徐遵主,陸朝陽(yáng),張紀(jì)文
(南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司 江蘇省區(qū)域流域環(huán)境綜合治理工程技術(shù)研究中心,南京 210093)
污水處置過(guò)程中不可避免會(huì)產(chǎn)生含硫化合物、含氮化合物、鹵素及其衍生物、烴類(lèi)和含氧有機(jī)物等惡臭氣體[1],這些惡臭氣體濃度一般較低,但是嗅閾值高,對(duì)人的感官影響很大。現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)重水質(zhì)污染而輕氣體污染,經(jīng)常出現(xiàn)廠(chǎng)界無(wú)組織廢氣排放達(dá)標(biāo)但異味擾民投訴不斷的問(wèn)題。污水處理廠(chǎng)的異味成為城市化進(jìn)程中,影響人們獲得感和幸福感的重要環(huán)境問(wèn)題之一[2-3],急需得到改善。本文結(jié)合某污水處理廠(chǎng)改造工程實(shí)例,介紹了臭氣的收集及處理方法,以期為同類(lèi)工程提供參考。
南京某污水處理廠(chǎng)目前處理規(guī)模為80 000 m3/d,其中工業(yè)廢水占比約20%。周邊居民區(qū)晚于污水處理廠(chǎng)建成,改造前存在多次異味擾民投訴。本工程主要目的是解決該廠(chǎng)異味擾民投訴的問(wèn)題。
結(jié)合CJJ/T 243—2016《城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)臭氣處理技術(shù)規(guī)程》推薦的廢氣污染物濃度值,本工程設(shè)計(jì)進(jìn)氣濃度如表1所示。處理后,臭氣濃度有組織排放濃度應(yīng)滿(mǎn)足GB 14554—1993《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的2 000(無(wú)量綱)限值;其他污染物凈化效率不低于80%。廠(chǎng)界氨、硫化氫和臭氣濃度排放限值應(yīng)滿(mǎn)足GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求(見(jiàn)表1)。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出氣濃度Tab.1 Design inlet and outlet gas concentrations
污水處理廠(chǎng)污水處理工藝詳見(jiàn)圖1所示。
圖1 污水處理工藝流程Fig.1 Process flow of sewage treatment
生化反應(yīng)前污水中的污染物較多,其中易揮發(fā)污染物轉(zhuǎn)移至氣相會(huì)形成大量惡臭氣體,典型廢氣來(lái)源單元有粗格柵及進(jìn)水泵房、細(xì)格柵及沉砂池和配水井。A2O氧化溝對(duì)應(yīng)的厭氧和缺氧階段,細(xì)菌還原硫和氮,容易產(chǎn)生硫化氫和氨氣等惡臭氣體,好氧階段惡臭氣體產(chǎn)生量相對(duì)較少。二沉池、反硝化濾池和紫外消毒池中污染物濃度極低,惡臭氣體產(chǎn)生量少。后期污泥處理階段的回流泵房、污泥濃縮池和脫水機(jī)房,轉(zhuǎn)移至固相污泥中的污染物在污泥處理過(guò)程中容易發(fā)生各種生物和化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生大量惡臭氣體。綜上,惡臭氣體主要來(lái)源于:粗格柵及進(jìn)水泵房、細(xì)格柵及沉砂池、配水井、A2O氧化溝、回流泵房、污泥濃縮池和脫水機(jī)房。
污水處理廠(chǎng)各個(gè)廢水處理單元常用的加蓋方式有:混凝土加蓋、膜材加蓋、鋼板加蓋、陽(yáng)光板加蓋、玻璃鋼加蓋和玻璃房加蓋。其中混凝土加蓋和膜材加蓋的密封效果最佳,鋼板加蓋、陽(yáng)光板加蓋和玻璃鋼加蓋密封性較差,玻璃房加蓋一般適用于小型構(gòu)筑物的加蓋。
配水井、回流泵房和污泥濃縮池為密閉式混凝土結(jié)構(gòu),只需增設(shè)廢氣收集處理措施即可。粗格柵及進(jìn)水泵房、細(xì)格柵及沉砂池尺寸較小,考慮采光性、耐腐蝕性以及投資和工期,采用不銹鋼骨架+玻璃房密閉的形式收集廢氣。A2O氧化溝跨度較大,常規(guī)方式無(wú)法實(shí)現(xiàn)這么大跨度的加蓋,擬采用反吊膜的方式加蓋,鋼結(jié)構(gòu)在反吊膜外部,可以減少惡臭氣體對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的腐蝕。脫水機(jī)房的板框壓濾機(jī)區(qū)域采用不銹鋼骨架+玻璃房密閉的形式,對(duì)脫水過(guò)程產(chǎn)生的惡臭氣體進(jìn)行捕集。
為了更好地確定適合該污水處理廠(chǎng)的惡臭氣體處理工藝,對(duì)南京市12家類(lèi)似污水處理廠(chǎng)的廢氣處理系統(tǒng)進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研,共計(jì)32套廢氣處理系統(tǒng)。除臭工藝和凈化效率評(píng)估見(jiàn)表2所示。
表2 除臭工藝及凈化效率評(píng)估的調(diào)研結(jié)果Tab.2 Investigation results of ordor removal process and evaluation of their purification effeciency
