姬海民,胡介旭,韓會(huì)亮,徐夢(mèng)茜,張知翔,薛 寧,徐黨旗,吳 博
(1.西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710054;2.華能北京熱電有限責(zé)任公司,北京 100020;3.中國(guó)石化塔河煉化有限責(zé)任公司,新疆 庫車 842000;4.中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司,陜西 西安 710075)
截至2019年底,北京、天津、鄭州、西安、山東、河南、烏魯木齊、長(zhǎng)三角、珠三角等地方政府出臺(tái)政策要求新建天然氣鍋爐NOx排放質(zhì)量濃度低于30 mg/m3,在用的天然氣鍋爐NOx排放低于80 mg/m3。針對(duì)這一政策,幾乎所有天然氣鍋爐需要進(jìn)行超低氮改造[1]。
目前市場(chǎng)上臥式燃?xì)忮仩t較多,燃燒器布置前墻呈“品”字型或“一”字型,降氮技術(shù)路線成熟[2]。而四角切圓燃?xì)忮仩t在國(guó)內(nèi)很少,且NOx排放質(zhì)量濃度較高(一般排煙處NOx達(dá)到400 mg/m3左右)。這主要是由于爐膛橫截面積偏小、火焰伸展長(zhǎng)度較短、火焰容易疊加等因素所致[3]。如何控制四角切圓燃?xì)忮仩tNOx排放是非常迫切的任務(wù)。
國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)四角切圓燃?xì)忮仩t低氮排放研究甚少,大多數(shù)研究集中在臥式前墻布置型式的天然氣鍋爐低氮燃燒技術(shù)[4]、低氮天然氣燃燒器結(jié)構(gòu)型式[5]、低氮改造后對(duì)鍋爐能效影響、煙氣再循環(huán)對(duì)爐內(nèi)燃燒的影響[6]等方面。
本文針對(duì)四角切圓燃?xì)忮仩t截面積小、NOx排放質(zhì)量濃度高的特點(diǎn),提出低氮燃燒器+燃盡風(fēng)(OFA)+煙氣再循環(huán)系統(tǒng)技術(shù)路線,并對(duì)該技術(shù)路線進(jìn)行了數(shù)值模擬及工程試驗(yàn)。
四角切圓煤粉鍋爐在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較多,但燃?xì)忮仩t燃燒器呈四角切圓布置型式的較少。由于該鍋爐型式少見且控制NOx排放難度較大,國(guó)內(nèi)很少對(duì)該問題予以關(guān)注。相比同樣容量的鍋爐,該型式鍋爐橫截面面積偏小。火焰伸展長(zhǎng)度偏短,造成火焰集中且燃燒器火焰受爐內(nèi)四角旋流作用,各只火焰混合重疊較為嚴(yán)重,造成熱力型NOx生成質(zhì)量濃度偏高[7]。以75 t/h燃?xì)忮仩t(表1)為例,對(duì)比不同燃燒器布置方式下火焰在爐內(nèi)伸展、重疊以及熱力型NOx生成特性,結(jié)果如圖1、圖2所示。
表1 75 t/h燃?xì)忮仩t結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)比Tab.1 Comparison of structural parameters of 75 t/h gasfired boilers
圖1 燃燒器前墻布置火焰情況Fig.1 The flame in furnace with burners arranged in front wall
圖2 燃燒器四角切圓布置火焰情況Fig.2 The flame in furnace with burners arranged in tangential circle
