岳剛
(云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司麗江供電局,云南 麗江 674100)
避雷器是用來保護(hù)電氣設(shè)備免受瞬態(tài)過電壓危害的一種重要電器設(shè)備。其結(jié)構(gòu)為將若干片ZnO電阻片串聯(lián)壓緊密封在避雷器外套內(nèi)[1]。避雷器的限壓作用是靠ZnO電阻片來實現(xiàn)的,ZnO電阻片具有優(yōu)異伏-安特性,在工作電壓下,泄漏電流只有毫安數(shù)量級,而且基本上是容性分量,接近絕緣狀態(tài)。在過電壓發(fā)生時,避雷器電阻變小,釋放能量,能量釋放之后電阻片又恢復(fù)到最初的高阻狀態(tài)[2]。
由于氧化鋅避雷器長期承受系統(tǒng)電壓、過電壓、污穢引起的電壓分布不均勻和內(nèi)部受潮等因素影響,其絕緣性能下降,非線性特性劣化,造成MOA老化,甚至爆炸,帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失,而且嚴(yán)重威脅到電網(wǎng)的安全運(yùn)行[3]。因此,對避雷器的絕緣性能進(jìn)行試驗,可以及早發(fā)現(xiàn)和排除故障,防止事故的發(fā)生[4]。
在運(yùn)行情況下,流過避雷器的主要電流為容性電流,而阻性電流只占很小一部分,約為10%~25%左右。但當(dāng)內(nèi)部老化、受潮等絕緣部件受損以及表面嚴(yán)重污穢時,容性電流變化不多,而阻性電流卻大大增加,因此通過測量MOA阻性電流的變化,就可以了解氧化鋅避雷器的運(yùn)行狀況,及時發(fā)現(xiàn)避雷器是否進(jìn)水受潮以及檢測閥片是否老化或劣化等[5]。
測試儀器一般通過測量MOA兩端電壓和流過MOA的電流,得到電壓有效值U,電流有效值I和I超前U的相位角Φ。在現(xiàn)場帶電測量的情況下,U是運(yùn)行電壓,I是MOA的總泄漏電流。
由上圖1,可以計算基波阻性電流IR1和基波容性電流IC1:
圖1
全電流I:可以判斷MOA性能,但不如阻性電流靈敏。從上圖可以看出,假定IC1不變,Φ從85°減小到65°,阻性電流增加到4.8倍全電流只增加到1.1倍放電計數(shù)器大都帶有全電流表,全電流明顯增加也能反映出MOA性能劣化程度。
阻性電流IR1:帶電測量的主要數(shù)據(jù)。Φ接近90°時不宜用“阻性電流增加了多少倍”評價MOA性能。因為Φ=90°時,IR=0。受相間干擾影響,Φ可能大于90°,此時IR1為負(fù)值。
相位角Φ:判斷MOA性能是比較好的方法。其原因是:運(yùn)行電壓會隨電網(wǎng)負(fù)載變化,這種變化會影響I和IR,但Φ不受影響,Φ與介損本質(zhì)相同。對容性設(shè)備而言,介損等于tgδ(δ=90°-Φ,在90°附近),阻性電流基本與δ成正比,與Φ偏離90°的距離成正比。Φ是原始數(shù)據(jù),相間干擾直接影響Φ。IR1是間接計算量[6]。
根據(jù)Φ角對MOA的性能進(jìn)行評判,根據(jù)現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)和經(jīng)驗,制作了一個對比表格如表1,儀器按照此表給出MOA評價。
表1 結(jié)論對應(yīng)的角度
質(zhì)量良好的MOA出廠時Φ約為86°,現(xiàn)場測量大多數(shù)MOA的Φ在83°附近。一些數(shù)據(jù)表明,Φ低于60°時,MOA接近發(fā)生熱崩潰[7]。
MOA阻性電流測量數(shù)據(jù)和性能判斷都嚴(yán)重依賴Φ。測量過程影響Φ的原因很多,比如:
1)電壓電流任何一個信號接反了,會相差180°。
2)使用非待測相PT參考電壓,Φ相差120°或240°。
3)使用B相接地的PT參考電壓,Φ相差30°、150°等等[8]。
4)相間干擾影響。
某110 kV變電站35 kV避雷器于2013年投運(yùn),型號為YH10WX-54/142,設(shè)備運(yùn)行單位技術(shù)人員在2020年1月對該站35 kV避雷器進(jìn)行帶電測試時,發(fā)現(xiàn)35 kV南關(guān)線線路B相避雷器阻性電流測試不合格,為了查找B相避雷器試驗不合格的原因,開展了以下檢測和解體檢查。
試驗人員使用儀器1對35 kV南關(guān)線線路避雷器進(jìn)行了阻性電流帶電測試,試驗數(shù)據(jù)詳見表2。
表2 避雷器阻性電流測試
從歷年數(shù)據(jù)分析測試值來看,2020年IR1P阻性電流基波峰值增長達(dá)7129.63%,可初步判斷B相避雷器本體氧化鋅閥片嚴(yán)重受潮、劣化,可能本體內(nèi)部已有積水。
