趙永國,劉兆忠,馬國智,李軍民
(國家能源菏澤發(fā)電有限公司,山東 菏澤 274032)
燃煤機(jī)組制粉系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性影響著整個(gè)機(jī)組的可靠性和經(jīng)濟(jì)性,因此對制粉系統(tǒng)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能和運(yùn)行調(diào)節(jié)的要求也越來越高[1-2]。在機(jī)組運(yùn)行和啟停過程中,制粉系統(tǒng)會(huì)發(fā)生煤粉爆燃和爆炸事故,一般情況下會(huì)引起鍋爐滅火和機(jī)組非正常停運(yùn),嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成制粉系統(tǒng)設(shè)備損壞和人身傷亡。尋求有效防止鍋爐制粉系統(tǒng)煤粉爆燃和爆炸的方法成為電力生產(chǎn)安全運(yùn)行工作的重點(diǎn)。本文針對某330 MW亞臨界自然循環(huán)燃煤鍋爐制粉系統(tǒng)中磨煤機(jī)爆燃事故,對磨煤機(jī)爆燃事故發(fā)生的條件及原因進(jìn)行分析,并提出預(yù)防的安全措施。
某330 MW燃煤機(jī)組鍋爐為亞臨界、四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、自然循環(huán)汽包鍋爐,設(shè)計(jì)燃燒煤種為煙煤[3]。制粉系統(tǒng)采用中速磨煤機(jī)、冷一次風(fēng)機(jī)、正壓直吹制粉系統(tǒng)。每臺鍋爐配備3臺中速磨煤機(jī),為雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)。每臺磨煤機(jī)配備2臺電子稱重皮帶式給煤機(jī),帶1層鍋爐燃燒器。該鍋爐制粉系統(tǒng)由一次風(fēng)機(jī)、密封風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)等組成,如圖1所示。
圖1 某鍋爐制粉系統(tǒng)
某日12:44,該鍋爐汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)不穩(wěn)定,汽包水位波動(dòng)至報(bào)警值;13:04,B汽動(dòng)給水泵小汽輪機(jī)(簡稱小機(jī))調(diào)節(jié)自動(dòng)解除,“小機(jī)上水方式異?!惫庾峙瓢l(fā)出;13:07,A小機(jī)調(diào)節(jié)自動(dòng)解除;13:13,機(jī)組負(fù)荷為176 MW,汽包水位迅速下降,汽包水位低,MFT(Main Fuel Trip,簡稱MFT)動(dòng)作。運(yùn)行人員立即匯報(bào)值長,并迅速對鍋爐進(jìn)行吹掃恢復(fù)。13:40,啟動(dòng)一次風(fēng)機(jī)和A磨煤機(jī),鍋爐點(diǎn)火成功。
13:55,啟動(dòng)B磨煤機(jī)。14:05,啟動(dòng)C磨煤機(jī),啟動(dòng)瞬間C1端發(fā)生爆燃,立即停運(yùn)C磨煤機(jī),聯(lián)系鍋爐檢修處理,并聯(lián)系燃料取煤樣送檢。
14:27,機(jī)組負(fù)荷為112 MW,熱工復(fù)位MFT保護(hù)模塊時(shí),MFT再次動(dòng)作,鍋爐滅火,立即進(jìn)行爐膛吹掃。重新啟動(dòng)一次風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī),鍋爐點(diǎn)火成功,逐步升溫升壓,恢復(fù)機(jī)組正常負(fù)荷。
鍋爐制粉系統(tǒng)爆燃事故按發(fā)生時(shí)間一般可分為啟停過程中的爆燃事故、正常運(yùn)行期間的爆燃事故和備用期間的爆燃事故[4-5]3類。本次磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)爆燃事故是啟停過程中的爆燃事故。
制粉系統(tǒng)爆炸的實(shí)質(zhì)就是煤粉的爆炸。根據(jù)現(xiàn)代燃燒理論,煤粉氣流的著火與爆炸是瞬間的物理化學(xué)過程,在外來能源(如煤粉自燃)的激發(fā)下,產(chǎn)生化學(xué)性質(zhì)十分活躍而壽命又十分短促的活性分子和自由基連續(xù)反應(yīng)。
