陳 瑋 趙偉光
(1.河北鋼鐵集團司家營研山鐵礦有限公司;2.河北鋼鐵集團灤縣司家營鐵礦有限公司)
KB54-75破碎機主潤滑系統(tǒng)是通過主潤滑泵從主油箱泵送潤滑油至銅套、止推軸承、傘齒輪等部位進行潤滑、冷卻,回油至副油箱經(jīng)散熱器冷卻后最終回至主油箱完成循環(huán),流量155 L/min,回油溫度45℃以下。KB54-75破碎機的潤滑使用昆侖KG220齒輪油以來,一直存在大量起沫的問題,通過對潤滑油起沫原因分析并結合潤滑油化驗指標,對潤滑油進行了替換,有效提高了主潤滑系統(tǒng)備件的使用壽命,降低了生產(chǎn)成本。
潤滑油起沫常見原因有以下幾點:①潤滑泵的吸入端漏氣導致空氣混入;②回油管位置不妥,回流湍急卷入空氣;③回油在油箱中滯留時間太短,潤滑油中空氣無足夠時間釋放;④有水、灰塵、其他油脂等外來污染物混入;⑤油溫低、黏度大,供油系統(tǒng)發(fā)生氣阻[1]。
潤滑油起沫存在諸多隱患:①加速潤滑油氧化變質(zhì);②破壞油膜的完整性,造成潤滑不良;③增加油的可壓縮性,造成潤滑油溢出;④造成潤滑部件氣蝕;⑤降低潤滑油的冷卻性;⑥影響設備運行的穩(wěn)定性等[2]。
經(jīng)檢查,潤滑管路沒有漏氣現(xiàn)象,排除漏氣導致空氣混入的可能,主潤滑油箱外形尺寸1.8 m×2 m×1 m,出油口與回油口對角布置,且回油口截面為50 cm2,回油流速不快,排除潤滑油回流湍急及回油在油箱滯留時間短導致起沫的可能[3]。
對在用昆侖KG220齒輪油取樣進行化驗,黏度、負荷等各項理化指標均滿足要求,但泡沫特性遠遠高于指標要求(表1),嘗試少量添加非硅性抗泡劑后,潤滑油起沫問題仍未得到改善,鑒于KB54-75破碎機工況條件較差,外部灰塵較多,存在灰塵混入的情況,昆侖KG220齒輪油一般在更換半個月至1個月后出現(xiàn)大量起沫情況,得出該潤滑油不適合高硅元素污染環(huán)境下使用[4]。
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KB54-75旋回破碎機銅套、傘齒輪等部位工作壓力較高,需要在工作面形成一層油膜進行有效潤滑,帶走機件摩擦產(chǎn)生的熱量,并對摩擦表面的積垢進行有效沖洗,這就要求黏度、負荷必須滿足設備需求;另外還需著重注意泡沫特性指標,綜合考慮現(xiàn)有工況條件及對潤滑油的需求,最終選擇福斯EGP220齒輪油進行替代[5]。兩種齒輪油主要性能對比見表2。
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使用福斯EPG200齒輪油對KB54-75旋回破碎機主潤滑系統(tǒng)清洗后進行了更換,并對潤滑油流量、回油溫度進行即時監(jiān)控,定期取樣進行油脂檢測(表3)。
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由表3可知,福斯EPG200齒輪油使用5個月時黏度變化不大,但酸值有較大變化,說明此時潤滑油氧化開始加劇,且泡沫特性超出指標,到第6個月對該潤滑油進行了更換。福斯EPG200齒輪油使用以來,主潤滑泵流量保持在155 L/min以上,回油溫度45℃以下,且大、小傘齒無明顯點蝕增加,回油濾網(wǎng)無銅屑,且設備運行過程中無大量起沫情況或其他不能正常工作的缺陷,主油箱回油泡沫情況對比見圖1。
福斯EPG220齒輪油更換周期為6個月,而昆侖KG220齒輪油更換周期為3個月,其采購價格比昆侖KG220齒輪油增加17%,性價比有較大提高。4臺旋回破碎機每年可節(jié)省采購資金20萬元,大幅降低了生產(chǎn)成本;延長潤滑油更換周期有利于提高設備作業(yè)率,減少潤滑油用量對環(huán)保工作提供了有力支持。
福斯EPG220齒輪油可滿足KB54-75旋回破碎機的潤滑要求。通過潤滑油的替代,有效提高了KB54-75旋回破碎機主潤滑系統(tǒng)備件的使用壽命,降低了生產(chǎn)成本,達到了降本增效的目的。