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      淺談污酸污水處理工藝

      2021-08-05 09:37:56歐陽(yáng)坤崔宇勛李政國(guó)
      關(guān)鍵詞:污酸硫化鈉硫化氫

      任 軍 歐陽(yáng)坤 崔宇勛 李政國(guó) 林 琪

      涼山礦業(yè)股份有限公司 四川 涼山 615000

      1 前言

      涼山礦業(yè)股份有限公司昆鵬公司煙氣制酸系統(tǒng)年產(chǎn)32萬(wàn)噸硫酸,凈化工序酸性廢水排放量為360m3/d,酸性廢水中ω(H2S04)約為3%,含約氟6g/l,含砷2~4g/l、另外還含有銅、鉛、鋅、鎘等重金屬離子。砷的化合物對(duì)生物有劇毒性,能在人體中積累,引起中毒。砷是我國(guó)實(shí)施水排放總量控制的重要指標(biāo)之一,治理含砷廢水越來(lái)越引起人們的重視,其最高允許排放質(zhì)量濃度為0.5mg/l;重金屬離子也是主要的有毒有害污染物。昆鵬銅業(yè)根據(jù)酸性廢水特點(diǎn)采用三段法(一段硫化除砷+二、三段石灰—鐵鹽法)進(jìn)行處理,處理后的廢水匯同其他綜合生產(chǎn)廢水再經(jīng)過(guò)深度處理,深度處理后的淡水完全回用生產(chǎn),濃水一部分用來(lái)銅冶煉進(jìn)行渣緩冷,一部分返回酸性廢水二段、三段循環(huán),從而使生產(chǎn)廢水達(dá)到零排放的要求。

      2 污酸污水處理工藝簡(jiǎn)介

      污酸污水處理工藝采用三段法(一段硫化除砷+二、三段石灰—鐵鹽法)進(jìn)行處理,處理后的廢水與其他綜合生產(chǎn)廢水再經(jīng)過(guò)深度處理,深度處理后的淡水完全回用生產(chǎn),濃水一部分用來(lái)銅冶煉進(jìn)行渣緩冷,一部分返回酸性廢水二段、三段循環(huán),從而使生產(chǎn)廢水達(dá)到零排放的要求。

      2.1 一段硫化除砷 除砷原理:利用硫化鈉與污酸中的氫離子反應(yīng)生成硫化氫氣體,硫化氫氣體再與污酸中的亞砷酸反應(yīng),生成三硫化二砷沉淀。反應(yīng)方程式如下:

      具體工藝流程圖見(jiàn)圖1:

      圖1 一段硫化除砷工藝流程圖

      2.2 二、三段石灰―鐵鹽法 一段得到的濾液經(jīng)過(guò)二段的一次中和、氧化、二次中和后進(jìn)入濃密機(jī)沉淀濃縮,上清液溢流至三段處理,底流用陶瓷過(guò)濾機(jī)過(guò)濾,濾液流向三段,濾渣返回銅冶煉系統(tǒng)進(jìn)行配料。進(jìn)入三段的污水經(jīng)過(guò)一次中和、氧化、二次中和后進(jìn)入膜過(guò)濾器過(guò)濾。膜過(guò)濾器出來(lái)的清液溢流到廢水深度處理,濃漿返回二段繼續(xù)處理。工藝流程見(jiàn)圖2:

      圖2 二、三段工藝流程圖

      2.2.1 一次中和 向一段過(guò)來(lái)的酸性液體中加入氫氧化鈣乳液,除去酸性液體中的亞砷酸根離子,并且調(diào)整p H值,再向其中加入適量硫酸亞鐵溶液。反應(yīng)方程式如下:

      2.2.2 氧化 向氧化槽內(nèi)通入空氣,將一次中和未除去完全的亞砷酸根氧化成砷酸根,將亞鐵離子氧化成三價(jià)鐵離子,三價(jià)鐵離子與砷酸根反應(yīng)生成穩(wěn)定的絡(luò)合物。反應(yīng)方程式如下:

      2.2.3 二次中和 向氧化槽溢出的混合液里通入氫氧化鈣乳液,與鐵離子反應(yīng)生成氫氧化鐵沉淀。氫氧化鐵可以吸附絡(luò)合物,幫助雜質(zhì)離子的沉淀。投加氫氧化鈣還可以進(jìn)一步調(diào)節(jié)p H值。反應(yīng)方程式如下:

