孫素銀,孔韡
(1.合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)重點工程建設(shè)管理中心,合肥 230601;2.東華工程科技股份有限公司,合肥 230024)
隨著水污染問題的日益突出,污水處理廠排放指標越來越嚴格,國家對污水處理廠的出水水質(zhì)提出越來越嚴格的要求。另一方面,隨著城市的不斷開發(fā),污水處理的水量需求越來越大,需要不斷擴建。但很多城市污水處理廠卻受到用地的限制,提標或擴建難度較大。雖然地下式污水處理廠具有占地面積小、征地要求低、地上環(huán)境好的優(yōu)點,但存在施工難度大,投資較高等問題,很難在短期內(nèi)全面推廣。因此,本項目提出通過優(yōu)化工藝參數(shù)及構(gòu)筑物布置,在提高出水水質(zhì)、方便運營的同時達到節(jié)約用地的目的,旨在為類似項目提供新思路。
某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠一、二、三期工程建設(shè)規(guī)模均為10萬m3/d,已經(jīng)建成投產(chǎn),出水標準高于GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級A標準。近幾年,隨著經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的不斷發(fā)展,污水處理廠常常出現(xiàn)超負荷運行的情況。因此,為滿足不斷提高的區(qū)域污水處理需求,確保出水水質(zhì)穩(wěn)定達標,實施污水處理廠擴建工程,即四期工程。四期工程的難點在于:①進水由約60%的生活污水及約40%的工業(yè)廢水組成,因此水質(zhì)、水量具有一定的波動性;②四期工程的出水COD、氨氮、TN、TP等指標要求高于GB 18918—2002一級A標準;③四期工程用地緊張,同時需要考慮遠期預留用地。在分析前三期工程處理效果及運行情況的基礎(chǔ)上,提出了四期工程的工藝流程,并重點分析了工藝設(shè)計亮點。
四期工程設(shè)計規(guī)模為10萬m3/d,出水水質(zhì)按優(yōu)于GB 18918—2002中的一級A標準執(zhí)行。具體指標如表1所示。
表1 設(shè)計進出水水質(zhì)Tab.1 Design influent and effluent water quality
本工程建設(shè)規(guī)模為10萬m3/d,根據(jù)《城市污水處理工程項目建設(shè)標準》,本次工程用地指標為0.8 m2/(m3·d);污水處理廠一、二、三期工程建設(shè)規(guī)模均為10萬m3/d,用地面積分別為7.6、8.4、9.6 h m2。而四期工程實際可用地面積約為5 h m2,同時還要為污水處理廠后期的擴建或改造預留部分用地。因此,四期工程擬采用集約化、緊湊型布置,盡量節(jié)約土地資源。
污水處理廠一、二、三期工程均采用粗格柵-提升泵站-細格柵-沉砂池-氧化溝-二沉池-濾池/混凝沉淀池-反硝化濾池-消毒池的工藝流程,目前出水穩(wěn)定達標。因此主體工藝延續(xù)一、二、三期的工藝流程,但在型式上有所優(yōu)化:如一、二期工程砂濾運行管理復雜,微絮凝過濾反洗頻繁、能耗大,三期工程斜板沉淀池存在排泥不暢等問題,四期工程深度處理采用高效沉淀池加反硝化深床濾池;一、二期工程紫外消毒運行維護繁瑣,出水糞大腸菌群數(shù)指標經(jīng)常不能達標,四期工程采用二氧化氯消毒;一、二、三期工程生化池均采用氧化溝形式,二沉池采用中心進水周邊出水的輻流式沉淀池,占地面積較大,四期工程改用鼓風曝氣A2O工藝,二沉池采用周進周出矩形式沉淀池,從而將生化池與二沉池緊湊布置,有效解決用地局限。四期工程工藝流程如圖1所示。
圖1 四期污水處理工藝流程Fig.1 Process flow of the fourth phase sewage treatment
