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      潮州供水樞紐西溪電站不能同時(shí)滿發(fā)的原因分析及工程處理方案

      2021-07-29 10:27:42崔恒富
      水電站機(jī)電技術(shù) 2021年7期
      關(guān)鍵詞:號(hào)機(jī)尾水渠西溪

      崔恒富

      (廣東省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,廣東 廣州 510635)

      1 工程概況

      1.1 樞紐概況

      潮州供水樞紐工程距潮州市中心約4 km,位于潮州市南邊江東洲北端的東溪和西溪進(jìn)口處。該樞紐是實(shí)施韓江下游三角洲地區(qū)水資源統(tǒng)一調(diào)配、解決粵東地區(qū)人民生活用水和工農(nóng)業(yè)用水的重點(diǎn)工程項(xiàng)目。工程開發(fā)任務(wù)以供水為主,兼顧發(fā)電、航運(yùn)及改善水環(huán)境等綜合利用。

      樞紐屬大(Ⅰ)型工程,樞紐橫跨韓江被江東洲分流的東溪和西溪。其中東溪樞紐由16 孔攔河閘、東溪電站及土壩連接段等建筑物組成;西溪樞紐由船閘、16 孔攔河閘、土壩連接段及西溪電站組成。

      東溪電站裝機(jī)2×9 MW,西溪電站裝機(jī)2×14 MW。

      工程動(dòng)工于2002年9月。2005年四季度通過了下閘蓄水安全鑒定。2006年開始試運(yùn)行。2010年蓄水至設(shè)計(jì)蓄水位▽10.5 m(正常蓄水位)后,西溪電站兩臺(tái)機(jī)組同時(shí)運(yùn)行一直未能達(dá)到額定出力。

      1.2 西溪電站布置

      西溪電站廠房左側(cè)與江東洲堤圍相連,右側(cè)緊靠攔河閘,電站進(jìn)水渠和尾水渠均以導(dǎo)水墻與攔河閘分隔。電站建筑物布置從上游到下游依次為:攔沙坎、進(jìn)水渠(含攔漂排、攔污柵)、主廠房、副廠房及尾水渠(含尾水導(dǎo)墻)等。

      電站為低水頭徑流電站,機(jī)組均為天津阿爾斯通水電設(shè)備有限公司生產(chǎn)的燈泡貫流式機(jī)組,裝機(jī)容量為2×14 MW。水輪機(jī)型號(hào): GZ3BN31-WP-600,電站有關(guān)特性如下:

      (1)正常蓄水位:10.50 m(珠基高程,下同)

      (2)正常尾水位:2.38 m(一臺(tái)機(jī)額定水頭下滿發(fā)),3.94 m(兩臺(tái)機(jī)額定水頭下滿發(fā))

      (3)水輪機(jī)參數(shù)

      型號(hào):GZ3BN31-WP-600

      最大水頭:7.98 m

      設(shè)計(jì)水頭:5.74 m

      額定出力:14.51 MW

      額定流量:282.77 m3/s

      1.3 試運(yùn)行情況

      上游庫水位蓄水至▽10.0~10.5 m后,單機(jī)運(yùn)行時(shí),水頭在機(jī)組額定水頭以上時(shí),機(jī)組可以滿負(fù)荷運(yùn)行;但兩臺(tái)機(jī)組同時(shí)發(fā)電運(yùn)行時(shí),無法滿出力穩(wěn)定運(yùn)行。

      運(yùn)行記載表明:單機(jī)運(yùn)行時(shí)由于流量較小,下游尾水位因而較低,水頭總能達(dá)到額定水頭以上;而雙機(jī)運(yùn)行,隨著機(jī)組出力增加,發(fā)電流量增加,廠房下游尾水位也隨之抬高,水頭逐漸減小,往往兩臺(tái)機(jī)組負(fù)荷在25 MW以上時(shí),水頭就小于額定水頭,機(jī)組無法達(dá)到額定出力。

      2 原因分析

      2.1 原因分析的思路

      根據(jù)水輪發(fā)電機(jī)組的出力公式:

      Nf=9.81·Hr·Q·ηt·ηf

      Nf——發(fā)電機(jī)額定功率;

      Hr——設(shè)計(jì)水頭;

      Q——設(shè)計(jì)工況下單機(jī)流量;

      ηt——水輪機(jī)效率;

