯,呈正相關(guān)特性。

      圖2 過(guò)熱器煙氣溫度變化情況(運(yùn)行數(shù)據(jù))

      圖3 分析周期內(nèi)鍋爐日平均入爐垃圾量(不含2020年2月)

      圖4 模型數(shù)據(jù)的高溫、中溫過(guò)熱器入口煙溫變化情況(MCR點(diǎn)工況)

      2.2 模型數(shù)據(jù)中過(guò)熱器煙溫隨運(yùn)行時(shí)間變化的趨勢(shì)并與運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比分析

      本節(jié)將對(duì)收集到的工況數(shù)據(jù)通過(guò)軟件模型進(jìn)行計(jì)算復(fù)核,通過(guò)擬合汽水側(cè)各級(jí)過(guò)熱器進(jìn)出口蒸汽溫度來(lái)反算各級(jí)過(guò)熱器進(jìn)出口煙氣溫度,并與DCS實(shí)測(cè)煙氣溫度數(shù)據(jù)形成對(duì)比。

      從2019年8月—2020年4月的采集數(shù)據(jù)中選取蒸發(fā)量接近設(shè)計(jì)MCR工況進(jìn)行模型計(jì)算校核,高溫、中溫過(guò)熱器入口煙溫隨時(shí)間變化的情況如圖4所示。其中2019年10月運(yùn)行負(fù)荷較低,無(wú)MCR工況點(diǎn);2020年2月2號(hào)爐停爐,故圖4不包含上述2個(gè)月的數(shù)據(jù)。由圖可知,對(duì)運(yùn)行工況進(jìn)行模型計(jì)算,結(jié)果表明高過(guò)入口煙溫都在650℃以上,并且隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,煙溫也呈逐漸上升的趨勢(shì),從2019年8月的656℃上升到2020年1月的690℃,增幅將近35℃。中過(guò)入口煙溫有類(lèi)似的變化趨勢(shì),隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,入口煙氣溫度也逐漸上升,中過(guò)入口煙溫從2019年8月的603℃上升到2020年1月的628℃,上升幅度約25℃。2020年2月停爐進(jìn)行了清灰工作,3月和4月的煙氣溫度與1月相比略有下降,但與3月煙氣溫度相比,4月的高中過(guò)入口煙溫繼續(xù)上升。

      高、中過(guò)熱器入口煙溫的模型數(shù)據(jù)與運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比如圖5所示,由圖可知,模型推算出的高溫、中溫過(guò)熱器進(jìn)口煙溫(模型數(shù)據(jù))都高于運(yùn)行數(shù)據(jù)。如圖5(a)所示,高溫過(guò)熱器進(jìn)口煙溫的模型值都在650℃以上,最高推算值為681℃,而運(yùn)行數(shù)據(jù)均在600℃以下,兩者的差值范圍在90~115℃,平均差值為102.5℃。如圖5(b)所示,中溫過(guò)熱器進(jìn)口煙溫的模型數(shù)據(jù)在600℃左右,與運(yùn)行數(shù)據(jù)的差值范圍在57~96℃,平均差值為76.5℃。據(jù)此,建議在設(shè)計(jì)余熱鍋爐時(shí),宜充分考慮鍋爐受熱面在嚴(yán)重沾污狀況下的換熱能力,優(yōu)化蒸發(fā)受熱面和過(guò)熱面的配比和布置,以對(duì)抗超溫運(yùn)行時(shí)的高溫腐蝕問(wèn)題。由圖5的運(yùn)行數(shù)據(jù)的趨勢(shì)線可以發(fā)現(xiàn),分析周期內(nèi)的各月的運(yùn)行數(shù)據(jù)無(wú)顯著變化,推測(cè)其原因與運(yùn)行煙氣溫度測(cè)點(diǎn)存在測(cè)量誤差有關(guān)[6]。建議對(duì)實(shí)測(cè)值附加修正系數(shù)來(lái)消除誤差。另外合理布置煙氣溫度測(cè)點(diǎn)方案,可提升運(yùn)行中實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性和精確性。如采用雙層溫度測(cè)點(diǎn)的布置方式,充分考慮煙氣的偏流特性影響;盡可能地將測(cè)量管伸入爐內(nèi),保證測(cè)量深度;以及定期清除儀表測(cè)量裝置表面覆蓋的積灰殼,保持熱電偶的清潔等。

