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      制絲線紙箱開包拋落料原因分析及解決對策

      2021-07-29 07:07:26許雄文董建嶺
      設備管理與維修 2021年9期
      關鍵詞:轉機落料托輥

      許雄文,董建嶺

      (河南中煙工業(yè)有限責任公司漯河卷煙廠,河南漯河 462000)

      0 引言

      漯河卷煙廠制絲線紙箱開包工序配置有自動剪帶機、開蓋機、紙片吸取機、紙箱夾抱機、翻轉機、靜態(tài)秤、裝箱翻包機和垂直分切機等輔連設備,主要是將煙箱進行脫箱,然后將煙坯裝入鋼制周轉箱進行分切處理。煙箱經開箱、脫箱處理后變成煙坯,由于空間限制,在煙坯輸送中配置翻轉機,目的是改變煙坯的輸送方向,便于裝箱處理。脫箱的煙坯由移動皮帶機進入翻轉機,通過翻轉后進入下一道工序移動皮帶機,將煙坯輸送方向由縱向變?yōu)闄M向,然后進入裝箱翻包機,便于分切處理。

      1 存在問題

      片煙輸送系統(tǒng)在接口處拋料現(xiàn)象突出,主要表現(xiàn)在脫箱后的煙坯進入翻轉機結合部位時,煙坯下部的碎煙片不能隨煙坯順暢進入翻轉機。翻轉機翻轉時碎煙片順著皮帶機下滑,上部的碎煙片經翻轉后與輸送帶接觸,在皮帶機上散落較多。輸送到移動皮帶機結合部位時碎煙片拋落嚴重,拋落的煙片不易清理,在結合部位堆積,形成擠壓。據統(tǒng)計,散落的煙片每批多達17 kg,造成原料造碎,增加職工清掃勞動量,易形成安全隱患。

      2 原因分析

      (1)拋落的煙片沒有設計收集裝置。脫箱的煙坯通過移動皮帶機與翻轉機皮帶機實現(xiàn)對接,其中第一條移動皮帶機與翻轉機皮帶機對接。由于翻轉機皮帶機對接端為斜面,移動皮帶機與翻轉機皮帶機之間存在一定間隙,造成部分煙片掉落。同樣,翻轉后的煙坯進入下一道移動皮帶機時,移動皮帶機插入翻轉機皮帶機,由于移動皮帶機插入端為斜面,也會造成拋料。翻轉機與移動皮帶機結合部位空間小,下部設置的接料盒不能容納較多煙片,造成煙片越積越多,形成擠壓。

      (2)輸送帶承載托輥設計不合理。各輸送機之間、移動帶式輸送機與翻轉機之間搭接距離較長,因此,煙坯輸送過程中存在卡滯停頓甚至傾倒現(xiàn)象。散落的煙片在輸送帶搭接部位堆積后反復擠壓,同時,承載托輥在上部時,托輥與煙坯接觸,容易使煙坯出現(xiàn)分層現(xiàn)象,致使物料造碎嚴重。

      3 改進措施

      3.1 設計制作拋落料收集裝置(圖1)

      圖1 拋落料收集裝置

      由于移動皮帶機與翻轉機接口處接料盒為固定式且容量小,拋落的物料積滿后,物料清理不及時,會產生反復擠壓,多余的會掉落地面,容易形成造碎。在移動帶式輸送機與翻轉機進料口結合部位安裝輸送帶,根據移動帶式輸送機與翻轉機結合部位設備的結構特點及空間位置,由固定收集改為移動收集,即拆除原固定式接料托板,在結合部位設計制作安裝一條帶式輸送機,煙坯移動到移動皮帶機出口端時,因皮帶機與翻轉機之間存在間隙,散落的煙片從間隙處落入皮帶機,通過皮帶機輸送進入收集箱,避免散落的煙片在固定托板上堆積后反復產生的擠壓而形成的造碎。

      3.2 改進煙坯承載支撐輥安裝方式(圖2)

      圖2 改進后的承載托輥

      原承載支撐輥安裝在皮帶機上方,煙坯輸送時與承載支撐輥接觸。支撐輥的轉動線速度與煙坯速度不一致,下部煙坯會出現(xiàn)分層現(xiàn)象。因此,需要改進片煙輸送系統(tǒng)帶式輸送機各承載支撐輥。將承載托輥由輸送帶上部移到輸送帶下部,承載托輥盡量向前一條輸送帶靠近,減小結合部位之間的搭接距離,使得煙坯順暢運行。同時,還要考慮兩條皮帶機結合部位輸送帶之間的間隙,在不影響前后輸送帶不出現(xiàn)接觸的前提下,前后輸送帶間隙盡量減小,避免散落的煙片形成拋落料。改進后,可保證煙坯順利通過,避免煙坯在輸送過程中產生分層疏松現(xiàn)象,也能最大限度減少物料擠壓造碎。

      3.3 優(yōu)化片煙輸送系統(tǒng)運行程序

      煙坯在輸送時,皮帶機上散落的煙片不能隨整個煙坯流入下道工序。為避免散落的煙片拋落,需要控制皮帶機運轉啟停。根據皮帶機長度,測算散落煙片的運行時間,通過優(yōu)化前后兩條皮帶機的運行程序,控制輸送帶啟停順序和時間。使得輸送帶的散落煙片隨著煙坯流入下道工序,從而避免散落的煙片出現(xiàn)拋落料,可以有效減少煙片造碎。

      4 改進效果

      (1)減少拋落料,降低造碎。平均批次拋落料量1.4 kg,較改進前每批次拋落量減少15.33 kg。這些拋落的煙片清掃后利用,經測算造碎損耗約6.5 kg。全年按30 萬箱計算,每10 000 kg煙片可生產385 箱,折算生產萬公斤批次為779.2 次,全年可節(jié)約煙片5064.8 kg。1 kg 煙片按70 元計算,全年可節(jié)約費用35.45 萬元。

      (2)降低職工勞動強度。改進前,操作工每隔0.5 h 需清理拋落煙片,改進后,每班次只需更換牌號時進行清理。

      (3)消除安全隱患。該處為翻轉機和移動皮帶機,容易出現(xiàn)夾擊事故。

      (4)改善現(xiàn)場環(huán)境。該區(qū)域為參觀通道,拋落料嚴重,影響現(xiàn)場環(huán)境。

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