目前新型低氮燃燒器一般采用燃料、空氣分級(jí)分段燃燒技術(shù),雖然在一定范圍內(nèi)能降低NOx排放,但效果有限(只能抑制30%熱力型NOx生成[9])。為了使燃?xì)忮仩tNOx排放控制在很低范圍內(nèi),必須采用煙氣再循環(huán),降低氧化劑中的氧量(體積分?jǐn)?shù),下同),降低燃燒初期溫度,從而抑制60%熱力型NOx生成。該技術(shù)路線已成功應(yīng)用在國(guó)內(nèi)大多數(shù)燃?xì)忮仩t(燃燒器布置于前墻)改造[10]。但對(duì)于排放基數(shù)高、燃燒方式控制較為困難的鍋爐,特別是本文提出的四角切圓燃?xì)忮仩t,采用上述技術(shù)路線很難控制NOx排放[11]。
針對(duì)四角切圓燃?xì)忮仩t進(jìn)行低氮改造,借鑒燃煤機(jī)組低氮改造思路,提出采用低氮燃燒器+燃盡風(fēng)+煙氣再循環(huán)(FGR)技術(shù)路線進(jìn)行模擬計(jì)算以及工程實(shí)施。
低氮燃燒器采用空氣、燃?xì)庋鼗鹧孑S向徑向分級(jí),保證火焰分層分區(qū)域燃燒,控制局部高溫區(qū)域,從而降低熱力型NOx生成[12]。燃料及助燃空氣分3層,中心保證穩(wěn)燃,外圈燃料高速射流拉長(zhǎng)火焰卷吸周圍煙氣,抑制熱力型NOx生成。低氮燃燒器結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 低氮燃燒器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖Fig.3 The structural diagram of low NOx burner
燃盡風(fēng)系統(tǒng)一方面主要將燃盡距離沿高度拉長(zhǎng),確保燃燒器區(qū)域在欠氧環(huán)境內(nèi)混合燃燒,生成還原性氣氛如CO或CHi烴類;將生成的NO還原成N2,控制熱力型NOx生成[13]。另一方面燃燒區(qū)域氧量降低,抑制混合燃燒強(qiáng)度,從而大大降低燃燒溫度,進(jìn)而抑制熱力型NOx生成。煙氣再循環(huán)系統(tǒng)主要利用鍋爐尾部低溫?zé)煔猓é?O2)=3.5%)與助燃空氣混合,混合后(混合物的φ(O2)=18.5%)送入爐膛與燃料擴(kuò)散燃燒,抑制燃燒強(qiáng)度及溫度,進(jìn)而控制熱力型NOx生成[14]。
某動(dòng)力車間75 t/h鍋爐為無錫太湖鍋爐廠生產(chǎn)制造的TH75-3.82/450-YQ型單汽包、Π型布置、自然循環(huán)鍋爐。鍋爐燃燒系統(tǒng)由4臺(tái)燃?xì)馊紵鹘M成。燃燒器在爐膛四角布置,燃燒器火焰為假想的切線圓。本文借助該鍋爐研究低氮燃燒器、燃盡風(fēng)、煙氣再循環(huán)3種因素對(duì)燃?xì)忮仩tNOx排放影響。具體研究工況見表2。
表2 不同工況技術(shù)對(duì)比Tab.2 Technical comparison between different working conditions
本文對(duì)以上4種工況進(jìn)行數(shù)值模擬研究,借助Solidworks軟件建立三維模型,導(dǎo)入Gambit進(jìn)行網(wǎng)格劃分(圖4)。利用Fluent商用軟件進(jìn)行燃燒數(shù)值模擬,模擬工況及邊界參數(shù)見表3。
表3 模擬工況及邊界參數(shù)Tab.3 The simulated operating conditions and boundary parameters
圖4 四角切圓燃?xì)忮仩t網(wǎng)格模型(1:1)Fig.4 The grid model of tangentially-fired gas boiler (1:1)
工況1與工況2溫度場(chǎng)分布、NOx質(zhì)量濃度分布對(duì)比如圖5、圖6所示。從圖5、圖6可以看出,更換低氮燃燒器后(工況2),爐內(nèi)流體混合動(dòng)力場(chǎng)未發(fā)生明顯變化,但燃燒區(qū)域局部高溫區(qū)域減少,溫度降低,生成的熱力型NOx質(zhì)量濃度降低。主要由于低氮燃燒器采用燃料空氣特殊分級(jí)技術(shù),使得燃燒火焰在爐內(nèi)分布均勻,消除了局部高溫區(qū)域。