      圖5 高、中過(guò)熱器入口煙溫的模型數(shù)據(jù)與運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比

      2.3 MCR點(diǎn)工況附近余熱鍋爐各級(jí)減溫噴水量對(duì)比

      各級(jí)減溫噴水量的模型數(shù)據(jù)與運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比如表3所示。

      表3 減溫噴水量模型數(shù)據(jù)和運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比

      余熱鍋爐設(shè)計(jì)的一級(jí)減溫噴水量(低溫段)和二級(jí)減溫噴水量(高溫段)的最大量程分別為6 t/h和2 t/h。2019年12月和2020年1月負(fù)荷為70 t/h左右時(shí),運(yùn)行一級(jí)和二級(jí)噴水量達(dá)到最大量程,噴水計(jì)量值達(dá)到最大,約為8 t/h。但是模型計(jì)算結(jié)果顯示,實(shí)際的總噴水量大于計(jì)量值,多出噴水量基本在1 t/h以上。另根據(jù)模型數(shù)據(jù)可以看出,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,減溫噴水量也呈上升趨勢(shì),這和前文中所述煙氣溫度隨著運(yùn)行時(shí)間有所增加的趨勢(shì)一致。這也佐證了垃圾焚燒余熱鍋爐的設(shè)計(jì)與傳統(tǒng)燃料鍋爐的差異,因?yàn)槔M分不均,以及鍋爐受熱面的積灰嚴(yán)重,易造成鍋爐運(yùn)行超溫,與設(shè)計(jì)時(shí)不符。一旦鍋爐超溫運(yùn)行,特別是高溫過(guò)熱器進(jìn)口煙溫超設(shè)計(jì)值,達(dá)600~650℃及以上時(shí),對(duì)高溫過(guò)熱器的安全將是嚴(yán)重威脅。然而用減溫水來(lái)調(diào)節(jié)余熱鍋爐汽溫、煙溫的作用非常有限,所以建議在運(yùn)行中,把減溫水量作為余熱鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行的評(píng)價(jià)指標(biāo)之一;當(dāng)減溫水超設(shè)計(jì)負(fù)荷且達(dá)到一定運(yùn)行時(shí)間后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)停爐,對(duì)余熱鍋爐進(jìn)行清灰、檢修與維護(hù)。

      2.4 不同負(fù)荷下的煙溫變化趨勢(shì)

      根據(jù)收集到的運(yùn)行數(shù)據(jù),以設(shè)計(jì)MCR工況為基準(zhǔn),選取同期11月份70%~110%不同負(fù)荷變化下的蒸汽側(cè)和煙氣側(cè)數(shù)據(jù),對(duì)各負(fù)荷下的工況進(jìn)行模型計(jì)算分析,并與運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比,具體分析情況如圖6所示。

      圖6 11月份同期不同負(fù)荷條件下各階段煙氣溫度變化情況

      圖6(a)所示為模型數(shù)據(jù)分析結(jié)果,可以看出各級(jí)受熱面的煙氣溫度隨著負(fù)荷的上升同步升高。當(dāng)負(fù)荷由70%提高到100%時(shí),高過(guò)入口煙溫提高了約70℃,中過(guò)入口煙溫也提高了將近50℃。圖6(b)所示為運(yùn)行數(shù)據(jù)不同負(fù)荷下各級(jí)受熱面的煙氣溫度變化情況,運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示當(dāng)負(fù)荷由70%提高到100%時(shí)高過(guò)入口煙溫提高了38℃,中過(guò)入口煙溫提高了26℃;分析整段負(fù)荷變化,80%~100%區(qū)間相較70%~80%及100%~110%區(qū)間,高過(guò)入口和中過(guò)入口煙氣溫度上升梯度較平緩,表明余熱鍋爐在80%~100%負(fù)荷區(qū)間的運(yùn)行較平穩(wěn),波動(dòng)幅度小,可以把該區(qū)間作為運(yùn)行控制的理想?yún)^(qū)間指導(dǎo)實(shí)際設(shè)備運(yùn)行。

      2.5 不同負(fù)荷下的噴水減溫量變化趨勢(shì)

