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      鋼鐵廠冷軋板生產(chǎn)廢水處理工程設(shè)計(jì)

      2021-07-07 08:51:44杜肖
      工業(yè)用水與廢水 2021年3期
      關(guān)鍵詞:單臺乳化液廢水處理

      杜肖

      (麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司,上海 200082)

      1 工程概況

      河北某鋼鐵公司冷軋板生產(chǎn)工藝包含連續(xù)酸洗、熱基熱鍍鋅和酸再生,產(chǎn)生的廢水有含酸廢水、稀堿廢水、平整液廢水、乳化液廢水。該公司建有廢水處理工程,根據(jù)各股廢水性質(zhì)的不同,先采用分質(zhì)預(yù)處理后,再采用生化處理,出水達(dá)到GB 13456—2012《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》及業(yè)主規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)入后續(xù)深度處理系統(tǒng)。

      2 設(shè)計(jì)水量水質(zhì)

      該工程進(jìn)水包括含酸廢水、稀堿廢水、平整液廢水、乳化液廢水及廠區(qū)生活污水,其中含酸廢水65 m3/h,單獨(dú)處理;稀堿廢水30 m3/h,平整液廢水10 m3/h,乳化液廢水12 m3/次(每1~2月排放1次),生活污水15 m3/h。本工程生化處理設(shè)計(jì)規(guī)模為55 m3/h,總設(shè)計(jì)規(guī)模為120 m3/h。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見表1。

      表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab.1 Design influent and effluent water quality

      3 處理工藝流程

      鋼鐵廠冷軋板生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各種廢水水質(zhì)水量差異很大,需單獨(dú)收集分別處理[1-2]。

      含酸廢水主要含鹽酸及Fe2+、Fe3+,廢水呈強(qiáng)酸性[3],pH≈1,ρ(COD)≤30 mg/L。通常采用空氣氧化-中和沉淀處理工藝,先將廢水中的Fe2+氧化成Fe3+,再利用氫氧化鐵溶度積小的特性,通過沉淀去除鐵離子,調(diào)節(jié)pH值至中性[4]。

      稀堿廢水呈堿性,pH≈10,溫度≤50℃,ρ(COD)≈2 000 mg/L,含有油、SS。預(yù)處理采用兩級氣浮去除廢水中的油及SS,再通過冷卻塔降溫,最后進(jìn)入生化池去除COD[5]。

      平整液廢水含有大量的油、油脂及洗滌劑,COD質(zhì)量濃度高達(dá)10 000 mg/L,弱酸性,pH值為5~7,主要去除其中有機(jī)物,降低COD濃度。預(yù)處理采用溶氣氣浮去除廢水中大部分的油、油脂及洗滌劑,然后經(jīng)過厭氧處理進(jìn)一步降低COD濃度,最后與稀堿廢水混合進(jìn)入生化系統(tǒng)[6]。

      乳化液廢水含有大量的游離油和乳化油,COD質(zhì)量濃度可達(dá)30 000 mg/L。為防止乳化液廢水皂化,常采用加熱、加酸的方式進(jìn)行破乳[7],靜置分層后,刮除表層浮油,用泵小流量打入平整液廢水處理系統(tǒng)[6]。

      含酸廢水處理工藝流程見圖1,乳化液廢水、平整液廢水、稀堿廢水處理工藝流程見圖2。

      圖1 含酸廢水處理工藝流程Fig.1 Process flow of acid-containing wastewater treatment

      圖2 乳化液廢水、平整液廢水、稀堿廢水處理工藝流程Fig.2 Process flow of treatment of emulsion wastewater,temper mill wastewater and dilute alkali wastewater

      含酸廢水通過泵輸送至含酸廢水調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池底部設(shè)穿孔管曝氣,氧化Fe2+并將廢水?dāng)嚢杈鶆?。出水用泵提升至級pH調(diào)節(jié)槽,投加石灰乳藥劑,反應(yīng)生成氫氧化鐵沉淀。然后進(jìn)入澄清池進(jìn)行泥水分離,上清液出水進(jìn)入回用水系統(tǒng)。澄清池產(chǎn)生的污泥用泵送到含酸污泥濃縮池,濃縮后用泵提升至板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,泥餅含水率小于70%,脫水后的泥餅用污泥斗暫存,定期用汽車外運(yùn)處置。板框壓濾機(jī)產(chǎn)生的濾液則回流到含酸廢水調(diào)節(jié)池處理,廢水不外排。

