任甲子,張 珂,李 科,韓國柱,周占紅
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535000)
常頂回流泵是常減壓裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,正常運行工況下為一開一備。某公司常頂回流泵型號為CD8 8x10x14M,泵材質(zhì)為S-6,機械密封沖洗方案為 PLAN11+52。流量 629m3·h-1,揚程 112 m,入口壓力0.157MPa,出口壓力0.88MPa,介質(zhì)為常頂石腦油,溫度125℃。
該常減壓裝置的常頂油氣采用兩級冷凝冷卻流程。常頂油氣經(jīng)原油/常頂油氣換熱器E102換熱至126℃后進入常頂回流罐D(zhuǎn)105,分離出來的氣相經(jīng)常頂油氣空冷器A101和后冷器E120冷凝冷卻后,進入常頂產(chǎn)品罐D(zhuǎn)101進行氣液分離。液相由常頂回流泵P110抽出后,作為塔頂回流返回常壓塔頂或至常頂空冷器入口。常頂產(chǎn)品罐頂出來的不凝氣,經(jīng)常頂壓縮機K101升壓、冷卻后與常頂油再接觸。產(chǎn)品罐底抽出的常頂油,由泵P111送至壓縮機K101出口,在加壓條件下與常頂氣再接觸,以吸收常頂氣中的輕烴組分。再接觸罐頂?shù)牟荒龤馑椭罵FCC裝置,罐底的液相經(jīng)泵P113升壓后,作為直餾石腦油送至石腦油加氫裝置(圖1)。
圖1 常頂油氣兩級冷凝冷卻流程示意圖
常頂回流泵P110的機械密封采用串聯(lián)式機械密封(圖2)。一級密封沖洗方案為PLAN11,即沖洗介質(zhì)為常頂回流泵的自身介質(zhì),溫度120℃,一、二級密封級間的沖洗方案為PLAN52沖洗方案,設(shè)有密封液罐,加入白油作為冷卻液,由泵送環(huán)驅(qū)動循環(huán)。若一級密封泄漏,泄漏介質(zhì)進入一、二級密封級間封腔后會進入密封液罐。密封液罐上設(shè)有密排至火炬線,罐頂設(shè)有壓力、液位報警,在二級密封的保護下,介質(zhì)不會泄漏到大氣中,可保證高危介質(zhì)機泵風(fēng)險受控,給檢修帶來了充分準備時間。
圖2 機械密封示意圖
常減壓裝置的常頂腐蝕問題是每個煉油廠的難題,防腐蝕是工作的重中之重。從常頂回流泵打回流,是控制常頂溫度的重要手段。常頂油經(jīng)一段冷凝后,部分120℃的常頂油會積聚在常頂回流泵的備用泵中,形成不流動的死區(qū)并冷卻下來,造成泵的腐蝕,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
泵轉(zhuǎn)子、泵殼、泵蓋存在不同程度的腐蝕,泵蓋密封圈凹槽腐蝕較嚴重,無法安裝密封圈。葉輪及葉輪口環(huán)腐蝕嚴重,葉輪上的分半環(huán)已完全腐蝕。葉輪口環(huán)的腐蝕間隙較大,造成泵內(nèi)回流量大,超電流現(xiàn)象十分嚴重。自保電流為27A,運行期間電流已達到26A,處于高報,若在原油偏輕、氣相量增大的工況下,極有可能因無法滿足流量而造成電機燒毀。
該泵的機械密封為C8BV80/TP/C89U-80-SUF88/8-GSV82/2波紋管機械密封,動環(huán)為硬質(zhì)合金,靜環(huán)材質(zhì)為石墨,沖洗方案采用PLAN11+52。自2015年開始,一級密封頻繁出現(xiàn)泄漏,解體后發(fā)現(xiàn),動環(huán)波紋管腐蝕撕裂,靜環(huán)石墨邊緣出現(xiàn)崩裂坑洼。
在備用或運行期間,機械密封的自沖洗管經(jīng)常出現(xiàn)裂紋。運行期間,除某次滲漏發(fā)生在直管段外,其余幾處裂紋均處于焊縫及焊縫熱影響區(qū)和彎管處。
備用回流泵的泵底排污線的焊接熱影響區(qū)及直管段出現(xiàn)了裂紋滲漏。
回流泵出口壓力表根部在2018年底出現(xiàn)了滲漏現(xiàn)象,在更換機封時進行了消缺。
1)自沖洗管經(jīng)過了幾次更換,由碳鋼改為不銹鋼316后又改為碳鋼,均沒有得到明顯的改善,仍多次出現(xiàn)泄漏,最后只能在碳鋼沖洗管上涂抹修補劑。
2)泵底排污線采用帶壓堵漏打卡的方式進行了處理,并定期通過泵殼底部的密排線對備用泵進行切水。
3)在回流泵處增設(shè)預(yù)熱線。由于泄漏點曾發(fā)生在泵底排污線上,懷疑泵內(nèi)介質(zhì)帶酸性水嚴重,故在2016年大檢修時增設(shè)了預(yù)熱線,運行一段時間后發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象仍未得到改善。因常頂回流泵為冷油泵,無需預(yù)熱,預(yù)熱線未再投用。
該公司的原油摻煉品種較多,劣質(zhì)化較嚴重,硫含量、酸值數(shù)據(jù)均屬于較高數(shù)值(表1)。針對這種工況,公司決定對回流泵進行材質(zhì)升級。原回流泵的葉輪材質(zhì)為CA-15,升級為CD14Mcu;泵蓋及殼的原材質(zhì)為ZG230-450,升級為雙相鋼2205;原機械密封波紋管材質(zhì)為316L,升級為雙相鋼2205。改造后的運行狀況良好。
表1 原油指標
將回流泵一級密封的沖洗方案由PLAN11更改為LPAN32,即用外來的清潔液體代替密封腔內(nèi)的原介質(zhì),可改善密封的工作環(huán)境,提高密封的使用壽命,密封的可靠性得以增強。不間斷地供應(yīng)沖洗液,隨時帶走由運轉(zhuǎn)泵摩擦副產(chǎn)生的熱和密封運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的攪拌熱,密封的工作環(huán)境得到了有效改善,避免了密封腔內(nèi)的氣體集聚。備用泵用清潔液體沖洗后,解決了機械密封及泵殼介質(zhì)不流動死區(qū)內(nèi)的腐蝕現(xiàn)象。
我們在常頂產(chǎn)品泵P111出口閥后,增加了1根DN 20管,引至常頂回流泵的機械密封處(圖3),沖洗溫度由120℃降為40℃。通過截止閥①②來調(diào)節(jié)進入機封端面的沖洗壓力,控制標準為沖洗壓力比密封腔壓力高0.2~0.3MPa。
圖3 常頂出口閥改造示意圖
由于裝置摻煉的原油中劣質(zhì)品種較多,常頂石腦油腐蝕的雜質(zhì)較多,會在沖洗管線及密封端面形成雜質(zhì)聚集,使得動靜摩擦副端面磨損,導(dǎo)致密封失效。因此還需在沖洗線上增加一組可以切換的過濾器或旋風(fēng)分離器,并增加止回閥、流量計和溫度表,以便可以通過流量計來調(diào)節(jié)沖洗量,這會在今后的進一步改造中逐步完成。
常頂回流泵改造后,運行穩(wěn)定,電機運行電流處于17A左右,機泵連續(xù)運轉(zhuǎn)得到了可靠提升,有效杜絕了關(guān)鍵機泵密封泄漏的危險,提高了回流泵的安全性和穩(wěn)定性,同時降低了該回流泵機封泄漏引起的事故和檢修次數(shù)。