污水首先進入粗格柵井內(nèi),經(jīng)粗格柵去除較大的漂浮物后,進入提升泵站的吸水井。污水經(jīng)提升后通過細格柵進一步攔截和去除細小懸浮物,再經(jīng)過曝氣沉砂池處理,分離并去除污水中砂粒與浮渣。經(jīng)預處理后的污水和回流污泥一起進入A2O的厭氧區(qū),進行生物除磷并改善污水沉降性能。厭氧區(qū)出水進入缺氧區(qū),進行反硝化反應,使污染物得到降解。好氧區(qū)內(nèi)設(shè)微孔曝氣器,充分供氧,降解去除大部分有機污染物并將大部分有機氮、氨氮轉(zhuǎn)化成硝酸鹽和亞硝酸鹽。好氧區(qū)中用隔墻分出一段獨立的環(huán)境,同時布置了攪拌器和曝氣管,可以實現(xiàn)A2O與兩級AO模式的切換,操作更靈活。
生化處理后的污水重力流入二沉池,進行固液分離。二沉池出水至高效沉淀池[1],在高效沉淀池中投加鋁鹽進行化學除磷和去除SS。高效沉淀池出水重力流進入反硝化濾池,并在反硝化濾池中投加乙酸鈉,進一步去除TN、SS。濾池出水進入消毒池,消毒后尾水在派河常水位時重力流外排,在派河洪水位時進外排泵站提升后排放。
生化過程中產(chǎn)生的污泥大部分回流至A2O預缺氧段,少部分剩余污泥和高效沉淀池排泥由污泥泵提升送至污泥貯池,再用污泥泵送至離心濃縮脫水系統(tǒng),濃縮脫水至含水率80%,泥餅外運處置。
(1)優(yōu)化生化池設(shè)計,提高操作的靈活性。
本工程對氮、磷都有去除要求,因此采用具有脫氮除磷效果的二級生化處理系統(tǒng)[2-3]。生化池采用改良A2O工藝[4],同時將缺氧區(qū)分為兩段,強化TN的去除,提高了生化池運行的靈活性和抗沖擊負荷能力。生化池平面布置如圖2所示。
圖2 生化池平面布置Fig.2 Layout of biochemical tank
生化池沿水流方向分為預缺氧區(qū)、厭氧區(qū)、缺氧區(qū)、好氧區(qū)1#、缺氧/好氧區(qū)、好氧區(qū)2#,各區(qū)之間以隔墻分開,形成良好的獨立環(huán)境。厭氧區(qū)前設(shè)置預缺氧區(qū)消除回流污泥中硝態(tài)氮對厭氧釋磷的不利影響,從而保證厭氧區(qū)的穩(wěn)定性。缺氧/好氧區(qū)除布置了攪拌器外,還布置了曝氣系統(tǒng),可實現(xiàn)缺氧區(qū)與好氧區(qū)的切換運行。通過運行模式的調(diào)整,可提高系統(tǒng)對進水水質(zhì)波動的應變能力,同時,通過合理設(shè)置碳源投加方式,可大大減少碳源的投加量,降低運行成本。當進水TN濃度較低時,缺氧區(qū)利用原污水碳源進行反硝化,缺氧/好氧區(qū)按好氧區(qū)模式運行;當進水TN濃度較高時,采用兩級反硝化運行模式,缺氧區(qū)利用原污水碳源進行反硝化,缺氧/好氧區(qū)利用外加碳源進行反硝化,缺氧/好氧區(qū)后設(shè)置好氧區(qū)2#,有利于碳源投加帶入的BOD5進一步氧化,避免出水BOD5超標。
通過上述優(yōu)化,當進水TN濃度較低時,生化池作為改良A2O運行,當進水TN濃度較高時,生化池作為兩級A/O運行。同時有效減少反硝化濾池的碳源投加量,降低運行成本。
(2)充分利用現(xiàn)有設(shè)施。
經(jīng)過技術(shù)論證,可以保證在土建結(jié)構(gòu)無大變動,僅僅改造設(shè)備和管線的情況下,利用廠內(nèi)現(xiàn)有的一座廢棄V型濾池改造成反硝化濾池為四期所用,從而節(jié)約投資并節(jié)省占地。
廠內(nèi)現(xiàn)有一座廢棄的外排泵站,四期工程通過對其土建進行利舊,在僅更換設(shè)備的情況下,作為四期的外排泵站,實現(xiàn)在派河水位高時對尾水進行提升排放。
(3)優(yōu)化單體設(shè)計,合理解決用地局限。
該污水處理廠一、二、三期工程生化池均采用表曝系統(tǒng),由于受到池深的限制,生化池占地面積較大,四期工程生化池采用鼓風曝氣工藝,從而增加池深,減少占地。
