王云潮
(山西宏廈第一建設(shè)有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045000)
廟口煤礦立井經(jīng)過前期地質(zhì)勘探所揭示的含水層主要有3組:其中第四系和第三系的砂礫系以及礫石孔隙水共同構(gòu)成了第一組含水層;煤層頂部的砂巖則構(gòu)成了第二組含水層,厚度17.54~46.77 m,均厚28.18 m;太原組上部的灰?guī)r部分是第三組,厚度大約0.28~7.78 m,均厚3.33 m。
工作面鉆孔探水布置形式如圖1所示。當(dāng)各鉆孔單液注漿壓力值達(dá)到4 MPa后,各個鉆孔注入的漿液較少,此時對各鉆孔進行封孔,再對井筒進行施工。由于L7~L8灰?guī)r縫隙還在發(fā)育,在此處施工時需要往裂隙中注入泥巖進行填充。工作面鉆孔探水施工有關(guān)參數(shù)見表1。
表1 工作面鉆孔探水施工參數(shù)
圖1 工作面鉆孔探水結(jié)構(gòu)布置圖
L7~L8位置為灰?guī)r,在掘砌到1段高時需要數(shù)次放炮,每次裝藥量都比較大,對周圍巖石的震動作用也比較大。首個段高的施工結(jié)束后開始回模板,這時迎面的西南方向涌進大量水源,風(fēng)井的排水能力只有50 m3/h,涌水無法及時排出淹沒了井筒。一開始涌水中含有大量泥沙,為了分析涌水來源,取水樣進行了水質(zhì)化驗?;灲Y(jié)果顯示,Ca2+含量均超過了40 mg/L。當(dāng)Ca2+含量大于30~40 mg/L時,水源一般是奧灰水,從而可以推斷涌水的來源極有可能是奧灰水。
根據(jù)現(xiàn)場實際情況,參考以往井筒突水治理經(jīng)驗[1-6],制定了以下幾種方案:
(1)使用商品混凝土止?jié){墊。通過澆筑止?jié){墊防治水具有強度大、施工快速的優(yōu)點,但在止?jié){墊澆筑過程中容易出現(xiàn)淤泥堵塞情況,會對止?jié){墊澆筑的強度產(chǎn)生不利影響。
(2)使用水泥灰止?jié){墊。借助溜灰管和壓風(fēng)管,將2寸膠管套進管子中,把混凝土澆筑到2趟管路中。此方案的好處是方法比較簡單,但效率不高。
(3)先排水后澆混凝土。止?jié){墊的澆筑質(zhì)量比較高,強度也會增加。但這個方案需要排水量較大的泵,這樣所需時間久,工期長,還要二次敷設(shè)電纜,成本也會增加。實際涌水和水源的情況了解不詳細(xì),排水所需時間也不易把握。
根據(jù)現(xiàn)場實際情況及上述三種防治水方案比較,確定采用澆筑水泥灰止?jié){墊方法對水窩涌水進行防治。
爐渣水泥灰產(chǎn)生的熱度比較低,對止?jié){墊的澆筑質(zhì)量非常有幫助,市面流通的最高標(biāo)號是325#,不足以支撐水泥灰澆筑所需要的強度。高標(biāo)號的硅酸鹽以及一般硅酸鹽水泥在凝結(jié)時產(chǎn)生的熱度比較高,既不利于止?jié){墊凝固,也會損害止?jié){墊質(zhì)量以及強度。根據(jù)以上情況,可以使用一般性質(zhì)的硅酸鹽水泥,規(guī)格是PO.42.5。
平底型止?jié){墊有效厚度計算公式如式(1):
式中:B為止?jié){墊厚度;P0為注入漿液時產(chǎn)生的終壓最大值,5 MPa;σ為混凝土在7 d狀態(tài)下能夠承受的強度,2.5 MPa;h為球面矢度,0.3;r為井筒半徑,2.75 m。把以上參數(shù)代入公式(1)中得出B值為6.325 m,實際上取7 m。鑒于素灰止?jié){墊頂部部分受到井水浸泡,止?jié){墊末部與底部淤泥混合到一起部分按3 m深度考慮,故本次澆筑素灰止?jié){墊總體厚度實際值為12 m。
