周濤
(國網(wǎng)湖北省電力有限公司檢修公司,湖北 武漢 430050)
2020年1月28日,試驗(yàn)人員對M變電站1號主變進(jìn)行帶電檢測時發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)M變電站1號主變含氣量超標(biāo),超出Q/GDW 1168-2013《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》中的關(guān)于含氣量規(guī)定[1]。同時,對M變電站1號主變進(jìn)行了變壓器套管及引下線數(shù)據(jù)測量,引下線及校驗(yàn)數(shù)據(jù)合格。Y公司500kV變電站1號主變?yōu)橹貞cABB變壓器有限公司生產(chǎn)的ODFS-250MVA/500kV型變壓器,投運(yùn)日期為2008年9月。
2020年1月28日,在1號主變進(jìn)行含氣量檢測時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)超標(biāo),如表1所示。油色譜試驗(yàn)數(shù)據(jù)及油質(zhì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)正常,見表2和表3。
表1 1號主變絕緣油中含氣量分析數(shù)據(jù)
表2 1號主變色譜分析數(shù)據(jù)
表3 1號主變油質(zhì)分析數(shù)據(jù)
相鄰的2號主變含氣量試驗(yàn)測得數(shù)據(jù)正常,如表4所示。
表4 1月28日2號主變測試結(jié)果
查閱歷史檢測記錄,M變電站1號主變自2019年1月以來含氣量穩(wěn)定在6%左右,見表5。
表5 1號主變絕緣油中含氣量歷史數(shù)據(jù)
查看歷史例行試驗(yàn)報告,未見異常數(shù)據(jù)。
變壓器油主要有絕緣作業(yè)、散熱作用和消弧作用,對于500kV的大型變壓器,若含氣量過高,在溫度變化和油面氣壓降低時,氣體以氣泡形式析出,會加速變壓器固體絕緣材料的老化進(jìn)程。氣體的溶解可以改變油的物理性能、化學(xué)性能和電氣性能,油中溶解的氧氣是變壓器油氧化、老化的直接因素。且油中氣泡對絕緣強(qiáng)度的影響,將隨電壓等級的升高而其危害更甚,當(dāng)氣體含量達(dá)到一定值時,可引起瓦斯繼電器動作,嚴(yán)重時可造成主變跳閘,因此為確保設(shè)備安全可靠運(yùn)行,檢測油中氣體組分總含量對高壓設(shè)備監(jiān)督工作十分重要。
油中含氣量出現(xiàn)異常的情況十分復(fù)雜,可能會有以下幾種原因:
(1)電氣設(shè)備在安裝或維修過程中絕緣材料吸附了部分大氣中的空氣[2];
(2)設(shè)備在安裝過程中變壓器油箱的抽真空時間不夠,箱體中可能殘留有氣體;
(3)由于設(shè)備制造、安裝的質(zhì)量問題引起設(shè)備密封不嚴(yán),運(yùn)行中滲入空氣;
(4)設(shè)備運(yùn)行過程中絕緣材料老化、裂化及故障情況下產(chǎn)生氣體[3];
(5)變壓器在運(yùn)行中靠循環(huán)的變壓器油來冷卻,油分子間的長期碰撞,產(chǎn)生微小氣泡,變壓器油在電場和熱的作用下受潮也會產(chǎn)生氣體。
由于并非從安裝投運(yùn)開始就含氣量超標(biāo),且油中所含氣體氧氣和氮?dú)庀鄬枯^高,含氣量在近兩年里沒有發(fā)展,因此初步判斷設(shè)備密封不嚴(yán),運(yùn)行中滲入空氣。
