羅宏錦、張帆、王宏進(jìn)
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,柳州 545000)
渦輪增壓車型的進(jìn)氣系統(tǒng)中,已經(jīng)普遍使用電子泄壓閥調(diào)節(jié)進(jìn)氣壓比。泄壓閥通常安裝在渦輪增壓器之后,與壓后主管路連接。松開加速踏板后,渦輪由于慣性作用會(huì)繼續(xù)工作一段時(shí)間,此時(shí)泄壓閥迅速開啟,起到旁通的作用;旁通的高壓氣體會(huì)返回到進(jìn)氣系統(tǒng)的壓前管路內(nèi)。由于電子泄壓閥的泄壓時(shí)間非常短,氣流瞬時(shí)的速度較高,流速可以達(dá)到200 m/s 以上,此時(shí)噴射流會(huì)產(chǎn)生瞬時(shí)氣流噪聲。駕駛員在車內(nèi)時(shí)常會(huì)聽到這種泄氣聲,影響駕駛感受。
噴射流噪聲的特點(diǎn)是能量強(qiáng),頻帶寬。目前主流設(shè)計(jì)通常都是在進(jìn)氣干凈管處增加多個(gè)消聲單元的方式進(jìn)行消聲[1]。泄氣噪聲的頻率范圍受到管路和發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定的影響,噪聲范圍和特點(diǎn)都各不相同,對(duì)整車的干凈管設(shè)計(jì)來說具有很多不確定性。
本文針對(duì)泄壓閥的噪聲特點(diǎn),改變傳統(tǒng)在泄壓閥泄氣后管路的干凈管上設(shè)計(jì)消聲器方式,選擇直接在泄壓閥底座上設(shè)計(jì)了消聲單元。
以一款1.5T 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的管路為例,在加速工況時(shí),最大增壓壓力為230 kPa,峰值溫度在180℃,在進(jìn)氣系統(tǒng)中布置如圖1所示。加速后松開加速踏板時(shí),泄壓閥在80 ms 內(nèi)打開泄壓,如圖2所示。
圖1 加速工況進(jìn)氣時(shí),泄壓閥關(guān)閉
以此車型為例,對(duì)泄壓閥打開5 mm 時(shí)的流場(chǎng)進(jìn)行仿真(目前市場(chǎng)上電子泄壓閥為標(biāo)準(zhǔn)件,開度通常在5 mm 左右)??紤]到計(jì)算效率,采用k-epsilon 穩(wěn)態(tài)模型,分別采用寬帶噪聲源模型Curle 和Proudman 模型,邊界條件如圖3所示。案例中泄壓閥放置在管路的冷端,增壓氣體經(jīng)過中冷器后,壓力和溫度降低,在CFD 計(jì)算中,設(shè)置泄壓閥入口為100 kPa(相對(duì)壓力)和80℃進(jìn)氣溫度作為邊界條件,出口采用壓力出口,介質(zhì)氣體采用理想氣體。
從流速的分布結(jié)果上看,泄壓時(shí)噴射流的最高速度時(shí)達(dá)到304 m/s,在閥門出口處(圖4)。
圖4 流速分布情況
聲強(qiáng)在出口A 處約為95.0 dB,在泄氣閥座內(nèi)B 附近約為158.0 dB,在泄壓閥出口C 處約為127.0 dB(圖5)。由表1可以看出,在B 點(diǎn)處流速最高,呈噴射流特性,以四極子的形式傳播,能量高且呈寬頻特性[2]。
圖5 管道內(nèi)聲強(qiáng)示意圖
表1 流速、壓差、聲強(qiáng)仿真結(jié)果
根據(jù)以上結(jié)果,以消除噴射流噪聲為目的,通過在閥座內(nèi)增加導(dǎo)流結(jié)構(gòu)(抗性消音器[3])加大高速氣流的摩擦,以及出口處增加阻性消音器[4]來消耗氣體的能量,以減少聲強(qiáng)。導(dǎo)流結(jié)構(gòu)將氣流引導(dǎo)至各個(gè)分散的腔內(nèi),產(chǎn)生漩渦使空氣進(jìn)行摩擦;同時(shí)在出口處,這只阻性消聲器降低出口流速(圖6)。
圖6 消聲方案流場(chǎng)示意圖
通過仿真對(duì)比,該消聲方案比原方案分別在A、B、C 點(diǎn)處的聲強(qiáng)分別降低14.5 dB,20.0 dB 和25.0 dB,噪聲明顯改善(表2)。其中,在閥座內(nèi)聲強(qiáng)大于100.0 dB 的區(qū)域明顯減少(圖7)。
圖7 方案聲強(qiáng)對(duì)比
表2 聲強(qiáng)方案對(duì)比
根據(jù)仿真設(shè)計(jì)的方案,進(jìn)行樣件制作并在實(shí)車上進(jìn)行測(cè)試[5],對(duì)比結(jié)果如圖8所示。BASE 為進(jìn)氣系統(tǒng)管路上沒有任高頻消聲器時(shí)的colormap 圖,從頻譜上可知,在1 000~6 000 Hz 有明顯的寬頻噪聲。按照傳統(tǒng)方式,在進(jìn)氣管路干凈管布置消聲器的情況下,在頻段4 000~6 000 Hz 有明顯改善。在使用集成式方案后,1 500~6 000 Hz 均有進(jìn)一步改善,在測(cè)試主觀評(píng)價(jià)過程中,幾乎沒有任何泄氣噪聲。
圖8 測(cè)試案例對(duì)比
本文以一款1.5T 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣系統(tǒng)為研究對(duì)象,通過仿真模擬對(duì)聲強(qiáng)的方案進(jìn)行快速優(yōu)化,提出在泄壓閥座上集成消音器的方式。最終結(jié)果如下。
(1)泄壓閥氣流噪聲主要由于高速的氣流噴射產(chǎn)生,速度高,及四極子的形式傳播[6]。
(2)在泄壓閥座上增加抗性結(jié)構(gòu),能夠降低泄壓閥底座內(nèi)的聲強(qiáng)6~7 dB。
(3)通過在出口處增加阻性消聲器,對(duì)整體出口處的消聲能夠達(dá)到10~15 dB。
(4)通過阻性和抗性消聲器結(jié)合的消聲方式,在渦輪增壓車上,在1 500~6 000 Hz,對(duì)整車的降噪品質(zhì)有明顯提升,且從設(shè)計(jì)的布置角度上,布置更加緊湊。