      乳化液廢水排至油水分離器,通過蒸汽加熱破乳,靜置24 h分層后,下層廢水自流入平整液廢水調(diào)節(jié)池,上層油及油脂排入槽車回收再利用。

      平整液廢水首先進(jìn)入平整液廢水調(diào)節(jié)池,與預(yù)處理后的乳化液廢水一起均質(zhì)均量,然后用泵提升到平整液廢水pH調(diào)節(jié)槽,經(jīng)過混凝反應(yīng)后,進(jìn)入溶氣氣浮裝置,除去廢水中油及SS,再經(jīng)過UASB厭氧反應(yīng)池進(jìn)一步降低COD,提高可生化性。溶氣氣浮產(chǎn)生的浮渣自流進(jìn)入浮渣收集槽,然后用泵提升至稀堿污泥濃縮池進(jìn)行濃縮。

      廠區(qū)生活污水先進(jìn)入機(jī)械格柵井去除大的雜質(zhì)后,再經(jīng)泵提升至生活污水調(diào)節(jié)池進(jìn)行均質(zhì)均量,出水用泵輸送到稀堿廢水生化系統(tǒng)。格柵產(chǎn)生的柵渣落入渣槽內(nèi),定期外運(yùn)。

      稀堿廢水用泵輸送至稀堿廢水調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池底部設(shè)穿孔管進(jìn)行攪拌,出水用泵送至稀堿廢水pH調(diào)節(jié)槽,再自流入稀堿廢水混凝槽,進(jìn)入兩級氣浮裝置,去除稀堿廢水中的大部分油和SS,出水自流入中間水池,再用泵提升至逆流冷卻塔降溫,隨后自流入生化處理單元。

      生化處理單元進(jìn)水包括預(yù)處理后的乳化液廢水、平整液廢水、稀堿廢水及生活污水。生化處理采用缺氧-好氧-內(nèi)置式MBR的工藝。MBR過濾出水進(jìn)入回用水系統(tǒng)進(jìn)行深度處理。

      4 主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)

      4.1 含酸廢水處理系統(tǒng)

      (1)含酸廢水調(diào)節(jié)池。2座,鋼砼結(jié)構(gòu),單座尺寸為16.0 m×15.0 m×6.5 m,有效容積為1 440 m3,水力停留時間為44 h。池底設(shè)置穿孔曝氣管,間隔1 m。設(shè)鼓風(fēng)機(jī)2臺,1用1備,單臺流量為10 m3/min,升壓為65 kPa;提升泵2臺,1用1備,單臺流量為65 m3/h,揚(yáng)程為15 m;提升泵出口干管上設(shè)電磁流量計(jì)。

      (2)含酸廢水pH調(diào)節(jié)槽及混凝槽。鋼結(jié)構(gòu),尺寸為7.8m×2.6 m×3.0m,平均分3格,單格有效容積為18 m3,水力停留時間為17 min。每格設(shè)有立式攪拌機(jī),功率為1.5kW??刂苝H值為8~10。

      (3)澄清池。2座,鋼砼結(jié)構(gòu),單座尺寸為φ9.0 m×4.0 m,表面水力負(fù)荷為0.51 m3/(m2·h),污泥回流比為30%。設(shè)中心傳動刮泥機(jī)2臺,功率為0.75 kW;污泥泵2臺,1用1備,單臺流量為30 m3/h,揚(yáng)程為20 m。

      (4)含酸廢水監(jiān)測水池。1座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸為3.0 m×3.0 m×6.0 m,有效容積為49 m3,水力停留時間為45 min。設(shè)含酸廢水不合格回流泵2臺,1用1備,單臺流量為65m3/h,揚(yáng)程為15m。

      4.2 乳化液廢水預(yù)處理系統(tǒng)

      油水分離器。1臺,鋼結(jié)構(gòu),尺寸為φ2.5 m×4.0 m,設(shè)蒸汽管加熱,有效容積為15 m3,容納一次乳化液排水量。

      4.3 平整液廢水預(yù)處理系統(tǒng)

      (1)平整液廢水調(diào)節(jié)池。2座,鋼砼結(jié)構(gòu),單座尺寸為16.0 m×1.6 m×6.5 m,有效容積為154 m3,水力停留時間為30.8 h。設(shè)提升泵2臺,1用1備,單臺流量為12 m3/h,揚(yáng)程為15 m;提升泵出口干管上設(shè)電磁流量計(jì)。

      (2)平整液廢水pH調(diào)節(jié)槽及混凝槽。鋼結(jié)構(gòu),尺寸為2.5 m×1.5 m×1.8 m,1臺2格,分別投加NaOH、PAC藥劑,水力停留時間分別為15、20 min。每格設(shè)攪拌機(jī),功率為0.37 kW。