      3OH―+Fe3+=Fe(OH)3↓

      2.3 廢水深度處理 廢水深度處理主要包括預(yù)處理系統(tǒng)和反滲透系統(tǒng)。原水(包括酸性廢水處理后的水與公司其他分廠排放的綜合生產(chǎn)廢水)經(jīng)管道收集流至廢水深度處理站預(yù)曝氣調(diào)節(jié)池,經(jīng)鼓風(fēng)曝氣后由提升泵送至斜管沉淀池,利用重力及斜管的作用將懸浮顆粒從水中去除。沉淀池底部的污泥用排泥管排至污泥池,并由螺桿泵送至板框壓濾機(jī)進(jìn)行過(guò)濾,過(guò)濾出的污泥由人工外運(yùn),清水返回曝氣調(diào)節(jié)池。

      斜管沉淀池內(nèi)的水從上部溢流至清水池,由原水泵送至錳砂過(guò)濾器,再經(jīng)保安過(guò)濾器、超濾系統(tǒng)分離出水中的懸浮物、大分子膠體、黏泥、微生物、有機(jī)物等。超濾系統(tǒng)產(chǎn)水流至中間水池,由反滲透給水泵和高壓泵送至反滲透膜系統(tǒng),經(jīng)膜系統(tǒng)深度脫鹽處理后,淡水流至回用水池,由回用水泵送至硫酸高位水池,濃水一部分流至濃水池,由濃水泵送至冶煉沖渣系統(tǒng),另一部分濃水返回酸性廢水處理二段、三段循環(huán),從而基本實(shí)現(xiàn)廢水零排放要求。廢水深度處理工藝見(jiàn)圖3。

      圖3 廢水深度處理工藝流程圖

      3 工藝控制

      3.1 原輔料的控制 原輔料要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,制定出符合生產(chǎn)的原輔料標(biāo)準(zhǔn),主要用到的原輔料及其使用標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表1:

      表1 原輔料使用標(biāo)準(zhǔn)

      3.2 硫化鈉投加控制 硫化鈉投加控制分為理論計(jì)算、氧化還原電位、人工檢測(cè)共三種方法。根據(jù)理論計(jì)算,結(jié)合反應(yīng)的氧化還原電位和人工檢測(cè),能夠更加精確的控制硫化鈉的投加量,減少硫化鈉的浪費(fèi),降低生產(chǎn)成本。

      3.2.1 理論計(jì)算 從理論上計(jì)算出硫化鈉投加流量與酸性廢水流量及其砷含量的對(duì)應(yīng)比例表,并根據(jù)酸性廢水中其他雜質(zhì)含量進(jìn)行一定比例的放大,由此可大致控制硫化鈉的投加量。

      3.2.2 氧化還原電位 硫化反應(yīng)的控制核心是氧化還原電位,分析砷的電位—p H圖,在硫化除砷反應(yīng)中,應(yīng)控制氧化還原電位在―60~+60mv之間,通過(guò)控制氧化還原電位來(lái)控制Na2S的投加量。

      3.2.3 人工檢測(cè) 生產(chǎn)崗位操作人員及時(shí)對(duì)生產(chǎn)流程中的一段除砷情況進(jìn)行快速檢測(cè),檢查完成后觀察氧化還原電位的變化情況,及時(shí)調(diào)整硫化鈉的投加量。

      3.3 硫化氫尾氣控制 硫化氫反應(yīng)槽產(chǎn)生的硫化氫氣體主要用于與污酸反應(yīng),通過(guò)硫化除砷反應(yīng),除去污酸中大部分的亞砷酸根、砷酸根。未反應(yīng)完的硫化氫氣體用氫氧化鈉吸收,反應(yīng)生成的硫化鈉可以循環(huán)利用,用于與污酸反應(yīng)制取硫化氫氣體。經(jīng)兩次噴淋吸收后,硫化氫氣體濃度低于0.08ppm,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

      3.4 p H值控制 實(shí)踐證明,當(dāng)氫氧化鈉的p H值低于11時(shí),硫化氫的氣體濃度會(huì)逐漸升高,超過(guò)工業(yè)廢氣的排放標(biāo)準(zhǔn)。故昆鵬公司選擇將氫氧化鈉p H值控制在11以上,以保證尾氣能夠達(dá)標(biāo)排放。

      圖4為砷脫除率與p H值的關(guān)系圖,從圖種可以看出,隨著p H值的升高,砷的脫出率呈上升趨勢(shì),當(dāng)p H值接近6.5時(shí),砷脫除率達(dá)到最大值;隨著p H值的繼續(xù)增加,砷的脫出率保持不變;當(dāng)p H值超過(guò)10.0時(shí),砷脫除率逐步下降;由于重金屬離子在堿性條件下去除率更高,因此,昆鵬公司將二段污水的p H值控制在9~10,這樣既能保證砷的去除率,也能保證各重金屬離子的去除率。在三段污水處理過(guò)程中,為保證三段出水能滿足廢水深度處理的進(jìn)水要求,且能進(jìn)一步除去砷和重金屬離子,昆鵬公司將三段的p H值控制在8~9的范圍內(nèi)。