制粉系統(tǒng)爆炸至少需要同時(shí)滿足3個(gè)條件。一是燃燒介質(zhì)需要吸收外界能量。點(diǎn)火源是煤粉爆炸的一個(gè)必要條件,可來自制粉系統(tǒng)內(nèi)部或外部。來自外部的點(diǎn)火源包括在煤場發(fā)生自燃后進(jìn)入制粉系統(tǒng)的過火煤、煤攜帶易燃易爆物等。來自內(nèi)部的點(diǎn)火源包括:沉積在磨煤機(jī)一次風(fēng)道入口凹陷處的煤,在高溫一次風(fēng)作用下自燃或冒火星,并隨風(fēng)進(jìn)入磨煤機(jī)內(nèi);磨煤機(jī)出口溫度偏高造成煤粉自燃,制粉系統(tǒng)死角處積粉自燃。二是煤粉達(dá)到一定的細(xì)度。煤粉越細(xì),越容易自燃和爆炸。這是因?yàn)槊悍奂?xì)度越小,熱交換越快,著火的能量和溫度就越低。試驗(yàn)表明,0.841 mm的煙煤煤粉是能爆燃的最大顆粒,在這個(gè)尺寸以下,煤粉顆粒的爆炸性極強(qiáng)。三是介質(zhì)中的氧氣達(dá)到一定的體積分?jǐn)?shù)。燃燒煙煤時(shí),氣粉混合物中氧的體積分?jǐn)?shù)大于15%就有爆炸危險(xiǎn)。著火和爆炸的發(fā)生,是碳和一氧化碳完全轉(zhuǎn)化為二氧化碳、氫轉(zhuǎn)化為水的過程[6]。
煤粉爆燃或者爆炸形成的火焰?zhèn)鞑ニ俣群蛪毫ι仙俣仁潜◤?qiáng)度的重要參數(shù)。一般爆燃火焰?zhèn)鞑ニ俣葹? 120 m/s,爆燃產(chǎn)生的最大理論壓力值約為1.4 MPa。這會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)、燒壞、變形、爆裂等,給一次風(fēng)粉管道帶來嚴(yán)重?fù)p壞。
對本次制粉系統(tǒng)爆燃事故的C磨煤機(jī)Cl、C2端分別取原煤煤樣進(jìn)行化驗(yàn),干燥無灰基揮發(fā)分分別為33.46%、35.64%,高位熱值分別為22.68 MJ/kg、27.97 MJ/kg,空干基水分分別為0.75%、2.71%。結(jié)合該機(jī)組鍋爐C磨煤機(jī)C1端粉管溫度瞬間升高、煤粉在分離器內(nèi)自燃的情況,再次進(jìn)行煤質(zhì)化驗(yàn),結(jié)果為干燥無灰基揮發(fā)分33.0%,高位熱值23.32 MJ/kg,空干基水分0.72%,判斷該煤熱值偏高而且內(nèi)水偏低,屬于極易燃煤種。此次發(fā)生爆燃的主要原因是混燒了熱值偏高、內(nèi)水偏低的煤。磨煤機(jī)啟動(dòng)時(shí),煤粉存在自燃,具備發(fā)生爆燃所需的能量;查詢該廠規(guī)程,制粉系統(tǒng)的煤粉細(xì)度設(shè)定R90為18%,處于極易爆燃的范圍[7];燃燒煙煤,氣粉混合物中氧的體積分?jǐn)?shù)大于15%時(shí)就有爆燃危險(xiǎn),該制粉系統(tǒng)用于干燥和輸送煤粉的一次風(fēng)直接來源于大氣,其氧氣體積分?jǐn)?shù)處于引起爆燃的范圍。因此,在此次磨煤機(jī)啟動(dòng)過程中滿足磨煤機(jī)爆燃的3個(gè)條件,使該機(jī)組鍋爐C磨煤機(jī)啟動(dòng)瞬間爆燃。
1)加強(qiáng)進(jìn)煤管理,做好入爐煤摻配工作,保證煤質(zhì)穩(wěn)定。避免高熱值、低內(nèi)水的極易燃煤種直接入倉;同燃料值班人員加強(qiáng)聯(lián)系,及時(shí)了解煤質(zhì)變化。
2)定期檢驗(yàn)煤粉細(xì)度,避免煤粉過細(xì)引起爆燃和爆炸。
3)做好蒸汽消防系統(tǒng)的維護(hù),有自燃、溫度異常升高及非正常停磨時(shí),充入惰性氣體。
4)定期對磨煤機(jī)筒體、給煤機(jī)混料箱、回粉閥處進(jìn)行測溫,發(fā)現(xiàn)溫度異常變化則及時(shí)進(jìn)行處理。
5)根據(jù)磨煤機(jī)出力和粗粉分離器進(jìn)出口差壓情況,定期清理粗粉分離器和回粉閥,防止該處積粉。對重錘式回粉閥,注意檢查其動(dòng)作是否正常,如其長時(shí)間不動(dòng)作,及時(shí)聯(lián)系檢修檢查并進(jìn)行人工活動(dòng),防止該位置積粉自燃。
6)規(guī)范啟停操作,加強(qiáng)吹掃和通風(fēng),確保停機(jī)時(shí)送粉管道和磨煤機(jī)內(nèi)可燃?xì)怏w完全排除。制粉系統(tǒng)正常停運(yùn)時(shí),要將給煤機(jī)皮帶和底板上的煤走空,防止給煤機(jī)內(nèi)部積存煤粉自燃。
制粉系統(tǒng)對整臺機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行影響重大。摻燒揮發(fā)分高的煤種時(shí),制粉系統(tǒng)易發(fā)生爆燃事故。因此,在磨煤機(jī)啟停過程中,應(yīng)做好冷熱一次風(fēng)的調(diào)節(jié),控制好一次風(fēng)溫度,避免達(dá)到煤粉的著火點(diǎn)。當(dāng)鍋爐制粉系統(tǒng)出現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)第一時(shí)間檢查,避免同類事故發(fā)生,保證鍋爐制粉系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。