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      煙氣升溫法在回轉式空氣預熱器堵灰治理中的應用

      2021-07-27 03:40:10劉宏衛(wèi)吳紅波李迎春李豐泉
      發(fā)電設備 2021年4期
      關鍵詞:氫銨預熱器節(jié)約

      劉宏衛(wèi), 吳紅波, 李迎春, 李豐泉

      (1. 內蒙古電力科學研究院, 呼和浩特 010020; 2. 內蒙古京寧熱電有限公司, 內蒙古烏蘭察布 012000)

      選擇性催化還原(SCR)脫硝技術是在適當的溫度和催化劑條件下,利用還原劑(氨水或者尿素)有選擇地將煙氣中的NOx轉換為N2和水的有效脫硝方式之一。絕多大數催化劑的工作溫度為300~400 ℃,在SCR脫硝過程中,V2O5作為催化劑的有效成分,質量分數為4%,在還原NOx的同時,也使得煙氣中部分SO2(質量分數為0.75%~1.5%)轉化為SO3。目前,在超低排放的環(huán)保要求下,火電廠SCR脫硝裝置的氨逃逸無法避免,容易使SCR脫硝過程中未完全反應的NH3與SO3發(fā)生化學反應生成硫酸氫銨。硫酸氫銨具有很強的黏性,易沉積在回轉式空氣預熱器的冷端,吸附煙氣中的飛灰,導致空氣預熱器出現了嚴重的堵灰現象,增加了空氣預熱器的傳熱熱阻,降低傳熱效率,使鍋爐排煙溫度升高;同時導致空氣預熱器煙氣和空氣阻力增大,增加風機電耗,可能還會引起風機振動,甚至導致機組被迫限負荷運行。此外,硫酸氫銨具有一定的腐蝕性,威脅機組的安全經濟運行。受國家產業(yè)政策影響,為了消納新能源,傳統(tǒng)火力發(fā)電機組長周期低負荷運行可能成為一種常態(tài),低負荷下SCR脫硝系統(tǒng)進口煙氣溫度低于脫硝催化劑最低工作溫度,氨逃逸進一步增加,使得空氣預熱器堵塞幾乎無法避免。因此,空氣預熱器堵灰問題成為超低排放環(huán)境下整個火電行業(yè)必須著手解決的問題[1]。

      國內眾多學者對硫酸氫銨形成機理及影響因素進行了深入研究,取得了一定的研究成果,對于發(fā)電企業(yè)解決空氣預熱器堵灰具有一定的工程應用價值。筆者根據硫酸氫銨的物理特性,結合某電廠超臨界燃煤供熱機組實際情況,提出煙氣升溫法以減輕空氣預熱器堵塞的現象,取得了顯著的效果。

      1 設備概況

      某供熱機組工程建設2臺350 MW超臨界燃煤供熱機組,同步建設煙氣脫硫、脫硝裝置。鍋爐型號為B&WB-1221/25.4-M,超臨界參數、螺旋爐膛、一次中間再熱、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼構架、緊身封閉的П形鍋爐,鍋爐設有無循環(huán)泵的內置式啟動系統(tǒng)。

      1.1 鍋爐主要技術參數

      鍋爐主要技術參數見表1。

      表1 鍋爐主要技術參數

      1.2 煤質分析及灰分參數

      煤質分析及灰分參數見表2。

      表2 煤質分析及灰分參數

      1.3 空氣預熱器主要技術參數

      2臺空氣預熱器型號為31-VI(T)-2400-QMR,轉子直徑為12 636 mm,轉速為0.9 r/min,煙氣向下,空氣向上,旋轉方向為煙氣側至一次風側至二次風側,主要技術參數見表3。

      表3 空氣預熱器主要技術參數

      2 空氣預熱器堵塞機理及運行現狀

      2.1 堵塞機理

      煙氣溫度在230 ℃以下,SO3與逃逸的氨反應生產硫酸銨和硫酸氫銨。硫酸氫銨熔點為147 ℃,沸點為350 ℃。143~398 ℃是空氣預熱器工作溫度,硫酸氫銨在該溫度區(qū)間恰好為氣態(tài)向液態(tài)的轉化區(qū)。該溫度區(qū)間內硫酸氫銨黏性極強,容易吸附煙氣中的飛灰,沉積在波形板表面。

      2.2 運行現狀

      超低排放模式運行狀態(tài)下,該電廠空氣預熱器堵塞情況見圖1。

      圖1 空氣預熱器堵塞現狀

      3 升溫法清除硫酸氫銨

      3.1 理論依據

      華北電力大學馬雙忱等[2-3]通過熱重分析法,發(fā)現硫酸氫銨的開始揮發(fā)溫度為173.3 ℃,323 ℃以上開始大量揮發(fā)。硫酸氫銨的分解反應式為:

      (1)

      空氣預熱器熱端蓄熱元件的材質一般為冷軋?zhí)妓劁摫“寮颁搸?,能承受的溫度?20 ℃,冷端表面鍍搪瓷,可承受300 ℃以上溫度,只要控制蓄熱元件溫度變化不大于0.5 K/min,空氣預熱器升溫對冷、熱端蓄熱元件無影響。