      ηf——發(fā)電機(jī)效率。

      可見,機(jī)組出力Nf決定于水頭Hr、流量Q和效率系數(shù)ηt·ηf。為了找出影響電站的主要原因,分別對(duì)機(jī)組效率、流量及水頭等方面進(jìn)行排查,最終確定影響關(guān)鍵因素并提出解決方案。

      2.2 原因排查

      ⑴效率系數(shù)ηt、ηf

      由于機(jī)組效率是設(shè)備制造因素決定的,廠家在出廠前已進(jìn)行過檢測(cè),且試運(yùn)行期間單機(jī)可以滿發(fā),所以暫時(shí)不考慮機(jī)組本身的因素。

      ⑵流量Q

      由于過機(jī)流量與流道斷面尺寸及流速有關(guān),而流速又與機(jī)組上下游水位差有關(guān),根據(jù)對(duì)流道斷面復(fù)核,只要上下游水位差滿足設(shè)計(jì)要求,過流能力是可以滿足設(shè)計(jì)要求的,因此,最終影響機(jī)組出力的關(guān)鍵因素在水頭。

      ⑶水頭Hr

      根據(jù)機(jī)組出力計(jì)算,設(shè)計(jì)水頭為5.74 m,也就是說,作用在機(jī)組的凈水頭達(dá)到5.74 m,則機(jī)組應(yīng)能達(dá)到額定出力。理論上在上游正常蓄水位為10.5 m、兩臺(tái)機(jī)額定水頭下滿發(fā)正常尾水位為3.94 m情況下,其毛水頭為6.56 m,只要水頭損失小于0.82 m即可滿足額定出力要求。但實(shí)際運(yùn)行情況是否與理論計(jì)算一致,則需要進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)。

      2.3 檢測(cè)與分析

      為了進(jìn)一步驗(yàn)證不同水位及運(yùn)行工況下的特征水位及對(duì)應(yīng)的水頭損失,找出影響水位變化的各種原因,我院委托廣東省水利水電科學(xué)研究院(以下簡稱水科院)對(duì)西溪電站進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),結(jié)果見《潮州供水樞紐西溪水電廠機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告》(以下簡稱檢測(cè)報(bào)告),兩臺(tái)機(jī)運(yùn)行有關(guān)檢測(cè)的方法及數(shù)據(jù)如下:

      2.3.1 檢測(cè)方法

      (1)電站進(jìn)水渠段水位測(cè)點(diǎn)

      電站進(jìn)水渠段共布置19個(gè)水位檢測(cè)點(diǎn),檢測(cè)機(jī)組不同出力時(shí)對(duì)應(yīng)測(cè)點(diǎn)水位,水位采用鋼尺或水位尺檢測(cè)。檢測(cè)前對(duì)水位測(cè)點(diǎn)高程進(jìn)行校驗(yàn)。

      (2)尾水渠段水位測(cè)點(diǎn)

      尾水渠段共布置7個(gè)水位監(jiān)測(cè)點(diǎn),檢測(cè)機(jī)組不同出力時(shí)對(duì)應(yīng)測(cè)點(diǎn)水位,水位采用鋼尺或水位尺檢測(cè),檢測(cè)前對(duì)水位測(cè)點(diǎn)高程進(jìn)行校驗(yàn)。

      (3)超聲波水位計(jì)測(cè)點(diǎn)

      電站安裝了7臺(tái)超聲波水位計(jì),每臺(tái)機(jī)組攔污柵前、后處各安裝1臺(tái),尾水處各安裝1臺(tái),距攔漂排上游約800 m處安裝1臺(tái)作為庫水位測(cè)點(diǎn)。本次現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),根據(jù)試驗(yàn)需要讀取機(jī)組攔污柵后和庫水位超聲波水位計(jì)的值。檢測(cè)前對(duì)水位計(jì)進(jìn)行校驗(yàn)。

      (4)壓力測(cè)點(diǎn)

      在每臺(tái)水輪機(jī)進(jìn)、出口斷面各布置1個(gè)測(cè)壓點(diǎn),采用壓力表測(cè)量,壓力表前加裝穩(wěn)壓裝置,檢測(cè)不同出力時(shí)對(duì)應(yīng)測(cè)點(diǎn)壓力。壓力表精度為0.2級(jí),兩臺(tái)機(jī)組共布置4個(gè)測(cè)壓點(diǎn)。

      (5)功率測(cè)點(diǎn)