放電計數(shù)器檢查A、C相泄露電流相差不大,B相1.1 mA,相比A、C相明顯偏大,計數(shù)器試驗正常,可排除放電計數(shù)器采集電流不正確的可能性,計數(shù)器動作次數(shù)無明顯跨越次數(shù),可排除雷擊損壞避雷器的概率。
對35 kV南關(guān)線線路避雷器進(jìn)行紅外測溫,從紅外測溫結(jié)果看:當(dāng)時測溫負(fù)荷為700 kW,A、C相溫度幾乎一樣,而B相的溫度為16.1度與A、C相的溫度溫差達(dá)到6 K,依據(jù)行標(biāo)DL/T664-2008標(biāo)準(zhǔn),氧化鋅避雷器的溫差在0.5-1 K之間,B相的溫差已超過規(guī)程規(guī)定值,紅外測溫是檢查MOA內(nèi)部閥片的運(yùn)行狀態(tài)的一種監(jiān)測,由此可判斷氧化鋅避雷器閥片受潮或老化。建議對避雷器進(jìn)行停電開展直流泄漏試驗。
對35 kV南關(guān)線進(jìn)行停電試驗,B相線路避雷器主絕緣為75.8 MΩ,U1mA為35.6 kV,不滿足廠家要求≧80 kV,與前次U1mA測試值比較減小-55.56%。
Q/CSG1206007-2017《電力設(shè)備檢修試驗規(guī)程》中規(guī)定:35 kV及以下電壓等級用2500 V兆歐表進(jìn)行絕緣電阻試驗,絕緣電阻不小于1000 MΩ,U1mA實測值與初始值或制造廠規(guī)定值比較,變化不應(yīng)大于±5%。
本次的主絕緣電阻及U1mA測試值均不滿足規(guī)程要求,該避雷器不具備運(yùn)行條件。
使用儀器1和儀器2對35 kV南飛線避雷器進(jìn)行測試詳見表3。
表3 儀器1、2全電流、阻性電流測試
從儀器1、儀器2的測試數(shù)據(jù)看:A、B、C相全電流、阻性電流基波峰值一致,因此可排除測試設(shè)備損壞或差異的影響,可以判斷儀器1測試出的試驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
對35 kV南關(guān)線B相線路避雷器進(jìn)行了解體檢查。避雷器復(fù)合絕緣傘裙、上端密封、下端密封表面無放電及燒蝕痕跡,氧化鋅閥片基本完整,閥片側(cè)面存在放電痕跡。上端壓板、緊壓彈簧、均發(fā)現(xiàn)銹蝕痕跡,表明避雷器已發(fā)生受潮。同時,由于緊壓彈簧與閥片接觸,緊壓彈簧生銹表明潮氣已侵入氧化鋅閥片。避雷器內(nèi)部上端密封處有明顯的沙眼,緊壓彈簧連接的封板有明顯的生銹痕跡,潮氣侵入主要從沙眼處侵入,從而導(dǎo)致緊壓彈簧受潮生銹,進(jìn)一步導(dǎo)致閥片受潮而出現(xiàn)電蝕痕跡。因此,可判定潮氣從內(nèi)部上端密封沙眼破損處進(jìn)入。
1)避雷器是由于雨水從本體沙眼處進(jìn)入避雷器內(nèi)部而受潮,氧化鋅片長時間被雨水浸泡所致,導(dǎo)致避雷器劣化,MOA發(fā)熱和阻性電流增加[9]。
2)避雷器在制作工藝上粗糙或干燥工藝把關(guān)不嚴(yán),避雷器在出廠時本體上存在縫隙,導(dǎo)致在MOA存在先天性缺陷[8]。
3)B相避雷器發(fā)生故障的可能原因為:B相避雷器頂部密封金屬材料由于質(zhì)量的原因經(jīng)過長時間的運(yùn)行后出現(xiàn)縫隙,進(jìn)而使潮氣進(jìn)入使閥片受潮,導(dǎo)致避雷器內(nèi)部發(fā)熱溫度升高,阻性電流成倍增加。
1)基于上述對35 kV南關(guān)線線路B相避雷器試驗不合格的分析,由于避雷器本體密封不良存在先天性缺陷進(jìn)水受潮、氧化鋅避雷器閥片劣化,最終導(dǎo)致B相避雷器阻性電流試驗的不合格。所以每年定期開展避雷器阻性電流帶電測試,并結(jié)合紅外測溫輔助分析,從而對避雷器是否受潮進(jìn)行準(zhǔn)確地分析[10]。
2)加強(qiáng)零部件質(zhì)量的檢驗,不讓不合格的零部件進(jìn)入正常的生產(chǎn)流程。同時嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠例行試驗,把好質(zhì)量關(guān),杜絕避雷器的質(zhì)量問題[11]。
3)開展避雷器交接驗收抽檢試驗,有效評估入網(wǎng)設(shè)備質(zhì)量。同時應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)維,通過開展紅外測溫和阻性電流測試,準(zhǔn)確評估避雷器的運(yùn)行狀況,有效降低避雷器擊穿爆炸的運(yùn)行風(fēng)險,保證電網(wǎng)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行[12-14]。