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      基于Red X理論的N車型格柵上端風噪大問題解決

      2021-07-01 18:10馮海萍
      企業(yè)科技與發(fā)展 2021年5期

      馮海萍

      【關(guān)鍵詞】風噪;策略圖;Red X;原件查找;配對對比

      【中圖分類號】U467.493 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2021)05-0037-03

      0 前言

      汽車在高速行駛時,由高速不定性氣流激勵產(chǎn)生的無動力學規(guī)律的風噪聲會令乘客極為不適,因此如何降低風噪成為NVH的重要研究課題。當車速達到80 km/h時,風噪聲逐漸掩蓋其他噪聲成為主要噪聲源,隨著車速的提高,更是以車速6次方的關(guān)系增加[1],因此高速行駛的汽車噪聲控制的有效途徑是控制風噪?,F(xiàn)在,人們在高速公路上開車的時間越來越多,對風噪的要求也越來越高。駕駛員不僅要求風噪小,而且不希望聽到某些雖然聲音小但讓人煩惱的高頻聲和漏氣聲[2]。

      本文針對N車型格柵上端風噪大問題,運用Red X策略進行分析,運用原件查找和配對對比工具,快速找到問題的根本原因,并制訂有效的問題解決方案,減少駕駛員和乘員疲勞,從而避免客戶抱怨。

      Red X不同于我們之前經(jīng)常接觸的魚骨圖、頭腦風暴等一些策略工具,它并不是簡單地尋找解決問題的方法,而是要了解問題究竟是如何產(chǎn)生的[3]。

      1 N車型格柵上端風噪大問題統(tǒng)計分析

      2020年2月期間,N車型格柵上端風噪大問題PPH=8(PPH=參與評價的車輛發(fā)生的問題數(shù)÷參與評價的車輛數(shù)×100),主要表現(xiàn)為車輛行駛速度大于75 km/h時進氣格柵上端發(fā)出口哨聲。該風噪引起駕駛員及乘員的極度不舒服,容易引起駕駛疲勞。

      2 設(shè)計策略圖,尋找差異

      風噪問題有能量輸入,是一個定性問題,因此要設(shè)計策略圖(如圖1所示),尋找差異,有效排除不會導(dǎo)致風噪大的原因。策略圖中差異分析和數(shù)據(jù)是在觀察失效時進一步完善的。從圖1中可以看出,格柵上端風噪大問題的最大差異是車與車的差異。

      3 利用集中圖尋找風噪產(chǎn)生位置,并更新策略圖

      30臺故障車中,28臺車風噪大問題發(fā)生在車輛右側(cè)(方框區(qū)域),1臺車問題發(fā)生在箭頭區(qū)域,1臺車問題發(fā)生在圓圈區(qū)域。將信息更新到策略圖中點與點策略(如圖2所示)。

      4 驗證測量系統(tǒng)的穩(wěn)定性

      運用香腸圖(如圖3所示)驗證測量系統(tǒng)的穩(wěn)定性,流程變差△P=5.09,測量變差△M=0.42,分辨率DR=△P/△M>6,測量系統(tǒng)是穩(wěn)定的。將信息更新到策略圖車與車策略。

      5 分析導(dǎo)致格柵上部風噪產(chǎn)生的零件

      用局部排除法分別將產(chǎn)生風噪的幾個主要位置逐步分解,(見表1),可以得出風噪產(chǎn)生的位置是發(fā)動機罩和前蓋裝飾板縫隙。風噪是N車型格柵上端風噪大問題的定性Green Y,發(fā)動機罩和前蓋裝飾板縫隙是格柵上端風噪大問題的定量Green Y。

      運用元件查找工具查找導(dǎo)致格柵上部風噪產(chǎn)生的零件,首先將故障車前蓋裝飾板與發(fā)動機罩拆裝3次,發(fā)現(xiàn)故障車風噪仍然存在,說明風噪不是裝配產(chǎn)生;然后將故障車和正常車的前蓋裝飾板和發(fā)動機罩分別互換,互換發(fā)動機罩時結(jié)果發(fā)生反轉(zhuǎn),說明發(fā)動機罩是導(dǎo)致格柵上部風噪產(chǎn)生的零件(如圖4所示)。

      6 分析發(fā)動機罩導(dǎo)致格柵上部風噪產(chǎn)生的特征

      運用配對對比(如圖5所示)工具查找導(dǎo)致格柵上部風噪產(chǎn)生的發(fā)動機罩特征尺寸(如圖6所示),發(fā)現(xiàn)Dim A的變化趨勢和定量Green Y的變化趨勢保持一致,Dim A為導(dǎo)致格柵上部風噪產(chǎn)生的特征尺寸,也就是格柵上端風噪大問題的Red X。

      7 分析Dim A不合格的原因并制定措施

      將發(fā)動機罩上檢具,Dim A和Dim E設(shè)計上是同一型面,在檢具上的間隙見表2,間隙名義值為4.0。從表2可知:Dim A型面偏低0.5~0.6 mm。根據(jù)原因分析,制定措施:通過修模,將模具上Dim A型面抬高0.5 mm。

      8 格柵上端風噪大問題失效原理總結(jié)

      發(fā)動機罩安裝孔型面低(Red X)導(dǎo)致裝配后前蓋裝飾板與發(fā)動機罩右側(cè)間隙小,且形成“V”形間隙,哨嘴定向流速的氣流離開哨口后形成紊亂的氣流,沖擊哨舌,在哨舌的擾動下,擴大湍流范圍并提高了渦流的頻率,渦流的形成與哨體的振動發(fā)出口哨聲(Green Y),如圖7所示。

      9 措施實施后效果驗證和節(jié)約效益計算

      本課題已于2020年3月全部實施結(jié)束,2020年4月驗證至今,售后市場及制造系統(tǒng)未出現(xiàn)N車型格柵上端風噪大問題。避免返修成本(8%×50 000)×(45÷60×1×50)=

      150 000元;質(zhì)量管理改進成本2 000元。綜合評價,此次問題改善活動共為公司節(jié)約成本152 000元。

      10 結(jié)語

      本文以實際工作中解決N車型格柵上端風噪大問題為典型案例,運用Red X工具策略,快速找到了N車型格柵上端風噪大問題的根本原因,總結(jié)了格柵處風噪問題的調(diào)查經(jīng)驗,歸納了問題分析的方向和方法,為后續(xù)車型解決風噪質(zhì)量問題提供了思路和參考。

      參 考 文 獻

      [1]余雄鷹,閔福江,文偉,等.輪胎/路面噪聲的結(jié)構(gòu)傳遞路徑分析[J].汽車工程,2013,35(11):1030-1034.

      [2]龐劍.汽車車身噪聲與振動控制[M].北京:機械工業(yè)出版社,2015.

      [3]蔡震宇,余海燕,伍興俊,等.淺談Red X工具在分析車輛配合問題中的運用[J].大眾汽車,2013(8):4-9.

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