王靜明 張 波 鄭永興
(1.云南磷化集團??诹讟I(yè)有限公司,昆明 650113;2.昆明理工大學(xué) 省部共建復(fù)雜有色金屬資源清潔利用國家重點實驗室,昆明 650093)
世界上的磷礦資源遍布幾乎所有國家,但分布不均衡,70%以上的磷礦資源集中分布在摩洛哥、西撒哈拉、中國、南非和美國,且具有工業(yè)開采和商業(yè)開發(fā)價值的優(yōu)質(zhì)磷礦床較少。另一方面,由于磷資源缺消耗量較大,目前世界可供經(jīng)濟開采的磷礦資源僅夠用50年左右[1-4]。我國磷礦資源儲量大,約占世界磷資源的30%。據(jù)統(tǒng)計,截至2017年底,我國磷礦查明資源儲量為252.84億t,平均品位17%。其中,云南磷礦儲量約為60億t,在全國排第一位,但云南磷礦中,接近85%為中、低品位膠磷礦。磷礦在國防科技、航空航天、化肥化工等工業(yè)發(fā)揮了重要作用,是一種難以被替代資源[5-7]。磷礦資源若不能有效開發(fā)利用,必將影響國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)進程。因此,加強對磷礦資源保護與合理利用的相關(guān)研究已迫在眉睫。
目前我國每年磷礦選礦能力約為2 500萬t,每年將產(chǎn)生800~950萬t磷尾礦[8]。隨著資源的不斷開發(fā),我國高品位磷礦資源供給率逐年下降,中低品位磷礦選礦難度加大,致使磷尾礦產(chǎn)生量大幅增加。目前,這些磷尾礦主要以堆存的形式處理,長期堆存會引發(fā)一系列環(huán)境污染、生態(tài)破壞和安全問題,同時還占用大量土地。目前,我國磷礦資源形勢嚴峻,而尾礦又是一種潛在的二次礦產(chǎn)資源,對磷礦尾礦的資源有效利用開展研究已成為當前的研究熱點[9-12]。
滇池地區(qū)賦存著大量埋藏淺、風(fēng)化的磷塊巖礦床。云南某企業(yè)采用擦洗脫泥裝置處理該礦石,取得了較好的效果,但產(chǎn)生大量的擦洗尾礦,至今堆存約145萬t。尾礦P2O5品位在17%~22%,具有較高的回收價值。
我國針對低品位磷礦尾礦的選礦方法以浮選為主,正浮選和反浮選都有效[13-14],電選也能達到較好的指標[15]。本文針對云南某磷礦擦洗尾礦低鎂、高硅且含泥量大的特點,在小型浮選試驗研究[16]確定了針對該擦洗磷礦尾礦的最佳藥劑制度及浮選流程的基礎(chǔ)上,對該擦洗尾礦進行了1.0 t/d的擴大連續(xù)浮選試驗研究。通過開展“粗選和精選尾礦集中再選”和“粗選和精選尾礦分開再選”兩個工藝流程對比試驗,確定出一個最優(yōu)的工藝流程。研究結(jié)果可為該類磷礦資源工業(yè)生產(chǎn)提供參考。
擦洗尾礦分為塊狀和砂狀,首先將兩批礦樣按1∶1混合,充分混勻后獲得代表性礦樣,試驗用代表性礦樣多元素分析和粒度篩析結(jié)果分別見表1和表2。
表1 原礦多元素分析結(jié)果
表2 原礦粒度篩析結(jié)果
由表1可知,礦樣中P2O5品位為17.33%,主要有害雜質(zhì)包括MgO、SiO2、Al2O3和Fe2O3,其中SiO2和MgO的含量分別為43.63%和0.7%,說明該尾礦為高硅低鎂磷礦石。
由表2可知,樣品中+0.074 mm粒級占44.59%,各礦物組分在該粒級的分布率也較高,說明需要通過磨礦來實現(xiàn)各組分的單體解離。此外,-0.025 mm粒級的產(chǎn)率也高達29.45%,說明該礦樣含泥量較大。
擴大試驗設(shè)計處理量為1.0 t/d,給礦量約為12 g/s。磨礦采用一段閉路磨礦,基于小型浮選試驗結(jié)果[16],將磨礦細度控制在-0.074 mm占92%~97%,磨機使用XMQL-79型Ф420 mm×450 mm格子型連續(xù)球磨機,配套分級設(shè)備為FLG-150型Ф150 mm×1 200 mm單螺旋分級機。磨礦介質(zhì)為鋼球,總裝球量為120 kg,充填率為35%。