      采用電站安裝的功率表進(jìn)行檢測(cè)。

      (6)檢測(cè)的主要工況

      1)單機(jī)運(yùn)行工況。單機(jī)(1號(hào)和2號(hào)機(jī)分別進(jìn)行)輸出功率從8 500 kW逐工況調(diào)節(jié)至14 000 kW,工況點(diǎn)間隔500 kW,在每個(gè)測(cè)試工況下,同時(shí)檢測(cè)進(jìn)水渠段水位、尾水渠段水位、柵后水位、庫水位、水輪機(jī)進(jìn)、出口斷面壓力、發(fā)電機(jī)輸出功率。

      2)兩臺(tái)機(jī)同時(shí)運(yùn)行工況。一臺(tái)機(jī)組保持額定功率(14 000 kW),另一臺(tái)機(jī)組輸出功率從8 500 kW逐工況調(diào)節(jié)至14 000 kW,工況點(diǎn)間隔500 kW,直至兩臺(tái)機(jī)組總功率達(dá)到最大,在每個(gè)測(cè)試工況下,同時(shí)檢測(cè)進(jìn)水渠段水位、尾水渠段水位、柵后水位、庫水位、水輪機(jī)進(jìn)、出口斷面壓力、發(fā)電機(jī)輸出功率。

      2.3.2 檢測(cè)數(shù)據(jù)

      (1)上下游水位變化及水頭損失情況

      根據(jù)潮州供水樞紐初步設(shè)計(jì)對(duì)西溪電站水頭損失計(jì)算,進(jìn)水渠進(jìn)口、攔污柵、進(jìn)/出口閘門門槽、閘門進(jìn)/出口、尾水渠出口等局部水頭損失及沿程水頭損失總量為0.267 m。

      水科院《檢測(cè)報(bào)告》對(duì)機(jī)組運(yùn)行時(shí)進(jìn)水渠和尾水渠順?biāo)鞣较蚝痛怪彼鞣较虻乃贿M(jìn)行了量測(cè)。單機(jī)在接近設(shè)計(jì)水頭滿發(fā)時(shí),水庫至攔污柵后檢測(cè)點(diǎn)之間的水位下降(順?biāo)鞣较蛩^損失),見表1。

      表1 機(jī)組上游的水頭損失

      通過實(shí)測(cè)水頭損失與初步設(shè)計(jì)階段計(jì)算水頭損失比較,各部位的損失都比理論計(jì)算值偏大。

      垂直于水流方向:檢測(cè)報(bào)告表明,雙機(jī)運(yùn)行時(shí),上游進(jìn)水渠的水面總是1號(hào)機(jī)高于2號(hào)機(jī)12 cm左右;說明進(jìn)水渠存在側(cè)向水流。

      下游尾水位:由于受尾水導(dǎo)墻的約束,當(dāng)負(fù)荷較大時(shí),尾水渠水位比導(dǎo)墻外側(cè)水位高出1.1 m。

      (2)機(jī)組出力情況

      西溪電站任何一臺(tái)單機(jī)在設(shè)計(jì)水頭下均能達(dá)到額定出力14 MW。

      當(dāng)1號(hào)機(jī)滿發(fā),2號(hào)機(jī)從8.5 MW升至11 MW時(shí),機(jī)組出力不再上升。當(dāng)2號(hào)機(jī)滿發(fā),1號(hào)機(jī)從8.5 MW升至10.5 MW時(shí),機(jī)組出力不再上升。總的出力基本維持在24.4~24.8 MW之間,距離額定出力相差3.2~3.6 MW。

      2.3.3 檢測(cè)結(jié)論

      根據(jù)水科院的檢測(cè)及我院的分析,可以得出以下結(jié)論:

      (1)上游進(jìn)水渠段的水位坡降正常。

      (2)進(jìn)口攔污柵水頭損失最大0.37 m。

      (3)庫水位點(diǎn)至進(jìn)水渠首水頭損失(包括攔漂排)最大0.45 m。

      (4)在額定工作水頭下運(yùn)行,單機(jī)基本可發(fā)出額定功率。

      (5)單機(jī)、雙機(jī)運(yùn)行時(shí)的尾水水位均符合設(shè)計(jì)要求。

      (6)雙機(jī)運(yùn)行時(shí),尾水出口水位比閘后水位差超1.0 m,最大達(dá)到1.1 m。

      3 水工模型試驗(yàn)成果

      為了進(jìn)一步驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)結(jié)論,找出解決電站兩臺(tái)機(jī)組不能同時(shí)滿發(fā)的原因及后續(xù)工程處理措施,我院委托水科院進(jìn)行了水工模型試驗(yàn),成果見《潮州供水樞紐西溪電站水工模型試驗(yàn)報(bào)告》(2016年7月)。模型試驗(yàn)主要成果及結(jié)論如下:

