王靖宇
(中核核電運(yùn)行管理有限公司運(yùn)行三處,浙江 海鹽314300)
距離2011年3月11日福島核事故已經(jīng)過(guò)去10年,由于9級(jí)巨大地震引發(fā)的海嘯導(dǎo)致日本福島核電廠發(fā)生核泄漏,此次事故是繼切爾諾貝利核事件以來(lái)最嚴(yán)重的核泄漏事故。事故發(fā)生后,引起了政府和人們各方面的高度關(guān)注,又將核電安全推向了風(fēng)口浪尖的境地。核電廠在嚴(yán)重事故下,尤其是堆芯熔化后,會(huì)產(chǎn)生大量的氫氣,這些氫氣會(huì)在廠房?jī)?nèi)迅速擴(kuò)散并積聚,如果氫氣不能及時(shí)得到有效消除或排出,極可能發(fā)生氫氣爆炸,導(dǎo)致廠房、系統(tǒng)、設(shè)備損壞,放射性物質(zhì)外泄等,嚴(yán)重威脅環(huán)境和公眾的健康。在1979年美國(guó)三哩島核事故中,發(fā)生了氫氣爆燃;在2011年的福島核事故中,福島4臺(tái)機(jī)組均發(fā)生了氫氣爆炸,爆炸破壞了安全殼的完整性,導(dǎo)致了大量放射性物質(zhì)外泄,對(duì)環(huán)境造成了嚴(yán)重的污染。
核電廠氫氣控制和管理的目的是采取一定的緩解措施,消除安全殼內(nèi)產(chǎn)生的氫氣,避免在事故情況下發(fā)生氫爆風(fēng)險(xiǎn),破壞安全殼的完整性。目前采用的緩解嚴(yán)重事故后氫氣爆炸的手段有氫氣點(diǎn)火器、能動(dòng)式和非能動(dòng)式氫氣復(fù)合器、鋯合金材料的改進(jìn)與替換和設(shè)置堆芯熔融物冷卻與保持系統(tǒng)等。本文分析了秦二廠嚴(yán)重事故情況下,氫氣產(chǎn)生的來(lái)源、分布特點(diǎn)和現(xiàn)有的應(yīng)對(duì)措施,并分析其他緩解手段在秦二廠的適用性。
日本福島核事故中,福島第一核電站4臺(tái)機(jī)組均發(fā)生了爆炸事故,經(jīng)多方專家研究,均確定為氫氣爆炸。通過(guò)事故之后的分析得知,1號(hào)/2號(hào)/3號(hào)機(jī)組事故的主要過(guò)程為:超設(shè)計(jì)基準(zhǔn)的地震導(dǎo)致失去廠外電、反應(yīng)堆安全停堆,余熱無(wú)法導(dǎo)出,海嘯導(dǎo)致應(yīng)急電源失效,臨時(shí)應(yīng)急電源無(wú)法供電,同時(shí)外界的移動(dòng)式電源又由于道路的坍塌,導(dǎo)致了核電廠徹底失電;失去動(dòng)力源后,堆芯余熱無(wú)法排出,堆芯水位下降,核燃料棒開始熔化,鋯水反應(yīng)等產(chǎn)生大量氫氣,氫氣在廠房擴(kuò)散、分布、積聚,產(chǎn)生氫爆,廠房被破壞,大量放射性氣體釋放到環(huán)境中。3臺(tái)機(jī)組在全廠失電、失去對(duì)堆芯的冷卻后,相繼發(fā)生氫氣爆炸。4號(hào)機(jī)組較為特殊,由3號(hào)機(jī)組氫氣從通風(fēng)管道進(jìn)入,導(dǎo)致氫爆,且由于乏燃料的失去冷卻,導(dǎo)致了燃料廠房也發(fā)生了爆炸。
根據(jù)以上嚴(yán)重事故下氫氣來(lái)源的分析,結(jié)合秦山二廠的實(shí)際情況,我們得出以下結(jié)論:
(1)秦二廠作為典型的2個(gè)環(huán)路的壓水堆,燃料包殼使用了鋯合金,F(xiàn)A2G(二代改進(jìn)型燃料組件)的包殼和定位格架由鋯-4合金做成,即使AFA3G(三代改進(jìn)型燃料組件)的包殼材料改進(jìn)為了M5合金,但是合金成分中仍有鋯,除此之外,控制棒導(dǎo)向管和儀表管的材料也為鋯-4合金,所以在嚴(yán)重事故情況下,產(chǎn)生氫氣的主要來(lái)源為鋯水反應(yīng),研究表明,秦二廠100%鋯水反應(yīng)產(chǎn)氫質(zhì)量能達(dá)到695 kg。
(2)由于秦二廠壓水堆設(shè)計(jì)中,沒有考慮堆芯捕集器和犧牲混凝土,因此,在堆芯下封頭破裂后,堆芯熔融物與混凝土的MCCI反應(yīng)將是產(chǎn)生氫氣的主要來(lái)源。
(3)秦二廠堆芯材料中使用了大量的不銹鋼,例如,控制棒包殼管和可燃毒物棒的內(nèi)外包殼均采用了304不銹鋼,另外,堆芯很多部件的連接材料也采用了不銹鋼,因此嚴(yán)重事故情況下,不銹鋼的腐蝕會(huì)成為氫氣的一個(gè)重要來(lái)源。
(4)秦二廠安全殼地坑位于-3.4 m,空間開闊,嚴(yán)重事故后,水的輻照分解的產(chǎn)氫量不足以造成局部氫氣濃度超過(guò)極限。且只有在放射性物質(zhì)泄漏到安全殼內(nèi)部時(shí),才考慮地坑水的輻照分解,因此,該氫氣產(chǎn)量對(duì)氫氣總量貢獻(xiàn)不大,也不存在局部氫氣積聚的問題。