在小型浮選試驗研究[16]基礎(chǔ)上,根據(jù)礦樣性質(zhì)、浮選過程現(xiàn)象和試驗結(jié)果,適當調(diào)整藥劑制度。浮選設(shè)備為XFL-12型連續(xù)式12 L浮選機9臺,其中粗選3臺、掃選2臺、精選作業(yè)2臺、精尾掃選2臺,粗選作業(yè)濃度為27%。通過改變加藥量,浮選機充氣量、轉(zhuǎn)速及補加水等參數(shù),使精礦指標達到要求。配藥給藥作業(yè)全部使用蠕動泵,調(diào)整好所需藥劑用量后,保證藥劑穩(wěn)定地加入浮選作業(yè)。
首先采用“粗選和精選尾礦集中再選”工藝。流程如圖1所示,與之對應(yīng)的設(shè)備聯(lián)系圖如圖2所示,浮選試驗結(jié)果見表3。該流程結(jié)構(gòu)簡單,同時可以減少粗選和精選跑尾。
圖1 粗選和精選尾礦集中再選工藝流程
圖2 處理量1.0 t/d擴大試驗的設(shè)備聯(lián)接圖
表3 處理量1.0 t/d擴大試驗結(jié)果
由表3可知,通過粗選和精選尾礦集中再選,可獲得精礦中P2O5品位從17.33%提升到28.22%,Al2O3、Fe2O3和SiO2的含量也顯著降低,獲得的磷精礦的品位較為理想。然而,精礦中P2O5的回收率僅為68.68%,仍然有大量的P2O5進入尾礦。此外,由于礦樣含泥量大,運行過程中存在泡沫流動性差、流程不穩(wěn)定和精礦與尾礦礦漿沉降速度慢等問題。
粗選和精選尾礦分開再選的工藝流程如圖3所示,與之對應(yīng)的設(shè)備聯(lián)接圖如圖4所示,試驗結(jié)果見表4。
圖3 粗選和精選尾礦分開再選工藝流程
圖4 處理量1.0 t/d的擴大試驗設(shè)備聯(lián)接圖
表4 處理量1.0 t/d擴大試驗結(jié)果
由表4可知,通過粗選和精選尾礦分開再選,可獲得P2O5品位為28.61%,回收率為71.92%的磷精礦。此外,雜質(zhì)氧化物如Al2O3、Fe2O3、SiO2和MgO的含量分別為2.33%、1.30%、12.99%和0.92%,相對較低,可滿足后續(xù)濕法磷酸生產(chǎn)的需求。
為了進一步證實粗選和精選尾礦分開再選的正浮選技術(shù)經(jīng)濟效益的可行性,進行經(jīng)濟效益預(yù)分析,分析結(jié)果見表5。
表5 云南某磷礦擦洗尾礦145萬t正浮選經(jīng)濟效益分析結(jié)果
由表5可知,云南某磷礦145萬t擦洗尾礦經(jīng)過正浮選工藝后,可獲得10 552.75萬元的經(jīng)濟效益,平均每t擦洗尾礦可獲得約72.78元的經(jīng)濟效益。此外,由表5還可知,浮選藥劑成本相對較高,可以進一步通過優(yōu)化藥劑制度來增加經(jīng)濟效益。
1)云南某磷礦擦洗尾礦P2O5品位為17.33%,主要有害雜質(zhì)包括MgO、SiO2、Al2O3和Fe2O3,其中SiO2和MgO的含量分別為43.63%和0.7%,屬于低鎂、高硅磷礦石。且礦樣含泥量較大,各礦物組分在+0.074 mm粒級的分布率較高,需要通過磨礦來實現(xiàn)各組分的單體解離。
2)“粗選和精選尾礦集中再選”與“粗選和精選尾礦分開再選”兩個工藝流程相比,在磨礦細度和藥劑用量相當?shù)臈l件下,后者浮選效果較為理想,可浮選獲得P2O5品位為28.61%、回收率為71.92%的磷精礦,雜質(zhì)氧化物如Al2O3、Fe2O3、SiO2和MgO的含量分別為2.33%、1.30%、12.99%和0.92%,基本滿足后續(xù)濕法磷酸生產(chǎn)的需求。
3)采用“粗選和精選尾礦分開再選”工藝處理云南某低鎂、高硅145萬t磷礦擦洗尾礦浮選經(jīng)濟可行性分析結(jié)果表明,擦洗尾礦經(jīng)過“粗選和精選尾礦分開再選”正浮選后,平均每t擦洗尾礦可獲得72.78元的經(jīng)濟效益,使得多年前堆存的擦洗尾礦得到了較好的利用,減輕了尾礦堆存帶來的環(huán)境壓力,具有較好的經(jīng)濟和環(huán)保效益。