一、二、三期工程二沉池采用中心進水周邊出水的輻流式沉淀池,由于表面負荷較低,且受到形狀的限制,占地面積較大。四期工程二沉池采用周進周出矩形式沉淀池[5-6],從而提高表面水力負荷,同時,矩形池型的設(shè)計,可以將生化池與二沉池緊湊布置,從而有效節(jié)約用地。二沉池平面布置如圖3所示。
圖3 二沉池平面布置Fig.3 Layout of secondary sedimentation tank
(4)多方考慮工藝節(jié)能,全面降低運行成本。
為盡量減少運行成本,本項目采取了多項措施。設(shè)計精確曝氣系統(tǒng),根據(jù)生物反應系統(tǒng)的實際需求量進行動態(tài)曝氣量計算、鼓風機總氣量控制、就地氣量分配,實現(xiàn)生化系統(tǒng)的按需曝氣,以期達到優(yōu)化運行、穩(wěn)定水質(zhì)、節(jié)約能耗的目的[7-8]。通常污水處理廠內(nèi)最主要的能耗在于曝氣風機,因此,本項目采用磁懸浮離心風機,其效率高,占地小,風量調(diào)節(jié)由外加變頻實現(xiàn),維護量少,特別適用于大型污水處理廠[9]。
(1)粗格柵及提升泵站。設(shè)計流量為5 417 m3/h,1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),格柵渠寬1.65 m,深7.30 m。設(shè)機械粗格柵2臺,柵條間隙為20 mm,格柵有效寬度為1.50 m,柵前水深為1.95 m,安裝角度為75°。設(shè)提升泵4臺,流量為1 834 m3/h,揚程為15.5 m,電機功率為138 kW。
(2)細格柵及沉砂池。設(shè)計流量為5 417 m3/h,1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),細格柵與沉砂池合建,細格柵渠寬1.4 m,渠道總長7.7 m,柵前水深1.6 m。沉砂池尺寸為23.0 m×4.0 m×2.5 m。設(shè)板式細格柵2臺,柵條間隙為3 mm,渠道寬度為1.4 m,安裝角度為90°,電機功率為1.1 kW;橋式吸砂機1臺,橋長為8.7 m,配套砂水分離器2臺,減速電機1套,吸砂泵2套,撇渣裝置等;羅茨風機3臺,風量為9.44 m3/min,風壓為60 kPa。
(3)A2O生化池。2座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),單座尺寸為136.6 m×51.2 m×6.8 m,有效水深6.0 m??偹νA魰r間為19.4 h,其中,預缺氧區(qū)0.58 h,厭 氧 區(qū)1.45 h,缺 氧 區(qū)1#3.83 h,好 氧 區(qū)1#11.06 h,缺氧區(qū)2#1.18 h,好氧區(qū)2#1.51 h?;旌弦夯亓鞅茸畲鬄?00%,污泥回流比為100%,污泥濃度為4 000 mg/L,污泥負荷為0.077 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d)。設(shè)預缺氧區(qū)攪拌器2臺,功率為7.6 kW;厭氧區(qū)攪拌器4臺,功率為7.6 kW;缺氧區(qū)1#潛水推進器8臺,功率為6.8 kW;缺氧區(qū)2#潛水推進器4臺,功率為9.8 kW;管式微孔曝氣器4 000套,單根充氧量為8.3 m3/h;混合液回流泵8臺,流量為2 724 m3/h,揚程為1.32 m,電機功率為31 kW。
(4)二沉池。1座,分12格,單格尺寸為44.0 m×8.5 m×5.4 m,有效水深為4.75 m,正常運行時表面水力負荷為0.93 m3/(m2·h),高峰水量時表面水力負荷為1.2 m3/(m2·h),沉淀時間為2.5 h。設(shè)鏈條式刮泥機12套,電機功率為0.12 kW。