(5)在秦二廠嚴(yán)重事故情況下,安全殼噴淋可能自動(dòng)投運(yùn),系統(tǒng)中的NaOH溶液會(huì)對(duì)安全殼內(nèi)金屬鋁和鋅構(gòu)成腐蝕,安全殼噴淋投入后,需關(guān)注氫氣濃度。但這是氫氣的一個(gè)次要來(lái)源。
(6)秦二廠冷卻劑中溶解的氫氣只有8.47 m3,占總產(chǎn)氫微小比例,是氫氣產(chǎn)生的一個(gè)微小來(lái)源。
秦二廠非能動(dòng)式消氫裝置采用中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院的型號(hào)為PARQX的非能動(dòng)氫氣復(fù)合器,分別有PARQX-150和PARQX-75兩種規(guī)格。其工作原理是利用催化劑使氫氣和氧氣在濃度低于可燃閾值時(shí)發(fā)生化合反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)生的熱量用于在催化劑表面產(chǎn)生自然對(duì)流,從而使反應(yīng)能夠持續(xù)進(jìn)行。該設(shè)備分散布置在安全殼大廳內(nèi),自動(dòng)啟動(dòng),能夠依靠自身產(chǎn)生的熱量使氣流流動(dòng)。具有以下特點(diǎn):
(1)當(dāng)安全殼內(nèi)部氫氣濃度達(dá)到2%時(shí),氫氣復(fù)合器自動(dòng)啟動(dòng),不需要外部電源、氣源和控制。停止閾值為0.5%氫氣濃度。
(2)設(shè)計(jì)原則是保證在嚴(yán)重事故工況下將安全殼內(nèi)的平均氫氣濃度保持在低于發(fā)生爆炸的濃度——體積濃度10%。
(3)在事故后可能產(chǎn)生氫氣積聚的幾個(gè)隔間:穩(wěn)壓器間、卸壓箱房間、主泵房間、蒸汽發(fā)生器隔間均裝設(shè)了非能動(dòng)式氫氣復(fù)合器,每個(gè)復(fù)合器的消氫能力為2 kg/h(0.05 MPa、4%氫氣濃度),大于嚴(yán)重事故情況下隔間的產(chǎn)氫量。
(4)工作溫度:5~500℃,環(huán)境壓力:0.08~0.70 MPa,能夠在嚴(yán)重事故情況下正常工作。
(5)氫氣復(fù)合器頂部設(shè)有遮擋頂板,能夠避免事故發(fā)生情況下,安全殼噴淋液體進(jìn)入氫氣復(fù)合器中。
非能動(dòng)式氫氣復(fù)合器能有效地降低安全殼內(nèi)部的氫氣濃度,是秦二廠嚴(yán)重事故情況下最重要的消氫手段。
秦二廠移動(dòng)式氫氣復(fù)合器額定處理流量119 m3/h,進(jìn)口氫氣濃度1%~4%,出口氫氣濃度≤0.1%,設(shè)計(jì)壓力415 kPa表壓,在氫氣濃度較低的情況,能有效地降低安全殼內(nèi)部的氫氣濃度,有利于長(zhǎng)時(shí)間的降低安全殼內(nèi)部氫氣濃度。但是該復(fù)合器是根據(jù)設(shè)計(jì)基準(zhǔn)事故設(shè)計(jì)的,不是設(shè)計(jì)用來(lái)對(duì)抗嚴(yán)重事故的,因此,在考慮使用移動(dòng)式能動(dòng)氫氣復(fù)合器時(shí),必須考慮以下負(fù)面影響:
(1)移動(dòng)式氫氣復(fù)合器有氫氣濃度的設(shè)計(jì)限制(1%~4%),超過(guò)限值,將因氫氧反應(yīng)而過(guò)熱,因此,在氫氣濃度較高的情況下,不能長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行。
(2)移動(dòng)式氫氣復(fù)合器可能被安全殼內(nèi)部的氣溶膠堵塞。秦二廠移動(dòng)式氫氣復(fù)合器的管道直徑為60.3 cm,較大的氣溶膠積聚可能導(dǎo)致管道堵塞。
(3)由于移動(dòng)式氫氣復(fù)合器在安全殼外部,投入運(yùn)行后,有放射性物質(zhì)外泄的風(fēng)險(xiǎn)。
(4)移動(dòng)式氫氣復(fù)合器具有加熱元件,它的使用將有可能成為點(diǎn)火源,引爆安全殼內(nèi)部氫氣。
(5)移動(dòng)式氫氣復(fù)合器消氫速度慢,一般需要投運(yùn)幾個(gè)小時(shí)后才能起作用。
因此,雖然移動(dòng)式氫氣復(fù)合器能有效地降低氫氣濃度,但是它只適用于氫氣濃度較低,且在安全殼內(nèi)部氣體被惰化的情況,使用有一定的局限性。其投運(yùn)與否需要經(jīng)過(guò)技術(shù)支持中心的評(píng)估,而且由于需要使用電源,在發(fā)生類似福島全廠失電的事故的情況下,將無(wú)法使用。