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      降低水電站發(fā)電機中性點電流互感器故障率應用分析

      2021-08-06 18:22劉江
      水利水電快報 2021年6期
      關鍵詞:發(fā)電機水電站

      劉江

      摘要:大型發(fā)電機電流互感器損壞事故時有發(fā)生。針對水電站發(fā)生發(fā)電機中性點電流互感器損壞事故,提出了要因分析3個步驟,找出了事故原因。分析結果表明:通過試驗驗證,調整三相電流互感器布置,可有效降低電流互感器故障率。研究成果可為其他工程提供借鑒。

      關鍵詞:電流互感器故障;事故調查;發(fā)電機;水電站

      中圖法分類號:TM452文獻標志碼:ADOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2021.06.013

      文章編號:1006 - 0081(2021)06 - 0063 - 03

      1 研究背景

      大型發(fā)電機電流互感器(以下簡稱“CT”)一般都運行在較強的電磁環(huán)境中。為保證CT精度,除CT二次繞組外,采取繞組屏蔽措施替代金屬屏蔽。定子組中性點A相、B相CT 距離大電流銅環(huán)很近,導致CT所處位置的雜散磁場非常強,外界強大的交變磁場必然使CT的屏蔽繞組感應出很大電流,如果該電流超過屏蔽繞組的承受力,就會造成屏蔽繞組嚴重發(fā)熱甚至CT損壞[1]。同時,機組的運行操作、檢修方式不當,設備材料及其制造的缺陷也會造成運行過程中CT 損壞。

      隨著國內(nèi)水電站大型發(fā)電機組的增加,CT 損壞事故時有發(fā)生,如何及時找準CT損壞的原因,采取正確的修復措施,降低CT的故障率,是水電站安全運行的重要課題。

      某水電站裝機5臺,單機容量為60萬kW,1~3號、4~5號發(fā)電機組分別由兩個機組廠家供貨,2009年全部機組發(fā)電。1~3號發(fā)電機組自2009年投運至2010年年底,前后發(fā)生4次發(fā)電機中性點CT損壞事故,甚至發(fā)生了機組甩負荷事件。因此,調查中性點CT故障頻發(fā)問題發(fā)生原因,尋求解決降低發(fā)電機中性點CT故障率的方案十分必要。

      由于發(fā)電機中性點CT故障多次造成發(fā)電機停機,對發(fā)電機組安全穩(wěn)定運行產(chǎn)生不利影響。為徹底解決發(fā)電機組中性點CT經(jīng)常發(fā)生故障的問題,并掌握發(fā)電機中性點引出線及CT布置的關鍵技術,結合該水電站發(fā)生的中性點CT發(fā)生故障的情況,將目標設定為降低水電站發(fā)電機中性點CT的故障率。

      現(xiàn)場調查表明:該電站發(fā)電機中性點CT為機組生產(chǎn)商供貨范圍,5臺機組運行2 a共發(fā)生4次中性點CT故障,CT年故障率為0.4次/臺。按照設計運行要求,CT運行期間不發(fā)生故障,電站每5 a進行一次機組消缺大檢修。通過檢修,對CT進行各項檢測試驗,依據(jù)檢修結果更換存在潛在故障的CT。要求5 a檢修周期內(nèi)不發(fā)生故障,5臺機組的年故障率需降低至0.04次/臺以下。

      2 事故調查分析

      按照設定目標,開展目標可行性分析,首先必須找出事故原因,再制定正確的技術措施。結合電站前后發(fā)生4次事故,按照3個步驟查找事故原因:①收集事故基本情況;②分析事故發(fā)生的主要原因;③進行必要的技術試驗驗證并確認。

      2.1 事故基本情況

      (1)第1次事故。3號機組不完全差動2保護動作,機組甩負荷,原因為3號發(fā)電機中性點第二分支B相CT相角差隨負載的增大而產(chǎn)生偏移,A,B,C三相之間夾角不成120°,該相CT因勵磁特性變差致使差流達到發(fā)電機不完全差動2動作定值,保護跳閘。

      (2)第2次事故。1號發(fā)電機保護A柜發(fā)裂相橫差CT斷線、不完全差動1 CT斷線,原因為1號發(fā)電機中性點第一分支B相CT相角差隨負載增大而產(chǎn)生偏移,A,B,C三相之間夾角不成120°,致使差流達到發(fā)電機不完全差動1差流越限定值報警。

      (3)第3次事故。1號發(fā)電機保護A柜發(fā)裂相橫差CT斷線、不完全差動2 CT斷線,原因為1號發(fā)電機中性點第二分支B相CT相角差隨負載的增大而產(chǎn)生偏移,A,B,C三相之間夾角不成120°,致使差流達到發(fā)電機不完全差動2差流越限定值報警。

      (4)第4次事故。3號發(fā)電機保護A柜發(fā)裂相橫差CT斷線、不完全差動1CT斷線,原因為3號發(fā)電機中性點第一分支B相CT相角差隨負載的增大而產(chǎn)生偏移,A,B,C三相之間夾角不成120°,致使差流達到發(fā)電機不完全差動1差流越限定值報警。

      互感器廠家對CT進行解剖,靠近鐵芯處的1~2層漆包線表面絕緣漆包脫落,露出裸露銅線,層間絕緣及鐵芯外包扎均已燒毀,發(fā)黑粉化。說明該CT內(nèi)部已出現(xiàn)局部匝間及層間擊穿現(xiàn)象。

      2.2 事故原因分析

      依據(jù)現(xiàn)狀調查,對發(fā)電機中性點CT發(fā)生故障原因進行了仔細分析,認為發(fā)電機中性點CT故障率高,與CT絕緣設計不合理、CT磁屏蔽能力差,以及中性點電流引出線布置不合理等問題有關[2]。為進一步摸清中性點CT發(fā)生故障的主要原因,通過因果分析(圖1),找出了7個末端原因,并制定了要因確認計劃表,嘗試找出其中的要因。

      (1)末端因素1。電廠運行人員操作運行不當。電廠負責機組運行人員,學歷均為大學本科以上,主要負責人參與工作均在15 a以上,并接受過電廠運行及檢修維護方面教育,該發(fā)電集團下屬多家發(fā)電廠,有完善的電廠運行規(guī)章制度。因此不存在電廠運行人員操作運行不當問題。

      (2)末端因素2。CT絕緣不滿足要求。該電站發(fā)電機額定電壓為18 kV,CT額定電壓也為18 kV,與發(fā)電機絕緣要求是匹配的;原針對發(fā)電機定子繞組內(nèi)部短路故障的特點,進行發(fā)電機內(nèi)部故障主保護配置方案的必選,最終方案經(jīng)過多次技術討論會確定,配置方案是合理的。因此CT設計及配置方案滿足設計要求。確認該因素為非要因。

      (3)末端因素3。CT無抗磁屏蔽能力。通過對損壞CT繞組線圈材料的分析,線圈采取了單屏蔽措施避免磁場的干擾,經(jīng)供貨廠家確認,該線圈確實采取了屏蔽措施,雖然目前CT最新產(chǎn)品已經(jīng)有雙屏蔽措施,抗干擾能力更強,但采取單屏蔽措施CT仍具有抗磁屏蔽能力[3]。因此,確認該因素為非要因。

      (4)末端因素4。運行檢修方法不當。該發(fā)電集團下屬多家發(fā)電廠,運行管理經(jīng)驗豐富,有完善的電廠運行規(guī)章制度,與其他發(fā)電集團同類電站的運行檢修規(guī)程比對,規(guī)章制度合理。確認該因素非要因。

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