      (3)平整液廢水溶氣氣浮池。1臺,鋼結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)流量為15 m3/h,尺寸為6.5 m×1.5 m×1.8 m,有效容積為11.5 m3,水力停留時間為1.15 h,總功率為2.94 kW。

      (4)UASB厭氧反應(yīng)池。1座,尺寸為6.0 m×6.0 m×7.5 m,有效容積為252 m3。池底設(shè)穿孔管均勻布水,池上部設(shè)出水槽、三相分離器及水封罐。厭氧池容積負(fù)荷約為4.8 kg[COD]/(m3·d),停留時間約為25 h。

      4.4 稀堿廢水處理系統(tǒng)

      (1)稀堿廢水調(diào)節(jié)池。1座2格,鋼砼結(jié)構(gòu),單格尺寸為16.0 m×6.2 m×6.5 m,有效容積為600 m3,水力停留時間為40 h。設(shè)提升泵2臺,1用1備,單臺流量為30 m3/h,揚(yáng)程為15 m;提升泵出口干管上設(shè)電磁流量計(jì)。

      (2)稀堿廢水pH調(diào)節(jié)槽及混凝槽。1臺2格,鋼結(jié)構(gòu),尺寸為2.6 m×1.5 m×2.4 m,分別投加HC l和PAC,設(shè)攪拌機(jī),水力停留時間均為8 min。

      (3)稀堿廢水序進(jìn)氣浮池。1臺,鋼結(jié)構(gòu),兩級氣浮設(shè)計(jì)流量為30 m3/h,尺寸為9.0 m×1.5 m×2.0 m,有效容積為23 m3,水力停留時間為46 min,總功率為6.2 kW。

      (4)冷卻塔。1臺,玻璃鋼材質(zhì),設(shè)計(jì)流量為30 m3/h,進(jìn)塔水溫為50℃,出塔水溫不超過35℃,電機(jī)功率為2.2 kW。

      (5)生化池。設(shè)計(jì)流量為55 m3/h。缺氧池1座,尺寸為6.0 m×6.0 m×6.0 m,有效容積為198 m3,水力停留時間為3.6 h,池底設(shè)穿孔管,起攪拌作用。好氧池1座,尺寸為14.5 m×12.1 m×6.0 m,有效容積為965 m3,水力停留時間為17.5 h。池底設(shè)微孔曝氣器,氧利用率為20%~32%。MBR池2座,單座尺寸為5.0 m×3.0 m×6.0 m,有效容積為82.5 m3,水力停留時間為3.0 h。MBR膜組件6套,單套尺寸為2.20 m×1.35 m×3.00 m,通量為0.35 m3/(m2·d),膜孔徑為0.1μm,膜材質(zhì)PTFE。污泥濃度為6 000~8 000 mg/L,容積負(fù)荷約為1 kg[COD]/(m3·d)?;旌弦夯亓鞅葹?00%?;旌弦夯亓鞅?臺,2用1備,單臺流量為60 m3/h,揚(yáng)程為12 m。MBR抽吸泵3臺,2用1備,單臺流量為35 m3/h,揚(yáng)程為12 m。MBR反洗泵2臺,1用1備,單臺流量為75 m3/h,揚(yáng)程為10 m。鼓風(fēng)機(jī)3臺,2用1備,單臺風(fēng)量為10 m3/min,風(fēng)壓為65 kPa。

      5 運(yùn)行效果

      本工程自調(diào)試成功后,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)見表2。

      表2 實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)Tab.2 Actual influent and effluent water quality

      6 投資及運(yùn)行成本

      廢水處理工程投資約為2 500萬元。含酸廢水運(yùn)行電費(fèi)與藥劑費(fèi)成本約為5.49元/m3;稀堿廢水、平整液廢水及乳化液廢水運(yùn)行電費(fèi)與藥劑費(fèi)成本約為1.23元/m3。

      7 結(jié)語

      (1)某鋼鐵廠冷軋板生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各股廢水性質(zhì)不同,采用分質(zhì)預(yù)處理的方法,含酸廢水采用空氣氧化-中和-混凝沉淀的處理工藝,出水ρ(總鐵)≤10 mg/L;乳化液廢水采用加熱破乳除油預(yù)處理,平整液廢水采用溶氣氣浮-UASB厭氧生化,再與兩級氣浮處理后的稀堿廢水混合,采用缺氧-好氧-MBR生化處理工藝,出水ρ(COD)≤30 mg/L,ρ(SS)≤20 mg/L,達(dá)到后續(xù)深度處理系統(tǒng)進(jìn)水要求。

      (2)本工程含酸廢水中和藥劑采用石灰,價格便宜;但后續(xù)回用水處理中需有去除鈣硬度的工藝措施,因此要通盤考慮,合理選擇中和藥劑。

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