      3.1 進(jìn)水渠沿程水頭損失

      根據(jù)水科院水工模型試驗(yàn)成果(見模型試驗(yàn)報(bào)告第5章電站現(xiàn)狀方案運(yùn)行試驗(yàn)),在現(xiàn)狀布置情況下:當(dāng)雙機(jī)滿發(fā)時(shí),1號(hào)機(jī)沿程水頭損失0.21 m;2號(hào)機(jī)沿程水頭損失0.36 m。當(dāng)單機(jī)運(yùn)行時(shí),1號(hào)機(jī)滿發(fā)沿程水頭損失0.17 m,2號(hào)機(jī)滿發(fā)沿程水頭損失0.18 m。

      3.2 尾水渠沿程水頭損失

      在現(xiàn)狀布置情況下:當(dāng)雙機(jī)滿發(fā)時(shí),1號(hào)機(jī)水頭損失1.9 m;2號(hào)機(jī)水頭損失1.92 m。當(dāng)單機(jī)運(yùn)行時(shí),1號(hào)機(jī)滿發(fā)沿程水頭損失0.68 m,2號(hào)機(jī)滿發(fā)沿程水頭損失0.72 m。尾水渠的末端存在明顯的跌水。

      3.3 電站出力分析

      (1)當(dāng)庫水位為10.5 m時(shí),1號(hào)機(jī)的柵前水位10.29 m,在給定攔污柵的水頭損失為0.3 m的情況下(水科院檢測(cè)結(jié)果分別是1號(hào)機(jī)0.28 m,2號(hào)機(jī)為0.37 m),雙機(jī)過滿發(fā)流量對(duì)應(yīng)的1號(hào)機(jī)柵后水位為9.99 m,1號(hào)機(jī)尾水位為4.29 m,由此算得1號(hào)機(jī)的工作水頭為5.2 m,小于額定工作水頭5.74 m。

      (2)當(dāng)庫水位為10.5 m時(shí),2號(hào)機(jī)的柵前水位10.14 m,在給定攔污柵的水頭損失為0.3 m的情況下,雙機(jī)過滿發(fā)流量對(duì)應(yīng)的2號(hào)機(jī)柵后水位為9.84 m,2號(hào)機(jī)尾水位為4.31 m,由此算得電站工作水頭為5.03 m,小于額定工作水頭5.74 m。

      (3)當(dāng)庫水位為10.5 m時(shí),單機(jī)滿發(fā)運(yùn)行時(shí),1號(hào)機(jī)組柵前水位10.32 m,在給定攔污柵的水頭損失為0.3 m的情況下,1號(hào)機(jī)柵后水位為10.02 m,1號(hào)機(jī)尾水位為2.78 m,由此算得電站工作水頭為6.74 m,大于額定工作水頭5.74 m。2號(hào)機(jī)的工作水頭是6.7 m,也大于額定工作水頭5.74 m。

      3.4 綜合結(jié)論

      根據(jù)水科院現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)及水工模型試驗(yàn)的結(jié)果,西溪電站兩臺(tái)機(jī)組不能同時(shí)滿發(fā)的主要原因是進(jìn)口攔漂排、攔污柵及沿程水頭損失偏大,以及電站尾水?dāng)U散不暢,導(dǎo)致發(fā)電水頭小于額定水頭;該結(jié)論與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)結(jié)論基本一致。

      4 工程處理方案

      本次對(duì)電站的檢測(cè)以及樞紐長期以來的運(yùn)行觀測(cè)表明,改造攔漂排、攔污柵,改造進(jìn)水渠和尾水渠,均可以有效地增高水頭。為此,結(jié)合潮州西溪電站的原設(shè)計(jì)情況以及目前電站運(yùn)行的實(shí)際情況,提出電站改造措施,同時(shí)結(jié)合水工模型試驗(yàn)成果最終確定電站改造的措施。

      4.1 進(jìn)水渠改造方案

      (1)將頂高程▽6.0 m的導(dǎo)墻(樁號(hào)0-056.60至0-101.024、長度為44.424 m)降至頂高程▽3.5 m,與攔沙坎同高,增大進(jìn)入進(jìn)水渠的過水?dāng)嗝妗?/p>

