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      煤磨排渣系統(tǒng)的改造與自動控制

      2021-08-15 09:34:10裴洪辰
      水泥技術(shù) 2021年4期
      關(guān)鍵詞:煤渣斗式排渣

      裴洪辰

      我公司水泥熟料生產(chǎn)線設(shè)計規(guī)模7 200t/d,實際生產(chǎn)能力7 500t/d左右,生產(chǎn)線配置RMK30/15輥磨用于煤粉制備。煤磨設(shè)計生產(chǎn)能力50t/h,運行中受不同煤質(zhì)的影響,實際生產(chǎn)能力48~53t/h。

      1 煤磨生產(chǎn)工藝流程及煤渣的排出

      原煤通過犁式喂料器從煤磨原煤倉刮落,進(jìn)入回轉(zhuǎn)閥,然后經(jīng)過入磨下料溜子進(jìn)入磨內(nèi),從帶有傾斜角度的下料口直接落到磨盤中央。磨盤由煤磨主電機(jī)通過減速機(jī)帶動而轉(zhuǎn)動,磨輥在磨盤上從動運轉(zhuǎn)。此時在離心力的作用下,原煤由磨盤中央向邊緣移動,并受到磨輥的碾壓粉碎。在原煤的粉碎過程中,除了磨輥自重施加壓力外,還有液壓裝置對其施加壓力。粉碎后的煤粉離開磨盤,被磨盤周邊高速向上的氣流帶入磨體上方的選粉機(jī)。經(jīng)選粉機(jī)選粉,粗粉返回到磨盤上重新粉磨,合格的細(xì)粉則被氣流帶出磨機(jī),在下級的收塵裝置中收集下來并輸送到煤粉倉,至此煤粉制備過程完成。但原煤中一般都含有難磨的煤矸石、石子、鐵塊等,這些不易被粉磨的物質(zhì)通過磨盤周邊的噴嘴環(huán),落到刮料腔,被刮料板刮到排渣口排出,然后由人工定期用小推車進(jìn)行清理。

      2 煤磨排渣現(xiàn)狀及存在的問題

      煤磨排渣以往依靠人工用小推車進(jìn)行清理,一方面工人勞動強(qiáng)度大,另一方面清理出去的煤渣堆積在磨房旁邊,不符合環(huán)保要求。公司之前使用的煤炭品位較好,排渣量較少,甚至幾乎沒有排渣,用小推車清理的方式尚可使用。但隨著煤炭品位的變化及煤磨產(chǎn)量的提升,排渣量越來越大,有時每班次需要不停地用小推車往外推才能滿足需要,人工勞動強(qiáng)度大,排渣堆也不符合環(huán)保要求,系統(tǒng)改造勢在必行。

      3 排渣系統(tǒng)改造

      經(jīng)公司生產(chǎn)、機(jī)械、電氣、品質(zhì)等部門共同討論、論證,一致確定了在排渣口外設(shè)置排渣皮帶+斗式提升機(jī)的改造方案,見圖1。

      圖1 排渣系統(tǒng)改造方案

      改造后,新增設(shè)備未并入煤磨控制系統(tǒng)程序,在煤磨啟動前,需要人工現(xiàn)場啟動斗式提升機(jī)和排渣皮帶。磨機(jī)啟動后,煤渣從刮料腔由刮料板刮至排渣口,進(jìn)入2號排渣管道,然后2號氣動擋板自動打開,煤渣進(jìn)入3號排渣管道,隨后2號氣動擋板關(guān)閉,利用磨內(nèi)負(fù)壓而起收塵作用的1號收塵管道上的1號氣動擋板打開,同時3號排渣擋板打開,煤渣落入排渣皮帶,經(jīng)由斗式提升機(jī)提升至入磨回轉(zhuǎn)閥上部溜子,隨原煤一起喂入磨內(nèi)重新粉磨。當(dāng)排渣中含有鐵塊等鐵質(zhì)異物時,在經(jīng)過排渣皮帶時會被上面設(shè)置的除鐵器吸取,再由現(xiàn)場崗位人員定期清理。

      改造后,在生產(chǎn)過程中,當(dāng)排渣比較少時,排渣皮帶和斗式提升機(jī)能力尚能滿足需要,但當(dāng)喂料量增多、煤質(zhì)突變或發(fā)生塌料情況時,排渣量會突然增多,此時,斗式提升機(jī)就有可能因超負(fù)荷而停機(jī)。為了防止這種情況的發(fā)生,就需要崗位人員現(xiàn)場手動停止排渣皮帶,然后點動皮帶排渣,使煤渣慢慢進(jìn)入斗式提升機(jī),待中控室調(diào)整磨機(jī)狀態(tài)后再重新啟動排渣皮帶。但當(dāng)崗位人員不在,斗式提升機(jī)因超負(fù)荷停機(jī),就只能等待崗位人員返回后再處理,這樣反而又增加了勞動強(qiáng)度和工作量。后經(jīng)研究,決定再改進(jìn)控制程序,增加排渣皮帶和斗式提升機(jī)啟動組,同時將排渣皮帶設(shè)置為強(qiáng)制驅(qū)動。這樣,中控操作員可隨時根據(jù)皮帶上的排渣量,手動控制排渣皮帶的啟停。當(dāng)排渣量增多時,中控操作員強(qiáng)制停止排渣皮帶,同時2號、3號排渣擋板也不自動動作,然后再調(diào)整磨機(jī)狀態(tài),并根據(jù)斗式提升機(jī)電流顯示,點動皮帶慢慢排渣,待磨機(jī)狀態(tài)正常后,再將排渣擋板控制轉(zhuǎn)為自動動作,從而避免斗式提升機(jī)超負(fù)荷停機(jī)情況的發(fā)生。

      本廠煤磨排渣系統(tǒng)通過增加排渣皮帶和斗式提升機(jī)以及優(yōu)化控制程序后,大大降低了現(xiàn)場崗位人員的勞動強(qiáng)度和工作量,同時排渣由煤磨系統(tǒng)自行消化,不用在外堆存,既有利于環(huán)保,又保證了正常的熟料生產(chǎn)。

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