對M變電站1號主變含氣量進(jìn)行復(fù)測,數(shù)據(jù)基本一致。隨后一直跟蹤檢測,含氣量仍然穩(wěn)定在6%左右,為初步檢查套管端部密封是否破壞,公司隨后進(jìn)行了主變引下線數(shù)據(jù)的測量,見圖1,測試方法如下:
圖1 主變引下線數(shù)據(jù)測量示意圖
(1)利用手持式激光測距儀測定上掛點(diǎn)高度(H1)和套管接線柱高度(H2),計算出高度差△H=H1-H2。
(2)標(biāo)記出上個掛點(diǎn)在地面的投影位置,放置標(biāo)記物,從投影位置測量出距離套管水平距離L4。如果套管為傾斜布置,則為套管接線柱地面投影位置距離上掛點(diǎn)地面投影位置的距離。
其中:H1是掛點(diǎn)高度,H2是套管頂部接線柱高度;L1、L2、L3為引下線分段長度。如果沒有避雷器T接引線,整個引下線長度填L1位置,L2、L3空白;L4為上掛點(diǎn)和套管頭部水平方向的距離。
利用有限元法、自有分析方法開展引下線對M變電站1號主變高壓側(cè)套管進(jìn)行受力分析,所算出的套管端部接線端子受外力如表6所示(表中的反力),在許用受力范圍內(nèi)(耐受負(fù)荷),套管端部接線端子能正常運(yùn)行。
表6 1號主變高壓側(cè)套管受力分析
通過檢測數(shù)據(jù)可以得出:1號主變A、B、C三相絕緣油中含氣量超標(biāo)。1號主變套管接線端子受力計算值在廠家允許范圍內(nèi)。主要建議如下:
(1)建議對1號主變申請臨時停電檢查;停電期間對1號主變高壓套管進(jìn)行外觀檢查、端部偏移量測量、套管介損及電容量測試。
(2)由于停電時間短,上述檢查項(xiàng)目不能完全確定套管端部密封是否破壞,如發(fā)現(xiàn)套管端部存在偏移,公司計劃將M變電站1號主變上報2021年停電計劃,開展密封性試驗(yàn)。
2020年12月14日,對M變電站1號主變進(jìn)行了停電檢查,停電期間對其套管進(jìn)行了絕緣、介損、電容量的檢測,數(shù)據(jù)合格,無異常。同時進(jìn)行接線端子的尺寸測量工作,以檢測該部分的尺寸和變形情況。測量方案如下:
使用三角尺、直尺以及數(shù)字游標(biāo)卡尺若干,且測量用具需要經(jīng)過計量單位認(rèn)證并在有效期內(nèi)。
以頭部殼體上表面平面(均壓環(huán)安裝面)為基準(zhǔn)平面,沿外殼上法蘭圓周外沿設(shè)定一基準(zhǔn)點(diǎn),將外殼上法蘭圓周等分成6段,標(biāo)記6個基準(zhǔn)點(diǎn)位置。利用組合三角尺分別在外殼上法蘭、接線端子法蘭盤、接線端子上圓柱上端部位置標(biāo)定對應(yīng)的測量點(diǎn)。
將過渡法蘭上下法蘭測量點(diǎn)之間的距離等分成4段,標(biāo)記測量節(jié)點(diǎn),形成過渡法蘭30個測量點(diǎn)。將接線端子法蘭表面6個測量節(jié)點(diǎn)沿徑向向中心劃測量線,并將每條測量線等分成4份,共30個測量點(diǎn)。將接線端子上圓柱上端部位置標(biāo)定6個測量點(diǎn)位置。以上測量點(diǎn)分別測量對應(yīng)基準(zhǔn)點(diǎn)的垂直高度差和徑向距離差。利用游標(biāo)卡尺測量接線端子法蘭盤6個位置的法蘭盤厚度。利用卡規(guī)完成對應(yīng)2個垂直方向的直徑測量,用于計算橢圓度。
以上測量數(shù)據(jù),每個測點(diǎn)數(shù)據(jù)測量5次,取平均數(shù)。在變形最大點(diǎn)左右兩側(cè)各30°位置增加2組測點(diǎn),加大測量密度。通過接線端子的尺寸測量,未發(fā)現(xiàn)該部分存在變形情況。排除了因接線端子變形造成空氣滲漏的可能。