圖5 工況1與工況2溫度場(chǎng)對(duì)比Fig.5 Temperature fields under working condition 1 and 2
圖6 工況1與工況2的NOx體積分?jǐn)?shù)模擬結(jié)果對(duì)比Fig.6 The simulated NOx volume fractions under working condition 1 and 2
工況3與工況4溫度場(chǎng)分布、NOx質(zhì)量濃度分布對(duì)比如圖7、圖8所示。從圖7、圖8可以看出,在低氮燃燒器基礎(chǔ)上利用燃盡風(fēng)系統(tǒng)后(工況3),高溫區(qū)域及NOx生成量均有明顯降低。這主要由于近85%助燃空氣送入主燃燒區(qū)域與全部燃料進(jìn)行混合燃燒,即偏離化學(xué)當(dāng)量比燃燒,降低主燃燒區(qū)域火焰燃燒劇烈程度,從而控制了熱力型NOx生成。在工況3基礎(chǔ)上利用再循環(huán)技術(shù)(工況4),控制氧化劑氧量為18%,高溫區(qū)域進(jìn)一步降低,NOx生成質(zhì)量濃度大大降低。這主要由于低溫惰性煙氣與助燃空氣混合,一方面稀釋了助燃空氣中氧的體積分?jǐn)?shù),另一方面煙氣中有CO2和H2O,降低了火焰燃燒溫度,進(jìn)而抑制了熱力型NOx生成。
圖7 工況3與工況4溫度場(chǎng)對(duì)比Fig.7 Temperature fields under working condition 3 and 4
從整個(gè)爐膛高度橫截面上分析中心溫度分布,其結(jié)果如圖9所示。對(duì)比工況1、工況2,更換低氮燃燒器后,爐膛內(nèi)截面中心溫度較改前降低約100 ℃。對(duì)比工況2、工況3,在工況2基礎(chǔ)上增加燃盡風(fēng)系統(tǒng),燃燒區(qū)域中心溫度降低80 ℃左右,燃盡風(fēng)區(qū)域中心溫度上升100 ℃左右。該區(qū)域溫度雖然升高,但整體低于1 400 ℃,抑制了該區(qū)域熱力型NOx生成。而CO自燃點(diǎn)為608.5 ℃[14](即在氧氣充足的條件下,溫度在608.5 ℃環(huán)境中,CO與O2反應(yīng)生成CO2),對(duì)比工況3、工況4:在工況3基礎(chǔ)上增加煙氣再循環(huán)技術(shù),爐內(nèi)截面中心溫度較工況3降低150 ℃左右。在8 m處(燃盡風(fēng)區(qū)域)溫度也相應(yīng)降低,但在燃盡風(fēng)區(qū)域溫度整體高于CO自燃點(diǎn)溫度,能保證在該溫度區(qū)域內(nèi)燃燒區(qū)域未燃盡的CO與燃盡風(fēng)混合燃燒生成CO2,確保CO在該區(qū)域內(nèi)充分燃盡。
圖9 沿爐膛高度方向橫截面中心溫度分布Fig.9 The temperature distributions in cross section center along the furnace height direction
不同負(fù)荷下4種工況NOx生成質(zhì)量濃度模擬結(jié)果如圖10所示。由圖10可見:工況1在100%負(fù)荷下,NOx生成質(zhì)量濃度為365.52 mg/m3,與實(shí)際運(yùn)行結(jié)果(380 mg/m3左右)比較吻合;工況2采用低氮燃燒器,NOx生成質(zhì)量濃度為262.08 mg/m3,降幅30%;工況3采用低氮燃燒器+燃盡風(fēng)系統(tǒng),NOx生成質(zhì)量濃度為188.33 mg/m3,降幅25%;工況4采用低氮燃燒器+燃盡風(fēng)+煙氣再循環(huán)系統(tǒng),NOx生成質(zhì)量濃度為75.89 mg/m3,降幅60%。
圖10 模擬不同負(fù)荷下NOx生成質(zhì)量濃度對(duì)比Fig.10 The simulated NOx generation mass concentrations at different loads