      3.2 準備工作及操作方法

      3.2.1 準備工作

      (1) 控制鍋爐總風體積流量1 100~1 600 km3/h,負荷上限設定為175 MW。

      (2) 1號、2號、3號制粉系統(tǒng)運行,根據現場實際情況調整磨煤機運行數量和組合方式。

      (3) 燃油系統(tǒng)(等離子助燃系統(tǒng))可靠備用,提前試驗微油或者等離子助燃系統(tǒng)。

      (4) 就地空氣預熱器輔電動機處準備空氣預熱器盤車手柄,氣動馬達系統(tǒng)正常投運。

      (5) 聯系熱工人員強制送風機跳閘聯鎖停止引風機邏輯。

      (6) 空氣預熱器升溫前,將甲空氣預熱器冷端扇形板做好標記提升2~4 mm,預防升溫時空氣預熱器變形發(fā)生卡澀現象,升溫結束后將扇形板落回至原位[4]。

      3.2.2 操作方法

      (1) 關閉空氣預熱器進口二次風管道聯絡門,調整爐膛負壓和氧量至正常,逐漸增加乙二次風機出力,同時逐漸減小甲二次風機出力,保持總風量不變。

      (2) 工況穩(wěn)定后,逐漸關閉甲二次風機進口調整擋板,觀察甲側排煙溫度變化速率不高于5 K/h,考慮布袋除塵器安全甲側排煙溫度全程不能超過190 ℃,保持30 min。

      (3) 就地檢查空氣預熱器電動機電流正常,本體無異音,尾部煙道不振動,否則停止試驗。

      (4) 觀察甲空氣預熱器壓差變化,如無異常維持該工況運行。

      (5) 壓差降至預定目標后,恢復甲二次風機運行工況。

      4 試驗結果分析

      不同負荷工況下煙氣升溫前后空氣預熱器壓差、排煙溫度、引風機電流及一次風機電流對比結果見圖2~圖5。從圖2可以看出:不同負荷工況下,升溫后的空氣預熱器壓差比升溫前均有所降低,其中75%額定負荷下,升溫前后壓差變化為0.78 kPa。這充分說明采用煙氣升溫法雖然不能完全消除空氣預熱器堵灰,但是可以緩解堵灰現象。從圖3可以看出:不同負荷工況下升溫后的排煙溫度均比升溫前有所降低。空氣預熱器堵灰緩解后,與煙氣換熱增強,因此排煙溫度下降。75%額定負荷下,升溫前后排煙溫度變化最大。從圖4和圖5可以看出:升溫后引風機電流和一次風機電流均有所下降。

      圖2 不同負荷下空氣預熱器升溫前后空氣預熱器煙氣側差壓對比

      圖3 不同負荷下空氣預熱器升溫前后排煙溫度對比

      圖4 不同負荷下空氣預熱器升溫前后引風機電流對比

      圖5 不同負荷下空氣預熱器升溫前后一次風機電流對比

      5 風險點控制

      (1) 由于升溫后的煙氣溫度較設計排煙溫度高很多,對于飛灰C含量或者CO含量較高的機組而言,應做好防止尾部煙道二次燃燒的措施。

      (2) 控制空氣預熱器的升溫速率,防止由于膨脹不均造成空氣預熱器卡澀。

      (3) 試驗過程中,煙道阻力特性發(fā)生變化,調整風機的過程應緩慢進行,防止負壓大幅波動,導致鍋爐滅火;重點監(jiān)視引風機運行情況,防止風機搶風或振動。

      (4) 空氣預熱器出口煙氣溫度在180 ℃以上時,密切關注空氣預熱器及尾部煙道各項參數,出現異常立即停止操作,防止空氣預熱器發(fā)生二次燃燒。

      (5) 如出現空氣預熱器跳閘后無法啟動,啟動空氣預熱器輔電動機,電流正常后切至主電動機,否則立即就地手動盤車。

      6 經濟性分析

      以該350 MW機組為例,主要假設條件見表4。

      表4 經濟性分析假設條件

      空氣預熱器堵灰導致機組送、引、一次風機多耗電,排煙溫度升高,運行經濟性下降。

      風機電流下降可節(jié)約的電量W[5]為:

      (2)

      式中:cosφ為功率因數。

      風機電流下降可節(jié)約標煤耗Δb0為:

      Δb0=WBN/Hly

      (3)

      排煙溫度下降15 K,可以提高鍋爐效率1%。由表4可以看出經過煙氣升溫法后,鍋爐排煙溫度降低10 K,則鍋爐效率提高0.67%,節(jié)約的標煤耗Δb1為:

      Δb1=B·0.67%

      (4)

      節(jié)約總標煤耗Δb為:

      Δb=Δb0+Δb1

      (5)

      年節(jié)約標煤總質量M為:

      M=Δb·N·Hly

      (6)

      節(jié)煤帶來的經濟效益P為:

      P=Mk

      (7)

      將表4數據代入式(2)~(7)可計算得出該350 MW機組風機電流下降可節(jié)約的電量為716.73萬kW·h、節(jié)約標煤耗1.79 g/(kW·h),排煙溫度降低可節(jié)約的標煤耗為2.14 g/(kW·h),年節(jié)約標煤5 502 t,節(jié)煤帶來的經濟效益為412.62萬元。

      7 結語

      采用煙氣升溫法對空氣預熱器堵灰進行清除,獲得了較好效果,可為其他電廠解決空氣預熱器堵灰問題提供參考。煙氣升溫法與其他治理方法(沖洗法和熱風再循環(huán)法)相比,不需要增加新系統(tǒng)設備,節(jié)約運行成本;不需要停爐拆除空氣預熱器,減少檢修工作量;節(jié)約時間,經濟適用,有廣泛的推廣意義。

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