      模型試驗(yàn)結(jié)論:改造后上游進(jìn)水渠流態(tài)有明顯改善,渠首近區(qū)段流態(tài)平穩(wěn)和平順。流速減小,沿程水頭損失減小,與現(xiàn)狀方案相比,1號(hào)機(jī)組增加水頭0.04 m,2號(hào)機(jī)組增加水頭0.09 m。

      (2)將頂高程▽12.8 m的導(dǎo)墻(樁號(hào)0-022.50至 0-056.60、長度 34.1 m),在高程▽ 8.5~10.5 m 開直徑為2 m的導(dǎo)流孔,間隔4 m??卓谕鈧?cè)裝設(shè)攔污隔柵。

      模型試驗(yàn)結(jié)論:改造后渠首近區(qū)流態(tài)及流速改善不明顯,與現(xiàn)狀方案相比,1號(hào)機(jī)組增加水頭0.01 m,2號(hào)機(jī)組增加水頭0.07 m,改造方案雖然可以增加少量水頭,但開孔施工難度大,建議在效果接近的情況下,優(yōu)先考慮其他工程措施。

      (3) 攔漂排改造,將現(xiàn)有攔漂排拆除,重新布置范圍較大的攔漂排,新設(shè)置的攔漂排分5段布置,第1段與廠房右側(cè)導(dǎo)墻方向一致,長度約48 m;第2段與水流方向的夾角為15°,連接點(diǎn)在兩臺(tái)機(jī)的中間隔墻的延長線上,長度約75 m;第3段與水流方向的夾角為30°,連接點(diǎn)在電站左側(cè)導(dǎo)墻的延長線上,長度約68 m;第4段與水流方向的夾角為60°,長度約43 m;第5段與水流方向垂直,并與岸坡連接。所有連接點(diǎn)采用直徑1.5 m的鉆孔灌注樁,攔污浮排通過金屬結(jié)構(gòu)與樁身連接??紤]樞紐蓄水后庫區(qū)無法干地施工,鉆孔灌注樁采用水上平臺(tái)施工。

      模型試驗(yàn)結(jié)論:改造后除第1段的流態(tài)和流速改善不明顯外,其余各段流速均小于1 m/s,排漂效果明顯改善。

      4.2 尾水渠改造方案

      在現(xiàn)狀方案基礎(chǔ)上,將尾水渠右側(cè)導(dǎo)墻(樁號(hào)0+105.15至0+150.00)降低至0.5 m和0.00 m高程,其余布置不變。

      模型試驗(yàn)結(jié)論:將尾水渠右側(cè)導(dǎo)墻降低至0.5 m后,電站尾水向右側(cè)河道擴(kuò)散明顯,可有效降低尾水渠內(nèi)的水位,雙機(jī)滿發(fā)時(shí),尾水渠內(nèi)水位降低了0.86 m。將尾水渠右側(cè)導(dǎo)墻降低至0.00 m后,尾水出流擴(kuò)散更明顯,雙機(jī)滿發(fā)時(shí),獲取的水頭分別是6.13 m和6.08 m,均大于額定水頭。

      由于在2007年對(duì)海漫進(jìn)行了改造,目前水閘的消力池底板與電站尾水渠的底板高程之間存在3.3 m的高差,即使尾水導(dǎo)墻降低至0.00 m后,尾水渠內(nèi)無泥沙淤積,對(duì)左岸邊坡沖刷影響也較小,說明降低尾水右側(cè)導(dǎo)墻的方案是合理有效的。

      5 結(jié)語

      本文根據(jù)水輪發(fā)電機(jī)組的出力原理,全面梳理和分析影響機(jī)組出力的各種因素,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和水工模型試驗(yàn)的結(jié)論提出解決兩臺(tái)機(jī)組不能同時(shí)滿發(fā)的工程處理方案,根據(jù)水工模型試驗(yàn)的結(jié)論,改造后可以減少上下游水頭損失,改善水流條件及排漂效果,增大發(fā)電水頭,達(dá)到兩臺(tái)機(jī)組同時(shí)滿發(fā)的目的,在工程實(shí)施過程中,我們綜合考慮對(duì)發(fā)電水頭貢獻(xiàn)大小及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的難易程度后選擇實(shí)施的先后順序,本工程重點(diǎn)對(duì)尾水渠導(dǎo)墻及進(jìn)水口攔漂排進(jìn)行先行改造,本工程的處理方案對(duì)其他類似工程也起到一定的借鑒作用。

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