綜上可知:采用低氮燃燒器+燃盡風(fēng)+煙氣再循環(huán),能大幅度降低四角切圓燃?xì)忮仩tNOx生成質(zhì)量濃度,達(dá)到目前地方標(biāo)準(zhǔn)要求(在用的燃?xì)忮仩tNOx排放低于80 mg/m3)。
對(duì)某化工動(dòng)力廠75 t/h四角切圓燃?xì)忮仩t進(jìn)行低氮燃燒器+燃盡風(fēng)系統(tǒng)+煙氣再循環(huán)改造,將原有燃燒器更換成新型低氮燃燒器,在爐膛高度方向布置燃盡風(fēng)噴口(燃盡風(fēng)占比15%),并從引風(fēng)機(jī)之后用再循環(huán)風(fēng)機(jī)抽取17%左右低溫?zé)煔馑腿肴紵髦硷L(fēng)道內(nèi)與助燃空氣混合,最后送入爐內(nèi)參與燃燒[15]。
對(duì)鍋爐改造后各個(gè)負(fù)荷點(diǎn)進(jìn)行調(diào)試統(tǒng)計(jì)(測(cè)試數(shù)據(jù)),提取負(fù)荷變化過程中蒸汽參數(shù)變化和排煙溫度變化數(shù)據(jù),如圖12所示;同時(shí)提取穩(wěn)定負(fù)荷時(shí)的氧量、NOx排放質(zhì)量濃度進(jìn)行整理歸納,結(jié)果如圖13、圖14所示。
圖12 改造后鍋爐排煙溫度數(shù)據(jù)Fig.12 The exhaust gas temperatures of the boiler after the modification
從圖11、圖12可以看出:改造后鍋爐平均蒸汽溫度445 ℃左右,滿足工藝要求;滿負(fù)荷工況下排煙溫度較改造前上升15 ℃左右,根據(jù)排煙溫度與鍋爐熱效率的關(guān)系推算出鍋爐熱效率降低約1.5%。主要原因:由于增加燃盡風(fēng)及煙氣再循環(huán)系統(tǒng),鍋爐截面中心溫度略有降低,導(dǎo)致輻射換熱有所降低。由于煙氣量增大,流速增大,對(duì)流換熱增強(qiáng)但由于減少的爐內(nèi)輻射換熱量ΔQt大于增加的對(duì)流換熱量ΔQv,鍋爐整體吸熱量降低,導(dǎo)致鍋爐熱效率降低。
圖11 改造后鍋爐蒸汽溫度數(shù)據(jù)Fig.11 The boiler steam temperatures after the modification
從圖13可以看出,改造后,鍋爐排煙氧量處于2.8%~4.5%,較改造前(3.5%~4.0%)有所提高??紤]到鍋爐改造后安全穩(wěn)定運(yùn)行,調(diào)試選取的運(yùn)行氧量偏高,但基本維持設(shè)計(jì)要求。從圖14可以看出,改造后NOx排放較改造前降低約60%~70%左右,效果顯著。
圖13 鍋爐尾部出口氧量對(duì)比數(shù)據(jù)Fig.13 The comparisons of O2 emissions from boiler tail
圖14 鍋爐尾部NOx排放對(duì)比數(shù)據(jù)Fig.14 The NOx mass concentrations at the boiler tail under different conditions
本文針對(duì)四角切圓燃?xì)忮仩t結(jié)構(gòu)及燃燒特殊性,提出了低氮改造技術(shù)路線。即采用低氮燃燒器+燃盡風(fēng)+煙氣再循環(huán)3種技術(shù)組合。通過數(shù)值優(yōu)化模擬及試驗(yàn)得出如下結(jié)論:
1)由于四角切圓燃?xì)忮仩t爐膛偏小,爐內(nèi)四角燃燒湍流混合較快,火焰伸展距離相比同樣容量鍋爐偏短,火焰極易重疊,造成局部高溫區(qū)域較大,生成大量熱力型NOx。
2)低氮燃燒器只能降低25%~30%的NOx生成量;燃盡風(fēng)系統(tǒng)能降低20%~25%的NOx生成量;煙氣再循環(huán)系統(tǒng)能降低60%~70%的NOx生成量。
3)該技術(shù)路線在75 t/h燃?xì)忮仩t成功改造應(yīng)用,在各個(gè)負(fù)荷點(diǎn)下NOx排放均能達(dá)到80 mg/m3以下,減排效果顯著。為NOx生成量偏高的燃?xì)忮仩t提供了技術(shù)借鑒。