為了防止下灰時沖擊到止?jié){墊,避免對素灰沉淀及止?jié){墊快速凝結(jié)造成影響,可對灌注止?jié){墊所用膠管進一步加工。在膠管出口將3 m長的膠管制成封閉的花管樣式,澆筑止?jié){墊時采用側(cè)面出灰方式。攪拌容器均為容量為1 t的翻斗礦車,素灰通過鋪放在翻斗礦車底端的條形花管與膠管、壓風(fēng)管連接后的壓風(fēng)作用進行攪拌,攪拌同時使用污水泵吸漿。污水泵中如果進風(fēng)會導(dǎo)致吸漿停止,為了避免這種問題,水泥灰的攪拌工作和污水泵的吸漿工作采用不平行作業(yè)的方式。
(1)注漿鉆孔
結(jié)合現(xiàn)場的實際情況,一共設(shè)計了6個鉆孔。探放水的鉆探工作在井深160~208 m范圍內(nèi)進行,井底水窩位置鉆孔探水施工設(shè)計參數(shù)見表2。井底水窩位置涌水混有泥漿,為了確定井筒內(nèi)淤泥所處的位置,采用垂直分布的鉆孔方式進行鉆探,并對鉆孔過程中發(fā)現(xiàn)的泥漿出水位置采用點對點注漿進行封堵。
表2 井底水窩鉆孔探水設(shè)計參數(shù)
為了避免在含水層施工時出現(xiàn)突水問題,采用100 mm的高壓球閥通過法蘭與無縫鋼管焊接的方式對注漿過程進行控制。超出商品混凝土止?jié){墊水平面的孔口管的長度為0.5 m。當(dāng)商品混凝土止?jié){墊處于3 d狀態(tài),在混凝土的上面安裝好相應(yīng)的工作臺,并布置孔口管,開始作業(yè)。剛開始時要進行試鉆進,鉆孔鉆進速度要緩慢,當(dāng)鉆孔鉆進一段距離后,要對孔口管進行壓力試驗,只有試驗壓力值符合要求才能進行正常鉆孔作業(yè)。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,此次工作面鉆孔鉆至10 m時開始注入清水進行壓力試驗,所得試驗壓力值為6 MPa,符合正常鉆進的要求。
(2)材料及注漿量
單孔需要注入的單液漿水泥漿,經(jīng)計算可得Q=69.22 m3,具體以實際為準(zhǔn)。此次鉆孔注漿所選漿液為單液漿,具體的注漿參數(shù)見表3。
表3 鉆孔注漿漿液參數(shù)
(3)施工設(shè)備及次序
此次井底水窩鉆孔所用鉆機型號為SGZL-3B,配套使用Φ50 mm×1.5 m鉆桿、直徑75 mm的鉆頭,注漿時使用的泥漿泵為BW-250型。具體鉆孔注漿施工順序如圖2所示。
圖2 鉆孔注漿施工次序圖
對4#、6#兩個位置進行作業(yè)時采用的是交替進行復(fù)鉆和注漿的方式。有涌水進入就需要提鉆注入漿液然后重新鉆進,二次施工,出現(xiàn)了涌水問題的鉆孔都需要重新鉆孔核查注漿效果。
此次井底水窩工作面鉆孔探水施工過程出現(xiàn)多處涌水,對工作面出現(xiàn)涌水的位置均通過注漿進行封堵。工作面具體涌水位置及注漿防治水效果見表4。本次探放水作業(yè)一共施工了7處有效鉆孔,總工程量達(dá)到539 m,其中鉆探288 m,復(fù)鉆251 m。此次工程共計消耗水泥314.6 t,施工時間將近3個月,清理水泥灰止?jié){墊的時候并沒有涌水出現(xiàn),達(dá)到了非常理想的注漿效果。
表4 涌水位置及注漿防治水效果分析表
(2)在靜水位進行水泥灰止?jié){墊澆筑工作,可以防止強排水時產(chǎn)生的排水量問題以及涌進水量不清晰問題的發(fā)生,同時避免對止?jié){墊進行重新澆筑。通過孔口管把混凝土止?jié){墊和水泥灰止?jié){墊進行加固,并使之成為一個整體,可以有效解決澆筑止?jié){墊時產(chǎn)生的“活塞”問題。
(3)對施工方案的選擇和調(diào)整也會直接影響到探放水工程的施工效率,所以在制定施工方案時應(yīng)當(dāng)綜合考慮各方面的因素。設(shè)計探放水方案時理應(yīng)充分地分析施工地點附近的水文和地質(zhì)情況,在探放水工程結(jié)束后應(yīng)該對探放水進行注漿效果評價。