生物濾池是本次調(diào)研中應(yīng)用最多的處理工藝,是國(guó)內(nèi)外污水處理廠(chǎng)異味治理的主流工藝[4-5],具有凈化效率高的優(yōu)點(diǎn)。土壤法對(duì)占地要求較高,每1 m3氣體需要2.5~3.3 m2的土地,土壤法中吸收、吸附和微生物代謝的集成作用低于生物濾池,所以?xún)艋室话阋驳陀谏餅V池,且存在尾氣無(wú)組織排放不利于環(huán)保監(jiān)管的問(wèn)題?;瘜W(xué)吸收工藝對(duì)水溶性較好的氨氣、硫化氫等凈化效率尚可[6],但對(duì)水溶性差的污染物基本無(wú)凈化效果,整體而言?xún)艋势汀2煌M合的工藝一般可以提高凈化效率。
考慮到本次改造工程占地有限,兼顧投資和凈化效率,擬采用生物濾池處理工藝。臭氣通過(guò)收集管道,在風(fēng)機(jī)的推動(dòng)下進(jìn)入除臭裝置,臭氣經(jīng)過(guò)預(yù)洗段進(jìn)行除塵加濕后,進(jìn)入生物濾池池體,經(jīng)過(guò)填料微生物的吸附、吸收和降解,將臭氣成分去除。
本工程產(chǎn)生惡臭氣體的主要廢水處理單元加蓋密閉后,需要負(fù)壓抽吸進(jìn)行廢氣收集,收集風(fēng)量參照CJJ/T 243—2016中的相關(guān)要求進(jìn)行計(jì)算。初期預(yù)處理階段的粗格柵及進(jìn)水泵房、細(xì)格柵及沉砂池、配水井的廢氣收集風(fēng)量,按照單位水面面積臭氣風(fēng)量指標(biāo)10 m3/(m2·h)計(jì)算,同時(shí)增加2次/h的空間換氣量。后期污泥處理階段的回流泵房、污泥濃縮池和A2O氧化溝的廢氣收集風(fēng)量,按照單位水面面積臭氣風(fēng)量指標(biāo)3 m3/(m2·h)計(jì)算,同時(shí)增加2次/h的空間換氣量。脫水機(jī)房壓濾機(jī)隔間,采用全面換風(fēng)的方式進(jìn)行廢氣收集,收集風(fēng)量按照12次/h的空間換氣量。各污水處理單元廢氣收集風(fēng)量計(jì)算結(jié)果詳見(jiàn)表3所示。
表3 廢氣收集風(fēng)量計(jì)算結(jié)果Tab.3 Calculation results of exhaust gas collection air volume
全廠(chǎng)收集風(fēng)量合計(jì)10 696 1 m3/h,收集管道采用304不銹鋼材質(zhì),在保證防腐性能的同時(shí),提高施工的便利和美觀(guān)度,干管風(fēng)速取6~14 m/s,支管風(fēng)速取2~8 m/s。
結(jié)合企業(yè)廢氣收集風(fēng)量、可用空間大小以及距離各個(gè)廢水處理單元的距離,擬設(shè)置4套生物濾池處理系統(tǒng),對(duì)全廠(chǎng)收集的惡臭氣體進(jìn)行處理,對(duì)應(yīng)的處理區(qū)域詳見(jiàn)表3所示。1#和2#處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)風(fēng)量為32 000 m3/h,風(fēng)機(jī)功率為45 kW,生物濾池尺寸為9.2 m×9.2 m×2.5 m;3#和4#處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)風(fēng)量為22 000 m3/h,風(fēng)機(jī)功率為30 kW,生物濾池尺寸8.5 m×7.0 m×2.5 m。
以上4套生物濾池處理系統(tǒng)均內(nèi)置預(yù)洗噴淋段、預(yù)熱系統(tǒng)、聚氨酯及多面空心球混合填料,填料層高1.5 m,比表面積大于350 m2/m3;氣體停留時(shí)間約為15 s。
工程改造完成投入正常運(yùn)行后,企業(yè)自主監(jiān)測(cè)和例行監(jiān)測(cè)的結(jié)果表明,廠(chǎng)界氨的質(zhì)量濃度檢測(cè)值低于0.3 mg/m3,硫化氫的質(zhì)量濃度檢測(cè)值低于0.01 mg/m3,臭氣濃度檢測(cè)值低于2(無(wú)量綱),顯著低于GB 18918—2002中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。處理系統(tǒng)進(jìn)出口綜合凈化效率可以達(dá)到90%。改造完成后,未發(fā)生一起異味擾民投訴情況。
本改造工程總投資900萬(wàn)元,包括加蓋300萬(wàn)元,收集系統(tǒng)100萬(wàn)元,廢氣處理系統(tǒng)500萬(wàn)元。
本工程總運(yùn)行功率約為200 kW(含風(fēng)機(jī)、預(yù)洗水泵和循環(huán)水泵),年電費(fèi)約為80萬(wàn)元;運(yùn)行管理人員2名,年工資合計(jì)20萬(wàn)元。年運(yùn)行費(fèi)用總計(jì)約100萬(wàn)元,折合噸水異味治理附加費(fèi)用約為0.034元/t,處理成本在同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。
污水處理廠(chǎng)的異味擾民問(wèn)題,需因地制宜采取合理的方式,綜合考慮收集和治理措施,才能從根本上解決問(wèn)題。本工程改造采用玻璃房和反吊膜的方式對(duì)污水處理單元進(jìn)行加蓋,投資成本低,施工便捷,美觀(guān)和防腐性能優(yōu)異;采用生物濾池工藝處理臭氣,綜合凈化效率達(dá)到90%,廢氣無(wú)組織排放顯著低于GB 18918—2002一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的限值要求。