      圖7所示為一級(jí)、二級(jí)減溫噴水量以及總噴水量的隨負(fù)荷變化而變化情況。由圖可知,隨著負(fù)荷增加,一二級(jí)噴水量也在增大。負(fù)荷由70%提高到110%,無(wú)論是模型計(jì)算還是運(yùn)行數(shù)據(jù),總噴水量都增加了約1倍。90%負(fù)荷時(shí),二級(jí)噴水量運(yùn)行數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到了流量計(jì)的最大量程,即2.03 t/h,二級(jí)噴水量的計(jì)量值不再隨負(fù)荷的變化而變化,而根據(jù)模型計(jì)算結(jié)果表明,二級(jí)噴水量在持續(xù)增加,110%負(fù)荷時(shí)達(dá)到了3.38 t/h,較大地超過(guò)了運(yùn)行數(shù)據(jù)的2.03 t/h。

      圖7 不同負(fù)荷下的減溫噴水量變化情況

      3 結(jié)束語(yǔ)

      (1)根據(jù)模型的計(jì)算結(jié)果,在焚燒爐運(yùn)行初期,過(guò)熱器入口煙氣溫度便超過(guò)605℃的設(shè)計(jì)值;運(yùn)行數(shù)據(jù)也在運(yùn)行一段時(shí)間后達(dá)到600℃。過(guò)熱器前端蒸發(fā)受熱面設(shè)計(jì)可能偏小,不能滿(mǎn)足在實(shí)際運(yùn)行工況下長(zhǎng)期保證過(guò)熱器換熱面處于合理的設(shè)計(jì)煙溫區(qū)間的性能要求。因此,在類(lèi)似的爐型設(shè)計(jì)中,需要考慮布置充分的前端受熱面。

      (2)在運(yùn)行半年后,過(guò)熱器前入口煙氣溫度增加了近40℃,運(yùn)行工況的穩(wěn)定性較差。盡管該鍋爐在二、三煙道內(nèi)設(shè)置了蒸汽吹灰器,但實(shí)際運(yùn)行后因吹灰器材質(zhì)問(wèn)題,吹灰器卡澀,無(wú)法正常運(yùn)行,導(dǎo)致積灰無(wú)有效清除手段,換熱效果差,后端煙氣超溫。因此,在鍋爐設(shè)計(jì)中,需注意選擇輻射受熱面的清灰措施,以提高運(yùn)行工況的穩(wěn)定性。

      (3)模型反算煙氣溫度與運(yùn)行數(shù)據(jù)存在較大偏差,且模型計(jì)算煙溫大于現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)。高過(guò)入口煙溫差值在90~115℃之間,中過(guò)入口煙溫差值在57~96℃之間。偏差來(lái)源為熱電偶的溫度測(cè)量數(shù)值存在誤差、模型計(jì)算數(shù)據(jù)對(duì)汽水測(cè)點(diǎn)的依賴(lài)。因此,運(yùn)行項(xiàng)目需考慮煙氣的偏流特性和測(cè)點(diǎn)布置的合理性,布置雙層溫度測(cè)點(diǎn)的同時(shí)考慮合理的伸入鍋爐深度來(lái)保證實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的可靠精確。除此之外,在運(yùn)行一定周期后,應(yīng)對(duì)儀表進(jìn)行維護(hù)或清灰,以校正溫度測(cè)點(diǎn)。

      (4)模型計(jì)算表明,減溫噴水量大于現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)值。90%的負(fù)荷時(shí),實(shí)際噴水總量已達(dá)儀表最大量程,實(shí)際噴水量可能比現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)多噴至少1 t/h以上。因此,針對(duì)運(yùn)行項(xiàng)目,應(yīng)對(duì)實(shí)際的減溫水量做過(guò)熱器煙溫的關(guān)聯(lián)性分析,并作為鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行的評(píng)價(jià)指標(biāo)之一,而不應(yīng)該把減溫水作為垃圾焚燒余熱鍋爐的主要調(diào)節(jié)手段。減溫水超量基本意味著過(guò)熱器超過(guò)設(shè)計(jì)溫度區(qū)間,有高溫腐蝕風(fēng)險(xiǎn)加大的趨勢(shì),當(dāng)減溫水超設(shè)計(jì)負(fù)荷過(guò)大時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)鍋爐進(jìn)行清灰維護(hù),延長(zhǎng)鍋爐設(shè)備的使用壽命。

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