      圖4 砷脫除率與p H值的關(guān)系

      3.5 硫酸亞鐵投加控制 (1)在二段處理中,F(xiàn)e/As比值與砷去除率關(guān)系如圖5。從圖中可看出砷脫除率受Fe/As比值影響顯著,F(xiàn)e/As比值在1.5~4范圍內(nèi),砷脫除率逐步上升,從64%上升至90%以上。

      圖5 二段處理Fe/As比值與砷去除率關(guān)系

      (2)在第三段處理中,F(xiàn)e/As比值與砷脫除率關(guān)系見(jiàn)圖6。由圖6可見(jiàn),F(xiàn)e/As比值由10提高至50時(shí),As脫除率由80%提高至100%。當(dāng)Fe/As比值10~20時(shí),As脫除率提高最快,比值大于20時(shí),As脫除率趨緩。

      圖6 三段處理Fe/As比值與砷去除率關(guān)系

      根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐,昆鵬銅業(yè)硫化除砷后濾液含砷基本低于10mg/l,在二、三段處理中,控制硫酸亞鐵的投加量,確保二段Fe/As比值在4.5左右,三段Fe/As比值在20~45之間,保證了三段出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

      4 問(wèn)題反饋及解決措施

      4.1 實(shí)際生產(chǎn)出現(xiàn)的問(wèn)題及產(chǎn)生的影響 從2015年6月5日開(kāi)始至今,冶煉艾薩下料礦砷含量劇增,煙氣中砷含量升高,對(duì)凈化污酸造成了如下影響:

      (1)凈化污酸中砷含量高,污酸平均含砷量高于20g/l,最高達(dá)到35g/l,且居高不下。

      (2)污酸中雜質(zhì)的溶解度很快達(dá)到飽和,排污次數(shù)頻繁,污酸的酸度較低。

      凈化污酸的改變對(duì)污酸污水處理造成了直接影響,主要影響如下:

      (1)污酸的酸度較低,達(dá)不到處理高砷的要求。

      (2)污酸砷含量過(guò)高,相同時(shí)間內(nèi)除砷反應(yīng)進(jìn)行不完全。

      (3)硫化鈉投加量增大,引入了大量的鈉離子,生成大量硫酸鈉,硫酸鈉達(dá)到最大溶解度,析出大量結(jié)晶,堵塞管道和過(guò)濾裝置的濾布。

      4.2 解決措施 面臨高砷含量對(duì)生產(chǎn)造成的影響,分廠制定了許多解決措施,具體措施如下:

      圖6鑒于污酸的酸度達(dá)不到處理高砷的要求,分廠在污酸污水工序中增加了配酸工序,通過(guò)向污酸中通入98%的濃硫酸來(lái)提高污酸的污酸,使污酸酸度達(dá)到處理高砷的要求。

      圖7將污酸處理流量從原來(lái)的15m3/h降低至8m3/h,使除砷反應(yīng)能夠充分進(jìn)行。

      圖8查閱硫酸鈉溶解度與溫度的關(guān)系曲線知道,硫酸鈉的溶解度在48℃時(shí)達(dá)到最大值(48.8g/L)。為了解決硫酸鈉結(jié)晶造成管道和濾布的堵塞,在工藝控制上,分廠選擇向混合液中通入蒸汽,使混合液的溫度控制在40℃左右,增加硫化鈉的溶解度,減少結(jié)晶。

      5 生產(chǎn)結(jié)果

      經(jīng)過(guò)一段硫化除砷、兩段石灰―鐵鹽法處理后,進(jìn)入廢水深度處理的廢水指標(biāo)如下:

      PH SS Cu As Pb Zn 6~9 ≤50mg/l ≤0.5mg/l ≤0.5mg/l ≤0.5mg/l ≤1mg/l通過(guò)廢水深度處理,產(chǎn)出的淡水指標(biāo)如下:PH 電導(dǎo)率 Cu As Pb Zn 6~9 ≤250μs/cm ≤0.1mg/l ≤0.1mg/l ≤0.1mg/l ≤0.1mg/l

      面臨高砷含量,通過(guò)配酸、降低污酸處理流量、通入蒸汽加熱等措施,污酸處理能夠正常進(jìn)行。但也有許多不足之處:

      (1)原輔料需求量大,有效利用率降低,輔料成本增加的同時(shí),配制輔料的人工成本也明顯增加。

      (2)由于硫化鈉的大量投加,酸性廢水的電導(dǎo)率很高,增大了廢水深度處理的難度。

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