(5)污泥回流泵站。1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為12.0 m×6.0 m×5.8 m,有效水深為4.0 m,設(shè)回流污泥泵4臺,流量為1 390 m3/h,揚程為10 m,電機功率為53 kW;剩余污泥泵2臺,流量為110 m3/h,揚程為10 m,電機功率為6.8 kW。
(6)高效沉淀池。1座,分2系列,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),總尺寸為36.5 m×26.5 m×7.5 m,有效水深為6.9 m,上升流速為11 m/h。設(shè)高效沉淀池成套設(shè)備,包括混凝攪拌器2臺,功率為15 kW;絮凝攪拌器2臺,功率為18.5 kW;濃縮刮泥機2臺,直徑為16 m,功率為0.55 kW;剩余污泥泵2臺,流量為100 m3/h,揚程為20 m,功率為18.5 kW;回流污泥泵4臺,流量為100 m3/h,揚程為20 m,功率為18.5 kW。
(7)反硝化濾池。分16格,每格尺寸為12.0 m×3.9 m×4.5 m,過濾水深為3.7 m。去除負荷為0.88 kg[NO3--N]/(m3·d),濾料粒徑為2~3 mm,平均濾速為5.5 m3/(m2·h),峰值濾速為7.2 m3/(m2·h),濾料層厚1.52 m。反硝化濾池采用成套設(shè)備,成套供應現(xiàn)場儀表及控制系統(tǒng),恒液位等速過濾,能根據(jù)進出水NO3--N濃度控制碳源投加量,避免碳源投加過量、出水COD超標。
(8)消毒池。1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為37.0 m×24.0 m×4.3 m,有效水深為3.5 m,水力停留時間為35 min。
(9)鼓風機房。1座,平面尺寸為24.0 m×13.2 m。設(shè)磁懸浮離心風機6臺,單臺供氣量為138 m3/min,壓力為70 kPa,功率為190 kW。
(10)加氯加藥間。1座,平面尺寸為35.0 m×12.0 m。設(shè)1套PAM制備投加成套裝置,1套PAC制備投加成套裝置,1套次氯酸鈉成套加藥裝置,1套乙酸鈉成套加藥裝置。
(11)污泥濃縮脫水間。1座,平面尺寸為31.0 m×17.0 m。設(shè)離心濃縮脫水機3臺,單臺處理量為55 m3/h,工作時間為16 h,濾餅含水率不超過80%,配套污泥泵、污泥切割機、沖洗水泵、加藥裝置等。
(12)外排泵站。利用廠內(nèi)現(xiàn)有閑置外排泵站改造而成,置換軸流泵3臺,流量為2 903 m3/h,揚程為9.2 m,功率為110 kW。
(13)除臭裝置。2套,成套設(shè)備,1套處理能力為4 000 m3/h,另1套處理能力為10 000 m3/h。成套設(shè)備含生物除臭器、廢氣輸送系統(tǒng)、廢氣收集系統(tǒng)、廢氣排放筒、就地電控柜等。
本工程總投資約4億元,運行成本低于1.0元/m3。
某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠擴建工程采用預處理-改良A2O-矩形二沉池-高效沉淀池-反硝化濾池-消毒池的組合工藝,設(shè)計出水水質(zhì)在GB 18918—2002一級A排放標準的基礎(chǔ)上,COD、氨氮、TN、TP的質(zhì)量濃度分別不超過30、1.5、5.0、0.3 mg/L。本工程主要設(shè)計特點如下:
(1)在A2O好氧池內(nèi)設(shè)計缺氧/好氧段,以實現(xiàn)A2O和兩級AO兩種運行模式的切換,應對水質(zhì)波動。
(2)周進周出矩形二沉池的設(shè)計,在提高表面負荷,減少占地的同時,實現(xiàn)生化池與二沉池的緊湊布置。
(3)對原有設(shè)施最大限度的利舊,充分節(jié)約用地,節(jié)省投資。
(4)精準曝氣系統(tǒng)及磁懸浮曝氣風機的設(shè)置,有效節(jié)約能耗,降低了運行費用。